【摘要】本文分析柘林水電廠原調(diào)速器存在的問題,提出調(diào)速器更換的必要性,并對微機(jī)可編程調(diào)速器的主要技術(shù)要求、組成原理、功能特點(diǎn)、運(yùn)行狀況進(jìn)行了闡述,以供參考。
【關(guān)鍵詞】水電廠;調(diào)速器;應(yīng)用
1、改造的必要性
柘林水電廠位于江西西北部修河中游未端,裝機(jī)容量4×45MW,原選用的是東方電機(jī)廠生產(chǎn)的T-100型機(jī)械調(diào)速器,已運(yùn)行了二十多年,部分零部件經(jīng)常出故障,又無備品備件更換,且調(diào)節(jié)性能差,慣性大,越來越不能滿足電網(wǎng)快速調(diào)峰和事故備用要求,尤其是對全廠綜合自動化改造帶來較大的影響,急需選用速動性好、調(diào)節(jié)品質(zhì)高、性能優(yōu)越的調(diào)速器來替代原T-100型機(jī)械調(diào)速器。華東情報(bào)分網(wǎng)召開的微機(jī)調(diào)速器專題研討會,對我們選擇微機(jī)調(diào)速器起了重要作用,經(jīng)過廠部組織有關(guān)專業(yè)人員的調(diào)研和比較后,選用了武漢事達(dá)公司生產(chǎn)的HWT-100-STARS可編程微機(jī)調(diào)速器(以下簡稱調(diào)速器)。
2、調(diào)速器的主要技術(shù)要求
2.1調(diào)速器主要技術(shù)參數(shù)
2.1.1調(diào)速器型號:HWT-100-STARS
制造廠家:電氣部分:武漢事達(dá)自控設(shè)備有限公司
機(jī)械部分:湖南新特自控設(shè)備有限公司
2.1.2主要技術(shù)指標(biāo)
轉(zhuǎn)速死區(qū):ix<(0.02~0.03)%;甩大于25%額定負(fù)荷不動時間<0.2秒;空載自動運(yùn)行頻率擺動<0.15Hz
2.1.3調(diào)節(jié)參數(shù)
BT:(5~150)% ;TD:(2~20)秒;TN:(2~2.0)秒;BP:(0~10)%
其中:BT、TD、TN有適應(yīng)水頭信號變化的自適應(yīng)功能。
頻率失靈區(qū):EF=(0~+0.3)Hz 功率、開度失靈區(qū):EF=(0~+5)%
2.1.4調(diào)節(jié)修定值
a頻率給定(頻率調(diào)節(jié)模式) (45~55)Hz;100%量程修改時間:(20~40)秒
b功率給定(功率調(diào)節(jié)模式) (0~100)%;100%量程修改時間:(10~20)秒
c開度給定(開度調(diào)節(jié)模式) (0~100)%;100%量程修改時間:(10~20)秒
2.1.5環(huán)噴式電液轉(zhuǎn)換器
額定油壓:2.5MPa;濾油精度:140μm
2.1.6工作電源
AC:220±10%,50Hz,<150VA;DC:220±10%,<120W
3、調(diào)速器的組成原理及功能特點(diǎn)
3.1調(diào)速器的組成
該調(diào)速器由微機(jī)控制和機(jī)械液壓隨動兩部分組成。微機(jī)控制部分選用日本三菱公司A系列可編程控制器(PLC)作為硬件主體,由CPU中央處理模塊、輸入模塊、A/D模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊、D/A數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊、A/D/A數(shù)模模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊、通信模塊、智能測頻模塊、放大、顯示模塊及開關(guān)電源模塊等組成。其應(yīng)用軟件由主控程序和故障判斷子程序、協(xié)聯(lián)子程序、模式轉(zhuǎn)換子程序、加減子程序、通信子程序、運(yùn)行信號子程序、顯示子程序等組成。整個程序由A系列PLC專用梯形圖指令編寫,模塊化結(jié)構(gòu),由專用MEDON軟件對軟硬件進(jìn)行同一管理,使用直觀,修改方便。該控制部分根據(jù)采集的機(jī)頻、網(wǎng)頻及功率、開度值與相應(yīng)給定值及反饋值進(jìn)行PID測量比較調(diào)節(jié),從而輸出控制值給液壓隨動系統(tǒng),控制機(jī)組導(dǎo)葉,完成對機(jī)組的調(diào)節(jié)控制。其機(jī)械液壓隨動部分為塊式直連型結(jié)構(gòu),采用了新型環(huán)噴式電液轉(zhuǎn)換器,整個柜內(nèi)無明管,結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠。
