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      泡沫沖砂、洗井技術(shù)在江漢油區(qū)的應(yīng)用

      2014-12-23 11:24:48謝甜
      關(guān)鍵詞:沖砂消泡劑江漢

      謝甜

      (中國石化江漢油田分公司井下作業(yè)處,湖北 潛江433123)

      江漢油區(qū)已經(jīng)進(jìn)入開發(fā)中后期,長期開采造成了地層壓力明顯下降,在采用清水沖砂、洗井等作業(yè)過程中,常見油層壓力低于靜水柱壓力的現(xiàn)象,這種現(xiàn)象易造成大量洗井液漏入地層。沖砂、洗井液侵入地層后,可能形成暫時水堵或永久性水堵、沖砂液溫度較低時還可能導(dǎo)致地層的暫時性蠟堵;有時還會造成黏土膨脹,使?jié)B透率降低;沖砂液漏失到地層時還將帶入井底砂,油井開抽后漏失到地層的砂子會重新返回井底,造成沖砂周期縮短。

      常規(guī)清水水力沖砂已不能滿足低壓、負(fù)壓油井沖砂洗井的技術(shù)需要。為了解決低壓、負(fù)壓油井沖砂洗井技術(shù)難題,確保油區(qū)的穩(wěn)定生產(chǎn),密度低、攜砂能力強(qiáng)的泡沫流體沖砂洗井技術(shù)在江漢油區(qū)得到了研究和應(yīng)用,取得了較好的效果。

      1 泡沫沖砂、洗井技術(shù)簡介

      2009年,江漢油田采油工藝研究院便開展了對泡沫流體沖砂技術(shù)的研究,并開發(fā)研制了關(guān)鍵的泡沫發(fā)生器和相應(yīng)的工藝技術(shù)。早期研發(fā)的泡沫發(fā)生器主要由接頭、孔板和填充物組成,其特點(diǎn)是利用填充物間的空隙產(chǎn)生均勻細(xì)小的泡沫。早期的泡沫沖砂工藝與普通水力沖砂洗井工藝相比,是在洗井管路上增加了一套空氣增壓設(shè)備(壓風(fēng)機(jī) )和泡沫發(fā)生器裝置?,F(xiàn)場應(yīng)用(共實施了19口井)證明,早期的泡沫沖砂工藝技術(shù)雖有一定的效果,但并不是很理想,主要存在泡沫液攜砂能力差、施工后排水期長(3-8天 )、負(fù)壓井沖砂液無返排等問題。

      多方調(diào)研認(rèn)為,由山東恒業(yè)公司研制產(chǎn)生的泡沫沖砂、洗井設(shè)備在國內(nèi)石油機(jī)械行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位,應(yīng)用該公司設(shè)備及相應(yīng)技術(shù),有望有效解決江漢油區(qū)低壓油井沖砂效果差的難題。該設(shè)備為撬裝可移動式整套設(shè)備,主要包括泡沫流體發(fā)生系統(tǒng)和泡沫流體密度測控系統(tǒng)兩大部分。

      1.1 泡沫沖砂、洗井技術(shù)原理

      泡沫沖砂技術(shù)就是利用泡沫流體粘度高、密度小、攜帶性能好的特點(diǎn),將泡沫流體作為攜帶液或壓井液,從油管中打入油井,利用泡沫流體沖散井內(nèi)積砂或結(jié)蠟并攜帶其從套管返出,達(dá)到洗井、沖砂的目的。由于泡沫的密度小,其液柱在井底的壓力低于油層壓力,有利于泡沫流體沖散井內(nèi)積砂或結(jié)蠟。另外,酸化后利用泡沫液進(jìn)行徹底洗井,可以降低井筒內(nèi)液體對地層的壓力,為酸液的返排提供一定的能量,使殘酸溶液能夠盡快排出地面,這對保護(hù)油氣層、提高酸化效果、縮短油井產(chǎn)量恢復(fù)期,最終延長油井免修期具有重要意義。

