【摘要】為防治工作面頂板大面積垮落造成頂板及瓦斯超限等事故的發(fā)生,晉煤集團(tuán)某煤礦工作面在回采前需提前對其頂板進(jìn)行爆破預(yù)裂,弱化頂板,本文分析了S6-2工作面頂板預(yù)裂爆破方案,得出進(jìn)行預(yù)裂爆破,縮小了頂板初次垮落步距,切斷切眼老頂完整性,將頂板初次來壓直接變?yōu)橹芷趤韷?,有效防止了大面積頂板垮落帶來的隱患,實(shí)現(xiàn)了該工作面初采期間安全、高效生產(chǎn)的結(jié)論。
【關(guān)鍵詞】頂板;預(yù)裂爆破;工作面;初次來壓
井下厚煤層工作面初采階段,如果遇到工作面頂板堅(jiān)硬,采空區(qū)頂板懸而不垮的情況,隨著工作面的回采,采空區(qū)大面積懸頂瞬間垮落,極易導(dǎo)致頂板及瓦斯超限事故的發(fā)生,造成傷亡事故的發(fā)生,嚴(yán)重影響工作面的正常安全回采,如晉煤集團(tuán)某煤礦大面積頂板一次性垮落造成的沖擊波事故(N2-3工作面,壓壞支架3組)、老塘懸頂面積大而導(dǎo)致機(jī)道風(fēng)速低(N1-2工作面)、頂板破碎嚴(yán)重造成的冒頂事故等。所以,為提高回采工作面初采頂板管理,預(yù)防工作面初采瓦斯超限的發(fā)生,按照晉煤集團(tuán)公司的要求,該煤礦工作面在回采前需提前對其頂板進(jìn)行爆破預(yù)裂,弱化頂板,確保工作面的安全正常生產(chǎn)。本文針對某煤礦S6采區(qū)的S6-2首采工作面頂板預(yù)裂爆破情況進(jìn)行分析,對解決初采期間工作面頂板管理問題具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
1、工作面概況
S6-2工作面為S6采區(qū)的第一個工作面,兩側(cè)工作面均未回采。所采3號煤層,煤厚平均5.84m,煤層埋藏深度為351.5~415.8m。工作面可采長度607m,切眼長209m。直接頂為灰黑色泥巖,厚度為1.42~1.5m。切眼靠軌順側(cè)泥巖整體性較好;中部小構(gòu)造較發(fā)育,整體性一般。老頂為厚層狀灰白色中砂巖,厚度大于7.26m,中砂巖局部鉀長石風(fēng)化變黃色或含方解石細(xì)脈。老頂巖層致密,堅(jiān)硬,不易垮落。下位巖層局部變?yōu)闇\灰色細(xì)砂巖??寇壍理槻蹅?cè)老頂砂巖整體性好;中部下位2m范圍老頂含傾斜裂隙,S6-2工作面切眼頂板窺視柱狀圖如圖1所示。
2、頂板預(yù)裂方案設(shè)計(jì)
S6-2工作面切眼采用深孔爆破一次頂板預(yù)裂,深孔爆破孔徑為75mm,徑向裝藥不耦合系數(shù)為1.25。具體方案如下:
(一)炮孔布置
工作面共布置炮孔33個。其中切眼32個,皮帶順槽1個,炮孔總長度630.8m。各炮孔布置如下:
(1)切眼:在切眼內(nèi)距切眼南幫1.0~1.5m處頂板打眼,布置32個炮孔,A、B孔各8個(A1~A8、B1~B8),C孔7個(C1~C7),D、E、F、G、I、J、K、L、M各1個(如圖2所示);
(2)皮順:在皮帶順槽距皮順巷外幫0.7m,距切眼前煤墻1.5m處,布置1個炮孔:N孔(如圖3所示)。
(二)爆破設(shè)備及炮孔裝藥量
施工炮孔鉆機(jī)為ZLJ-350煤礦用坑道鉆機(jī)(2臺施工,1臺備用),并配備Φ42mm鉆桿(長1.5m鉆桿55根;長1.0m鉆桿20根),金剛石鉆頭10個,成孔直徑75mm;PN-A型炮泥機(jī)1臺,炮泥規(guī)格Φ60mm×200m,用沙子與黃土制作。爆破所用炸藥為三級煤礦許用乳化炸藥,藥卷規(guī)格為Φ60×400mm,1.35±0.1kg/卷(每箱18根,凈重24kg,毛重25kg;外形尺寸400×260×300mm3);所用雷管為煤礦許用8#普通瞬發(fā)電雷管;導(dǎo)爆索采用煤礦許用導(dǎo)爆索,所施工炮孔裝藥的總長度為355.5m,裝藥總重為1050 kg,封泥長度為275.3m。
