張永勝
(神華包頭煤化工有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古包頭 014010)
神華包頭煤化工有限責(zé)任公司在內(nèi)蒙古包頭市九原區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)南區(qū)內(nèi)建設(shè)的包頭神華煤化工有限公司煤制烯烴項(xiàng)目,于2006 年12 月11 日經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會核準(zhǔn)批復(fù),其建設(shè)規(guī)模為:180 萬噸/年煤制甲醇裝置、60 萬噸/年甲醇制烯烴(MTO)裝置、30 萬噸/年聚乙烯裝置、30 萬噸/年聚丙烯裝置。污水場設(shè)計出水達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)一級標(biāo)準(zhǔn)后全部進(jìn)入回用水裝置,在污水處理場內(nèi)設(shè)排放水池。污水處理貫徹清污分流的原則;所建回用水裝置盡可能同時處理并回收利用經(jīng)污水處理場(處理全廠所排污水)處理達(dá)到一級排放標(biāo)準(zhǔn)的處理后出水,污水產(chǎn)水經(jīng)過石灰軟化脫硬、V 濾和UF+RO 實(shí)現(xiàn)中水回用,滿足循環(huán)水補(bǔ)水的要求。
煤氣化廢水含有較高的氨氮、COD 類有機(jī)物,永久硬度和暫時硬度等無機(jī)物。廢水的常規(guī)分析結(jié)果(見表1)。
表1 煤化工廠水質(zhì)水量情況
表2 老污水系統(tǒng)設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì)
表3 新污水系統(tǒng)設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì)
表4 脫硬系統(tǒng)高密度沉淀池設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)參數(shù)
煤制烯烴項(xiàng)目廢水COD 主要來自煤氣化,MTO凈化,烯烴分離等單元,氨氮和硬度主要來自煤氣化,其中苯系物、油類、酚類廢水主要產(chǎn)生于MTO 凈化裝置。通過實(shí)驗(yàn)室和生產(chǎn)實(shí)際研究,目前采取了“氣化水進(jìn)脫氨塔+脫硬系統(tǒng)+調(diào)節(jié)池+A/O+BAF+高密/V 濾+UF+RO”的技術(shù)路線來處理。
由于污水處理場原設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)為NH4-N≤200 mg/L,而實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)為NH4-N≤550 mg/L,較原設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)偏高,造成污水處理場負(fù)荷過大,故在甲醇中心氣化裝置設(shè)置一套氣化灰水氨吹脫系統(tǒng),該系統(tǒng)設(shè)計處理水量最大250 t/h,進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)為NH4-N≤550 mg/L、pH=6~9,通過并聯(lián)的雙脫氨塔吹脫氨氮后,保證去污水處理單元水質(zhì)指標(biāo)為NH4-N≤170 mg/L、pH=6~8。設(shè)計選用塔式設(shè)備吹脫法處理高氨氮的低壓灰水。吹脫法是利用廢水中所含氨氮的實(shí)際濃度和平衡濃度之間存在的差異,在堿性條件下用空氣吹脫,使廢水中的氨氮不斷地由液相轉(zhuǎn)移到氣相中,從而達(dá)到去除廢水中氨氮的目的。吹脫塔通常采用逆流操作,塔內(nèi)裝有一定高度的填料,以增加氣-液傳質(zhì)面積,從而有利于氨氣從廢水中解吸。常用填料有拉西環(huán)、聚丙烯鮑爾環(huán)、聚丙烯多面空心球等,本套裝置采用的填料為聚丙烯多面空心球。廢水被輸送到填料塔的塔頂,通過填料自上而下流動,在流動過程中與自下而上的氣體進(jìn)行逆流接觸,在此過程中水中溶解的游離氨穿過氣液界面向氣相轉(zhuǎn)移,從而達(dá)到脫除氨氮的目的(見圖1)。
