杜元勝 杜文文(中國石油工程設計有限責任公司新疆石油勘察設計研究院 834000)
新疆油田公司有很多稠油區(qū)塊:如百重7、紅003、重32井區(qū)等。百重7及紅003產一般稠油(50℃時500~10000);重32產特稠油(50℃時10000~ 50000 M Pa.S);有的區(qū)塊還產超稠油(50℃時>50000 M Pa.S)。因稠油粘度高,一般采取向地層注入高溫高壓蒸汽的開采方式,故井口出油特點是:粘度高、溫度高、含沙量大、含蒸汽、含泡沫油、含微量天然氣,計量難度甚大。對單井稠油的計量國內外尚無成熟的計量設備,近幾年來常用的“稱重式稠油計量器”,使用效果不好(計量誤差太大,通常為±20%~±40%),用戶不滿意。
單井稠油的計量問題一直沒有得到良好的解決,為了解決這一難題。我們研發(fā)了本計量裝置。
如下圖,主要由2個立式計量分離器、1臺進油防爆電動三通球閥、1臺排油防爆電動三通球閥、2臺防爆雙法蘭差壓變送器、2臺防爆液位開關、1套防爆PLC計量監(jiān)控儀及工藝閥門等組成。裝置以撬裝成套設備提供于用戶。
(1)計量過程
進油電動三通球閥Z V-1和排油電動三通球閥Z V-2在PLC計量監(jiān)控儀的控制下總使得:當1#計量分離器計量時,2#計量分離器處于自然排油或憋壓排油狀態(tài)(此時1#分離器分離出的氣相經過平衡管進入2#分離器→Z V-2→再進入集油干線);反之,當2#計量分離器計時,1#計量分離器處于自然排油或憋壓排油狀態(tài)(此時2#分離器分離出的氣相經過平衡管進入1#分離器→Z V-2→再進入集油干線)。如此過程循環(huán)往復。
(2)計量原理
用雙法蘭差壓變送器測量分離器內液柱高度的壓差Δ P,隨著液位的上升,當Δ P=Δ P1(計量下限)時開始計時t 1,當Δ P=Δ P2(計量上限)時停止計時t 2。PLC程序根據(jù)定值Δ P2、Δ P1和計量時間△t=(t 2-t 1)及分離器內徑D即可計算出單井日產液量(t/d)。
(1)一個罐計量時另一個罐憋壓排油,計量與排油同步進行,計量的連續(xù)性好、排油效果好。
(2)與其它稠油計量裝置相比:計量精度高、計量范圍很寬(0.6~100 t/d)、因此對稠油井的適應性很強。
(3)配合電動多通閥可實現(xiàn)“多井人工排序、自動選井、自動計量”。在定時計量方式下,當定間到時,為確保計量精度PLC程序具有不滿罐比例計算功能。
(4)露天安裝式,結構簡單。
(5)撬裝化設備的諸多優(yōu)點及特點。
(1)分離器過壓安全保護
在兩罐氣相平衡管上安裝一個安全閥,當任一罐內壓力超限1.6 M Pa時,安全閥都會起跳泄壓。
(2)分離器液位冒罐保護
每罐罐頂都裝一個懸錘液位開關,懸錘由不粘油材料制成。當差壓液位變送器故障時,罐內液位有可能因PLC檢測不到高限信號(Δ P2)繼而會持續(xù)上升至“冒罐”。但當液位上升到懸錘開關動作時,PLC便會根據(jù)懸錘開關的信號強令排油電動球閥Z V-2換向排液,這就防止了“冒罐”。
(3)分離器內部防凍保護
當不計量時總是一罐進/出口常通、另一罐進/出口常閉;在冬季,為了防止不計量時常閉罐內受凍,程序使兩罐“通/閉”狀態(tài)每隔2小時自動切換一次。
新疆紅淺油田采取“蒸汽吞吐”開采方式,本計量裝置應用到了紅淺油田紅 003井區(qū) 1#計量站,首用實踐中經過了冬季嚴寒的時段,這是四季中工況最差的階段,研發(fā)人員幾十次去現(xiàn)場考察裝置的運行狀況,對本計量裝置從原理、功能、動作過程、計量精度、人機界面、操作方法、安全措施、安裝情況等多方面進行了考察驗收。實踐表明:計量裝置運行良好、安全可靠、計量精度高。
(1)計量常數(shù)的確定
計量常數(shù) :C=0.25π D2ρ(Δ P2-Δ P1)。它可以用水標定,也可以計算近似確定:當罐內徑D=0.6 m△P1=0.1m水柱△P2=0.6 m水柱 時C=0.1414 t。
下舉一個同原理的雙容積計量裝其計量常數(shù)標定與計算相比的例子:2008年12月,研發(fā)人員與用戶技術監(jiān)督人員,對烏33井區(qū)10號站計量裝置的計量常數(shù)進行了標定值與計算值的實踐對比,見下表:
計算計量常數(shù) C j=0.1769(t)標定條件標定計量常數(shù)相對誤差D=0.8 m △P2-△P1=0.35mm水柱 ρ水=1(t/m3)C b=0.1761(t)(C j-C b)/C b×100%=0.454%
二者誤差很小,可見計量常也可以用計算來確定,但有條件時還是應標定一下。
(2)計量誤差分析
由日產量計算公式:(t/d)n—計量次數(shù)
可知:因PLC的計時和運算精度都是很高的,故計量誤差主要來源于采用計量常數(shù)與實際計量常數(shù)與間的偏差。當罐內徑D=600 mm而△P1=100 mm水柱 △P2=600 mm水柱 時 C=0.1414t。 假設:罐內壁粘了一層3 mm厚的油垢、且差壓變送器(0~1400 m水柱)精度由±0.2%降低為±1%此時:D n i n=600-6=594mm 差壓最大絕對誤差:ε=1400×(±1.0%)=±14mmH2O 那么:Δ P2-Δ P1=(600±14)-(100±14)=500±28=472~528 mmH2O則實際計量系數(shù):C n i n=0.1335t
而因實際工況遠比假設最壞工況好得多,故實際計量誤差完全可以滿足計量規(guī)范要求的精度≤±10%。
存在的問題
(1)雙法蘭差壓液位變送器上膜盒安裝于分離室,下膜盒安裝于計量室。導致檢修不方便、量程大。而量程大→測量絕對誤差大→計量誤差增大。
(2)因裝置進、出口始終為密閉通路,分離器液位“冒罐”無什么安全風險,故在分離器頂端裝液位開關防止“冒罐”意義不大。
(3)安全閥安裝位置高,不便于檢修。
改進對策
(1)將雙法蘭差壓液位變送器上/下膜盒均安裝于計量室的上/下部。將使:檢修方便、變送器量程變小→測量絕對誤差減小→計量誤差減小。
(2)去掉分離器頂裝液位開→降低成本。
(3)將低安全閥安裝位置或設檢修平臺→便于檢修。
綜上,通過以上驗收和實際使用效果可以得出,XT G-LE 0.6 X1.8-1.6自平衡雙罐稠油自動計量裝置的研發(fā)取得了成功,并且可以大量應用于今后的新/老一般稠油區(qū)塊中。
[1]李秋蓮.稠油計量方式的選擇與探討[J].油氣田地面工程,2009,28(9).
[2]周大勝,支印民,尹志成,孟強,李玉君.超稠油水平井分層開發(fā)技術[J].特種油氣藏,2014(02).