摘要:某電廠(chǎng)3、4號(hào)機(jī)組2臺(tái)660MW超超臨界機(jī)組,在機(jī)組基建期間發(fā)現(xiàn)垂直水冷壁管內(nèi)壁存在大面積線(xiàn)性缺陷。針對(duì)此缺陷,業(yè)主單位邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)公司及單位對(duì)其產(chǎn)生的原理、危害及檢驗(yàn)方法進(jìn)行了深入的調(diào)查和了解,提出了一套檢驗(yàn)及處理方案。文章針對(duì)660MW超超臨界火力發(fā)電機(jī)組水冷壁制造原始缺陷,特別是水冷壁管在熱軋冷拔過(guò)程中產(chǎn)生的線(xiàn)性缺陷,分析其形成原因及危害,尋找合適的檢驗(yàn)方法和處理措施。
關(guān)鍵詞:660MW;超超臨界;火力發(fā)電機(jī)組;水冷壁;線(xiàn)性缺陷
中圖分類(lèi)號(hào):TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)30-0118-03
某電廠(chǎng)3、4號(hào)機(jī)組2臺(tái)660MW超超臨界機(jī)組,在機(jī)組基建期間發(fā)現(xiàn)垂直水冷壁管內(nèi)壁存在大面積線(xiàn)性缺陷。針對(duì)此缺陷,業(yè)主單位邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)公司及單位對(duì)其產(chǎn)生的原理、危害及檢驗(yàn)方法進(jìn)行了深入的調(diào)查和了解,提出了一套檢驗(yàn)及處理方案。
1 概述
2010年1月22日,某電廠(chǎng)4號(hào)鍋爐水冷壁前墻右側(cè)3個(gè)上集箱短管與管屏的對(duì)接焊口進(jìn)行拍片檢查,發(fā)現(xiàn)其中9根集箱短管內(nèi)壁存在線(xiàn)性缺陷,對(duì)集箱短管進(jìn)行擴(kuò)大拍片抽查,抽查的18根短管中又發(fā)現(xiàn)3根存在類(lèi)似缺陷;對(duì)前墻右側(cè)5個(gè)上集箱相同部位焊縫的RT底片進(jìn)行復(fù)查,再次發(fā)現(xiàn)5根集箱短管及1根管屏管子存在上述缺陷。切下一根集箱短管剖開(kāi)并進(jìn)行著色檢查,從檢查情況看,該線(xiàn)性缺陷疑似裂紋。2010年2月7日,對(duì)4號(hào)爐全部到貨的水冷壁集箱進(jìn)行檢查,共發(fā)現(xiàn)39根短管存在線(xiàn)性缺陷,占檢查總數(shù)的3.4%;對(duì)管屏管子進(jìn)行檢查,共發(fā)現(xiàn)20根管子存在線(xiàn)性缺陷,占檢查總數(shù)的1%,分析認(rèn)為缺陷存在普遍性,急需查找缺陷形成的原因及處理措施。
2 缺陷的金相檢驗(yàn)
3.2 冷拔內(nèi)模外表面質(zhì)量對(duì)冷拔成品管內(nèi)表面質(zhì)量的影響
