孫濤 孫廣偉 陳偉
(1.安陽豫河永通球團(tuán)有限責(zé)任公司; 2.安陽鋼鐵股份有限公司)
安陽豫河永通球團(tuán)有限責(zé)任公司年產(chǎn)120 萬t鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯球團(tuán)礦生產(chǎn)線于2010年建成投產(chǎn),產(chǎn)品主要供給安陽鋼鐵股份公司高爐生產(chǎn)。理論研究表明,含鐵爐料軟熔帶的阻力損失占整個(gè)高爐阻力損失的三分之二以上,熔滴性能直接影響高爐內(nèi)軟熔帶的位置和厚度,影響Si、Mn 等元素的直接還原,從而影響生鐵的成分和高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。如何改善球團(tuán)的熔融滴落性能,還原度和膨脹性能及冷態(tài)強(qiáng)度等冶金性能,滿足高爐大型化生產(chǎn)要求成為首要研究的課題。
國內(nèi)外研究及生產(chǎn)實(shí)踐表明,生產(chǎn)低硅含鎂球團(tuán)有利于球團(tuán)礦的高溫冶金性能大幅度改善,集中表現(xiàn)在高溫還原性的提高和球團(tuán)礦軟熔溫度提高,并使軟熔區(qū)間變窄,透氣性改善,可提高高爐內(nèi)間接還原率,使?fàn)t況順行、穩(wěn)定,降低焦比,提高生產(chǎn)率,從而降低煉鐵成本。
為改善球團(tuán)礦的冶金性能,豫河永通球團(tuán)公司曾采取過一系列提高球團(tuán)礦MgO 含量的措施,主要是在預(yù)配料階段配加一定比例的含鎂添加劑,如配加高鎂粉、煉鋼污泥等。生產(chǎn)實(shí)踐表明:配加這些含鎂添加劑后回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈現(xiàn)象嚴(yán)重,無法長時(shí)間連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
在提高球團(tuán)礦MgO 含量方面,除了可在原料中配加鎂質(zhì)熔劑外,還可選擇配加高氧化鎂鐵礦原料的途徑實(shí)現(xiàn)。通過對(duì)國內(nèi)外高氧化鎂鐵礦資源市場分析,在滿足球團(tuán)礦生產(chǎn)要求方面,試驗(yàn)選用的進(jìn)口高鎂精礦無論化學(xué)成分還是粒度均優(yōu)于其它高鎂精礦,該礦屬于高鎂低硅精礦,MgO 含量5.52%,SiO2含量0.79%,配加該高鎂精礦既可以提高球團(tuán)礦MgO 含量,又可以降低SiO2含量。由于該礦-200目含量較其它原料低,使用前需進(jìn)行磨細(xì)處理。試驗(yàn)原料理化指標(biāo)見表1。
表1 原料理化指標(biāo) %
自2014年4月份起,開始在120 萬t 鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯球團(tuán)礦生產(chǎn)線進(jìn)行配加高鎂精礦的工業(yè)試驗(yàn)。保持球團(tuán)礦日產(chǎn)4000 ±25 t/d 不變,鏡鐵礦配加10%,通過調(diào)整高鎂精礦和酸性礦比例擬定4 個(gè)方案分階段進(jìn)行試驗(yàn),每階段試驗(yàn)期限10 天,高鎂精礦配加比例依次為0%、10%、15%、20%,為保證配比100%同比減少酸性礦比例。不同方案含鐵原料結(jié)構(gòu)配比見表2。
表2 含鐵原料結(jié)構(gòu)配比 %
高鎂精礦對(duì)生球強(qiáng)度的影響比較顯著,由于該礦的親水性較差,粒度較粗,造球性能差。為此,配加時(shí)將其先輸送至濕磨——陶瓷過濾機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行潤濕、磨細(xì)處理;磨機(jī)以100 t/h 料量對(duì)含鐵原料磨細(xì)處理,不足部分以酸性礦補(bǔ)齊,以改善其造球性能。生球、成品球強(qiáng)度及膨潤土消耗指標(biāo)見表3。
