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    引風(fēng)機(jī)變頻器故障處理淺析

    2014-10-29 02:45:17覃皓
    電子技術(shù)與軟件工程 2014年16期
    關(guān)鍵詞:高壓變頻器

    摘 要

    介紹6KV變頻器啟停機(jī)過程中過電壓故障的處理方法,并對(duì)故障解決方案進(jìn)行了闡述,另外提出了整改措施。

    【關(guān)鍵詞】引風(fēng)機(jī) 高壓變頻器 過電壓故障 參數(shù)

    1 設(shè)備概述

    某廠現(xiàn)有2X125MW重油、天然氣雙燃料汽輪發(fā)電機(jī)組,每臺(tái)鍋爐配置引風(fēng)機(jī)2臺(tái),電動(dòng)機(jī)功率為710kW,送風(fēng)機(jī)2臺(tái),電動(dòng)機(jī)功率為560KW,相繼完成#1、2爐共8臺(tái)送、引風(fēng)機(jī)變頻改造項(xiàng)目。變頻改造后裝置運(yùn)行良好。變頻器系統(tǒng)如圖1。

    2 故障描述

    某日,#1機(jī)組停機(jī)后,進(jìn)行變頻器起機(jī)試驗(yàn)時(shí),在變頻器停機(jī)過程中降至20Hz左右時(shí)報(bào)B1,C2單元過壓,隨即變頻器跳閘,報(bào)變頻器重故障信號(hào)。

    3 故障處理過程

    (1)解掉串聯(lián)銅排,對(duì)單元進(jìn)行分體測(cè)試。在充電完成后,用戶開關(guān)未合,發(fā)現(xiàn)換上的單元與其他單元比起來掉電過快。于是將換下的單元重新裝回去,B1、B2光纖對(duì)調(diào),C2、C3光纖對(duì)調(diào)。然后進(jìn)行分體測(cè)試,抽取觀察了B1、B2、C1、C2及周邊幾個(gè)單元波形,發(fā)現(xiàn)波形正常,并未報(bào)過壓。于是串上銅排,正常運(yùn)行在頻率為25Hz時(shí)保持20分鐘,沒有報(bào)任何故障。在停機(jī)過程中,報(bào)B1和C2過壓停機(jī)。具體降在多少Hz報(bào)的不詳。

    (2)疑是單元確實(shí)有問題,于是將B1、B2單元對(duì)調(diào),C2、C3單元對(duì)調(diào),再進(jìn)行起機(jī),升頻過程中正常,到穩(wěn)定頻率30Hz后也正常,降速到28Hz時(shí),報(bào)A1,B2單元過壓停機(jī)。針對(duì)兩次都有同一個(gè)單元報(bào)過壓,即現(xiàn)在的B2,原來的B1單元,將B2單元拆下檢查,經(jīng)過簡單的均壓電阻測(cè)試阻值正常,將原來的舊單元的控制版拆下與現(xiàn)在B2單元對(duì)換。在起機(jī)時(shí)正常,在停機(jī)過程中降到23Hz時(shí)又報(bào)A1、A2單元過壓。更換主板,將4.6版本主板換上,但發(fā)現(xiàn)參數(shù)無法輸入,又重新將原來4.3主板換上,并加長升降頻時(shí)間,起機(jī)正常,依然在停機(jī)過程中,在19Hz左右時(shí)報(bào)A1、A2單元過壓。過后再延長升降頻時(shí)間,升頻依然正常,在降頻過程中,在13Hz時(shí)報(bào)A1、A2過壓。解開風(fēng)機(jī)對(duì)輪,單帶電機(jī)運(yùn)行,到頻率升至8Hz時(shí),報(bào)A1、A2單元過壓。

