【摘要】燒結(jié)360m2燒結(jié)機(jī)點火爐,基于PID自動控制技術(shù),利用點火爐膛檢測的點火溫度,通過對煤氣、空氣管道改造,實現(xiàn)燒結(jié)機(jī)點火爐溫度控制模型,達(dá)到降低煤氣消耗的節(jié)能減排目標(biāo)。
【關(guān)鍵詞】節(jié)能減排;PID控制;點火爐;快截閥;調(diào)節(jié)閥;點火模型;施耐德PLC
1、前言
在國家“十二五”規(guī)劃中,把能源消耗降低和主要污染物排放總量減少確定為國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的約束性指標(biāo),節(jié)能減排作為調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要方向和突破口。為確保實現(xiàn)“十二五”節(jié)能減排約束性目標(biāo),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會,增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力,企業(yè)必須采取有效措施,保證國家節(jié)能減排目標(biāo)的實現(xiàn)。
近幾年,國內(nèi)外燒結(jié)點火技術(shù)發(fā)展迅速,點火熱耗大幅度降低,全國各鋼鐵企業(yè)對燒結(jié)點火爐不僅在結(jié)構(gòu)上,而且在控制上都采用了新技術(shù),這些技術(shù)的應(yīng)用,對降低點火爐煤氣消耗起到了積極地作用。
2、PID控制器
2.1PID控制原理
PID控制應(yīng)用范圍廣,使用靈活,已有系列化產(chǎn)品,雖然很多工業(yè)過程是非線性或時變的,但通過對其簡化可以變成基本線性和動態(tài)特性不隨時間變化的系統(tǒng),這樣PID就可控制了。其次,PID參數(shù)較易整定,其參數(shù)Kp,Ti和Td可以根據(jù)過程的動態(tài)特性及時整定。如果過程的動態(tài)特性變化,例如可能由負(fù)載的變化引起系統(tǒng)動態(tài)特性變化,PID參數(shù)就可以重新整定。
典型的PID模型控制系統(tǒng)如圖1所示。
圖中sp(t)是給定值,pv(t)為反饋量,c(t)為系統(tǒng)的輸出量,PID控制器的輸入輸出關(guān)系式為:
即輸出=比例項 + 積分項 + 微分項 +輸出的初始值,式中,M(t)是控制器的輸出,誤差信號e(t)=sp(t)—pv(t),是回路輸出的初始值,Kc是PID回路的增益,TI和TD分別是積分時間常數(shù)和微分時間常數(shù)。
式中等號右邊前3項分別是比例、積分、微分部分,它們分別與誤差、誤差的積水和微分成正比。如果取其中的一項或兩項,可以組成P、PD或PI控制器。需要較好的動態(tài)品質(zhì)和較高的穩(wěn)態(tài)精度時,可以選用PI控制方式;控制對象的慣性滯后較大時,應(yīng)選擇PID控制方式。
2.2PID控制模式
可編程序控制器對模擬量進(jìn)行PID控制時,可以采用以下三種方法:PID過程控制模塊、自編的程序?qū)崿F(xiàn)PID閉環(huán)控制和PID功能指令。
燒結(jié)360M2燒結(jié)機(jī)點火爐系統(tǒng)采用施耐德PLC的PID功能指令,它們實際上是用于PID控制的子程序,與模擬量輸入/輸出模塊一起使用,可以得到類似于使用PID過程控制模塊的效果,而且價格便宜得多。
3、點火爐
3.1點火爐作用
燒結(jié)是在含鐵原料中加入熔劑(白云石、白灰、石灰石)和燃料(焦粉或無煙煤粉)經(jīng)點火爐點火,在抽風(fēng)的作用下,生成一定的液相,把各種顆粒粘接在一起,冷卻后生成燒結(jié)礦的過程。
燒結(jié)點火爐有兩個作用:一是將臺車表面混合料中的燃料點燃,并在抽風(fēng)的作用下繼續(xù)往下燃燒產(chǎn)生高溫,使燒結(jié)過程得以正常進(jìn)行;二是向燒結(jié)料層表面補(bǔ)充一定熱量,以利產(chǎn)生熔融液相,使之粘結(jié)成具有一定強(qiáng)度的燒結(jié)礦。點火參數(shù)包括點火溫度、點火時間、點火熱量、點火深度等,這些參數(shù)合適與否對燒結(jié)生產(chǎn)來說至關(guān)重要。
3.2點火爐控制模型