圖1 煤化工脫氨塔工藝流程圖
經(jīng)過空氣吹脫后的低壓灰水氨氮降低至170 mg/L以下,經(jīng)過脫氨塔底部提升泵(123P004A/B)提壓后進(jìn)入加酸混合器(123X002),在酸混合器中低壓灰水與來自酸儲罐(123V002)的98 %濃硫酸混合,將pH 值降至6~8。調(diào)整pH 值后的灰水進(jìn)入渣水一區(qū)廢水冷卻器降溫后通過調(diào)節(jié)閥(123FV008)的流量控制送入污水場調(diào)節(jié)池。
污水處理裝置自投用以來,因氣化來水硬度高[2],水溫較高,調(diào)節(jié)池、A/O 池等處理構(gòu)筑物內(nèi)結(jié)垢現(xiàn)象嚴(yán)重,曝氣膜頻繁更換,攪拌器、潛水泵和工藝管道也因結(jié)垢多次損壞和堵塞,嚴(yán)重影響了污水裝置的平穩(wěn)運(yùn)行,也成為公司高負(fù)荷生產(chǎn)的制約因素。針對來水硬度高、O 池曝氣管結(jié)垢情況選擇預(yù)處理工藝,為徹底解決來水硬度問題,保證污水裝置連續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行,新增污水除硬系統(tǒng),新增石灰/碳酸鈉軟化除硬系統(tǒng),增設(shè)高密度沉淀池對氣化來水進(jìn)行除硬處理,以確保滿足污水裝置運(yùn)行要求,防止結(jié)垢,為公司的高負(fù)荷長周期生產(chǎn)運(yùn)行提供保障。
污水除硬系統(tǒng)設(shè)計負(fù)荷為300 m3/h,處理對象為氣化污水。采用石灰+碳酸鈉的方式去除來水硬度,并通過聚鐵混凝+PAM 助凝去除來水中的懸浮物。
設(shè)計來水水質(zhì):pH=6~9;總硬度(CaCO3計)<2 000 mg/L;總堿度(CaCO3計)<1 500 mg/L;SS<300 mg/L;濁度<100 N TU;溫度<40 ℃;油脂<5 mg/L;硫化物<30 mg/L。設(shè)計出水水質(zhì):pH=6~9;總硬度(CaCO3計)<50 mg/L;總堿度(CaCO3計)<60 mg/L;SS<50 mg/L。高密池產(chǎn)生的污泥和緩沖池沉渣統(tǒng)一排放至污泥貯池,由板框壓濾機(jī)進(jìn)行脫水處理,泥餅外運(yùn)處理。
經(jīng)過預(yù)處理均質(zhì)均量后的生產(chǎn)污水進(jìn)入“前置反硝化”工藝,缺氧池主要進(jìn)行反硝化反應(yīng),好氧池主要進(jìn)行硝化反應(yīng),缺氧池與好氧池分別設(shè)置,總停留時間75 h,其中缺氧池停留時間25 h,好氧池停留時間50 h,硝化氨氮負(fù)荷0.023 kgNH3-N/(kgMLSS·d),污泥濃度MLSS3 000 mg/L~5 000 mg/L,污泥回流比50%~100%,硝化液回流比200 %~400 %。
在A/O 系統(tǒng)的進(jìn)水渠道上投加營養(yǎng)鹽和甲醇,廢水與從O 池回流的硝化液及從二沉池回流的污泥混合進(jìn)入A 池,A 池中間設(shè)隔墻,呈環(huán)形廊道,在水下推進(jìn)器作用下,混合液在A 池內(nèi)呈環(huán)狀流動,保證污泥不沉積,完成反硝化反應(yīng),A 池出水進(jìn)入O 池,O 池為長方形,每個O 池共分三個廊道,廢水依次流經(jīng)三個廊道完成好氧脫碳及硝化反應(yīng),O 池出水經(jīng)廊道進(jìn)入硝化液回流池,池內(nèi)設(shè)硝化液回流泵,回流硝化液經(jīng)管道送至污泥配水井,并與回流的污泥混合向兩個A 池平均配水,其他硝化液從硝化液回流池溢流進(jìn)入兩座二沉池。采用輻流式二沉池,內(nèi)設(shè)刮泥機(jī),二沉池出水進(jìn)入中間水池,池內(nèi)設(shè)生物濾池進(jìn)水泵向曝氣生物濾池供水。曝氣生物濾池共分兩組,每組兩格。曝氣生物濾池出水進(jìn)入排放水池,由池內(nèi)回用水泵送入回用水裝置。