    (3)將主板更換成4.2版本,再進(jìn)行分體測(cè)試,發(fā)現(xiàn)A相全部波形不對(duì)。后又將主板更換為4.6版本的,測(cè)試分體,發(fā)現(xiàn)數(shù)個(gè)單元有疑似丟波現(xiàn)象。后重新運(yùn)行到48Hz進(jìn)行分體測(cè)試,此時(shí)發(fā)現(xiàn)波形均正常。于是要求用戶帶風(fēng)機(jī)正常起機(jī),升頻和30Hz穩(wěn)定半小時(shí)運(yùn)行均正常,在停機(jī)過程中,降到25Hz時(shí)又報(bào)A1、A2過壓。

    (4)到DCS上調(diào)取了1B引風(fēng)機(jī)實(shí)驗(yàn)的波形記錄以及機(jī)組正常停機(jī)時(shí)的波形記錄,發(fā)現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)時(shí)引風(fēng)機(jī)入口擋風(fēng)板開度僅為13.6%,懷疑是由于入風(fēng)口擋板開度太小,在引風(fēng)機(jī)降速時(shí)風(fēng)阻較小導(dǎo)致降電機(jī)向變頻器反充電引起的過壓故障。為了驗(yàn)證,將參數(shù)恢復(fù)成正常工況的設(shè)定,按正常操作啟動(dòng)變頻器,待穩(wěn)定運(yùn)行后,做降速實(shí)驗(yàn),引風(fēng)機(jī)變頻器在運(yùn)行到18Hz左右時(shí)報(bào)出A1、A2單元直流過壓,跳閘。為了對(duì)比,按之前的運(yùn)行方式運(yùn)行1A引風(fēng)機(jī),運(yùn)行基本正常,僅在停機(jī)至7Hz左右時(shí),報(bào)出A6直流過壓的過壓報(bào)警,未跳閘。

    (5)檢測(cè)參數(shù)時(shí)發(fā)現(xiàn)參數(shù)恢復(fù)為默認(rèn)值,更換存儲(chǔ)參數(shù)的芯片后正常,將1B引風(fēng)機(jī)變頻器的降速速度修改為:0-20Hz為160秒,20-50Hz為240秒,再次按照之前的運(yùn)行方式升降速,未出現(xiàn)過壓故障,穩(wěn)定運(yùn)行約一個(gè)半小時(shí),再次停機(jī),未出現(xiàn)過壓故障。在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)1B引風(fēng)機(jī)給定頻率不穩(wěn),運(yùn)行頻率跳動(dòng)頻繁,修改84#功能(頻率給定閾值)為50(0.5Hz),再次啟動(dòng)變頻器做停機(jī)實(shí)驗(yàn),未出現(xiàn)過壓故障。由于運(yùn)行人員反應(yīng)降速變慢可能會(huì)影響在緊急情況下的處理需要,經(jīng)協(xié)商,將20-50Hz恢復(fù)到180秒,并將0-20Hz的降速時(shí)間設(shè)為120秒,及0-50Hz的降速時(shí)間保持一致,再次運(yùn)行1B引風(fēng)機(jī),模擬各種工況調(diào)整變頻器未出現(xiàn)過壓故障。

    4 故障分析

    根據(jù)變頻器的運(yùn)行情況看,出現(xiàn)過壓故障僅出現(xiàn)在降速過程中,可以確定是由于降速時(shí),變頻器輸送給電動(dòng)機(jī)定子電壓的頻率降得快,而轉(zhuǎn)子由于風(fēng)機(jī)的慣性原因不能快速下降,造成轉(zhuǎn)子電頻率高于定子電頻率的情況,此時(shí)電動(dòng)機(jī)變成發(fā)電機(jī),將轉(zhuǎn)子上的動(dòng)能通過定子變成電能向變頻器倒灌。由于變頻器的輸入側(cè)采用二極管整流,電能不能向電網(wǎng)反饋,只能儲(chǔ)存在功率單元的直流電容中,時(shí)間長了功率單元直流母線就會(huì)被充過壓。充電的大小由轉(zhuǎn)子和定子的電頻率的差值決定,差得越大,電動(dòng)機(jī)的反電動(dòng)勢(shì)越高,充電越快,所以降速越快,變頻器越容易過壓。

