程孝誠
(安徽華誼化工有限公司, 安徽蕪湖 241000)
在多噴嘴水煤漿氣化裝置中,蒸發(fā)熱水塔的作用是回收熱量、濃縮黑水、解吸分離酸性氣體。安徽華誼化工有限公司多噴嘴對置式氣化裝置2開1備,閃蒸系統(tǒng)獨立布置。蒸發(fā)熱水塔分上、下2個部分,上塔為熱水室,下塔為蒸發(fā)室。上塔中部裝填不銹鋼拉西環(huán)填料;填料層上方有3股水加入,分別是低壓灰水、除氧水及低溫變換冷凝液(變換冷凝液改造1路至高溫?zé)崴眠M口,上、下部可切換),3股水與來自下塔的閃蒸汽在填料處進行氣液交換。與間接換熱過程相比,填料處的氣液交換為直接接觸換熱,其具有不易結(jié)垢、傳熱系數(shù)高、傳熱溫差小、壓降小、設(shè)備投資低、流程簡單等優(yōu)點;但隨著氣化裝置的長周期運行,填料可能會被堵塞,導(dǎo)致氣相上升阻力大,填料上層補水發(fā)生液泛,液相通過氣相管線帶水至后系統(tǒng)[1-2]。
蒸發(fā)熱水塔帶水主要表現(xiàn)為:
(1) 蒸發(fā)熱水塔熱水室液位波動大。蒸發(fā)熱水塔帶水現(xiàn)象嚴重時,填料上部水下不來,熱水室液位持續(xù)下跌,造成高溫?zé)崴贸榱坎蛔?,水洗塔補水不足,導(dǎo)致氣化爐減負荷甚至停車。蒸發(fā)熱水塔帶水還可能導(dǎo)致重要設(shè)備損壞,如高溫?zé)崴?、黑水循環(huán)泵、氣化爐下降管等。
(2) 氣相阻力大。為了緩解蒸發(fā)熱水塔帶水,在操作上需要關(guān)小氣相出口調(diào)節(jié)閥門,以提高壓力、降低空速。其間,蒸發(fā)熱水塔壓力高,易造成安全閥起跳、設(shè)備超壓,存在安全風(fēng)險。
(3) 帶水至后系統(tǒng),汽提塔工作負荷增大?;宜械膽腋∥锛扳}鎂離子與高堿度變換冷凝液接觸,容易引起汽提塔內(nèi)部結(jié)垢,嚴重影響汽提塔的汽提效果及汽提塔底部泵打量。汽提塔為系統(tǒng)氨氮脫除的核心設(shè)備,一旦工作效率下降,系統(tǒng)氨氮累積,易造成廢水外排超標。汽提塔帶水后,汽提塔底部泵出水量增加,而這部分水仍需要回到蒸發(fā)熱水塔,致使蒸發(fā)熱水塔熱負荷增大,帶水現(xiàn)象加劇;同時,汽提塔帶水容易造成汽提塔底部泵汽蝕不打量,汽提塔液位上漲,嚴重時漫至火炬管線,嚴重影響裝置安全穩(wěn)定運行。
多噴嘴水煤漿氣化裝置的正常運行過程中,氣液在填料處接觸交換,處于平衡狀態(tài)。來自蒸發(fā)熱水塔蒸發(fā)室的閃蒸汽(蒸汽、解吸出來的CO2、NH3)通過填料層,與來自填料上部的低壓灰水逆流換熱,蒸汽不斷被冷凝,流速自下而上不斷減緩,最終穿過填料層,通過氣相管排出;液相通過填料層自上而下,與閃蒸汽換熱后,在溫度不斷增加的同時,冷凝液加入其中,使流速加快,攜帶洗滌下來的灰垢進入蒸發(fā)室底部。
隨著生產(chǎn)運行,蒸發(fā)熱水塔填料逐漸沉積灰垢,阻力增加;灰垢累積導(dǎo)致氣液接觸面積減小,氣液交換效果變差,通徑變小,氣體上升速度變大。在氣相上升的過程中,受到的阻力超過了臨界點,氣液平衡關(guān)系被打破,即發(fā)生帶水。發(fā)生帶水后,正常的操作是減少上塔補水量,提高操作壓力[3-4]。
