【摘要】我公司在運行CK61160×8M/32T數(shù)控重型臥式車床是專用于軋輥加工的專用數(shù)控車床,自2010年10月份接手以來,因其具有加工長度長、承載能力好等方面的優(yōu)勢,是我公司日常生產(chǎn)運行中的關(guān)鍵設(shè)備載體之一。在近3年以來的實際運行過程當(dāng)中發(fā)現(xiàn):受到尾座主軸軸承潤滑條件的限制性因素影響,尾座主軸軸承頻繁出現(xiàn)磨損問題,并引發(fā)尾座運行失效,乃至整個機(jī)床停機(jī)檢修,無法保障CK61160×8M/32T數(shù)控重型臥式車床的安全、可靠運行,也給我公司的日常生產(chǎn)運行帶來了較大的經(jīng)濟(jì)損失。為解決這一問題,本文在對該數(shù)控車床尾座主軸軸承潤滑油路問題表現(xiàn)特點進(jìn)行分析的基礎(chǔ)之上,研究了潤滑油路出現(xiàn)潤滑性能失效問題的原因,并提出了針對性的改進(jìn)措施,取得了良好的效果,現(xiàn)對其做詳細(xì)總結(jié)。
【關(guān)鍵詞】數(shù)控重型臥式車床;尾座;主軸軸承;潤滑油路;改進(jìn)措施
CK61160×8M/32T數(shù)控重型臥式車床在參與我公司日常生產(chǎn)工作的過程當(dāng)中,有極為突出的應(yīng)用優(yōu)勢:包括精度高,設(shè)備運行期間穩(wěn)定可靠;吃刀量到,結(jié)構(gòu)布置合理,整體布局科學(xué);數(shù)控操作系統(tǒng)簡便精確,加工效率高;控制面板設(shè)計科學(xué),節(jié)約人力、時間消耗等,因此得到了廣泛的應(yīng)用。具體至該數(shù)控車床尾座部分,主軸軸承運行期間,為避免其與尾座套筒因頻繁摩擦出現(xiàn)磨損問題,就需要依賴于潤滑油路對兩者之間的潤滑關(guān)系進(jìn)行改進(jìn)。換句話來說,一旦潤滑油路出現(xiàn)運行問題,則將直接對整個尾座部分的運行產(chǎn)生影響,干預(yù)主軸軸承的平穩(wěn)運行,帶來嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失,需要改進(jìn)潤滑條件,提高運行穩(wěn)定性。
1、潤滑油路問題表現(xiàn)
唐山鋼鐵集團(tuán)重機(jī)裝備有限公司所使用CK61160×8M/32T數(shù)控重型臥式車床為重型機(jī)床,該機(jī)床正常運行狀態(tài)下所加工工件的極限長度為12000.0mm,過刀架最大工件回轉(zhuǎn)直徑尺寸為φ1250.0mm,機(jī)床整體中心高度為900.0mm,主軸轉(zhuǎn)動速度承載標(biāo)準(zhǔn)為(按每分鐘計)1.0~200.0r。分析該CK61160×8M/32T數(shù)控重型臥式車床尾座部分可知:從結(jié)構(gòu)組成的角度上,主要由上尾座、以及下尾座這兩個部分所構(gòu)成。其中,上尾座的主要價值在于:確保在整個車床的正常運行狀態(tài)下,尾座套筒能夠以機(jī)動運行方式快速響應(yīng)操作指令并接近工件,同時對工件進(jìn)行必要的預(yù)緊處理。該部分主要由電子測力計、以及主軸套筒部件等構(gòu)成。而下尾座的主要價值則在于:確保在整個車床的正常運行狀態(tài)下,尾座移動的到位,尾座下體放松、卡緊等動作相應(yīng)的可靠。整體運行期間,尾座上體結(jié)構(gòu)、下體結(jié)構(gòu)、乃至螺母絲杠的潤滑完全取決于尾座主軸軸承的運行,在尾座啟動前,需要預(yù)先對油泵進(jìn)行啟動。但在該CK61160×8M/32T數(shù)控重型臥式車床的實際運行過程當(dāng)中發(fā)現(xiàn):受到尾座主軸軸承潤滑條件的限制性因素影響,因無法及時獲取可靠的潤滑保障,從而頻繁性的出現(xiàn)設(shè)備因故停臺的問題,對數(shù)控車床的正常運行產(chǎn)生了極為不良的影響,一方面造成了主軸軸承的嚴(yán)重?fù)p壞,另一方面經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)重。為解決這一問題,我公司對該CK61160×8M/32T數(shù)控重型臥式車床進(jìn)行停機(jī)處理,擬對在尾座主軸軸承潤滑油路中存在的問題進(jìn)行根除。
2、潤滑油路缺陷機(jī)制分析
