【摘要】氫內(nèi)冷汽輪發(fā)電機氫氣純度直接影響機組的安全經(jīng)濟運行,這個指標是汽輪發(fā)電機組運行的主要技術(shù)指標之一,所以對發(fā)電機組氫氣純度的控制非常重要。影響發(fā)電機氫氣純度的因素很多,牽涉到制造、安裝、調(diào)試、運行等各方面。本文主要介紹國華寧東發(fā)電有限公司一期工程2×330MW氫內(nèi)冷汽輪發(fā)電機組純度下降過快的原因排查及處理措施。
【關(guān)鍵詞】發(fā)電機;漏氫量;氫氣純度;密封油;浮子
前言
國華寧東發(fā)電有限公司#2發(fā)電機為氫內(nèi)冷發(fā)電機,密封油系統(tǒng)為雙流環(huán)密封,機組自2010年投產(chǎn)以來,發(fā)電機氫氣純度下降快,漏氫量也偏大偏大,需要經(jīng)常性補排氫提純才能維持發(fā)電機氫氣純度在97%以上。幾次檢查性檢修,氫氣純度下降快問題一直未得到有效解決。經(jīng)過反復(fù)論證、分析,咨詢廠家并結(jié)合現(xiàn)場試驗,直到2013年大修,確認為氫側(cè)密封油箱補油浮子安裝位置不當,重新調(diào)整浮子后系統(tǒng)運行正常。
1、原因分析
氫內(nèi)冷發(fā)電機在運行中,機內(nèi)的氫氣與密封油系統(tǒng)中的氫側(cè)密封油直接接觸,這部分密封油中若溶解有大量的空氣,將會嚴重污染發(fā)電機內(nèi)氫氣,所以發(fā)電機氫側(cè)密封油中空氣含量的增加是造成發(fā)電機氫氣純度下降過快的主要原因。經(jīng)過初步分析,#2發(fā)電機氫氣純度下降的可能原因有以下幾點:
(1)氫站來氫純度過低,造成發(fā)電機內(nèi)氫氣純度低。
(2)氫氣純度分析取樣位置不合理,純度分析儀精度不夠,誤差過大。
(3)密封油排防爆風(fēng)機工作不正常。出口逆止門卡澀、濾網(wǎng)堵塞等原因造成排煙不暢,影響油氣分離,致使大量空氣不能及時排除而進入氫氣系統(tǒng)。
(4)密封瓦間隙過大。一方面,油氫壓差過低,氫側(cè)密封油竄入發(fā)電機。另一方面空、氫側(cè)密封油差壓過大,空側(cè)油竄入氫側(cè),再經(jīng)過氫側(cè)油箱進入發(fā)電機。
(5)氫側(cè)油箱自動補、排油浮球卡澀、內(nèi)漏或安裝位置不合理等原因,導(dǎo)致浮球閥不能正常開啟或關(guān)閉。這樣氫側(cè)密封油箱會初一連續(xù)補油、連續(xù)排油的動態(tài)平衡狀態(tài),將大量含有空氣的空側(cè)密封油補入氫側(cè)油箱,使氫側(cè)密封油中的空氣含量增加。
2、原因排查
1)對氫站及發(fā)電機補氫總門前氫氣純度進行化驗
經(jīng)過對氫站及發(fā)電機補氫總門前來氫進行取樣化驗,結(jié)果顯示氫氣純度均在99.5%以上,說明來氫純度正常。
2)在線純度儀校驗及手測機內(nèi)純度
對發(fā)電機氫氣在線純度儀進行校驗,并就地對機內(nèi)氫氣取樣化驗,結(jié)果顯示一致,說明在線純度儀及手測純度儀均正常。
3)密封油防爆風(fēng)機出力檢查
經(jīng)檢查,密封油防爆風(fēng)機負壓正常,出口管放油門無積油,說明防爆風(fēng)機出力正常。
4)密封瓦間隙檢查
經(jīng)大修檢查密封瓦間隙稍高于設(shè)計值上限,但不影響空、氫側(cè)密封油之間的密封,發(fā)電機油水探測器定期排污均未排除油污。
5)發(fā)電機運行中氫側(cè)密封油箱補排油管道測溫:
#2發(fā)電機正常運行中,對密封油箱補排油管道用紅外測溫儀測溫,發(fā)現(xiàn)補油管道溫度大于35℃,排油管道溫度大于30℃,均高于環(huán)境溫度。表明氫側(cè)密封油箱處于連續(xù)補油連續(xù)排油狀態(tài)。
6)發(fā)電機運行中強排釋放閥關(guān)閉試驗:
