摘要:液壓支架是綜采工作面數(shù)量最多的重要設(shè)備,擔(dān)負著回采空間的頂板支護,它能否正常有效工作,對整個采煤工作面的安全和高產(chǎn)高效都至關(guān)重要,但液壓支架在使用過程中容易出現(xiàn)自動降架、死架、倒架等故障。3571NE工作面由于受地質(zhì)構(gòu)造、安裝、人為操作等諸多因素影響,造成工作面從12組至34組支架傾倒,為處理好傾倒的支架,采取了專項的處理措施,最終安全順利地處理了該次事故。
關(guān)鍵詞:綜采工作面;倒架事故;液壓支架;回采空間;斷層;單體柱
中圖分類號:TD823 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)30-0132-02
1 地質(zhì)概況
3571NE工作面為開灤范各礦業(yè)分公司2011年10月開始回采的工作面,該工作面位于三水平南五采區(qū)七煤層,該煤層平均煤厚在3.5m,屬于復(fù)雜結(jié)構(gòu)煤層,斷層較多,其中在掘進開切眼時就揭露一條F8斷層,該斷層落差3.0m,傾角63°,斷層面位于采面的13組,周圍還伴生有3條小斷層,由于開切眼撞見落差為3.0m的F8正斷層,迫使掘進后退重新找煤,造成10組至40組坡度較大,最大坡度達到27°,受伴生斷層影響,該段頂板較碎,給回采造成一定的影響。工作面采用ZY6400-21/45型109組支架支護頂板,實行無網(wǎng)開采,當發(fā)現(xiàn)支架有傾倒現(xiàn)象后,才對50組以下進行鋪設(shè)金屬網(wǎng)加強支護,頂板采用全封閉垮落法控制。
2 倒架的原因
事后分析3571NE工作面倒架的原因,總結(jié)起來有兩點:(1)受F8斷層影響,致使10組至40組角度偏大,達到27°,這么大的角度造成支架本身重心偏離,又加上頂板破碎,支架接頂不實,勢必支架有一個向下傾倒的重力分力,造成倒架的后果。(2)支架安裝時是先組裝的支架、后組裝的溜槽,在對接“十字頭”時改變了支架的向。
以上兩點是客觀原因,那么以下兩點就是主觀原因:(1)操作人員在支架工操作過程中責(zé)任心不強,在移架過程中沒有充分利用側(cè)護板及時調(diào)整,造成支架在前移過程中下滑,這也是致使倒架的主要原因。(2)建網(wǎng)不及時,頂板碎,網(wǎng)難吃進,沒能在支架上方形成一個完整有效的人工假頂。開始建網(wǎng)時,只建在了支架的梁頭前面,沒有用前探梁托上,由于頂板碎,在移支架時,出現(xiàn)網(wǎng)和支架一起推移的現(xiàn)象,建網(wǎng)沒有起到作用,沒能很好地控制住頂板,給以后的扶架造成困難。
3 處理方法
剛進入3571NE工作面時只有15組至25組架子有傾倒現(xiàn)象,我們采取拿單體柱幫扶的辦法過架子,把單體柱支在支架3點的位置上,照這種方法走了3個步距,由于架子沒有及時得到有效的調(diào)整,傾倒的現(xiàn)象就更加嚴重了,后四連桿滑了下來,架子前梁相互擠咬在一起,無法降架移架,面對這種現(xiàn)狀,我們只能從上面40組往下慢慢調(diào)間距,為保證機組通過割煤,把架子的護幫板拆下,這樣來回調(diào)量,本來都比較碎的頂板應(yīng)力更加積聚了,再加上頂板上的網(wǎng)沒有吃進,降架時上頂和老塘的矸子往架子空里挎落,無法降架。再加上受F8斷層影響,在這樣一個大坡度上機組上行也比較困難,頂溜子也頂不到位,移架子也只能移300mm左右,相當于原地踏步,造成網(wǎng)也吃不進,還破壞了頂板的完整性,加大了倒架的范圍,從12組至34組都有傾倒現(xiàn)象,架子前梁相互咬在一起,無法降架移架。困難面前我們并沒有妥協(xié),根據(jù)現(xiàn)場情況和查找有關(guān)處理相似事故的材料以及老工人的提出的經(jīng)驗性的合理化建議,我們總結(jié)出了這樣兩條宗旨:(1)必須把上頂控制住,在降架移架時控制住架間矸子塊垮落。(2)扶架子必須移整步架,不能原地或半步半步地過,這樣既不能扶正架子,還把頂板的完整性給破壞了。
