張偉
摘 要:隨著煤礦機(jī)械化水平的不斷提高,高產(chǎn)高效綜采工作面不斷增加,煤炭運輸環(huán)節(jié)更加重要,膠帶輸送機(jī)運輸能力更加大,控制水平更加先進(jìn),國內(nèi)外比較大型、現(xiàn)代化礦井膠帶輸送機(jī)都是集中控制、并且在井上操作,實現(xiàn)井下膠帶機(jī)無人操作,既節(jié)省人員,又提高膠帶機(jī)現(xiàn)代化管理水平,是煤礦發(fā)展的必然趨勢。
關(guān)鍵詞:煤礦 膠帶運輸機(jī) 集中控制 PLC
中圖分類號:TD634 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)07(a)-0069-01
唐山礦業(yè)分公司B區(qū)共七條主運皮帶,承擔(dān)著井下所有原煤的運輸任務(wù),2014年根據(jù)集團(tuán)公司的要求,我礦對其中的8070和7070皮帶進(jìn)行了集控改造,設(shè)置了性能完善、質(zhì)量可靠、技術(shù)先進(jìn)的膠帶運輸機(jī)集中控制系統(tǒng),以實現(xiàn)膠帶機(jī)群的集中控制及保護(hù)。
1 集中控制方案
在井上控制室的微機(jī)操作臺對井下集控路線的膠帶機(jī)開、停車能逆煤流,順煤流方向連鎖啟動,順煤流方向連鎖停止系統(tǒng)中膠帶機(jī)同時在速度正常后啟動給煤機(jī)(集控臺啟動)在集中控制狀態(tài)下,井下各分站受井上主站的集中控制,(將各分站控制開關(guān)打到集控位置)開停膠帶機(jī)由井上主站發(fā)出,各分站控制機(jī)面板上的開停全部實效,但急停仍起作用,分站按急停鈕時,該分站緊急停車,同時受連鎖的后續(xù)膠帶機(jī)的響應(yīng)喂煤機(jī)也全部停車,各分站的監(jiān)控數(shù)據(jù)和狀態(tài)都通過數(shù)據(jù)傳輸?shù)街髡居芍髡緦?shù)據(jù)進(jìn)行集中處理。分站對自身采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷處理,當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控設(shè)備出現(xiàn)故障時,該分站能自動關(guān)停本臺膠帶機(jī),并使其受連鎖的后部各膠帶機(jī)和給煤機(jī)停車。
2 系統(tǒng)構(gòu)成
系統(tǒng)由控制系統(tǒng),保護(hù)系統(tǒng),通訊系統(tǒng)和視頻系統(tǒng)四個部分組成。
2.1 控制系統(tǒng)
控制系統(tǒng)由防爆箱,控制臺,防爆電源箱,擴(kuò)音通訊機(jī),語言告警器,各種保護(hù)傳感器等組成。
考慮到兩條皮帶的現(xiàn)場情況和控制距離,控制系統(tǒng)采用西門子的S7-300系列的PLC,控制層網(wǎng)絡(luò)選用技術(shù)成熟的光纖以太網(wǎng)方式進(jìn)行連接,將來的管理層夜選用工業(yè)以太網(wǎng)。通過光纖傳輸信號,在皮帶機(jī)頭和皮帶沿線設(shè)置控制設(shè)備分站??刂圃O(shè)備分站負(fù)責(zé)現(xiàn)場的信號采集與現(xiàn)場的實時控制。
皮帶控制方式設(shè)定為以下幾種。
(1)遠(yuǎn)程控制方式,本機(jī)只有停車和急停的功能,設(shè)備的起停交給了地面調(diào)度室,遠(yuǎn)程控制時,必須兩個主站控制臺均在遠(yuǎn)程 控制方式下才能運行。
(2)集中控制方式,兩條皮帶連鎖運行,8070皮帶只有停機(jī)和急停功能,設(shè)備的起停由7070機(jī)頭的主站控制臺來控制,集中控制時,必須兩個主站控制臺均在集控方式下才能運行,各設(shè)備之間具有聯(lián)鎖關(guān)系,設(shè)備的啟動要滿足閉鎖啟動條件。集中控制可以做到系統(tǒng)的一鍵啟動。
(3)就地控制方式,每條皮帶可以進(jìn)行單獨的聯(lián)鎖起停控制。