      1.2 起泡劑、消泡劑的優(yōu)選

      起泡劑和消泡劑的性能優(yōu)劣,直接關(guān)系到泡沫沖砂、洗井的工藝效果,對起泡劑和消泡劑的優(yōu)選,是保障措施效果的關(guān)鍵。

      1.2.1 起泡劑的優(yōu)選

      評價起泡劑性能的方法有很多,如Din孔盤打擊法、Ross-Miles法、API法、壓氣氣流法、WaringBlender法等。在此采用Ross-Miles法對起泡劑的起泡能力進(jìn)行評價。

      1)耐溫性評價

      采用Waring Blender攪拌法,對起泡劑HY-2的耐溫性進(jìn)行評價,結(jié)果見表1。

      由實驗結(jié)果得知:溫度對復(fù)配后的起泡劑的泡沫體積以及半衰期影響不大,抗溫性良好。

      表1 HY-2在不同溫度下的起泡性能

      2)濃度優(yōu)選評價

      以清水作為溶劑勾兌起泡劑溶液,所生成泡沫的體積會隨濃度的增加而增大,待起泡劑的濃度達(dá)到一定的上限值后,生成的泡沫體積將不再變化,此時的濃度即是優(yōu)選出的最佳起泡劑溶液濃度。具體實驗數(shù)據(jù)如表2所示。

      表2 HY-2在不同濃度下的起泡效果

      通過實驗數(shù)據(jù)可以看出,起泡劑 HY-2開始隨著濃度的增加,起泡體積也隨著增加,但是在超過0.8%以后,起泡體積幾乎不再發(fā)生變化,說明已經(jīng)達(dá)到了臨界膠束濃度,所以將0.8% 作為 HY-2的最佳的起泡濃度。

      1.2.2 消泡劑的評選

      沖砂成功后,泡沫將攜帶砂粒排入循環(huán)罐,為了保證作業(yè)后及時消泡,在循環(huán)罐中投入消泡劑,以免泡沫液涌出造成環(huán)境的污染。消泡劑為一些低表面張力的物質(zhì),當(dāng)在泡沫溶液中加入消泡劑后,消泡劑分子極易吸附于泡沫液膜上,使液膜的局部表面張力降低,同時帶走液膜下鄰近液體,破壞泡沫穩(wěn)定性,導(dǎo)致液膜變薄而破裂,表3為各種消泡劑的消泡效果。

      綜合消泡時間和消泡后泡沫減少的體積兩點(diǎn)因素,發(fā)現(xiàn)DF 282消泡效果與其他消泡劑相比,效果最好。

      表3 各種消泡劑消泡效果

      2 泡沫沖砂現(xiàn)場應(yīng)用

      2.1 選井條件

      泡沫沖砂、排液工藝技術(shù)的實施,首先應(yīng)根據(jù)地質(zhì)、工藝及技術(shù)自身的限制選擇合適的井,才能充分發(fā)揮該技術(shù)的優(yōu)勢,獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。

      符合以下條件之一者都可以采用泡沫沖砂、排液技術(shù):

      1)地層壓力系數(shù)較低,用傳統(tǒng)的清水沖砂無法建立起井筒內(nèi)液體循環(huán)的井;

      2)井筒內(nèi)為懸浮砂,探砂面時無法探到準(zhǔn)確的砂面位置,但是一旦下泵生產(chǎn),井筒內(nèi)的懸浮砂便進(jìn)入泵筒,造成砂堵、卡,不得不再上作業(yè)的井;

      3)地層能量匱乏,增產(chǎn)措施后要求盡快地排出殘液的井。

      2.2 現(xiàn)場應(yīng)用情況

      1)施工簡況

      2012年,在江漢油區(qū)實施泡沫沖砂、排液施工29井次,其中沖砂24井次,排液5井次,除一次(浩平3井)因地層負(fù)壓情況極其嚴(yán)重,無法建立循環(huán)外,其他井次均取得了成功,施工成功率達(dá)到了96.5%。排水期最長的為5天,最短的僅1天,平均排水期為3天,與常規(guī)水力沖砂施工相比,明顯縮短了排水期時間。