    由于變頻器投運(yùn)幾年降速參數(shù)未修改,在此次試運(yùn)行中出現(xiàn)過壓故障,可能的原因有以下幾個(gè):

    (1)實(shí)驗(yàn)時(shí)1B引風(fēng)機(jī)的入風(fēng)口擋板開度較小,在降速時(shí)風(fēng)阻小,風(fēng)機(jī)慣量更大,容易導(dǎo)致變頻器過壓故障。

    (2)變頻器給定頻率有0.5Hz左右的跳動(dòng),運(yùn)行頻率也隨之波動(dòng),頻繁波動(dòng)可能引發(fā)過壓故障。

    (3)引風(fēng)機(jī)送風(fēng)機(jī)同時(shí)降速,在爐膛為正壓時(shí),引風(fēng)機(jī)的風(fēng)機(jī)處于被鼓風(fēng)的狀態(tài),增大了降速的阻力,可能引發(fā)過壓故障。

    (4)之前的降速參數(shù)比較臨界,變頻器經(jīng)過三年多的運(yùn)行后,功率單元的電解電容容值下降,儲(chǔ)存的電量減少,更容易過壓(此條需對(duì)電容進(jìn)行檢測(cè)后確認(rèn))。

    (5)由于變頻器保存參數(shù)芯片可能存在問題,控制板下電再上電,參數(shù)全部恢復(fù)出廠值,會(huì)引起過壓故障。

    5 改進(jìn)措施

    (1)建議將另外變頻器的頻率給定閾值設(shè)置為0.5Hz,避免出現(xiàn)運(yùn)行頻率頻繁變化的情況;

    (2)將運(yùn)行過的功率單元中的電解電容拆下后測(cè)試容量,驗(yàn)證是否有下降;

    (3)對(duì)于調(diào)試中出現(xiàn)的備件問題進(jìn)行處理,將軟件升級(jí)為最新版本,并設(shè)置好工程參數(shù);

    (4)將現(xiàn)場變頻器的參數(shù)記錄成文檔存檔;

    (5)將現(xiàn)場工程參數(shù)固化在軟件中,恢復(fù)出廠值即為現(xiàn)場工程參數(shù),避免因參數(shù)問題導(dǎo)致故障。

    6 結(jié)束語

    通過該次降頻過電壓故障的查找,在處理變頻器類似問題時(shí)要根據(jù)當(dāng)時(shí)運(yùn)行工況綜合考慮各種因素和參數(shù)的配合。

    作者簡介

    覃皓(1981-),男,廣西壯族自治區(qū)南寧市人?,F(xiàn)為廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院工程師。

    作者單位

    廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 廣西壯族自治區(qū)南寧市 530007endprint

    摘 要

    介紹6KV變頻器啟停機(jī)過程中過電壓故障的處理方法,并對(duì)故障解決方案進(jìn)行了闡述,另外提出了整改措施。

    【關(guān)鍵詞】引風(fēng)機(jī) 高壓變頻器 過電壓故障 參數(shù)

    1 設(shè)備概述

    某廠現(xiàn)有2X125MW重油、天然氣雙燃料汽輪發(fā)電機(jī)組,每臺(tái)鍋爐配置引風(fēng)機(jī)2臺(tái),電動(dòng)機(jī)功率為710kW,送風(fēng)機(jī)2臺(tái),電動(dòng)機(jī)功率為560KW,相繼完成#1、2爐共8臺(tái)送、引風(fēng)機(jī)變頻改造項(xiàng)目。變頻改造后裝置運(yùn)行良好。變頻器系統(tǒng)如圖1。

    2 故障描述

    某日,#1機(jī)組停機(jī)后,進(jìn)行變頻器起機(jī)試驗(yàn)時(shí),在變頻器停機(jī)過程中降至20Hz左右時(shí)報(bào)B1,C2單元過壓,隨即變頻器跳閘,報(bào)變頻器重故障信號(hào)。