4 結(jié)語
經(jīng)過這次事故教訓(xùn),收獲不少,經(jīng)驗總結(jié)如下:
(1)機組割煤時,距后滾筒4~6架及時伸前梁支護好頂板,并追機按順序移架,當頂板壓力較大且較碎時,可帶壓移架。
(2)移架過程中,要有效利用好側(cè)護板,找好架間距、單體液壓支柱等對支架進行及時調(diào)整,移架后,不得出現(xiàn)咬架、爬架等現(xiàn)象,避免支架頂部與頂板出現(xiàn)“線接觸”現(xiàn)象。支架調(diào)整后,及時供液升架,并達到規(guī)定的初撐力。
(3)采煤機割煤時,司機要掌握上下滾筒高度、頂?shù)装逡钇健?/p>
(4)工作面采煤機割煤后,支架工應(yīng)及時伸出前梁和護幫板,護好新暴露出的頂板及煤幫。
(5)規(guī)范操作行為,提高正規(guī)循環(huán)率提高職工業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能,規(guī)范職工的操作行為和干部的管理行為,是煤礦生產(chǎn)單位最迫切的任務(wù)之一。只有規(guī)范操作行為,才能從根本上杜絕違章操作行為,使工作面設(shè)備在正常狀態(tài)下運行,生產(chǎn)才能按正規(guī)循環(huán)進行。一旦出現(xiàn)異常情況,必須及時采取措施進行處理,盡快將生產(chǎn)工作納入正常軌道,提高正規(guī)循環(huán)率,減小現(xiàn)場工作的隨意性,保證生產(chǎn)工作的正常有秩進行。
(6)本次倒架事故影響正常生產(chǎn)21天,少出原煤6萬噸,減少經(jīng)濟效益2400萬元,而且扶架子過程中時常有磕手碰腳的傷工事故,對安全生產(chǎn)有很大的負面
影響。
控制支架傾倒,應(yīng)堅持以“防”為主,以“調(diào)”為輔的原則,從引發(fā)支架傾倒的主要因素入手,綜合運用各種有效措施,把影響支架傾倒的因素消滅在萌芽狀態(tài),從而保證正常生產(chǎn),為礦業(yè)分公司實現(xiàn)安全高產(chǎn)做好準備。
參考文獻
[1] 劉國峰,殷永坤.急傾斜煤層走向長壁后退式采煤方法的應(yīng)用與探討[J].黑龍江科技信息,2004,(5).
[2] 朱長河.急傾斜煤層生根系統(tǒng)滅火實踐[J].安徽科技,2006,(12).
[3] 于海濤,王鵬林.淺談對急傾斜煤層的主要開采方法分析[J].黑龍江科技信息,2009,(36).
[4] 江格節(jié).李嘴孜礦急傾斜煤層綜合防火技術(shù)初探[J].科技信息(科學(xué)教研),2008,(16).
[5] 趙啟全.新集三礦急傾斜煤層上覆第三系水文地質(zhì)條件研究[J].煤炭技術(shù),2006,(12).
[6] 朱長河.近距離急傾斜煤層保護層開采實驗研究[J].安徽科技,2006,(11).
[7] 劉亮,林曉波.急傾斜煤層地測空間管理信息系統(tǒng)設(shè)計[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2012,(11).
[8] 李為利.走向斜井在地方小礦井開拓中的應(yīng)用[J].科協(xié)論壇(下半月),2010,(6).
[9] 翟虎威.淺析寧武煤田急傾斜煤層開采[J].科技風(fēng),2012,(14).
[10] 羅勇,祁琦.急傾斜煤層煤巷支護試驗研究[J].防災(zāi)減災(zāi)工程學(xué)報,2007,(1).
[11] 錢鳴高,石平五.礦山壓力與巖層控制[M].北京:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2004.
[12] 周朝峰.綜采液壓支架倒架原因分析及防范措施[J].中國城市經(jīng)濟,2012,(14).
[13] 劉福忠.淺析綜采工作面液壓支架倒架對策[J].黑龍江科技信息,2012,(31).
