陜西柴油機重工有限公司工藝所(興平 713105)張曉云 贠軍超 雷瑞祥
感應(yīng)加熱技術(shù)是靠零件內(nèi)部感應(yīng)電流直接對需熱處理部位加熱,具有加熱效率高,加熱速度快,節(jié)能環(huán)保,便于機械化、自動化等優(yōu)點,淬火處理過程中變形小,少無氧化,自動化程度高。但感應(yīng)加熱的局限是不同的零件需要設(shè)計專用的感應(yīng)器,且必須用純銅制作,通用性較差,價格較昂貴,一次性投入較大,因而在使用過程中,應(yīng)特別注意對感應(yīng)器的保護。
我公司生產(chǎn)的某型柴油機用泵傳動齒輪材料為45鋼(GB/T699—1999),傳動軸部分需進行感應(yīng)淬火,硬度56~61HRC。我們選擇了8kHz中頻感應(yīng)淬火機床,設(shè)計了加熱該零件的專用感應(yīng)器。在感應(yīng)器設(shè)計時,考慮了短時加熱不通水,減少匯流板的感抗和電阻,縮短其長度和間距,8kHz頻率所選用的淬火感應(yīng)器用純銅板的厚度為6mm(理論厚度為6~8mm)。
另外,為了減少匯流板的感抗和電阻,減少磁滯損耗,盡可能做短一些,同時匯流板越小,阻抗越小,在其上的電壓降也越小,感應(yīng)器的電效率越高。但在使用過程中,發(fā)現(xiàn)由于感應(yīng)器匯流板與感應(yīng)圈連接處距離稍大,而所用銅板材高度較小,厚度較薄,致使該部位隨著連續(xù)淬火過程的繼續(xù),零件加熱功率不斷加強,該處極易產(chǎn)生過熱,導(dǎo)致瞬間熔斷。
該零件需感應(yīng)淬火部分面積大于同時淬火的最大面積,我們采用連續(xù)自身噴水式感應(yīng)器對該部位進行淬火,感應(yīng)器有效圈高度一般為10~20mm,傳統(tǒng)的設(shè)計方案是匯流板部分面積較大,且?guī)Ю鋮s水箱,冷卻效果良好。而感應(yīng)器匯流板與感應(yīng)圈連接處由于距離較小,不采取冷卻措施。
由于所用純銅板高度較小,厚度較薄,致使該部位隨淬火過程的持續(xù),零件加熱功率的不斷加強,該處散熱效果差,極易產(chǎn)生過熱,導(dǎo)致瞬間熔斷,如圖1所示。
圖1
通過大量實踐,對純銅板瞬間熔斷進行原因分析,筆者認為熔斷的原因為加熱時該處冷卻效果不好,溫度過高所致。之后將已熔斷的廢舊感應(yīng)器的匯流板處冷卻水箱增大,與感應(yīng)圈焊接在一起,以提高該處的散熱能力,有效地解決了連接處因過熱引起的熔斷現(xiàn)象。
圖2
提高該處的散熱能力,有效解決該處因過熱引起的熔斷現(xiàn)象,從根本上杜絕了感應(yīng)器因熔斷而報廢的現(xiàn)象。為了提高感應(yīng)器的電效率,設(shè)計感應(yīng)器時,應(yīng)盡量縮短匯流板與感應(yīng)圈之間的間距,盡量減小匯流板的感抗和電阻。感應(yīng)器匯流板越小,阻抗越小,在其上的電壓降也越小。
同時,感應(yīng)器在加熱時應(yīng)處于良好的冷卻狀態(tài),改進后效果如圖2所示。
此次感應(yīng)器的改進提高了設(shè)備的效率,降低了生產(chǎn)成本,并為后續(xù)同類感應(yīng)器的設(shè)計積累了寶貴經(jīng)驗。