3.2.1國內(nèi)點火爐燃燒控制普遍采用以下三種控制模式:基于爐膛溫度的煤空比例串級控制模式;單位時間單位面積所提供熱量的點火強(qiáng)度控制模式;基于煤氣量設(shè)定值的煤空比例控制模式,這些控制均在上位機(jī)上實現(xiàn)調(diào)節(jié)控制。
3.2.2點火溫度控制,即臺車單位面積燃燒所需熱量,其對應(yīng)的煤氣耗量作為煤氣流量調(diào)節(jié)單元的煤氣流量設(shè)定值進(jìn)行點火燃燒控制。
Fs = Tk×P5×Pw×60
Fs:煤氣流量設(shè)定值(m3/h)
Tk:點火強(qiáng)度設(shè)定值(m3/h)
P5:臺車速度(m/min)
Pw:臺車寬度(m)
3.2.3點火溫度煤空氣比例串級控制
操作人員在CRT畫面上設(shè)定點火爐溫度控制的指標(biāo)值,PLC根據(jù)該設(shè)定值和點火爐溫度的測量值進(jìn)行PID控制運(yùn)算,其控制輸出作為煤氣流量調(diào)節(jié)單元的設(shè)定值??諝饬髁空{(diào)節(jié)單元的設(shè)定值由煤氣流量設(shè)定值經(jīng)比例環(huán)節(jié)的控制運(yùn)算后得到,再與空氣流量測量值進(jìn)行比較,經(jīng)過PI運(yùn)算,輸出控制信號給空氣流量調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)空氣流量。
點火爐溫度設(shè)計參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)<1400℃,實際控制范圍1050±100℃,實際溫度與設(shè)定溫度相比小于20度,PID比例調(diào)節(jié)系數(shù)P為0.01,PID比例調(diào)節(jié)系數(shù)為0.1,PID調(diào)節(jié)閥門開度,其中SP為溫度設(shè)定值,PV為溫度測量值,該控制過程就是將煤氣、空氣調(diào)節(jié)閥門進(jìn)行控制。其系統(tǒng)控制如圖2:
4、基于PID控制的點火爐系統(tǒng)改造
4.1點火爐本體設(shè)備改造
點火爐系統(tǒng)的設(shè)備主要有:點火爐、保溫爐、煤氣調(diào)節(jié)閥、煤氣的快速截斷閥門、空氣調(diào)節(jié)閥、測溫儀器和測量壓力儀器等。一燒結(jié)點火爐改造后設(shè)備采用:煤氣管道?350mm,調(diào)節(jié)閥W12220K、快截閥W73220、檢測壓力點2個;空氣管道?500mm,快截閥W73220、檢測壓力點1個;點火爐膛檢測溫度點2個、檢測壓力點1個。
4.2PLC控制系統(tǒng)硬件配置
為了配合此次點火爐控制系統(tǒng),在原有計算機(jī)雙環(huán)網(wǎng)不變的情況下,對燒冷儀控PLC系統(tǒng)進(jìn)行改造,配置如下:140CPS11420、140CPU43412A、140CRP93200、140NOE77100、140NOE77100。
4.3系統(tǒng)改造效果
燒結(jié)點火爐改造后,操作人員不再需要到現(xiàn)場手動操作煤氣、空氣的調(diào)節(jié)閥門,不僅提高了煤氣消耗的控制精度,而且大大降低了操作人員的勞動強(qiáng)度,其上位機(jī)操作示意圖如下:
4.4煤氣消耗對比
單位:GJ/t
改造前1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
0.1300.1330.1310.1320.1310.1300.1340.1360.1350.133
改造后1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
0.1020.1050.1070.1020.1060.1080.1090.1100.1080.107
5、展望
燒結(jié)點火爐PID控制系統(tǒng)改造,目前不僅能夠提高燒結(jié)礦產(chǎn)量質(zhì)量,降低煤氣消耗,而且能夠延長點火爐使用壽命,每年可為公司增效50多萬元。不論是企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,還是社會效益都取得了很大成績。但是,隨著該系統(tǒng)運(yùn)行時間延長,煤氣熱值的變
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