正常生產(chǎn)時(shí),冷拔工藝要求所使用的內(nèi)模表面應(yīng)光滑、完好。但實(shí)際生產(chǎn)中,內(nèi)模在使用一段時(shí)間后,表面會(huì)出現(xiàn)不同程度的磨傷和劃痕。試驗(yàn)對(duì)內(nèi)壁粗糙的管坯在其后冷拔帶芯拔制道次時(shí),分別采用外表光滑的內(nèi)模和有擦傷、劃痕的內(nèi)模進(jìn)行了拉拔,以對(duì)比內(nèi)模外表面質(zhì)量對(duì)成品管內(nèi)表面質(zhì)量的影響程度。
3.3 試驗(yàn)方案
3.4 試驗(yàn)結(jié)果
根據(jù)粗糙管坯內(nèi)表面的金相照片,可以看出管坯的內(nèi)壁凸凹不平,與宏觀(guān)上存在較多的小凹坑是一致的。粗糙管坯帶芯拔制時(shí),內(nèi)模選用光滑、完好和有劃痕、擦傷兩種情況后的鋼管內(nèi)壁金相,內(nèi)壁均存在一定程度的小凹坑。粗糙管坯帶芯拔制道次采用完好內(nèi)模和劃痕內(nèi)模后,再次冷拔后的內(nèi)壁金,兩者的內(nèi)壁均存在細(xì)小的溝槽性線(xiàn)狀缺陷,可以發(fā)現(xiàn),隨著鋼管冷拔道次的增多,原管坯內(nèi)壁存在的小凹坑不斷地進(jìn)行了收縮、延長(zhǎng),使其演變成了溝槽,且溝槽的寬度越來(lái)越小。內(nèi)表面較好的管坯使用完好、光滑的冷拔內(nèi)模定壁道拔制的鋼管內(nèi)壁金相無(wú)細(xì)小線(xiàn)狀缺陷,鋼管內(nèi)壁更平滑。因此,管坯內(nèi)表面原存在的小凹坑是形成成品管內(nèi)壁細(xì)小線(xiàn)狀缺陷的主要原因,此次內(nèi)壁發(fā)現(xiàn)的細(xì)小線(xiàn)性缺陷,主要是由于熱軋頂頭疲勞起皺導(dǎo)致管坯內(nèi)表面粗糙。根據(jù)缺陷形成原因分析,此線(xiàn)性缺陷如兩端沒(méi)有,則管子中間也沒(méi)有,可減少檢查的工作量。
4 探傷方法的摸索和試驗(yàn)
按鍋爐廠(chǎng)要求,爐管在使用前應(yīng)經(jīng)過(guò)探傷檢驗(yàn),但根據(jù)調(diào)查,此批管道存在漏檢,漏檢量約達(dá)93噸,制造成品管子數(shù)量龐大。根據(jù)線(xiàn)性缺陷的危害性及滿(mǎn)足規(guī)范要求,需要找出管子內(nèi)壁大于0.2毫米的所有缺陷并更換有缺陷的管子。為縮短檢驗(yàn)時(shí)間,進(jìn)行了無(wú)損探傷方法的探索和試驗(yàn),手動(dòng)超聲波探傷方法在理論上和實(shí)際操作中均是可行的,但費(fèi)時(shí)費(fèi)力,不符合工程實(shí)際。手工超聲波探傷手段作為驗(yàn)證手段或輔助手段來(lái)使用。管子端面金相檢驗(yàn)方法通過(guò)實(shí)際試驗(yàn)證明端部金相試驗(yàn)方法是可以使用的。該方法缺點(diǎn)是只能排查管子兩端,只適用于沒(méi)有安裝的管屏,對(duì)3號(hào)爐已經(jīng)安裝并焊接完成的部分無(wú)法使用這一方法。另外該方法耗時(shí)比較長(zhǎng),不能作為主要檢查手段使用,在切管驗(yàn)證內(nèi)壁缺陷深度時(shí),可以采用端面金相檢查方法。超聲波導(dǎo)波的探傷方法國(guó)內(nèi)已有遼寧清河電廠(chǎng)、華能沁北電廠(chǎng)等多家電廠(chǎng)成功運(yùn)用導(dǎo)波技術(shù)檢測(cè)出管道(光管)內(nèi)壁缺陷。