趙紅霞
(河南省煙草職工培訓(xùn)中心,河南 許昌 461000)
目前在煙草行業(yè)使用的烘絲設(shè)備主要有薄板烘絲、流化床烘絲機和氣流烘絲3 種方式。薄板烘絲可以獲得較好的含水率均勻性,但處理時間較長,煙絲細胞收縮嚴重,制成的煙絲填充值較低;流化床烘絲可以獲得較高的填充值,但煙絲斷面含水率均勻性較差;氣流烘絲既可以獲得較高的填充值,又有較好的含水率均勻性,且具有干燥時間短、熱效率高等優(yōu)點,因此近年來在煙草行業(yè)得到了越來越廣泛的應(yīng)用。但隨著應(yīng)用的深入,在生產(chǎn)實踐中也發(fā)現(xiàn)存在一些問題,主要是煙絲在氣流風(fēng)送烘絲過程中會形成沉積,不但影響消耗,而且煙絲長時間沉積后在高溫環(huán)境下會焦糊,甚至著火,具有一定的安全隱患。國內(nèi)煙草行業(yè)在使用過程中對設(shè)備也進行了一些改進,但都集中在改變干燥管的結(jié)構(gòu)和形狀,或改進熱風(fēng)風(fēng)量大小等,在一定程度上提高了含水率均勻性,但是煙絲沉積的問題沒有得到徹底解決。為此,深入分析了沉積的形成原理,并有針對性地進行了改進和優(yōu)化,以期提高煙絲加工質(zhì)量,降低煙絲消耗,消除安全隱患。
圖1 氣流烘絲工作原理圖
氣流烘絲工藝主要基于懸浮原理,具體過程如圖1所示。煙絲輸送到物料入口處時,由進料氣鎖送入進料管,進料管沿氣流方向傾斜安裝,在熱風(fēng)作用下將煙絲輸送到干燥管內(nèi),并沿風(fēng)速方向向上運動,在運動過程中不斷地干燥脫水,含水率逐漸降低,含水率小的煙絲運動速度快,干燥時間短,反之,速度慢,干燥時間長。煙絲通過這種運動自行調(diào)節(jié)水分,從而提高干燥后的水分均勻性。但同時,在懸浮干燥的過程中,也會有煙絲沉積現(xiàn)象。在生產(chǎn)中通過增大風(fēng)速進行了試驗,見表1 和表2,從表中可以看出,隨著風(fēng)機頻率的增大,進料管內(nèi)氣流風(fēng)速增大,物料在干燥管底部沉積情況減少,說明加大風(fēng)速可以減少物料在干燥管底部的沉積現(xiàn)象,但無法從根本上解決物料在干燥管內(nèi)的沉積問題。其原因是煙絲在進料管內(nèi)運行的速度比較高(約為23 m/s),當(dāng)煙絲進入干燥管內(nèi)時,在慣性作用下,煙絲直接撞到干燥管對面壁上,有部分煙絲的速度變?yōu)榱?,因而向下沉落,致使物料在干燥管底部沉積;而另一部分煙絲可繼續(xù)保持較高速度,沿干燥管對面管壁向上輸送,不能與熱空氣進行充分熱交換,致使物料不能充分脫水。
表1 風(fēng)機頻率為35 Hz 時煙絲在干燥管底部的沉積情況
表2 風(fēng)機頻率為45 Hz 時煙絲在干燥管底部的沉積情況
從工藝流程分析,為有效解決物料在干燥管底部沉積問題,當(dāng)物料進入干燥管后,在物料下方需有熱風(fēng)把物料托起。因此將進料管結(jié)構(gòu)改為兩層,進料管上層通過熱風(fēng)輸送物料,下層只進行熱風(fēng)輸送,使物料進入干燥管時,下層的熱風(fēng)能對物料起到托起的作用,從根本上解決了物料在干燥管底部沉積的問題。同時在進料管前面設(shè)置上下層熱風(fēng)分配風(fēng)門,根據(jù)試驗確定下層的熱風(fēng)約為總風(fēng)量的2/3 時,物料在干燥管底部不會出現(xiàn)沉積現(xiàn)象。改進后進料管結(jié)構(gòu)如圖2 所示。