作者簡介:王大偉,遼寧朝陽人,開灤能源化工股份范各莊礦業(yè)分公司生產(chǎn)技術(shù)部副主任,主管工程師,研究方向:采礦工程。endprint
摘要:液壓支架是綜采工作面數(shù)量最多的重要設(shè)備,擔(dān)負著回采空間的頂板支護,它能否正常有效工作,對整個采煤工作面的安全和高產(chǎn)高效都至關(guān)重要,但液壓支架在使用過程中容易出現(xiàn)自動降架、死架、倒架等故障。3571NE工作面由于受地質(zhì)構(gòu)造、安裝、人為操作等諸多因素影響,造成工作面從12組至34組支架傾倒,為處理好傾倒的支架,采取了專項的處理措施,最終安全順利地處理了該次事故。
關(guān)鍵詞:綜采工作面;倒架事故;液壓支架;回采空間;斷層;單體柱
中圖分類號:TD823 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)30-0132-02
1 地質(zhì)概況
3571NE工作面為開灤范各礦業(yè)分公司2011年10月開始回采的工作面,該工作面位于三水平南五采區(qū)七煤層,該煤層平均煤厚在3.5m,屬于復(fù)雜結(jié)構(gòu)煤層,斷層較多,其中在掘進開切眼時就揭露一條F8斷層,該斷層落差3.0m,傾角63°,斷層面位于采面的13組,周圍還伴生有3條小斷層,由于開切眼撞見落差為3.0m的F8正斷層,迫使掘進后退重新找煤,造成10組至40組坡度較大,最大坡度達到27°,受伴生斷層影響,該段頂板較碎,給回采造成一定的影響。工作面采用ZY6400-21/45型109組支架支護頂板,實行無網(wǎng)開采,當發(fā)現(xiàn)支架有傾倒現(xiàn)象后,才對50組以下進行鋪設(shè)金屬網(wǎng)加強支護,頂板采用全封閉垮落法控制。
2 倒架的原因
事后分析3571NE工作面倒架的原因,總結(jié)起來有兩點:(1)受F8斷層影響,致使10組至40組角度偏大,達到27°,這么大的角度造成支架本身重心偏離,又加上頂板破碎,支架接頂不實,勢必支架有一個向下傾倒的重力分力,造成倒架的后果。(2)支架安裝時是先組裝的支架、后組裝的溜槽,在對接“十字頭”時改變了支架的向。
以上兩點是客觀原因,那么以下兩點就是主觀原因:(1)操作人員在支架工操作過程中責(zé)任心不強,在移架過程中沒有充分利用側(cè)護板及時調(diào)整,造成支架在前移過程中下滑,這也是致使倒架的主要原因。(2)建網(wǎng)不及時,頂板碎,網(wǎng)難吃進,沒能在支架上方形成一個完整有效的人工假頂。開始建網(wǎng)時,只建在了支架的梁頭前面,沒有用前探梁托上,由于頂板碎,在移支架時,出現(xiàn)網(wǎng)和支架一起推移的現(xiàn)象,建網(wǎng)沒有起到作用,沒能很好地控制住頂板,給以后的扶架造成困難。
3 處理方法
剛進入3571NE工作面時只有15組至25組架子有傾倒現(xiàn)象,我們采取拿單體柱幫扶的辦法過架子,把單體柱支在支架3點的位置上,照這種方法走了3個步距,由于架子沒有及時得到有效的調(diào)整,傾倒的現(xiàn)象就更加嚴重了,后四連桿滑了下來,架子前梁相互擠咬在一起,無法降架移架,面對這種現(xiàn)狀,我們只能從上面40組往下慢慢調(diào)間距,為保證機組通過割煤,把架子的護幫板拆下,這樣來回調(diào)量,本來都比較碎的頂板應(yīng)力更加積聚了,再加上頂板上的網(wǎng)沒有吃進,降架時上頂和老塘的矸子往架子空里挎落,無法降架。再加上受F8斷層影響,在這樣一個大坡度上機組上行也比較困難,頂溜子也頂不到位,移架子也只能移300mm左右,相當于原地踏步,造成網(wǎng)也吃不進,還破壞了頂板的完整性,加大了倒架的范圍,從12組至34組都有傾倒現(xiàn)象,架子前梁相互咬在一起,無法降架移架。困難面前我們并沒有妥協(xié),根據(jù)現(xiàn)場情況和查找有關(guān)處理相似事故的材料以及老工人的提出的經(jīng)驗性的合理化建議,我們總結(jié)出了這樣兩條宗旨:(1)必須把上頂控制住,在降架移架時控制住架間矸子塊垮落。(2)扶架子必須移整步架,不能原地或半步半步地過,這樣既不能扶正架子,還把頂板的完整性給破壞了。