3.2調(diào)速器的功能特點(diǎn)
3.2.1采用日本三菱公司A系列可編程控制器作為調(diào)速器硬件的主體,可編程控制器的平均無故障時間不小于30萬小時,可靠性高。
3.2.2具有頻率調(diào)節(jié)、功率調(diào)節(jié)、開度調(diào)節(jié)三種模式。
3.2.3具有適應(yīng)水頭變化的調(diào)節(jié)參數(shù),開機(jī)特性,最大出力限制特性。
3.2.4具有智能式操作和顯示,為運(yùn)行人員提供了方便、準(zhǔn)確、直觀的人機(jī)界面。
3.2.5可通過對頻率信號和反饋量的判斷,自動改變調(diào)節(jié)模式,增強(qiáng)了調(diào)速器對機(jī)組控制的可行性。
3.2.6具有二段開機(jī)的開機(jī)特性,能夠快速、穩(wěn)定地進(jìn)入空載狀態(tài)。
3.2.7具有自動和手動輸入水頭的裝置,其操作簡單、可靠。
3.2.8對機(jī)頻、網(wǎng)頻和模擬量輸入均有檢錯功能,并發(fā)出相應(yīng)信號。
3.2.9采用殘壓測頻,頻率測量精度高、動態(tài)響應(yīng)快、抗干擾能力強(qiáng)。
3.2.10功率給定和開度給定采用開環(huán)控制,能迅速、準(zhǔn)確地改變機(jī)組的功率和開度。
3.2.11有完善的通訊功能,與電站微機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)接設(shè)值了標(biāo)準(zhǔn)、可靠的接口。
4、調(diào)速器的運(yùn)行情況
自1995年元月柘林水電廠首臺調(diào)速器在2號機(jī)組開始改造后,相應(yīng)進(jìn)行了3號機(jī)組、1號機(jī)組調(diào)速器改造。自1995年3月27日第一臺可編程微機(jī)調(diào)速器投運(yùn)以來,至今已有一年多的時間。該調(diào)速器在現(xiàn)場按照部頒調(diào)速器試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了全面的靜、動態(tài)試驗(yàn),各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)均達(dá)到或優(yōu)于部頒規(guī)程要求,經(jīng)過實(shí)際運(yùn)行操作,調(diào)速器能可靠快速開停機(jī)、增減負(fù)荷,大大縮短了并網(wǎng)時間,各種調(diào)節(jié)模式轉(zhuǎn)換靈活、無干擾;當(dāng)出現(xiàn)不同故障或人為不正確操作時,能按要求無擾動由自動轉(zhuǎn)為手動。但也存在一些問題,經(jīng)廠家完善已逐步解決?,F(xiàn)歸納如下:
4.1 電液轉(zhuǎn)換器出現(xiàn)卡阻
2F、3F調(diào)速器相繼出現(xiàn)過電液轉(zhuǎn)換器卡阻的現(xiàn)象,造成卡阻的的主要原因是電液轉(zhuǎn)換器等壓活塞由于雜物將其卡死,這是由于在清掃濾過器時,濾網(wǎng)上的雜物掉下來所致,已建議廠家給予重視;另外,在檢修時也要注意保持干凈。
4.2 測頻不正常
3F調(diào)速器出現(xiàn)過死機(jī)的問題,在開、停機(jī)過程中由于干擾測頻回路發(fā)生故障,固定在某一頻率增也增不了,減也減不了,造成機(jī)組過速,經(jīng)廠家前來處理,在程序中加復(fù)位,每隔5秒鐘復(fù)位一次,此缺陷得以消除。
1F調(diào)速器出現(xiàn)過自動減負(fù)荷的現(xiàn)象,每次減負(fù)荷都出現(xiàn)音響信號,且頻率正常燈閃光,此時頻率無變化,調(diào)速器仍在原來的模式下運(yùn)行,經(jīng)分析主要是測頻模塊受干擾造成,后經(jīng)廠家在程序中了約0.15秒的延時,才得以消除。
4.3 3號機(jī)組發(fā)生劇烈抽動
3號機(jī)組接力器發(fā)生劇烈抽動,此時導(dǎo)葉開度指示出現(xiàn)擺動,平衡表也出項(xiàng)擺動,導(dǎo)葉開度計(jì)算值的顯示無變化,動作完成后又回到原來的開度,經(jīng)廠家人員檢查主要是放大板濾波電容位置發(fā)生振蕩,而后將濾波電容換了個位置,此缺陷得以消除。
5、結(jié)束語
在實(shí)際運(yùn)行這段時間里總的來說調(diào)速器能可靠調(diào)節(jié),運(yùn)行穩(wěn)定,但也存在不足,希望廠家能根據(jù)發(fā)生的問題對軟硬件作相應(yīng)的改進(jìn),采用更為可靠的硬件和合理的辦法,以保證機(jī)組的安全運(yùn)行。