表5 A/O 生化系統(tǒng)各單元去除率
初沉池污泥自流入儲泥池,由污泥泵送至污泥濃縮池,二沉池污泥排入污泥回流池,由污泥回流泵將回流污泥送至配水井與回流的硝化液混合向A 池配水,污泥回流管道上設(shè)流量計。污泥回流池內(nèi)同時設(shè)剩余污泥泵,將剩余污泥送至污泥濃縮池,濃縮池排出的污泥重力流入污泥調(diào)配池,池內(nèi)設(shè)混合攪拌器。調(diào)配池內(nèi)污泥由污泥輸送泵送至臥螺離心脫水機(jī),脫水后進(jìn)入污泥斗,由汽車外運(yùn)(見表5,表6)。
曝氣生物濾池采用的是生物膜法處理工藝,集吸附、氧化及過濾于一體,通過周期性反沖洗,使生物膜得以更新;氧的傳輸效率高,供氧動力消耗小,處理效果好,污泥量少,出水懸浮物低,后續(xù)可不設(shè)沉淀池。曝氣生物濾池共設(shè)4 座,水力負(fù)荷1.7 m3/hm2。內(nèi)裝火山巖濾料,氣水比6.2∶1 。濾池采用水洗和氣水聯(lián)合反洗,氣反沖洗強(qiáng)度12.5 L/sm2,水反沖洗強(qiáng)度5 L/sm2。
污水處理裝置產(chǎn)生的初沉污泥、剩余污泥經(jīng)過濃縮池濃縮后進(jìn)入污泥調(diào)配池,污泥含水率在96 %~97 %。污泥處理系統(tǒng)同時接納回用水裝置高效沉淀池產(chǎn)生的無機(jī)污泥,回用水裝置污泥由泵送到污水處理裝置的污泥調(diào)配池。調(diào)配池內(nèi)設(shè)混合攪拌機(jī)。污泥脫水采用臥螺離心機(jī)3 臺,單臺處理能力15 m3/h。脫水后污泥含水率≤80 %,由泥斗收集,汽車外運(yùn)。
(1)石灰軟化:水中硬度是由Ca2+、Mg2+等以碳酸鹽或非碳酸鹽形式存在于水中所形成的,可表現(xiàn)為碳酸鹽硬度和非碳酸鹽硬度。碳酸鹽硬度是由構(gòu)成硬度的陽離子與構(gòu)成堿度的陰離子如HCO3-、CO32-及OH-所組成,非碳酸鹽硬度則是由構(gòu)成硬度的陽離子與其他陰離子如SO42-、Cl-或NO3-等所組成。投加石灰乳液,與碳酸鹽硬度和其它暫時硬度發(fā)生反應(yīng),形成沉淀物被除去,減輕反滲透單元的負(fù)荷,并減少反滲透膜精細(xì)阻垢劑的用量。反應(yīng)方程式如下:
去除暫時硬度,軟化水質(zhì):
去除水中CO2,減少腐蝕,提高水的pH 值:
中和過量的混凝劑,并由于提高pH 值而增加混凝劑的混凝效果:
去除水中膠體硅,提高脫鹽水水質(zhì):
圖2 回用水處理工藝流程
去除鎂鹽,起軟化作用:
(2)超濾是一種膜分離技術(shù),其膜為多孔性不對稱結(jié)構(gòu)。超濾膜的過濾過程是以膜兩側(cè)壓差為驅(qū)動力,以機(jī)械篩分原理為基礎(chǔ)的一種溶液分離過程,入口壓力通常為0.03 MPa~0.6 MPa,篩分孔徑為0.005 μm~0.1 μm。超濾膜的耐壓性、耐清洗性、耐溫性等性能對于工業(yè)應(yīng)用是非常重要的,目前商品化的有機(jī)材質(zhì)的超濾膜都是采用相轉(zhuǎn)化法制得的。超濾是一個錯流和切向流的過程,要過濾的液體沿膜表面流動,在中空纖維的內(nèi)壁上形成流體剪切的條件,使污染物較難在膜表面形成。