4 結(jié)語
經(jīng)過這次事故教訓(xùn),收獲不少,經(jīng)驗總結(jié)如下:
(1)機組割煤時,距后滾筒4~6架及時伸前梁支護好頂板,并追機按順序移架,當頂板壓力較大且較碎時,可帶壓移架。
(2)移架過程中,要有效利用好側(cè)護板,找好架間距、單體液壓支柱等對支架進行及時調(diào)整,移架后,不得出現(xiàn)咬架、爬架等現(xiàn)象,避免支架頂部與頂板出現(xiàn)“線接觸”現(xiàn)象。支架調(diào)整后,及時供液升架,并達到規(guī)定的初撐力。
(3)采煤機割煤時,司機要掌握上下滾筒高度、頂?shù)装逡钇健?/p>
(4)工作面采煤機割煤后,支架工應(yīng)及時伸出前梁和護幫板,護好新暴露出的頂板及煤幫。
(5)規(guī)范操作行為,提高正規(guī)循環(huán)率提高職工業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能,規(guī)范職工的操作行為和干部的管理行為,是煤礦生產(chǎn)單位最迫切的任務(wù)之一。只有規(guī)范操作行為,才能從根本上杜絕違章操作行為,使工作面設(shè)備在正常狀態(tài)下運行,生產(chǎn)才能按正規(guī)循環(huán)進行。一旦出現(xiàn)異常情況,必須及時采取措施進行處理,盡快將生產(chǎn)工作納入正常軌道,提高正規(guī)循環(huán)率,減小現(xiàn)場工作的隨意性,保證生產(chǎn)工作的正常有秩進行。
(6)本次倒架事故影響正常生產(chǎn)21天,少出原煤6萬噸,減少經(jīng)濟效益2400萬元,而且扶架子過程中時常有磕手碰腳的傷工事故,對安全生產(chǎn)有很大的負面
影響。
控制支架傾倒,應(yīng)堅持以“防”為主,以“調(diào)”為輔的原則,從引發(fā)支架傾倒的主要因素入手,綜合運用各種有效措施,把影響支架傾倒的因素消滅在萌芽狀態(tài),從而保證正常生產(chǎn),為礦業(yè)分公司實現(xiàn)安全高產(chǎn)做好準備。
參考文獻
[1] 劉國峰,殷永坤.急傾斜煤層走向長壁后退式采煤方法的應(yīng)用與探討[J].黑龍江科技信息,2004,(5).
[2] 朱長河.急傾斜煤層生根系統(tǒng)滅火實踐[J].安徽科技,2006,(12).
[3] 于海濤,王鵬林.淺談對急傾斜煤層的主要開采方法分析[J].黑龍江科技信息,2009,(36).
[4] 江格節(jié).李嘴孜礦急傾斜煤層綜合防火技術(shù)初探[J].科技信息(科學(xué)教研),2008,(16).
[5] 趙啟全.新集三礦急傾斜煤層上覆第三系水文地質(zhì)條件研究[J].煤炭技術(shù),2006,(12).
[6] 朱長河.近距離急傾斜煤層保護層開采實驗研究[J].安徽科技,2006,(11).
[7] 劉亮,林曉波.急傾斜煤層地測空間管理信息系統(tǒng)設(shè)計[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2012,(11).
[8] 李為利.走向斜井在地方小礦井開拓中的應(yīng)用[J].科協(xié)論壇(下半月),2010,(6).
[9] 翟虎威.淺析寧武煤田急傾斜煤層開采[J].科技風(fēng),2012,(14).
[10] 羅勇,祁琦.急傾斜煤層煤巷支護試驗研究[J].防災(zāi)減災(zāi)工程學(xué)報,2007,(1).