表3 生球、成品球強(qiáng)度及膨潤土消耗指標(biāo)
由表3 可以看出,配加高鎂精礦后,生球強(qiáng)度、成品球抗壓強(qiáng)度均有下降趨勢(shì),生產(chǎn)中適時(shí)調(diào)整膨潤土比例來保證生球落下強(qiáng)度為5 ±1 次/個(gè)球,抗壓強(qiáng)度≥12 N/個(gè)球。隨著高鎂精礦配加比例的提高,膨潤土消耗升高了1.2 kg/t ~4.3 kg/t。
隨著高鎂精礦比例的增加,球團(tuán)礦的化學(xué)成分變化較為明顯,其品位、SiO2含量均有下降趨勢(shì),而MgO 含量有升高趨勢(shì)。球團(tuán)礦化學(xué)成分變化見表4。
表4 球團(tuán)礦化學(xué)成分 %
由表4 可以看出,隨著高鎂精礦配比的增加,球團(tuán)礦品位、SiO2含量均有下降趨勢(shì),MgO 含量有升高趨勢(shì),球團(tuán)礦品位從63.51%降到62.71%,下降了0.8%,SiO2含量從6.51%降到5.87%,降低了0.64%,MgO 含量從0.55%升高至1.51%,升高了0.96%。引起成分變化的原因分析,與酸性礦比較,該礦具有品位低,SiO2含量低(<1%),MgO 含量高的特點(diǎn),當(dāng)增加高鎂精礦比例后,酸性礦比例就相應(yīng)減少,同時(shí)由于其粒度粗,親水性差,在試驗(yàn)中導(dǎo)致膨潤土配加量升高,品位降低幅度較大,SiO2含量降低幅度與預(yù)期存在一定偏差。
配加高鎂精礦后,球團(tuán)礦中MgO 含量大幅度升高。球團(tuán)礦中MgO 含量的變化對(duì)抗壓強(qiáng)度的影響與熱工制度緊密相關(guān)。球團(tuán)生產(chǎn)主要熱工參數(shù)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表5。
表5 球團(tuán)生產(chǎn)主要熱工參數(shù)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
由表5 可以看出,當(dāng)焙燒溫度≤1250 ℃時(shí),隨著MgO 含量升高,抗壓強(qiáng)度有下降趨勢(shì),當(dāng)焙燒溫度≥1250 ℃時(shí),抗壓強(qiáng)度有升高趨勢(shì)。分析認(rèn)為,在球團(tuán)礦氧化焙燒時(shí),MgO 既可能進(jìn)入渣相,也可能進(jìn)入氧化鐵顆粒,這需視氧化焙燒溫度高低來定,由于磁鐵礦氧化和鐵離子擴(kuò)散比鎂離子擴(kuò)散快得多,當(dāng)焙燒溫度≥1250 ℃時(shí),才能使鎂離子擴(kuò)散到磁鐵礦晶格中與Fe2O3發(fā)生固相反應(yīng),形成MgO·Fe2O3,還有部分MgO 進(jìn)入磁鐵礦晶格中,有穩(wěn)定Fe3O4晶格的作用,在這種情況下,有利于球團(tuán)礦強(qiáng)度的改善;反之,當(dāng)焙燒溫度≤1250 ℃時(shí),有較多的MgO 進(jìn)入了渣相,勢(shì)必影響強(qiáng)度變差。試驗(yàn)中為了消除球團(tuán)礦MgO 含量的升高對(duì)抗壓強(qiáng)度產(chǎn)生的負(fù)面影響,將焙燒溫度提高了20 ℃~30 ℃,同時(shí)燃料消耗亦增加了1.11 kg/t ~2.51 kg/t。
隨著高鎂精礦比例的增加,球團(tuán)礦中MgO 含量亦增加,對(duì)球團(tuán)礦的還原性、還原膨脹率均有改善作用。球團(tuán)礦還原度、還原膨脹率見表6。
表6 球團(tuán)礦還原度、還原膨脹率 %