    3 故障處理過程

    (1)解掉串聯(lián)銅排,對(duì)單元進(jìn)行分體測(cè)試。在充電完成后,用戶開關(guān)未合,發(fā)現(xiàn)換上的單元與其他單元比起來掉電過快。于是將換下的單元重新裝回去,B1、B2光纖對(duì)調(diào),C2、C3光纖對(duì)調(diào)。然后進(jìn)行分體測(cè)試,抽取觀察了B1、B2、C1、C2及周邊幾個(gè)單元波形,發(fā)現(xiàn)波形正常,并未報(bào)過壓。于是串上銅排,正常運(yùn)行在頻率為25Hz時(shí)保持20分鐘,沒有報(bào)任何故障。在停機(jī)過程中,報(bào)B1和C2過壓停機(jī)。具體降在多少Hz報(bào)的不詳。

    (2)疑是單元確實(shí)有問題,于是將B1、B2單元對(duì)調(diào),C2、C3單元對(duì)調(diào),再進(jìn)行起機(jī),升頻過程中正常,到穩(wěn)定頻率30Hz后也正常,降速到28Hz時(shí),報(bào)A1,B2單元過壓停機(jī)。針對(duì)兩次都有同一個(gè)單元報(bào)過壓,即現(xiàn)在的B2,原來的B1單元,將B2單元拆下檢查,經(jīng)過簡單的均壓電阻測(cè)試阻值正常,將原來的舊單元的控制版拆下與現(xiàn)在B2單元對(duì)換。在起機(jī)時(shí)正常,在停機(jī)過程中降到23Hz時(shí)又報(bào)A1、A2單元過壓。更換主板,將4.6版本主板換上,但發(fā)現(xiàn)參數(shù)無法輸入,又重新將原來4.3主板換上,并加長升降頻時(shí)間,起機(jī)正常,依然在停機(jī)過程中,在19Hz左右時(shí)報(bào)A1、A2單元過壓。過后再延長升降頻時(shí)間,升頻依然正常,在降頻過程中,在13Hz時(shí)報(bào)A1、A2過壓。解開風(fēng)機(jī)對(duì)輪,單帶電機(jī)運(yùn)行,到頻率升至8Hz時(shí),報(bào)A1、A2單元過壓。

    (3)將主板更換成4.2版本,再進(jìn)行分體測(cè)試,發(fā)現(xiàn)A相全部波形不對(duì)。后又將主板更換為4.6版本的,測(cè)試分體,發(fā)現(xiàn)數(shù)個(gè)單元有疑似丟波現(xiàn)象。后重新運(yùn)行到48Hz進(jìn)行分體測(cè)試,此時(shí)發(fā)現(xiàn)波形均正常。于是要求用戶帶風(fēng)機(jī)正常起機(jī),升頻和30Hz穩(wěn)定半小時(shí)運(yùn)行均正常,在停機(jī)過程中,降到25Hz時(shí)又報(bào)A1、A2過壓。

    (4)到DCS上調(diào)取了1B引風(fēng)機(jī)實(shí)驗(yàn)的波形記錄以及機(jī)組正常停機(jī)時(shí)的波形記錄,發(fā)現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)時(shí)引風(fēng)機(jī)入口擋風(fēng)板開度僅為13.6%,懷疑是由于入風(fēng)口擋板開度太小,在引風(fēng)機(jī)降速時(shí)風(fēng)阻較小導(dǎo)致降電機(jī)向變頻器反充電引起的過壓故障。為了驗(yàn)證,將參數(shù)恢復(fù)成正常工況的設(shè)定,按正常操作啟動(dòng)變頻器,待穩(wěn)定運(yùn)行后,做降速實(shí)驗(yàn),引風(fēng)機(jī)變頻器在運(yùn)行到18Hz左右時(shí)報(bào)出A1、A2單元直流過壓,跳閘。為了對(duì)比,按之前的運(yùn)行方式運(yùn)行1A引風(fēng)機(jī),運(yùn)行基本正常,僅在停機(jī)至7Hz左右時(shí),報(bào)出A6直流過壓的過壓報(bào)警,未跳閘。