沈陽(yáng)金聯(lián)電力科技有限公司已成功將超聲導(dǎo)波檢測(cè)方法大量應(yīng)用到實(shí)際檢測(cè)工程中,是首家將導(dǎo)波技術(shù)大量用于實(shí)際檢測(cè)工程的專(zhuān)業(yè)檢測(cè)公司,利用他們的設(shè)備和檢測(cè)技術(shù)對(duì)現(xiàn)有管屏進(jìn)行了實(shí)地檢測(cè),并根據(jù)不同的檢測(cè)結(jié)果實(shí)際取樣9根,分別是有信號(hào)明顯的、沒(méi)有信號(hào)的、局部有信號(hào)的樣管,將檢測(cè)后的這些管樣由電廠(chǎng)外送進(jìn)行金相分析驗(yàn)證,金相驗(yàn)證結(jié)果表明:檢測(cè)信號(hào)明顯的,金相檢查有大于0.2毫米的缺陷,沒(méi)有檢測(cè)信號(hào)的,基本沒(méi)有缺陷或缺陷很小,而局部有信號(hào)的,金相檢查缺陷也小于0.2毫米。以上對(duì)比驗(yàn)證結(jié)果表明:沈陽(yáng)金聯(lián)電力科技有限公司的超聲波導(dǎo)波檢測(cè)設(shè)備和檢測(cè)技術(shù)可以信任并能夠?qū)嶋H操作,可以在水冷壁管的向火面和背火面分別進(jìn)行檢測(cè)。超聲波導(dǎo)波檢測(cè)設(shè)備和技術(shù)可以作為主要檢測(cè)手段對(duì)3、4號(hào)爐管子內(nèi)壁缺陷進(jìn)行檢測(cè),時(shí)間可以控制在2周左右,可以被現(xiàn)場(chǎng)所接受。
5 結(jié)語(yǔ)
水冷壁線(xiàn)性缺陷的產(chǎn)生源于對(duì)管子生產(chǎn)的質(zhì)量控制不嚴(yán),在后期檢驗(yàn)中又存在出廠(chǎng)前檢驗(yàn)的缺失,導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)工作的被動(dòng)。在此次的缺陷處理中,利用導(dǎo)波技術(shù)檢驗(yàn)出3、4號(hào)機(jī)組共84根水冷壁直管存在線(xiàn)性缺陷,共更換840米;水冷壁過(guò)渡段彎管42根存在線(xiàn)性缺陷,給予全部更換,同時(shí)水冷壁出口集箱短管更換32件?,F(xiàn)該兩臺(tái)機(jī)組已運(yùn)行3年,未發(fā)生因該缺陷而導(dǎo)致爆管事故,但提醒我們?cè)诨鹆Πl(fā)電基建項(xiàng)目中,需督促制造商加強(qiáng)質(zhì)量管控,同時(shí)業(yè)主單位也需做好安裝前的產(chǎn)品檢驗(yàn),避免在生產(chǎn)中因設(shè)備原始缺陷發(fā)生故障,同時(shí)應(yīng)多了解和吸收新技術(shù)的應(yīng)用和推廣,如本次的導(dǎo)波檢驗(yàn)技術(shù)的應(yīng)用,加快了缺陷處理的進(jìn)程,為工程建設(shè)的推進(jìn)提供了很大幫助。
參考文獻(xiàn)
[1] 焦敬品,何存富,吳斌,費(fèi)仁元,王秀艷.管道超聲導(dǎo)波檢測(cè)技術(shù)研究進(jìn)展[J].實(shí)驗(yàn)力學(xué),2002,(1).