      典型井例:潭34-7-5B井:井深950.0m,由于該井地層壓力系數(shù)極低,以往洗井過程中都無法建立液體的循環(huán),沖砂過程中都是冒著風(fēng)險緩慢輕探下放,施工中必須密切關(guān)注指重表的顯示情況,一旦發(fā)現(xiàn)異常必須立即上提管柱,以免發(fā)生卡鉆事故。2012年2月22日搬上作業(yè),設(shè)計要求沖砂至人工井底,通過了解該井的井史資料,得知該井負(fù)壓嚴(yán)重,因此采用雙泵沖砂的方法。探得砂面后,首先用活性水60m3反循環(huán)沖砂,排量達(dá)到1 m3/min,泵壓0,施工歷時近1.5h出口始終無液返出,該次沖砂失敗。決定改用泡沫液沖砂,泵壓2MPa,泡沫排量350L/min,泡沫液用量30m3便建立循環(huán),隨后按照設(shè)計要求沖砂至人工井底,進(jìn)尺85.43m,沖砂成功。

      鐘新8-23CZ井:井深2 618.5m。2011年1月壓裂后軟探砂面有砂,設(shè)計要求沖砂至人工井底,施工時采用的是氣化水沖砂,泵壓8MPa,排量(500~600)L/min,施工歷時近2h出口始終未見液返出,可見該井負(fù)壓情況非常嚴(yán)重,該次沖砂失敗。2012年3月經(jīng)討論決定重上作業(yè),并改用泡沫液進(jìn)行沖砂;施工時,井筒內(nèi)注入泡沫液35 m3后,出口開始返液,循環(huán)建立,泵壓2MPa,泡沫排量330L/min,沖砂進(jìn)尺29.3m,沖砂成功。

      2)效果分析

      為了監(jiān)測和確定泡沫液的在井中的平均密度,在明9斜-9-5和廣斜408兩口井的作業(yè)過程中使用了電子壓力計監(jiān)測井底的壓力變化。根據(jù)電子壓力計記錄的數(shù)據(jù)測算,作業(yè)過程中這兩口井的井底泡沫密度分別為0.756g/cm3、0.563g/cm3。泡沫液密度預(yù)期(0.4~0.6)g/cm3,可見,在廣斜408井的沖砂過程中,泡沫液密度達(dá)到了預(yù)期水平,而明9斜-9-5泡沫液的密度仍然偏高。

      密度的變化主要是由于進(jìn)口氣液比的不同引起的,具有一定的可調(diào)性。

      3 施工中存在的問題及建議

      泡沫沖砂、排液技術(shù)雖然在江漢油區(qū)已經(jīng)得到成功的應(yīng)用,但是在施工中由于硬件及環(huán)境等方面的限制,仍然存在一些需要解決的問題。

      1)建議配備排量更大的壓風(fēng)車或是在原有壓風(fēng)車的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),提高壓風(fēng)車的供氣排量。

      室內(nèi)研究表明,泡沫氣液比控制在30~50范圍內(nèi)時,起泡劑的利用率高,洗井最為經(jīng)濟(jì)。一般情況下,將氣液比控制在30~50的范圍內(nèi)后,產(chǎn)生的泡沫液密度在(0.4~0.8)g/cm3范圍內(nèi)可調(diào),能夠達(dá)到施工要求。但隨著井深的增加,由于泡沫液被壓縮,密度也會隨之增加,為了降低井筒內(nèi)泡沫液的密度,必須提高氣液比,即氣液比應(yīng)隨著井深的增加而增加。

      針對部分壓力高的深井,為了滿足泡沫洗井的施工要求,有必要配備排量更大的壓風(fēng)車加大供氣量,從而達(dá)到在高壓下的氣液比要求。

      2)建議配備一批內(nèi)徑稍大的旋塞,便于沖出外徑較大的雜物??砂赐鈴?≤102mm、內(nèi)通徑42mm~48mm配備。

      目前施工所使用的配套工具油管旋塞內(nèi)徑偏小,只有35mm,直徑稍大的井底雜物或是沉砂堆積很容易堵塞旋塞,在實際過程中曾發(fā)生堵塞,嚴(yán)重影響沖砂施工。

      [1]吳奇.井下作業(yè)工程師手冊[M].北京:石油工業(yè)出版社,2002:159-177.

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