    (5)檢測(cè)參數(shù)時(shí)發(fā)現(xiàn)參數(shù)恢復(fù)為默認(rèn)值,更換存儲(chǔ)參數(shù)的芯片后正常,將1B引風(fēng)機(jī)變頻器的降速速度修改為:0-20Hz為160秒,20-50Hz為240秒,再次按照之前的運(yùn)行方式升降速,未出現(xiàn)過壓故障,穩(wěn)定運(yùn)行約一個(gè)半小時(shí),再次停機(jī),未出現(xiàn)過壓故障。在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)1B引風(fēng)機(jī)給定頻率不穩(wěn),運(yùn)行頻率跳動(dòng)頻繁,修改84#功能(頻率給定閾值)為50(0.5Hz),再次啟動(dòng)變頻器做停機(jī)實(shí)驗(yàn),未出現(xiàn)過壓故障。由于運(yùn)行人員反應(yīng)降速變慢可能會(huì)影響在緊急情況下的處理需要,經(jīng)協(xié)商,將20-50Hz恢復(fù)到180秒,并將0-20Hz的降速時(shí)間設(shè)為120秒,及0-50Hz的降速時(shí)間保持一致,再次運(yùn)行1B引風(fēng)機(jī),模擬各種工況調(diào)整變頻器未出現(xiàn)過壓故障。

    4 故障分析

    根據(jù)變頻器的運(yùn)行情況看,出現(xiàn)過壓故障僅出現(xiàn)在降速過程中,可以確定是由于降速時(shí),變頻器輸送給電動(dòng)機(jī)定子電壓的頻率降得快,而轉(zhuǎn)子由于風(fēng)機(jī)的慣性原因不能快速下降,造成轉(zhuǎn)子電頻率高于定子電頻率的情況,此時(shí)電動(dòng)機(jī)變成發(fā)電機(jī),將轉(zhuǎn)子上的動(dòng)能通過定子變成電能向變頻器倒灌。由于變頻器的輸入側(cè)采用二極管整流,電能不能向電網(wǎng)反饋,只能儲(chǔ)存在功率單元的直流電容中,時(shí)間長了功率單元直流母線就會(huì)被充過壓。充電的大小由轉(zhuǎn)子和定子的電頻率的差值決定,差得越大,電動(dòng)機(jī)的反電動(dòng)勢(shì)越高,充電越快,所以降速越快,變頻器越容易過壓。

    由于變頻器投運(yùn)幾年降速參數(shù)未修改,在此次試運(yùn)行中出現(xiàn)過壓故障,可能的原因有以下幾個(gè):

    (1)實(shí)驗(yàn)時(shí)1B引風(fēng)機(jī)的入風(fēng)口擋板開度較小,在降速時(shí)風(fēng)阻小,風(fēng)機(jī)慣量更大,容易導(dǎo)致變頻器過壓故障。

    (2)變頻器給定頻率有0.5Hz左右的跳動(dòng),運(yùn)行頻率也隨之波動(dòng),頻繁波動(dòng)可能引發(fā)過壓故障。

    (3)引風(fēng)機(jī)送風(fēng)機(jī)同時(shí)降速,在爐膛為正壓時(shí),引風(fēng)機(jī)的風(fēng)機(jī)處于被鼓風(fēng)的狀態(tài),增大了降速的阻力,可能引發(fā)過壓故障。

    (4)之前的降速參數(shù)比較臨界,變頻器經(jīng)過三年多的運(yùn)行后,功率單元的電解電容容值下降,儲(chǔ)存的電量減少,更容易過壓(此條需對(duì)電容進(jìn)行檢測(cè)后確認(rèn))。