(4)聯(lián)鎖方式,按下皮帶機(jī)起動,停止按鈕皮帶機(jī)及其輔機(jī)按照程序設(shè)定的起動方式,自動起動,不需逐臺按按鈕起動。
2.2 保護(hù)系統(tǒng)
本系統(tǒng)具有超速、打滑、堆煤、超溫、煙霧、縱撕、灑水、張力下降、跑偏、拉線等故障保護(hù)功能,通過它可以完成對閘抱閘電機(jī)的起停控制,并通過對起動開關(guān)的控制完成對4臺主電機(jī)的起,??刂?。當(dāng)由故障時發(fā)處報警聲,同時在控制臺上也會出現(xiàn)各種保護(hù)信號的漢字指示燈顯示。
2.3 通訊系統(tǒng)
為了便于皮帶的維護(hù)和檢修,在皮帶沿線設(shè)置了有線通訊系統(tǒng),該系統(tǒng)由擴(kuò)音通訊機(jī)在皮帶機(jī)沿線傳連構(gòu)成,通訊機(jī)PLC防爆箱進(jìn)行供電,維修人員在有通訊機(jī)的位置都可以和主站控制臺進(jìn)行通話,通訊機(jī)采用擴(kuò)音通訊方式,聲音可達(dá)到110 dB,非常適合在高噪音的環(huán)境中使用。并且主站控制臺將系統(tǒng)預(yù)警和故障報警的聲音信號耦合到通訊系統(tǒng)內(nèi),整個系統(tǒng)可以及時了解設(shè)備的起停情況和原因。
除了配備有線通訊外,我們還配置了泄露通訊系統(tǒng),在皮帶機(jī)沿線鋪設(shè)泄露電纜和基站設(shè)備,可以實現(xiàn)在皮帶巷沿線任意地點與主站控制臺的通話功能。
2.4 視頻系統(tǒng)
在每臺皮帶機(jī)頭和機(jī)尾各設(shè)置兩臺防爆攝像頭,8070所有的攝像頭和7070機(jī)尾的攝像頭通過光纖傳輸?shù)?070皮帶機(jī)頭的控制主站,7070機(jī)頭的攝像頭直接通過同軸電纜傳輸?shù)?070皮帶機(jī)頭的控制主站,在7070機(jī)頭的主站控制臺設(shè)置兩臺防爆顯示器,在防爆箱內(nèi)設(shè)置兩臺四畫面分割器,通過顯示器可以方便的觀察機(jī)頭和機(jī)尾設(shè)備的運行情況。
在前端選用了星光級低照度的黑白攝像頭,大大提高了低照度環(huán)境下的成像清晰度,其中機(jī)尾攝像頭主要用于采集漲緊絞車和落煤點皮帶的運行情況,機(jī)頭攝像頭用于采集機(jī)頭部位和機(jī)頭煤倉或搭接溜槽的工作情況。由于采用了光纖傳輸圖像,使得現(xiàn)場的圖像實時性更強(qiáng),并且夜避免了井下復(fù)雜電氣環(huán)境下的各種干擾信號,使得圖像更加清晰。
3 集控的優(yōu)勢
(1)可實現(xiàn)自動化控制系統(tǒng)與生產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享。決策者通過管理工作站可根據(jù)各自權(quán)限遠(yuǎn)程訪問監(jiān)控上位機(jī),得到現(xiàn)場生產(chǎn)數(shù)據(jù)。
(2)維護(hù)方便。I/O模塊采用可拆卸端子排,出現(xiàn)故障時,控制室發(fā)出聲光報警,可在幾分鐘內(nèi)即可更換完畢。
(3)系統(tǒng)擴(kuò)展方便,增加新設(shè)備或上后期工程,可以方便的加入節(jié)點,并通過網(wǎng)絡(luò)在線修改程序。
(4)系統(tǒng)具有自診斷功能,能及時報告故障時間、位置、類型、等信息,更便于維護(hù)。
4 結(jié)語
該系統(tǒng)在我礦8070、7070兩條皮帶的應(yīng)用實現(xiàn)了該條運輸系統(tǒng)的地面遠(yuǎn)程集中監(jiān)控,提高了皮帶機(jī)輸送系統(tǒng)的科技含量,有利于我礦的減員提效,減輕了維修工人的勞動強(qiáng)度,減少事故率,提高了設(shè)備使用壽命,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,讓我礦的原煤運輸系統(tǒng)整體技術(shù)達(dá)到了一個新的層面。
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