劉云貴
(南車資陽機車有限公司曲軸事業(yè)部 四川資陽)
公司的專用設備曲軸車銑中心,1999年從德國引進,承擔曲軸精車主軸頸與開檔、精銑連桿頸與橢圓、精銑平衡塊安裝面、精鏜安裝面銷孔、精銑鍵槽等工序。由于生產(chǎn)任務重,機床自投產(chǎn)以來一直實行3班工作制。使用幾年后,液壓系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)油溫高、壓力不穩(wěn)定故障,導致機床B軸夾緊和銑頭主軸抓刀不動作,需要停機等待很長時間,壓力才能恢復。之前期采取過一些措施,但沒有徹底解決問題。
(1)修復進口變量葉片泵。將原裝泵拆卸后發(fā)現(xiàn),變量活塞和活塞蓋內(nèi)孔磨損;配油盤輕微磨損。改進活塞結(jié)構(gòu),加長將活塞與活塞蓋的配合面,并配修活塞蓋內(nèi)孔;研磨配油盤后裝配投入使用。
(2)用國產(chǎn)變量葉片泵。由于進口變量葉片泵價格高,采購周期長,在修復使用進口變量泵的同時,聯(lián)系并購買國產(chǎn)變量葉片泵V4-10/20代替。
(3)加裝大的蓄能器。由于經(jīng)常出現(xiàn)B軸夾緊后液壓系統(tǒng)壓力降低,銑頭主軸抓刀動作無法執(zhí)行的故障,更換了大的蓄能器。
(4)加裝油冷機。為了降低液壓油溫度,借用其他機床的油冷機,對油箱內(nèi)的液壓油進行強制循環(huán)冷卻。
在采取以上措施后,機床還是經(jīng)常出現(xiàn)油溫高、壓力不穩(wěn)定的問題。為了不影響生產(chǎn),不得不頻繁更換葉片泵(2個月?lián)Q1件)。到2012年3月,新裝上的國產(chǎn)變量葉片泵,壓力就達不到指定要求,機床無法運轉(zhuǎn),面臨停產(chǎn)危險。期間使用過兩種變量葉片泵,一種是進口的PV7-16/16-20REOIMCO-16,另一種是國產(chǎn)的V4-10/20變量葉片泵。
曲軸車銑中心型號N50 UC-6000,機床工件主軸剎車、C軸阻尼、液壓卡盤、尾座剎車、頂尖套筒伸縮、B軸夾緊、銑頭主軸抓刀、中心架夾緊和剎車等動作,都通過液壓系統(tǒng)來實現(xiàn)。由液壓原理圖(圖1)可知,所有液壓動作由一個變量葉片泵提供動力。在執(zhí)行不同的動作時,液壓系統(tǒng)所需的不同流量,靠油泵的變量活塞往復運動來實現(xiàn)。個別動作如B軸夾緊和銑頭、主軸抓刀等由蓄能器補充一定的流量和壓力。
圖1 液壓原理圖
(1)液壓系統(tǒng)存在內(nèi)泄,導致葉片泵提供的流量損失,造成系統(tǒng)壓力降低。
(2)油冷機制冷量不夠,葉片泵工作產(chǎn)生的熱量、液壓系統(tǒng)各部件動作產(chǎn)生的熱量、零部件磨損老化內(nèi)泄產(chǎn)生的熱量,使油液溫度升高,油液粘度降低,從而導致系統(tǒng)壓力降低。
(3)機床液壓系統(tǒng)比較復雜,由一個泵分出6個支路分別執(zhí)行十多個動作,且機床大、管路長、損耗大,設計上存在不足。
(4)國產(chǎn)變量葉片泵本身壓力和流量不夠,達不到機床液壓系統(tǒng)的要求。