(三)爆破順序
爆破順序是從切眼的端頭向端尾方向,采用雙雷管、雙導(dǎo)爆索引爆,分組裝藥、分次爆破,使用BF-200型起爆器。起爆分13組,依次為:I 、J 、K→L、B8、A8→C7、B7、A7→C6、B6、A5→C5、B5、A5→C4、B4、A4→C3、B3、A3→C2、B2、A2→M→A1、B1→C1、D→F、E、G。最后對皮順N炮孔裝藥爆破,裝藥結(jié)構(gòu)示意圖如圖4所示。
3、爆破效果分析
(一)爆破情況分析
S6-2工作面頂板爆破共分為兩個階段,前五組爆破后(1#~76#支架范圍內(nèi)炮孔爆破),現(xiàn)場觀測到36#架附近約1.5m高的頂煤垮落,其余區(qū)域工作面頂板沒有明顯的變化。第二階段全部炮孔爆破結(jié)束,根據(jù)現(xiàn)場情況統(tǒng)計(jì):工作面19#-95#架之間頂煤垮落情況較好。
通過對S6-2工作面從1月2日4點(diǎn)班至5日8點(diǎn)班觀測的支架壓力數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,得出如下結(jié)論:從工作面開始回采,支架前梁、前柱工作阻力呈增大趨勢,1月5日0點(diǎn)班時支架前梁、前柱工作阻力達(dá)到最大值,5日8點(diǎn)班工作阻力有所減小,結(jié)合現(xiàn)場放煤放出的石頭為灰白色,判斷老頂已垮落。
(二)皮帶順槽N孔爆破效果分析
N孔在皮順巷外幫0.7m,距切眼內(nèi)幫1.5m處,孔深為13.23m,鉆孔仰角為64°。實(shí)際垂直深度為10.99m。N孔裝藥12卷,長度4.8m,重量16.2kg;炸藥距巷頂7.58m。N孔爆破后窺視分析如下:①頂板0~1.82m范圍內(nèi)的頂煤震裂,出現(xiàn)大的裂縫。②頂板1.82~2.70m范圍內(nèi)灰黑色泥巖層未發(fā)生變化,致密,整體性好。③頂板2.70~3.6m范圍內(nèi)鉆孔表面出現(xiàn)小碎片和微裂隙。④頂板3.6~4.9m范圍內(nèi)灰白色中砂巖未發(fā)生變化,致密,整體性好。⑤頂板4.9~6.3m范圍內(nèi)灰白色中砂巖出現(xiàn)微裂隙。⑥頂板6.3~8.1m范圍內(nèi)灰白色中砂巖爆破裂隙明顯擴(kuò)張。⑦頂板8.1~11.89m范圍內(nèi)灰白色中砂巖有明顯裂縫、破碎。對比爆破前后N孔窺視結(jié)果可以得出:N孔現(xiàn)場爆破裂隙區(qū)影響范圍為2.68m。
4、結(jié)論
(一)通過對S6-2工作面頂板進(jìn)行預(yù)裂爆破,縮小了頂板初次垮落步距,切斷切眼老頂完整性,將頂板初次來壓直接變?yōu)橹芷趤韷?,有效防止了大面積頂板垮落帶來的隱患;同時與其他工作面相比提前回收頂煤15~20m,實(shí)現(xiàn)了該工作面初采期間安全、高效生產(chǎn)。
(二)實(shí)施頂板預(yù)裂后,直接頂及部分老頂隨采隨落,減少了采空區(qū)由于大面積空頂形成微風(fēng)區(qū)導(dǎo)致瓦斯積聚的隱患,杜絕了大面積頂板垮落導(dǎo)致的工作面瓦斯超限事故及空氣突然擠出,造成風(fēng)速突然加快,風(fēng)流瞬時紊亂,杜絕由此引起的煤塵事故。
(三)縮短工作面端頭、尾垮落距離。該煤礦以前的工作面均未進(jìn)行頂板預(yù)裂,工作面端頭、尾老塘不易垮落,空頂距離長,一直是初采時的管理難點(diǎn),需將頂錨桿、幫頂錨桿全部退掉并施工切頂眼等措施來促進(jìn)端頭、尾老塘的垮落,耗費(fèi)人力物力,增加了生產(chǎn)輔助環(huán)節(jié),S6-2工作面進(jìn)行頂板預(yù)裂后,機(jī)頭頂煤垮落距離為8.4m,垮落距離縮短,減小了機(jī)頭采空區(qū)來壓時礦山壓力顯現(xiàn)強(qiáng)度,防治壓力顯現(xiàn)導(dǎo)致的巷道變形,棚梁倒架的事故。