    (5)由于變頻器保存參數(shù)芯片可能存在問題,控制板下電再上電,參數(shù)全部恢復(fù)出廠值,會(huì)引起過壓故障。

    5 改進(jìn)措施

    (1)建議將另外變頻器的頻率給定閾值設(shè)置為0.5Hz,避免出現(xiàn)運(yùn)行頻率頻繁變化的情況;

    (2)將運(yùn)行過的功率單元中的電解電容拆下后測(cè)試容量,驗(yàn)證是否有下降;

    (3)對(duì)于調(diào)試中出現(xiàn)的備件問題進(jìn)行處理,將軟件升級(jí)為最新版本,并設(shè)置好工程參數(shù);

    (4)將現(xiàn)場變頻器的參數(shù)記錄成文檔存檔;

    (5)將現(xiàn)場工程參數(shù)固化在軟件中,恢復(fù)出廠值即為現(xiàn)場工程參數(shù),避免因參數(shù)問題導(dǎo)致故障。

    6 結(jié)束語

    通過該次降頻過電壓故障的查找,在處理變頻器類似問題時(shí)要根據(jù)當(dāng)時(shí)運(yùn)行工況綜合考慮各種因素和參數(shù)的配合。

    作者簡介

    覃皓(1981-),男,廣西壯族自治區(qū)南寧市人。現(xiàn)為廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院工程師。

    作者單位

    廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 廣西壯族自治區(qū)南寧市 530007endprint

    摘 要

    介紹6KV變頻器啟停機(jī)過程中過電壓故障的處理方法,并對(duì)故障解決方案進(jìn)行了闡述,另外提出了整改措施。

    【關(guān)鍵詞】引風(fēng)機(jī) 高壓變頻器 過電壓故障 參數(shù)

    1 設(shè)備概述

    某廠現(xiàn)有2X125MW重油、天然氣雙燃料汽輪發(fā)電機(jī)組,每臺(tái)鍋爐配置引風(fēng)機(jī)2臺(tái),電動(dòng)機(jī)功率為710kW,送風(fēng)機(jī)2臺(tái),電動(dòng)機(jī)功率為560KW,相繼完成#1、2爐共8臺(tái)送、引風(fēng)機(jī)變頻改造項(xiàng)目。變頻改造后裝置運(yùn)行良好。變頻器系統(tǒng)如圖1。

    2 故障描述

    某日,#1機(jī)組停機(jī)后,進(jìn)行變頻器起機(jī)試驗(yàn)時(shí),在變頻器停機(jī)過程中降至20Hz左右時(shí)報(bào)B1,C2單元過壓,隨即變頻器跳閘,報(bào)變頻器重故障信號(hào)。

    3 故障處理過程

    (1)解掉串聯(lián)銅排,對(duì)單元進(jìn)行分體測(cè)試。在充電完成后,用戶開關(guān)未合,發(fā)現(xiàn)換上的單元與其他單元比起來掉電過快。于是將換下的單元重新裝回去,B1、B2光纖對(duì)調(diào),C2、C3光纖對(duì)調(diào)。然后進(jìn)行分體測(cè)試,抽取觀察了B1、B2、C1、C2及周邊幾個(gè)單元波形,發(fā)現(xiàn)波形正常,并未報(bào)過壓。于是串上銅排,正常運(yùn)行在頻率為25Hz時(shí)保持20分鐘,沒有報(bào)任何故障。在停機(jī)過程中,報(bào)B1和C2過壓停機(jī)。具體降在多少Hz報(bào)的不詳。

