【摘要】簡要介紹了3000m3商品液化氣罐球殼板預制過程中遇到的難點及解決方法,提高了大板幅球殼板的預制合格率,對今后3000m3球罐及3000m3以上球罐預制起到重要作用。
【關鍵詞】球殼板預制;一次檢驗;解決措施
前言
球罐具有技術先進、經濟合理、使用安全等特點,已被廣泛應用于國內外的石油、化工、煤氣和天然氣、冶金工業(yè)及相關產業(yè)領域。建材公司石油石化設備廠承攬了中國石油呼和浩特石化公司的6臺3000m3商品液化氣罐。
1、球罐的結構特點
我廠承攬的3000m3商品液化氣罐,是我廠首次預制的超長、超寬三帶混合式球罐,公稱直徑Φ18000mm,板厚δ=52mm,板數(shù)為32張,各板編號及板幅尺寸如表1.1所示。
表1.1 3000m3球罐板幅尺寸
球罐赤道板極中板極側板極邊板
板數(shù)18張2張4張8張
編號A01-A18F02/G02F01 F03/G01 G03F04-F07/G04-G07
板幅尺寸12810×32509550×32509430×325010450×3250
板幅較以前預制的1000m3球罐,2000m3球罐大,而且板數(shù)量多,給預制增加了困難。
2、影響球殼板一次檢驗合格率的因素
(1)焊接變形
由于上支柱與赤道板焊接,凸緣與極中板焊接時焊接量大,焊接應力的作用或焊接熱量的不平衡,會引起球殼板的曲率變形。
而且3000m3球罐赤道板上的上支柱不同于原來的對稱設計結構,是偏心設計的,如圖2.1所示,給組對焊接帶來了困難。
圖2.1 帶上支柱的赤道板
(2)壓制成型面積大
三帶3000m3球罐所用板材幾何尺寸與1000m3、2000m3球罐所用板材的尺寸如表2.1所示。
板過長、過寬、過厚,由自重及應力引起的回彈量大,給壓制增加了相當程度的困難,因此造成曲率等參數(shù)超差。
3、制定對策及對策實施
一:解決焊接變形問題
針對這種情況,我們采取以下措施:
(1)在焊接過程中采用多名焊工同時對稱焊接,分層退步焊來控制變形。
(2)球殼板壓制時,適當增大球殼板的曲率,留有收縮變形的余量。
(3)控制支柱與赤道板的組裝間隙不大于2mm,以防止局部焊縫過大引起焊接變形。
(4)在球片內弧處點焊與球片弧度吻合的防變形筋板來控制焊接變形。
措施實施后,對已焊接完成的球罐QZ11003和改進后焊接的 QZ11004的板A01、F02焊后曲率進行檢驗對比,如表4.1所示。
表4.1 焊接前后曲率校驗對比表
板號
隨機點QZ11003 QZ11004
A01 F02 A01 F02
前后前后前后前后
132242222
226363231
328282122
416462221
545151212
實施結果:通過采取措施,克服了焊接變形帶來的影響。
二:解決壓制成型面積大的問題
目前現(xiàn)狀:3000m3球罐采用三帶混合式設計,造成各類型板材均比以往寬大,且厚度達到52mm。
(1)預留下料余量。
在壓制工序前進行一次下料,既留出了一定的再下料余量,又減少了壓制成型面積,為提高成型質量創(chuàng)造了條件。
(2)選用大跨距壓力機
3000m3球罐鋼板厚度達到52mm,最大壓制成型面積達到12810mm×3250mm,板幅大的赤道板和極邊板用我廠自制的大跨距2000T球罐專用壓力機進行壓制,柱間跨度達到6500毫米,提高了板幅超過3米的球殼板壓制效率。
(3)球殼板壓制選用逐點、逐遍進行壓制的點壓成型法。
壓點排列順序應先壓兩端,后壓中間,由球殼板的一端開始沖壓,按先橫后縱順序排列,相鄰兩壓點之間應相互有1/2至1/3的重復率,以保證兩壓點之間成型過渡圓滑。
措施二實施后,任取一張壓制完成的板進行曲率測試,結果見表4.2所示。
表4.2 實施后曲率調查表
隨機選取點12345678910
曲率偏差(e≤3)2120120101
實施結果:通過采取措施,實施后壓型困難曲率偏差大的問題得到解決。
預制過程中遇到的問題已基本解決,球殼板的一次檢驗合格率得到了提高。
5、結束語
通過采用了上述的一些方法措施,提高了大板幅球殼板的一次檢驗合格率,節(jié)約了工時,節(jié)省了人力,提高了生產效率,對今后3000m3球罐及3000m3以上球罐預制起到重要作用。
參考文獻
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