徐光銀,韓成祥
(合肥國軒高科動力能源股份公司,合肥 230011)
工業(yè)工程(IE)是將人、設(shè)備、物料、信息和環(huán)境等生產(chǎn)系統(tǒng)要素進(jìn)行優(yōu)化配置,對工業(yè)生產(chǎn)過程進(jìn)行系統(tǒng)規(guī)劃與設(shè)計(jì)、評價(jià)與創(chuàng)新,從而提高工業(yè)生產(chǎn)率和社會經(jīng)濟(jì)效益專門化的綜合技術(shù),它是一門直接以系統(tǒng)效率和效益為目標(biāo)的工程技術(shù),為追求生產(chǎn)效率、質(zhì)量和成本而進(jìn)行的系統(tǒng)分析、設(shè)計(jì)與優(yōu)化控制。
隨著顧客對電池組總成需求量的上升,我公司大巴電池組總成裝配線現(xiàn)有的生產(chǎn)能力不足。為了滿足顧客需求,保證銷售量,在與對手企業(yè)競爭中取得勝利,為此公司特引進(jìn)一條大巴電池組總成裝配線,可是此生產(chǎn)線作業(yè)人員勞動強(qiáng)度大、生產(chǎn)效率低、人員利用率低,線體滯留大量的在制品。為了提高線體裝配效率,提升產(chǎn)能,提高公司競爭力,公司決定進(jìn)行大巴電池組總成裝配線流水化作業(yè)IE 改善。
運(yùn)用IE 改善方法,首先對大巴電池組總成裝配線的生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,然后分別對線體增加工藝裝備配置,降低勞動強(qiáng)度,對一些工序采用分解、重組、合并方法,提高人員利用率,最終達(dá)到實(shí)現(xiàn)流水化作業(yè)、提高裝配線平衡率、提升產(chǎn)能的目的。
改善前,作業(yè)人員勞動量大、生產(chǎn)效率低,各工序人員分工不明確、工序節(jié)拍差別較大、作業(yè)忙閑不均,產(chǎn)生大量的等待浪費(fèi),人員利用率低,裝配線上積壓大量的在制品,大巴電池組總成裝配線DK1226 工藝流程圖及各工序人員利用率分別如圖1、圖2 所示。
圖1 IE 改善前大巴電池組總成裝配線DK1226工藝流程圖
圖2 IE 改善前大巴電池組總成裝配線DK1226工序人員利用率
1)工藝裝備配置。通過對大巴電池組總成裝配線的工藝裝備進(jìn)行優(yōu)化配置,降低勞動強(qiáng)度,提高裝配效率。具體進(jìn)行以下工藝裝備優(yōu)化配置:(1)龍門吊配置,在裝模組工序增加龍門吊,吊裝電池模組入箱,代替人工抬電池模組入箱操作。(2)氣路、電路及螺絲刀配置,在操作工位兩側(cè)均接通氣路、電路,安裝氣路接嘴、電路插座,方便工位兩側(cè)操作,根據(jù)每個(gè)工位操作特點(diǎn)分別配備電動、氣動螺絲刀。(3)看板配置,在線體上方兩側(cè)及中間分別配備工位和工藝文件看板,明確各個(gè)工位操作內(nèi)容。(4)物料、工具工位器配置,在各個(gè)工位分別配備物料、工具工位器,明確各工位物料、工具的存放位置,方便作業(yè)人員取用。
2)均衡化作業(yè)設(shè)計(jì)。通過工序間的優(yōu)化組合,分解瓶頸工序,合并節(jié)拍短工序,進(jìn)行工序間重新組合,消除工序間忙閑不均的現(xiàn)象,提高工序人員利用率,最終提高裝配線的均衡化作業(yè)水平。具體進(jìn)行以下均衡化作業(yè)設(shè)計(jì):(1)分解瓶頸工序,大巴電池組總成裝配線DK1226 瓶頸工序主要集中在串聯(lián)模組、整理信號線束二道工序,通過分解法將1/3 串聯(lián)模組工序內(nèi)容分解到相鄰工位,將整理信號線束工序由一個(gè)工位分解為兩個(gè)工位,消除瓶頸工序太忙現(xiàn)象。(2)合并節(jié)拍短工序,節(jié)拍短的工序分別是電壓內(nèi)阻檢測、裝模組壓條、裝模組頂蓋工序,分別將電壓內(nèi)阻檢測工序合并串聯(lián)模組瓶頸工序的1/3 工作內(nèi)容,裝模組壓條和頂蓋工序合并,消除節(jié)拍短工序太閑現(xiàn)象。IE 改善后的大巴電池組總成裝配線DK1226 工藝流程圖及各工序人員利用率分別如圖3、圖4 所示。
圖3 IE 改善后大巴電池組總成裝配線DK1226工藝流程圖
圖4 IE 改善后大巴電池組總成裝配線DK1226工序人員利用率
IE 改善后,大巴電池組總成裝配線獲得以下方面改善效果:(1)平衡率提高。由圖2 和圖4 可知,線體平衡率即各工序平均人員利用率,由改善前的48.5%提高到改善后的85.5%。(2)產(chǎn)能提高。改善后線體作業(yè)人員數(shù)不變,日產(chǎn)能提高133.3%。(3)人員減少。改善前后均為9個(gè)工位,每個(gè)工位2 人,作業(yè)人員均為18 人,而改善后產(chǎn)能提高133.3%,因此改善后在相同產(chǎn)能的情況下,作業(yè)人員減少24 人。
大巴電池組總成裝配線通過IE 改善,在現(xiàn)有生產(chǎn)線、人員等資源要素不變的情況下提高人員利用率,實(shí)現(xiàn)流水化作業(yè),平衡率提高37%,產(chǎn)能提高133.3%,相同產(chǎn)能下作業(yè)人員減少24 人,這對于企業(yè)效益的提升和生產(chǎn)成本的下降都有實(shí)際意義。