#2發(fā)電機正常運行中,氫側(cè)密封油箱強排釋放閥在自由狀態(tài)下,氫氣純度下降快,平均2~3天補排氫提純一次,漏氫量大于3.8m3/d,平均補氫量為21.24m3/d。補氫量與漏氫量明顯不符,補氫量大的主要原因為置換氫氣,提高發(fā)電機氫氣純度。但強排釋放閥關(guān)閉后,發(fā)電機氫氣純度可以維持7~10天無須置換提純,漏氫量在2.2m3/d以內(nèi),平均補氫量為5.86m3/d。此現(xiàn)象表明,氫側(cè)密封油箱強排閥關(guān)不嚴或連續(xù)排油,造成油箱不斷排油,不斷補油。
7)發(fā)電機運行中強補釋放閥關(guān)閉試驗:
#2發(fā)電機正常運行中,關(guān)閉氫側(cè)密封油箱強補釋放閥,油箱油位快速下降,為了保證機組安全運行,試驗被迫中斷,由此懷疑排油浮子關(guān)閉不嚴。
8)發(fā)電機停運后的試驗:
步驟1:在發(fā)電機停運后,密封油系統(tǒng)停運前,將氫側(cè)密封油箱液位補至200mm,強制關(guān)閉排油閥、補油閥,打開補油、排油管道法蘭,檢查排、補油浮子在強制關(guān)閉狀態(tài)下補油閥及排油閥均無內(nèi)漏;
步驟2:打開補油釋放閥,釋放補油浮球,檢查補油浮子自由狀態(tài)下補油閥無內(nèi)漏。
步驟3:打開排油釋放閥,釋放排油浮球進行排油,當油位排至35mm時,補油浮球閥自動打開。由此得知,補油浮球閥動作油位為35mm;
步驟4:繼續(xù)排油至油位-10mm時,排油閥關(guān)閉停止排油,油位停止下降。由此得知,排油浮球閥關(guān)閉油位在-10mm,且排油浮子在自由狀態(tài)下,排油閥無內(nèi)漏。
步驟5:將油箱放空后,用低壓備用油源對油箱進行注油。當油位至-45mm時,補油閥關(guān)閉,油箱油位停止上升,且排油閥未動作。由此得知,補油閥關(guān)閉油位為-45mm,即油箱油位低于-45mm時補油閥開始補油;
步驟6:打開強補閥對油箱繼續(xù)補油,當油位上升至+55mm時,排油閥動作開始排油,由此得知,排油浮球閥動作油位為+55mm,即當油箱油位高于+55mm時,排油浮球閥開始排油。
由以上試驗得知,補油閥控制浮球位置比排油閥控制浮球安裝位置高45mm,機組在正常運行中,氫側(cè)密封油箱油位在0mm,為了維持油箱油位穩(wěn)定,補油閥一直處于補油狀態(tài),排油閥一直處于排油狀態(tài)。由此確定補油閥安裝位置高于排油閥,造成空、氫側(cè)密封油在油箱中不斷交換,這是發(fā)電機氫氣純度下降過快的主要原因。
3、解決措施及方法
通過實驗結(jié)果,經(jīng)廠家重新計算后,將補油閥控制浮球位置由油位35mm開啟調(diào)整至-45mm開啟,位置向下調(diào)整了80mm;將排油閥控制浮球位置由油位-10mm關(guān)閉調(diào)整至55mm關(guān)閉,位置向上調(diào)整了65mm;使得排油浮球高于補油浮球,兩浮球最終位置高差為100mm。
4、結(jié)論
經(jīng)重新調(diào)整浮子位置,密封油系統(tǒng)投入運行后,氫側(cè)油箱油位一直穩(wěn)定在-45mm,即補油浮球閥間斷對油箱補油,排油浮球閥未排油。此運行狀況說明,經(jīng)過對油箱浮球調(diào)整后,杜絕了補、排油浮球閥同時動作的情況發(fā)生,空、氫側(cè)密封油不會在油箱中交換,從而發(fā)電機氫氣純度不會因為空、氫側(cè)密封油的交換而降低。經(jīng)過半年的運行實踐表明,#2發(fā)電機氫氣純度一直維持在98%以上,漏氫量也明顯得到改善,漏氫量在優(yōu)秀值以內(nèi)。
參考文獻
[1]楊建平,石振勤,趙作起.發(fā)電機氫氣純度偏低的原因分析及治理,2009(3)
作者簡介
姚振(1975—)男,漢族,碩士研究生,工程師,國華寧東發(fā)電有限公司,研究方向為汽輪機設(shè)備與運行。
白玉忠(1981—),男,土族,本科,工學(xué)學(xué)士,國華寧東發(fā)電有限公司,助理工程師,研究方向為汽輪機設(shè)備與運行。