作者簡(jiǎn)介:袁燕明(1981-),男,福建上杭人,廣東紅海灣發(fā)電有限公司工程師,研究方向:電廠(chǎng)鍋爐、環(huán)保設(shè)備的技術(shù)和管理。endprint
摘要:某電廠(chǎng)3、4號(hào)機(jī)組2臺(tái)660MW超超臨界機(jī)組,在機(jī)組基建期間發(fā)現(xiàn)垂直水冷壁管內(nèi)壁存在大面積線(xiàn)性缺陷。針對(duì)此缺陷,業(yè)主單位邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)公司及單位對(duì)其產(chǎn)生的原理、危害及檢驗(yàn)方法進(jìn)行了深入的調(diào)查和了解,提出了一套檢驗(yàn)及處理方案。文章針對(duì)660MW超超臨界火力發(fā)電機(jī)組水冷壁制造原始缺陷,特別是水冷壁管在熱軋冷拔過(guò)程中產(chǎn)生的線(xiàn)性缺陷,分析其形成原因及危害,尋找合適的檢驗(yàn)方法和處理措施。
關(guān)鍵詞:660MW;超超臨界;火力發(fā)電機(jī)組;水冷壁;線(xiàn)性缺陷
中圖分類(lèi)號(hào):TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)30-0118-03
某電廠(chǎng)3、4號(hào)機(jī)組2臺(tái)660MW超超臨界機(jī)組,在機(jī)組基建期間發(fā)現(xiàn)垂直水冷壁管內(nèi)壁存在大面積線(xiàn)性缺陷。針對(duì)此缺陷,業(yè)主單位邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)公司及單位對(duì)其產(chǎn)生的原理、危害及檢驗(yàn)方法進(jìn)行了深入的調(diào)查和了解,提出了一套檢驗(yàn)及處理方案。
1 概述
2010年1月22日,某電廠(chǎng)4號(hào)鍋爐水冷壁前墻右側(cè)3個(gè)上集箱短管與管屏的對(duì)接焊口進(jìn)行拍片檢查,發(fā)現(xiàn)其中9根集箱短管內(nèi)壁存在線(xiàn)性缺陷,對(duì)集箱短管進(jìn)行擴(kuò)大拍片抽查,抽查的18根短管中又發(fā)現(xiàn)3根存在類(lèi)似缺陷;對(duì)前墻右側(cè)5個(gè)上集箱相同部位焊縫的RT底片進(jìn)行復(fù)查,再次發(fā)現(xiàn)5根集箱短管及1根管屏管子存在上述缺陷。切下一根集箱短管剖開(kāi)并進(jìn)行著色檢查,從檢查情況看,該線(xiàn)性缺陷疑似裂紋。2010年2月7日,對(duì)4號(hào)爐全部到貨的水冷壁集箱進(jìn)行檢查,共發(fā)現(xiàn)39根短管存在線(xiàn)性缺陷,占檢查總數(shù)的3.4%;對(duì)管屏管子進(jìn)行檢查,共發(fā)現(xiàn)20根管子存在線(xiàn)性缺陷,占檢查總數(shù)的1%,分析認(rèn)為缺陷存在普遍性,急需查找缺陷形成的原因及處理措施。
2 缺陷的金相檢驗(yàn)
3.2 冷拔內(nèi)模外表面質(zhì)量對(duì)冷拔成品管內(nèi)表面質(zhì)量的影響
正常生產(chǎn)時(shí),冷拔工藝要求所使用的內(nèi)模表面應(yīng)光滑、完好。但實(shí)際生產(chǎn)中,內(nèi)模在使用一段時(shí)間后,表面會(huì)出現(xiàn)不同程度的磨傷和劃痕。試驗(yàn)對(duì)內(nèi)壁粗糙的管坯在其后冷拔帶芯拔制道次時(shí),分別采用外表光滑的內(nèi)模和有擦傷、劃痕的內(nèi)模進(jìn)行了拉拔,以對(duì)比內(nèi)模外表面質(zhì)量對(duì)成品管內(nèi)表面質(zhì)量的影響程度。