[11] 錢鳴高,石平五.礦山壓力與巖層控制[M].北京:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2004.
[12] 周朝峰.綜采液壓支架倒架原因分析及防范措施[J].中國城市經(jīng)濟,2012,(14).
[13] 劉福忠.淺析綜采工作面液壓支架倒架對策[J].黑龍江科技信息,2012,(31).
作者簡介:王大偉,遼寧朝陽人,開灤能源化工股份范各莊礦業(yè)分公司生產(chǎn)技術(shù)部副主任,主管工程師,研究方向:采礦工程。endprint
摘要:液壓支架是綜采工作面數(shù)量最多的重要設(shè)備,擔(dān)負著回采空間的頂板支護,它能否正常有效工作,對整個采煤工作面的安全和高產(chǎn)高效都至關(guān)重要,但液壓支架在使用過程中容易出現(xiàn)自動降架、死架、倒架等故障。3571NE工作面由于受地質(zhì)構(gòu)造、安裝、人為操作等諸多因素影響,造成工作面從12組至34組支架傾倒,為處理好傾倒的支架,采取了專項的處理措施,最終安全順利地處理了該次事故。
關(guān)鍵詞:綜采工作面;倒架事故;液壓支架;回采空間;斷層;單體柱
中圖分類號:TD823 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)30-0132-02
1 地質(zhì)概況
3571NE工作面為開灤范各礦業(yè)分公司2011年10月開始回采的工作面,該工作面位于三水平南五采區(qū)七煤層,該煤層平均煤厚在3.5m,屬于復(fù)雜結(jié)構(gòu)煤層,斷層較多,其中在掘進開切眼時就揭露一條F8斷層,該斷層落差3.0m,傾角63°,斷層面位于采面的13組,周圍還伴生有3條小斷層,由于開切眼撞見落差為3.0m的F8正斷層,迫使掘進后退重新找煤,造成10組至40組坡度較大,最大坡度達到27°,受伴生斷層影響,該段頂板較碎,給回采造成一定的影響。工作面采用ZY6400-21/45型109組支架支護頂板,實行無網(wǎng)開采,當發(fā)現(xiàn)支架有傾倒現(xiàn)象后,才對50組以下進行鋪設(shè)金屬網(wǎng)加強支護,頂板采用全封閉垮落法控制。
2 倒架的原因
事后分析3571NE工作面倒架的原因,總結(jié)起來有兩點:(1)受F8斷層影響,致使10組至40組角度偏大,達到27°,這么大的角度造成支架本身重心偏離,又加上頂板破碎,支架接頂不實,勢必支架有一個向下傾倒的重力分力,造成倒架的后果。(2)支架安裝時是先組裝的支架、后組裝的溜槽,在對接“十字頭”時改變了支架的向。
以上兩點是客觀原因,那么以下兩點就是主觀原因:(1)操作人員在支架工操作過程中責(zé)任心不強,在移架過程中沒有充分利用側(cè)護板及時調(diào)整,造成支架在前移過程中下滑,這也是致使倒架的主要原因。(2)建網(wǎng)不及時,頂板碎,網(wǎng)難吃進,沒能在支架上方形成一個完整有效的人工假頂。開始建網(wǎng)時,只建在了支架的梁頭前面,沒有用前探梁托上,由于頂板碎,在移支架時,出現(xiàn)網(wǎng)和支架一起推移的現(xiàn)象,建網(wǎng)沒有起到作用,沒能很好地控制住頂板,給以后的扶架造成困難。
3 處理方法
剛進入3571NE工作面時只有15組至25組架子有傾倒現(xiàn)象,我們采取拿單體柱幫扶的辦法過架子,把單體柱支在支架3點的位置上,照這種方法走了3個步距,由于架子沒有及時得到有效的調(diào)整,傾倒的現(xiàn)象就更加嚴重了,后四連桿滑了下來,架子前梁相互擠咬在一起,無法降架移架,面對這種現(xiàn)狀,我們只能從上面40組往下慢慢調(diào)間距,為保證機組通過割煤,把架子的護幫板拆下,這樣來回調(diào)量,本來都比較碎的頂板應(yīng)力更加積聚了,再加上頂板上的網(wǎng)沒有吃進,降架時上頂和老塘的矸子往架子空里挎落,無法降架。