圖2 改進后進料管結(jié)構(gòu)
改進后對進料管繼續(xù)進行了試驗,一方面驗證進料管改進的效果,另一方面驗證物料在干燥管內(nèi)的干燥情況,其試驗結(jié)果見表3 和表4。從表中可以看出,進料管采用上下兩層結(jié)構(gòu)設(shè)置,可有效解決物料在干燥管內(nèi)沉積問題,但是仍然存在物料脫水不充分不均勻的問題,其原因是干燥管截面積較大,煙絲進入干燥管后不能充分散開,煙絲在慣性作用下直接沿著干燥管的對面管壁運動(如圖3),大部分熱風(fēng)沒有與煙絲進行熱交換,致使煙絲不能充分脫水,少部分煙絲過干,致使物料在干燥管出口水分不均勻。同時由于干燥風(fēng)速較低,懸浮速度大的梗頭和濕團會沉降到干燥管底部,長時間沉積,在高溫環(huán)境下會焦糊,甚至著火。
表3 風(fēng)機頻率為35 Hz 時煙絲在干燥管底部的沉積情況
表4 風(fēng)機頻率為45 Hz 時煙絲在干燥管底部的沉積情況
圖3 進料管改進后煙絲在干燥管內(nèi)的運行狀態(tài)
為了解決物料在干燥管出口水分不均勻和干燥不充分的問題,同時及時排出干燥管底部的濕團,對干燥管結(jié)構(gòu)又進行了如下改進:一是在干燥管下部加裝風(fēng)量調(diào)節(jié)裝置和均絲裝置,使進入干燥管的風(fēng)速和煙絲在干燥管截面上分布均勻;二是在干燥管底部加裝除雜裝置,將干燥過程中沉降的濕團及時排出干燥管,防止在干燥管底部出現(xiàn)沉積。干燥管內(nèi)增加的均絲裝置如圖4 所示,改進后的干燥管風(fēng)量調(diào)節(jié)裝置和除雜裝置如圖5 所示。
圖4 均絲裝置結(jié)構(gòu)示意圖
圖5 干燥管中的均風(fēng)、均絲、除雜裝置整體示意圖
改進后進行了試驗以驗證改進效果。從圖6 可以看出,在干燥管內(nèi)增加均絲裝置后,可以使物料均勻地充滿整個干燥管,另一方面通過試驗確定干燥風(fēng)機的頻率,試驗結(jié)果如表5 和表6 所示。根據(jù)表中試驗結(jié)果可以看出,干燥管結(jié)構(gòu)改進后出口水分比較均勻,物料在干燥管底部沒有沉積現(xiàn)象。在不同風(fēng)機頻率條件下干燥管出口含水率差距較大,在風(fēng)機頻率在45 Hz 的條件下,出口含水率較高,其原因是風(fēng)速大,干燥時間短,滿足煙絲干燥出口含水率(13%左右)所適宜的風(fēng)機頻率為35 Hz。
圖6 干燥管改進后煙絲在干燥管內(nèi)的運行狀況
表5 風(fēng)機頻率為45 Hz 時煙絲出口水分
表6 風(fēng)機頻率為35 Hz 時煙絲出口水分
該裝置改進后在許昌卷煙廠得到了生產(chǎn)應(yīng)用,應(yīng)用結(jié)果表明效果顯著,應(yīng)用一年來未曾發(fā)生煙絲沉積現(xiàn)象,煙絲水分均勻性也得到提高,烘絲出口水分極差降低了1.6 百分點,同時減少了維修和保養(yǎng)工作強度。
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