經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)工件頭架和尾座副主軸存在漏油問題。工件頭架旋轉(zhuǎn)授油件尾部漏油,更換漏油部位密封圈(骨架油封),漏油減輕但未徹底解決,懷疑旋轉(zhuǎn)活塞桿與法蘭內(nèi)孔磨損,配合間隙變大。尾座副主軸卡盤為雙層油缸分別實現(xiàn)卡爪夾緊松開、頂尖套筒伸縮動作。其前端(油缸部分)和后端(授油部分)都存在漏油問題,圖2為尾座副主軸外形。更換卡盤油缸老化的Y形密封圈,解決尾座前端漏油。拆卸發(fā)現(xiàn)后端授油件與供油套之間相對旋轉(zhuǎn)、磨損,配合間隙變大,重新制作授油件,解決尾座后端漏油。
圖2 尾座副主軸外形
請專業(yè)廠家檢查清洗油冷機的循環(huán)管路,更換存在異響的油冷機抽油泵以及管路上的密封元件。
聯(lián)系油泵廠家的專業(yè)人員對葉片泵進行檢測,在不接入機床液壓系統(tǒng)的情況下,壓力能夠調(diào)到14 MPa(機床液壓系統(tǒng)壓力要求為8.5 MPa),說明國產(chǎn)泵本身壓力沒有問題。
在采取以上處理措施后,該機床液壓系統(tǒng)還是存在壓力低的問題。對于液壓系統(tǒng)泄漏,先不談內(nèi)泄問題,就看得見的泄漏如主軸卡盤油缸、尾座油缸,由于備件困難,都無法徹底解決。聯(lián)系原部件廠家,很多部件需要發(fā)到國外才能檢修。實際情況是不可能讓機床停下,把部件拆下來發(fā)到國外修理。
購買與原葉片泵連接參數(shù)相近的柱塞泵(最高壓力16 MPa),略作改動后裝上使用。不到1個月,同樣出現(xiàn)壓力不夠的問題。
在出現(xiàn)液壓系統(tǒng)壓力低的故障時,一直糾結(jié)于是流量不夠造成的系統(tǒng)壓力不穩(wěn),還是泵本身壓力就不夠。對國產(chǎn)葉片泵進行檢查,泵本身壓力沒有問題。更換壓力高的柱塞泵,同樣出現(xiàn)壓力不夠的故障。說明機床液壓系統(tǒng)設計上存在缺陷,即泵提供的流量不足以滿足機床復雜的液壓動作所需要的流量。如果換上流量更大的泵,如國產(chǎn)變量葉片泵V4-10/32,應該能夠解決流量不夠的問題。但是V4-10/32葉片泵與葉片泵V4-10/20相比,不僅外形尺寸更大,而且連接法蘭更大。必須考慮原電機功率是否滿足,原油箱的空間位置能否放得下。因此要加裝大的葉片泵,改動非常大,需要重新制造油箱、連接法蘭等。由于所有回油管都回到原油箱,還必須將新加的油箱與原油箱接通。
由于機床原油箱較小,無法安裝流量大的葉片泵,如果將兩臺葉片泵并聯(lián),提供的流量就會增加,且每臺泵的負載降低,可以提高泵的使用壽命,因此決定增加1臺葉片泵與原葉片泵并聯(lián)。
將原油箱的油抽干,切割兩個孔,焊接法蘭,通過軟管與新的油箱并聯(lián),再與油冷機連接,油箱改進部分的液壓原理如圖3所示。泵的出口增加單向閥,再經(jīng)三通接頭匯入機床液壓系統(tǒng)。分別調(diào)節(jié)兩泵的壓力,輕松達到系統(tǒng)要求的8.5 MPa。
圖3 油箱改進部分液壓原理圖
由于增加了1臺變量葉片泵,液壓系統(tǒng)流量增加,原油冷機制冷量已達不到要求,因此更換了大的油冷機,將原油冷機用到其他機床上。
改進完成后,使用至今,該機床液壓系統(tǒng)運行良好。每年可節(jié)省大量購買葉片泵的費用,改進后可以充分利用原來拆下的舊泵。減少了停機等待時間,機床使用率提高。
處理該機液壓系統(tǒng)故障,經(jīng)歷時間長,遇到的新問題多。比如油冷機不制冷、流量小、振動等問題。
通過此次改進實踐,對該機床液壓系統(tǒng)有了更深刻的認識,如油溫、流量對壓力的影響,為以后的設備維修工作積累了經(jīng)驗。