    (2)疑是單元確實(shí)有問題,于是將B1、B2單元對(duì)調(diào),C2、C3單元對(duì)調(diào),再進(jìn)行起機(jī),升頻過程中正常,到穩(wěn)定頻率30Hz后也正常,降速到28Hz時(shí),報(bào)A1,B2單元過壓停機(jī)。針對(duì)兩次都有同一個(gè)單元報(bào)過壓,即現(xiàn)在的B2,原來的B1單元,將B2單元拆下檢查,經(jīng)過簡單的均壓電阻測(cè)試阻值正常,將原來的舊單元的控制版拆下與現(xiàn)在B2單元對(duì)換。在起機(jī)時(shí)正常,在停機(jī)過程中降到23Hz時(shí)又報(bào)A1、A2單元過壓。更換主板,將4.6版本主板換上,但發(fā)現(xiàn)參數(shù)無法輸入,又重新將原來4.3主板換上,并加長升降頻時(shí)間,起機(jī)正常,依然在停機(jī)過程中,在19Hz左右時(shí)報(bào)A1、A2單元過壓。過后再延長升降頻時(shí)間,升頻依然正常,在降頻過程中,在13Hz時(shí)報(bào)A1、A2過壓。解開風(fēng)機(jī)對(duì)輪,單帶電機(jī)運(yùn)行,到頻率升至8Hz時(shí),報(bào)A1、A2單元過壓。

    (3)將主板更換成4.2版本,再進(jìn)行分體測(cè)試,發(fā)現(xiàn)A相全部波形不對(duì)。后又將主板更換為4.6版本的,測(cè)試分體,發(fā)現(xiàn)數(shù)個(gè)單元有疑似丟波現(xiàn)象。后重新運(yùn)行到48Hz進(jìn)行分體測(cè)試,此時(shí)發(fā)現(xiàn)波形均正常。于是要求用戶帶風(fēng)機(jī)正常起機(jī),升頻和30Hz穩(wěn)定半小時(shí)運(yùn)行均正常,在停機(jī)過程中,降到25Hz時(shí)又報(bào)A1、A2過壓。

    (4)到DCS上調(diào)取了1B引風(fēng)機(jī)實(shí)驗(yàn)的波形記錄以及機(jī)組正常停機(jī)時(shí)的波形記錄,發(fā)現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)時(shí)引風(fēng)機(jī)入口擋風(fēng)板開度僅為13.6%,懷疑是由于入風(fēng)口擋板開度太小,在引風(fēng)機(jī)降速時(shí)風(fēng)阻較小導(dǎo)致降電機(jī)向變頻器反充電引起的過壓故障。為了驗(yàn)證,將參數(shù)恢復(fù)成正常工況的設(shè)定,按正常操作啟動(dòng)變頻器,待穩(wěn)定運(yùn)行后,做降速實(shí)驗(yàn),引風(fēng)機(jī)變頻器在運(yùn)行到18Hz左右時(shí)報(bào)出A1、A2單元直流過壓,跳閘。為了對(duì)比,按之前的運(yùn)行方式運(yùn)行1A引風(fēng)機(jī),運(yùn)行基本正常,僅在停機(jī)至7Hz左右時(shí),報(bào)出A6直流過壓的過壓報(bào)警,未跳閘。

    (5)檢測(cè)參數(shù)時(shí)發(fā)現(xiàn)參數(shù)恢復(fù)為默認(rèn)值,更換存儲(chǔ)參數(shù)的芯片后正常,將1B引風(fēng)機(jī)變頻器的降速速度修改為:0-20Hz為160秒,20-50Hz為240秒,再次按照之前的運(yùn)行方式升降速,未出現(xiàn)過壓故障,穩(wěn)定運(yùn)行約一個(gè)半小時(shí),再次停機(jī),未出現(xiàn)過壓故障。在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)1B引風(fēng)機(jī)給定頻率不穩(wěn),運(yùn)行頻率跳動(dòng)頻繁,修改84#功能(頻率給定閾值)為50(0.5Hz),再次啟動(dòng)變頻器做停機(jī)實(shí)驗(yàn),未出現(xiàn)過壓故障。由于運(yùn)行人員反應(yīng)降速變慢可能會(huì)影響在緊急情況下的處理需要,經(jīng)協(xié)商,將20-50Hz恢復(fù)到180秒,并將0-20Hz的降速時(shí)間設(shè)為120秒,及0-50Hz的降速時(shí)間保持一致,再次運(yùn)行1B引風(fēng)機(jī),模擬各種工況調(diào)整變頻器未出現(xiàn)過壓故障。