3.3 試驗(yàn)方案
3.4 試驗(yàn)結(jié)果
根據(jù)粗糙管坯內(nèi)表面的金相照片,可以看出管坯的內(nèi)壁凸凹不平,與宏觀(guān)上存在較多的小凹坑是一致的。粗糙管坯帶芯拔制時(shí),內(nèi)模選用光滑、完好和有劃痕、擦傷兩種情況后的鋼管內(nèi)壁金相,內(nèi)壁均存在一定程度的小凹坑。粗糙管坯帶芯拔制道次采用完好內(nèi)模和劃痕內(nèi)模后,再次冷拔后的內(nèi)壁金,兩者的內(nèi)壁均存在細(xì)小的溝槽性線(xiàn)狀缺陷,可以發(fā)現(xiàn),隨著鋼管冷拔道次的增多,原管坯內(nèi)壁存在的小凹坑不斷地進(jìn)行了收縮、延長(zhǎng),使其演變成了溝槽,且溝槽的寬度越來(lái)越小。內(nèi)表面較好的管坯使用完好、光滑的冷拔內(nèi)模定壁道拔制的鋼管內(nèi)壁金相無(wú)細(xì)小線(xiàn)狀缺陷,鋼管內(nèi)壁更平滑。因此,管坯內(nèi)表面原存在的小凹坑是形成成品管內(nèi)壁細(xì)小線(xiàn)狀缺陷的主要原因,此次內(nèi)壁發(fā)現(xiàn)的細(xì)小線(xiàn)性缺陷,主要是由于熱軋頂頭疲勞起皺導(dǎo)致管坯內(nèi)表面粗糙。根據(jù)缺陷形成原因分析,此線(xiàn)性缺陷如兩端沒(méi)有,則管子中間也沒(méi)有,可減少檢查的工作量。
4 探傷方法的摸索和試驗(yàn)
按鍋爐廠(chǎng)要求,爐管在使用前應(yīng)經(jīng)過(guò)探傷檢驗(yàn),但根據(jù)調(diào)查,此批管道存在漏檢,漏檢量約達(dá)93噸,制造成品管子數(shù)量龐大。根據(jù)線(xiàn)性缺陷的危害性及滿(mǎn)足規(guī)范要求,需要找出管子內(nèi)壁大于0.2毫米的所有缺陷并更換有缺陷的管子。為縮短檢驗(yàn)時(shí)間,進(jìn)行了無(wú)損探傷方法的探索和試驗(yàn),手動(dòng)超聲波探傷方法在理論上和實(shí)際操作中均是可行的,但費(fèi)時(shí)費(fèi)力,不符合工程實(shí)際。手工超聲波探傷手段作為驗(yàn)證手段或輔助手段來(lái)使用。管子端面金相檢驗(yàn)方法通過(guò)實(shí)際試驗(yàn)證明端部金相試驗(yàn)方法是可以使用的。該方法缺點(diǎn)是只能排查管子兩端,只適用于沒(méi)有安裝的管屏,對(duì)3號(hào)爐已經(jīng)安裝并焊接完成的部分無(wú)法使用這一方法。另外該方法耗時(shí)比較長(zhǎng),不能作為主要檢查手段使用,在切管驗(yàn)證內(nèi)壁缺陷深度時(shí),可以采用端面金相檢查方法。超聲波導(dǎo)波的探傷方法國(guó)內(nèi)已有遼寧清河電廠(chǎng)、華能沁北電廠(chǎng)等多家電廠(chǎng)成功運(yùn)用導(dǎo)波技術(shù)檢測(cè)出管道(光管)內(nèi)壁缺陷。沈陽(yáng)金聯(lián)電力科技有限公司已成功將超聲導(dǎo)波檢測(cè)方法大量應(yīng)用到實(shí)際檢測(cè)工程中,是首家將導(dǎo)波技術(shù)大量用于實(shí)際檢測(cè)工程的專(zhuān)業(yè)檢測(cè)公司,利用他們的設(shè)備和檢測(cè)技術(shù)對(duì)現(xiàn)有管屏進(jìn)行了實(shí)地檢測(cè),并根據(jù)不同的檢測(cè)結(jié)果實(shí)際取樣9根,分別是有信號(hào)明顯的、沒(méi)有信號(hào)的、局部有信號(hào)的樣管,將檢測(cè)后的這些管樣由電廠(chǎng)外送進(jìn)行金相分析驗(yàn)證,金相驗(yàn)證結(jié)果表明:檢測(cè)信號(hào)明顯的,金相檢查有大于0.2毫米的缺陷,沒(méi)有檢測(cè)信號(hào)的,基本沒(méi)有缺陷或缺陷很小,而局部有信號(hào)的,金相檢查缺陷也小于0.2毫米。