從該CK61160×8M/32T數(shù)控重型臥式車床尾座對應(yīng)的結(jié)構(gòu)圖紙當(dāng)中分析不難得知:在數(shù)控車裝尾座當(dāng)中,套筒座體上方僅對應(yīng)有一個與套筒移動所使用螺母部件連接的潤滑油孔,即在整個數(shù)控車床的運行過程當(dāng)中,僅該潤滑油孔能夠面向支持套筒移動的螺母絲杠提供潤滑作業(yè)。但與之相對應(yīng)的運行工況在于:只有在該車床尾座套筒處于移動狀態(tài)的情況下,該潤滑油路能夠?qū)嵤櫥瑒幼?。從實際運行的角度上來說,主軸前后軸承僅能夠依托于螺母絲杠研磨處理基礎(chǔ)之上的微量機(jī)油發(fā)揮潤滑功效。這一實際情況所造成的問題在于:在車床尾座主軸軸承處于正常運行的狀態(tài)下,受到較差潤滑條件的因素影響,主軸軸承的研磨與損壞問題在所難免,且會對潤滑油路的正常運行產(chǎn)生極為不良的影響?;谏鲜龇治隹芍赫麄€CK61160×8M/32T數(shù)控重型臥式車床尾座主軸軸承潤滑油路所存在的最主要問題,以及改進(jìn)的核心內(nèi)容在于:對車床尾座主軸軸承對應(yīng)潤滑條件進(jìn)行改進(jìn),優(yōu)化螺母絲杠的潤滑供應(yīng)條件,最大限度的控制軸承磨損問題。
3、潤滑油路改進(jìn)思路及其措施
結(jié)合上述分析,對CK61160×8M/32T數(shù)控重型臥式車床尾座進(jìn)行如下改進(jìn):第一步,需要在車床尾座套筒部件上選擇合理的鉆孔,定位鉆孔與隔套能夠保持良好的貫通狀態(tài)。在反復(fù)的觀察與比選后,借助于套筒導(dǎo)向槽內(nèi)既有的螺紋孔,使用任意螺紋孔進(jìn)行鉆孔鉆通作業(yè),避免在鉆進(jìn)期間對螺紋孔產(chǎn)生損傷。借助于此種方式,以本數(shù)控車床既有供油油路,將主軸軸承潤滑油集中引流至定距隔套部件當(dāng)中;第二步,以引流后的定距隔套為對象,在其輔助作用之下加工潤滑油油槽,油槽加工標(biāo)準(zhǔn)為:長度300.0mm。同時,為面向主軸軸承提供可靠的潤滑油保障,需要在所加工油槽的左右兩端分別鉆標(biāo)準(zhǔn)孔,確保能夠有效的改善車床尾座主軸軸承所對應(yīng)的潤滑條件。
結(jié)合上述改進(jìn)思路,在將該思路實際作用于CK61160×8M/32T數(shù)控重型臥式車床尾座主軸軸承潤滑油路改進(jìn)的過程當(dāng)中,依照如下方式實施:首先,需要在停機(jī)狀態(tài)下,對車床尾座套筒進(jìn)行拆卸處理,同時分解相關(guān)零部件。觀察可知:在該車床尾座套筒導(dǎo)向槽內(nèi)部設(shè)置有兩個M8標(biāo)準(zhǔn)尺寸的螺紋孔。選取前端螺紋孔,使用φ6鉆頭鉆通該螺紋孔,鉆進(jìn)期間對螺紋孔螺紋進(jìn)行必要防護(hù);其次,在劃線操作平臺上,按照定距隔套φ320變徑過渡設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)位置,標(biāo)注中心線,并根據(jù)中心線在操作平臺上畫出油槽加工線(油槽加工尺寸的控制標(biāo)準(zhǔn)為:長度300.0mm,寬度10.0mm,高度5.0mm),鏜床加工完成潤滑油油槽加工作業(yè);再次,油槽底部兩端位置鉆孔,鉆孔控制標(biāo)準(zhǔn)尺寸為:φ6鉆頭,鉆進(jìn)角度45.0°;最后,完成對所拆卸尾座套筒零部件的裝配工作,并恢復(fù)車床的正常運行。
4、結(jié)束語
通過對主軸軸承潤滑油路的改進(jìn)與優(yōu)化,重新裝配與開機(jī)后,整個CK61160×8M/32T數(shù)控重型臥式車床的運行穩(wěn)定性得到了保障。通過在運行期間的動態(tài)觀察可知:該車床尾座主軸軸承的潤滑條件較改進(jìn)前明顯好轉(zhuǎn),極大程度上的避免了因尾座潤滑失效而對主軸軸承外觀產(chǎn)生的磨損或性能產(chǎn)生的影響,降低了機(jī)損率,提高了車床運行的經(jīng)濟(jì)性、安全性??偨Y(jié)本次改進(jìn)的主要經(jīng)驗在于:以鉆通導(dǎo)向槽內(nèi)部前端螺紋孔,設(shè)施油槽加工線的方式,優(yōu)化螺母絲杠的潤滑供應(yīng)條件,最大限度的控制軸承磨損問題。該經(jīng)驗可為后續(xù)同類事故的處理與優(yōu)化提供一定的參考、借鑒。
參考文獻(xiàn)
[1]陳佰江,高中庸,李書平等.齒輪嚙合中的摩擦激勵頻率分析與潤滑降噪特性研究[J].潤滑與密封,2009,34(6):66-69.
[2]李秀梅,潘立公.液壓仿形車床電磁離合器潤滑系統(tǒng)改裝[C].//中國機(jī)械工程學(xué)會摩擦學(xué)分會潤滑技術(shù)專業(yè)委員會第十屆學(xué)術(shù)年會(南寧會議)論文集.2006:65-67.