分析認(rèn)為,球團(tuán)礦中的大部分MgO 進(jìn)入鐵相,少部分進(jìn)入渣相,由于鐵橄欖石(2FeO·SiO2)的生成溫度較高(約900 ℃),而渣中少量MgO 則在較低溫度下即可與SiO2(約680 ℃)或Fe2O3(約600 ℃)發(fā)生固相反應(yīng),以2MgO·SiO2或MgO·Fe2O3形式存在于渣中,減少了難還原的鐵橄欖石生成量。當(dāng)球團(tuán)礦中存在足夠數(shù)量MgO 時(shí),焙燒過程中就會(huì)形成穩(wěn)定的鐵酸鎂(MgO·Fe2O3),在還原時(shí)能抑制Fe2O3成Fe3O4時(shí)所產(chǎn)生的晶格轉(zhuǎn)變,中溫還原則生成FeO 和MgO 的固溶體,能抑制“鐵精須”的生成。另外,由于Mg2+離子半徑(0.6 ×10-10m)小于Fe2+離子半徑(0. 74 ×10-10m)和Ca2+離子半徑(0.99 ×10-10m),Mg2+能均勻地分布在浮士體內(nèi),不致引起局部膨脹應(yīng)力。
取不同高鎂精礦配比條件下生產(chǎn)的球團(tuán)礦,分別進(jìn)行熔融滴落性能檢測(cè),球團(tuán)礦熔滴試驗(yàn)結(jié)果見表7。
表7 球團(tuán)礦熔滴試驗(yàn)數(shù)據(jù) ℃
從試驗(yàn)結(jié)果可以看出,配加高鎂精礦后,球團(tuán)礦開始軟化溫度(T10)升高約20 ℃左右,熔化開始溫度(Ts)隨著MgO 含量升高,呈現(xiàn)上升趨勢(shì),球團(tuán)礦滴落溫度基本在同一水平,有升高趨勢(shì)。而軟熔區(qū)間(Td-T10)、熔化區(qū)間(Td-Ts)均呈明顯變窄趨勢(shì),兩區(qū)間變窄有利于高爐透氣性的改善。
豫河球團(tuán)自2014年4月份開始在原料中配加高鎂精礦工業(yè)試驗(yàn),其目的是一方面改善球團(tuán)礦冶金性能,另一方面是緩解燒結(jié)環(huán)節(jié)添加鎂質(zhì)熔劑對(duì)生產(chǎn)帶來的影響,可以平衡因在燒結(jié)中添加過量對(duì)產(chǎn)質(zhì)量的壓力。隨著高鎂精礦比例增加,由于該礦與酸性礦相比親水性較差,粒度較粗,造球性能差,對(duì)生球強(qiáng)度造成不利影響,生產(chǎn)中通過提高磨機(jī)處理量、增加膨潤土使用量等措施改善生球強(qiáng)度,隨著球團(tuán)礦MgO 進(jìn)一步提高,成品球抗壓強(qiáng)度有降低趨勢(shì),操作上適時(shí)調(diào)整熱工制度,將焙燒溫度提高了20 ℃~30 ℃,使焙燒溫度≥1250 ℃,成功消除了因球團(tuán)礦MgO 含量的升高對(duì)抗壓強(qiáng)度產(chǎn)生的負(fù)面影響。通過對(duì)各階段球團(tuán)礦冶金性能試驗(yàn),均表明球團(tuán)礦的還原性、還原膨脹率及熔滴性能全面改善,達(dá)到了預(yù)期目的。
1)試驗(yàn)選用的高鎂精礦是一種MgO 含量較高,SiO2含量較低,有害雜質(zhì)含量少,粒度較粗的磁鐵精礦,對(duì)降低球團(tuán)礦SiO2含量,提高M(jìn)gO 含量效果明顯,但由于水分含量低、粒度較粗親水性較差,需進(jìn)行潤濕、磨細(xì)和輥壓后使用。
2)隨著球團(tuán)中MgO 含量的增加,焙燒溫度也應(yīng)相應(yīng)提高,焙燒溫度在1250 ℃以上,使鎂離子擴(kuò)散到磁鐵礦晶格中與Fe2O3發(fā)生固相反應(yīng),形成MgO·Fe2O3,還有部分MgO 進(jìn)入磁鐵礦晶格中,有穩(wěn)定Fe3O4晶格的作用,有利于球團(tuán)礦強(qiáng)度的改善。
3)球團(tuán)中MgO 含量的增加,對(duì)改善其冶金性能效果顯著。還原性有提高趨勢(shì),還原膨脹率降低明顯,表現(xiàn)在熔滴性能方面,軟化開始溫度升高,軟熔區(qū)間變窄,有利于高爐透氣性的改善。
[1]周明順,沈峰滿,翟立委,等.MgO 添加方式對(duì)改善球團(tuán)礦冶金性能的影響.鋼鐵,2012,47(4):14 -17.