(3)反滲透系統(tǒng)負(fù)責(zé)基本脫除水中的可溶性鹽份、膠體、有機(jī)物及微生物,采用世界先進(jìn)水平的低壓復(fù)合膜,膜元件直徑20.32 cm。膜元件為多層膜片疊合的卷式結(jié)構(gòu),超濾產(chǎn)水從膜片之間進(jìn)入后沿膜片外側(cè)切向流動,在流動過程中,由于壓力作用,淡水透過膜片層進(jìn)入螺旋形的產(chǎn)水流道,最終匯入中間的產(chǎn)水總管排出,進(jìn)入回用水罐,再經(jīng)回用水泵提升送至回用水管網(wǎng)。殘留濃鹽水則繼續(xù)在膜片間的空隙中流動,最后從濃排口排出至廢水池。
回用水原設(shè)計處理量900 t/h~1 400 t/h,實(shí)際最大處理量1 200 t/h(含300 t/h 反洗水回流)。濃鹽水至廢水池。裝置外來水量約900 m3/h,裝置外送水量(產(chǎn)品水水量)約550 m3/h,外排濃鹽水約350 m3/h 左右。
從回用水裝置進(jìn)水水質(zhì)分析:進(jìn)水含鹽量較高,約2 300 mg/L,硬度及堿度均較高,分別為1 087 mg/L 和650 mg/L。為確保出水水質(zhì)達(dá)到循環(huán)水補(bǔ)水要求,回用水裝置在設(shè)計方案研究中針對進(jìn)水水質(zhì)的特性和所要求的出水水質(zhì)目標(biāo),整體流程為“石灰軟化+絮凝沉淀+過濾+超濾+反滲透”,其中絮凝沉淀采用高效沉淀池(見圖2)。
回用水裝置主要回收處理廠區(qū)內(nèi)循環(huán)水裝置排污水、電站化學(xué)水裝置排出的濃鹽水和污水處理裝置排出的處理合格的化工污水,經(jīng)過裝置處理合格后送到循環(huán)水裝置作為補(bǔ)充水使用。其處理出水水質(zhì)指標(biāo)優(yōu)于《污水再生利用工程設(shè)計規(guī)范》GB50335-2002 循環(huán)冷卻系統(tǒng)補(bǔ)充水要求的水質(zhì),能滿足《化工企業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計技術(shù)規(guī)定》HG/T20690-2000 中敞開式循環(huán)冷卻水的水質(zhì)要求。供水壓力0.2 MPa,出水含鹽量約100 mg/L(脫鹽率>97 %)。
(1)煤制烯烴項(xiàng)目氣化裝置產(chǎn)水的280 t/h 污水,COD、氨氮、硬度含量高,是比較難處理的污水之一。
(2)高氨氮廢水通過并聯(lián)的雙脫氨塔吹脫氨氮后,保證去污水處理單元水質(zhì)指標(biāo)為NH4-N≤170 mg/L、pH=6~8。
(3)高硬度德士古[3]爐煤氣化廢水通過增設(shè)高密度沉淀池進(jìn)行除硬處理,以確保滿足污水裝置運(yùn)行要求,防止結(jié)垢。
(4)經(jīng)過預(yù)處理均質(zhì)均量后的生產(chǎn)污水進(jìn)入“前置反硝化”工藝,COD 去除率可以達(dá)到95 %,氨氮去除率可以達(dá)到98 %。
(5)回用水裝置出水水質(zhì)指標(biāo)優(yōu)于《污水再生利用工程設(shè)計規(guī)范》GB50335-2002 循環(huán)冷卻系統(tǒng)補(bǔ)充水要求的水質(zhì),能滿足《化工企業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計技術(shù)規(guī)定》HG/T20690-2000 中敞開式循環(huán)冷卻水的水質(zhì)要求。供水壓力0.2 MPa,出水含鹽量約100 mg/L(脫鹽率>97 %),回收水率67 %[4]。
[1] 潘連生.關(guān)注煤化工的污染及防治[J].煤化工,2010,43(4):1-6.
[2] 趙嬙,孫體昌,李雪梅,等.煤氣化廢水處理工藝的現(xiàn)狀及發(fā)展方向[J].工業(yè)用水與廢水,2012,43(4):1-6.
[3] 于遵宏,王輔臣.煤炭氣化技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010.
[4] Q/SH0104-2007,煉化企業(yè)節(jié)水減排考核指標(biāo)與回用水質(zhì)控制指標(biāo)[S].2007.