再加上受F8斷層影響,在這樣一個大坡度上機組上行也比較困難,頂溜子也頂不到位,移架子也只能移300mm左右,相當于原地踏步,造成網(wǎng)也吃不進,還破壞了頂板的完整性,加大了倒架的范圍,從12組至34組都有傾倒現(xiàn)象,架子前梁相互咬在一起,無法降架移架。困難面前我們并沒有妥協(xié),根據(jù)現(xiàn)場情況和查找有關(guān)處理相似事故的材料以及老工人的提出的經(jīng)驗性的合理化建議,我們總結(jié)出了這樣兩條宗旨:(1)必須把上頂控制住,在降架移架時控制住架間矸子塊垮落。(2)扶架子必須移整步架,不能原地或半步半步地過,這樣既不能扶正架子,還把頂板的完整性給破壞了。
4 結(jié)語
經(jīng)過這次事故教訓(xùn),收獲不少,經(jīng)驗總結(jié)如下:
(1)機組割煤時,距后滾筒4~6架及時伸前梁支護好頂板,并追機按順序移架,當頂板壓力較大且較碎時,可帶壓移架。
(2)移架過程中,要有效利用好側(cè)護板,找好架間距、單體液壓支柱等對支架進行及時調(diào)整,移架后,不得出現(xiàn)咬架、爬架等現(xiàn)象,避免支架頂部與頂板出現(xiàn)“線接觸”現(xiàn)象。支架調(diào)整后,及時供液升架,并達到規(guī)定的初撐力。
(3)采煤機割煤時,司機要掌握上下滾筒高度、頂?shù)装逡钇健?/p>
(4)工作面采煤機割煤后,支架工應(yīng)及時伸出前梁和護幫板,護好新暴露出的頂板及煤幫。
(5)規(guī)范操作行為,提高正規(guī)循環(huán)率提高職工業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能,規(guī)范職工的操作行為和干部的管理行為,是煤礦生產(chǎn)單位最迫切的任務(wù)之一。只有規(guī)范操作行為,才能從根本上杜絕違章操作行為,使工作面設(shè)備在正常狀態(tài)下運行,生產(chǎn)才能按正規(guī)循環(huán)進行。一旦出現(xiàn)異常情況,必須及時采取措施進行處理,盡快將生產(chǎn)工作納入正常軌道,提高正規(guī)循環(huán)率,減小現(xiàn)場工作的隨意性,保證生產(chǎn)工作的正常有秩進行。
(6)本次倒架事故影響正常生產(chǎn)21天,少出原煤6萬噸,減少經(jīng)濟效益2400萬元,而且扶架子過程中時常有磕手碰腳的傷工事故,對安全生產(chǎn)有很大的負面
影響。
控制支架傾倒,應(yīng)堅持以“防”為主,以“調(diào)”為輔的原則,從引發(fā)支架傾倒的主要因素入手,綜合運用各種有效措施,把影響支架傾倒的因素消滅在萌芽狀態(tài),從而保證正常生產(chǎn),為礦業(yè)分公司實現(xiàn)安全高產(chǎn)做好準備。
參考文獻
[1] 劉國峰,殷永坤.急傾斜煤層走向長壁后退式采煤方法的應(yīng)用與探討[J].黑龍江科技信息,2004,(5).
[2] 朱長河.急傾斜煤層生根系統(tǒng)滅火實踐[J].安徽科技,2006,(12).
[3] 于海濤,王鵬林.淺談對急傾斜煤層的主要開采方法分析[J].黑龍江科技信息,2009,(36).
[4] 江格節(jié).李嘴孜礦急傾斜煤層綜合防火技術(shù)初探[J].科技信息(科學(xué)教研),2008,(16).
[5] 趙啟全.新集三礦急傾斜煤層上覆第三系水文地質(zhì)條件研究[J].煤炭技術(shù),2006,(12).
[6] 朱長河.近距離急傾斜煤層保護層開采實驗研究[J].安徽科技,2006,(11).
[7] 劉亮,林曉波.急傾斜煤層地測空間管理信息系統(tǒng)設(shè)計[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2012,(11).
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作者簡介:王大偉,遼寧朝陽人,開灤能源化工股份范各莊礦業(yè)分公司生產(chǎn)技術(shù)部副主任,主管工程師,研究方向:采礦工程。endprint