垢樣的外觀呈稀泥狀,主要成分不溶于酸,少量能與酸反應(yīng)產(chǎn)生氣泡。分析垢樣主要來自灰水中懸浮物及蒸發(fā)室氣流攜帶至熱水室的灰。以低壓灰水中懸浮物為例,懸浮物質(zhì)量濃度為100 mg/L,灰水體積流量按照100 m3/h計算,灰水每小時攜帶10 kg的灰垢。多噴嘴水煤漿氣化裝置長期運行后,灰垢沉積,填料層阻力不斷增加。
為了緩解蒸發(fā)熱水塔帶水問題,主要研究減少灰垢在填料層中滯留量的方法。王亦飛等[1]認為,工程實踐中, 某些過程熱量和質(zhì)量傳遞同時進行, 兩者的傳遞速率相互影響。在填料底部時,液相吸收蒸汽的汽化潛熱,體現(xiàn)在液相顯熱的變化;因此,從填料層底部開始,塔內(nèi)上升蒸汽量降低,而溫度發(fā)生突變的位置取決于蒸汽和冷凝水的流量比。熱量和質(zhì)量的傳遞方向為氣體傳至液體。該傳遞過程的推動力有溫差和壓差, 當(dāng)一種推動力為零, 另一種推動力仍可以使傳遞過程繼續(xù)進行下去。氣相與液相間的熱量和質(zhì)量的傳遞同時發(fā)生在兩相面附近。當(dāng)液相為水時, 傳熱和傳質(zhì)的阻力都集中在氣膜內(nèi); 在相界面上, 氣相與液相不存在溫差且達到氣液平衡[1]。故工藝上降低補水溫度、適當(dāng)提高液氣比可以增強傳遞過程的推動力,讓填料層溫度整體下移,降低氣相向上的動力,增強液相向下的動力,從而增強清洗作用;無論灰垢是來自熱水室的灰水懸浮物,還是來自蒸發(fā)室的灰分,增強清洗作用可以有效減少灰垢在填料層的滯留時間及滯留量。
針對蒸發(fā)熱水塔帶水問題,提出以下處理方法:
(1) 降低灰水懸浮物含量,調(diào)整水系統(tǒng),加強藥劑管理,加強灰水槽排污。
(2) 定期清洗蒸發(fā)熱水塔填料。備爐期間,對蒸發(fā)熱水塔填料進行清洗、更換。
(3) 蒸發(fā)塔氣相出口增加分離罐,一旦發(fā)生帶水,將水汽分離,避免灰水直接進入汽提塔。
(4) 降低補水的溫度,提高冷凝效果,降低閃蒸汽空速。蒸發(fā)熱水塔熱水室補水有3路,分別為低壓灰水、除氧水、低溫變換冷凝液。低壓灰水的溫度較低,一般在70 ℃左右,另外2路水溫度均在120 ℃以上。停用除氧水,用低壓灰水替代,可以提高冷水量,降低蒸發(fā)塔熱負荷。將低溫變換冷凝液切至蒸發(fā)室高溫?zé)崴眠M口管線。低溫變換冷凝液呈堿性,與灰垢長期混合后,容易形成垢片;變換冷凝液應(yīng)盡可能地平均分配進入2套蒸發(fā)熱水塔蒸發(fā)室,當(dāng)1套蒸發(fā)熱水塔蒸發(fā)室中的低溫變換冷凝液過量,容易造成該蒸發(fā)熱水塔熱負荷大,發(fā)生帶水現(xiàn)象。
(5) 提高液氣比,增大熱水塔低壓灰水補量。設(shè)計上,蒸發(fā)熱水塔熱水塔補水通過管線進入塔內(nèi)水分布器;適量增加水量,水分布會更加均勻,換熱效率提高,蒸汽冷凝量多,空速減慢。在換熱的同時,冷凝水和灰水混合,液相向下動力增強,清洗填料。從而減少灰垢滯留時間及滯留量。
通過調(diào)整水系統(tǒng),適當(dāng)增加液氣比及冷水量,可以有效減緩灰垢的滯留時間及滯留量,延長蒸發(fā)熱水塔穩(wěn)定運行時間,為多噴嘴水煤漿氣化裝置長周期運行提供有效保證。