    4 故障分析

    根據(jù)變頻器的運(yùn)行情況看,出現(xiàn)過壓故障僅出現(xiàn)在降速過程中,可以確定是由于降速時(shí),變頻器輸送給電動(dòng)機(jī)定子電壓的頻率降得快,而轉(zhuǎn)子由于風(fēng)機(jī)的慣性原因不能快速下降,造成轉(zhuǎn)子電頻率高于定子電頻率的情況,此時(shí)電動(dòng)機(jī)變成發(fā)電機(jī),將轉(zhuǎn)子上的動(dòng)能通過定子變成電能向變頻器倒灌。由于變頻器的輸入側(cè)采用二極管整流,電能不能向電網(wǎng)反饋,只能儲(chǔ)存在功率單元的直流電容中,時(shí)間長了功率單元直流母線就會(huì)被充過壓。充電的大小由轉(zhuǎn)子和定子的電頻率的差值決定,差得越大,電動(dòng)機(jī)的反電動(dòng)勢(shì)越高,充電越快,所以降速越快,變頻器越容易過壓。

    由于變頻器投運(yùn)幾年降速參數(shù)未修改,在此次試運(yùn)行中出現(xiàn)過壓故障,可能的原因有以下幾個(gè):

    (1)實(shí)驗(yàn)時(shí)1B引風(fēng)機(jī)的入風(fēng)口擋板開度較小,在降速時(shí)風(fēng)阻小,風(fēng)機(jī)慣量更大,容易導(dǎo)致變頻器過壓故障。

    (2)變頻器給定頻率有0.5Hz左右的跳動(dòng),運(yùn)行頻率也隨之波動(dòng),頻繁波動(dòng)可能引發(fā)過壓故障。

    (3)引風(fēng)機(jī)送風(fēng)機(jī)同時(shí)降速,在爐膛為正壓時(shí),引風(fēng)機(jī)的風(fēng)機(jī)處于被鼓風(fēng)的狀態(tài),增大了降速的阻力,可能引發(fā)過壓故障。

    (4)之前的降速參數(shù)比較臨界,變頻器經(jīng)過三年多的運(yùn)行后,功率單元的電解電容容值下降,儲(chǔ)存的電量減少,更容易過壓(此條需對(duì)電容進(jìn)行檢測(cè)后確認(rèn))。

    (5)由于變頻器保存參數(shù)芯片可能存在問題,控制板下電再上電,參數(shù)全部恢復(fù)出廠值,會(huì)引起過壓故障。

    5 改進(jìn)措施

    (1)建議將另外變頻器的頻率給定閾值設(shè)置為0.5Hz,避免出現(xiàn)運(yùn)行頻率頻繁變化的情況;

    (2)將運(yùn)行過的功率單元中的電解電容拆下后測(cè)試容量,驗(yàn)證是否有下降;

    (3)對(duì)于調(diào)試中出現(xiàn)的備件問題進(jìn)行處理,將軟件升級(jí)為最新版本,并設(shè)置好工程參數(shù);

    (4)將現(xiàn)場變頻器的參數(shù)記錄成文檔存檔;

    (5)將現(xiàn)場工程參數(shù)固化在軟件中,恢復(fù)出廠值即為現(xiàn)場工程參數(shù),避免因參數(shù)問題導(dǎo)致故障。

    6 結(jié)束語

    通過該次降頻過電壓故障的查找,在處理變頻器類似問題時(shí)要根據(jù)當(dāng)時(shí)運(yùn)行工況綜合考慮各種因素和參數(shù)的配合。

    作者簡介

    覃皓(1981-),男,廣西壯族自治區(qū)南寧市人。現(xiàn)為廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院工程師。

    作者單位

    廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 廣西壯族自治區(qū)南寧市 530007endprint

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