以上對(duì)比驗(yàn)證結(jié)果表明:沈陽(yáng)金聯(lián)電力科技有限公司的超聲波導(dǎo)波檢測(cè)設(shè)備和檢測(cè)技術(shù)可以信任并能夠?qū)嶋H操作,可以在水冷壁管的向火面和背火面分別進(jìn)行檢測(cè)。超聲波導(dǎo)波檢測(cè)設(shè)備和技術(shù)可以作為主要檢測(cè)手段對(duì)3、4號(hào)爐管子內(nèi)壁缺陷進(jìn)行檢測(cè),時(shí)間可以控制在2周左右,可以被現(xiàn)場(chǎng)所接受。
5 結(jié)語(yǔ)
水冷壁線(xiàn)性缺陷的產(chǎn)生源于對(duì)管子生產(chǎn)的質(zhì)量控制不嚴(yán),在后期檢驗(yàn)中又存在出廠(chǎng)前檢驗(yàn)的缺失,導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)工作的被動(dòng)。在此次的缺陷處理中,利用導(dǎo)波技術(shù)檢驗(yàn)出3、4號(hào)機(jī)組共84根水冷壁直管存在線(xiàn)性缺陷,共更換840米;水冷壁過(guò)渡段彎管42根存在線(xiàn)性缺陷,給予全部更換,同時(shí)水冷壁出口集箱短管更換32件?,F(xiàn)該兩臺(tái)機(jī)組已運(yùn)行3年,未發(fā)生因該缺陷而導(dǎo)致爆管事故,但提醒我們?cè)诨鹆Πl(fā)電基建項(xiàng)目中,需督促制造商加強(qiáng)質(zhì)量管控,同時(shí)業(yè)主單位也需做好安裝前的產(chǎn)品檢驗(yàn),避免在生產(chǎn)中因設(shè)備原始缺陷發(fā)生故障,同時(shí)應(yīng)多了解和吸收新技術(shù)的應(yīng)用和推廣,如本次的導(dǎo)波檢驗(yàn)技術(shù)的應(yīng)用,加快了缺陷處理的進(jìn)程,為工程建設(shè)的推進(jìn)提供了很大幫助。
參考文獻(xiàn)
[1] 焦敬品,何存富,吳斌,費(fèi)仁元,王秀艷.管道超聲導(dǎo)波檢測(cè)技術(shù)研究進(jìn)展[J].實(shí)驗(yàn)力學(xué),2002,(1).
作者簡(jiǎn)介:袁燕明(1981-),男,福建上杭人,廣東紅海灣發(fā)電有限公司工程師,研究方向:電廠(chǎng)鍋爐、環(huán)保設(shè)備的技術(shù)和管理。endprint
摘要:某電廠(chǎng)3、4號(hào)機(jī)組2臺(tái)660MW超超臨界機(jī)組,在機(jī)組基建期間發(fā)現(xiàn)垂直水冷壁管內(nèi)壁存在大面積線(xiàn)性缺陷。針對(duì)此缺陷,業(yè)主單位邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)公司及單位對(duì)其產(chǎn)生的原理、危害及檢驗(yàn)方法進(jìn)行了深入的調(diào)查和了解,提出了一套檢驗(yàn)及處理方案。文章針對(duì)660MW超超臨界火力發(fā)電機(jī)組水冷壁制造原始缺陷,特別是水冷壁管在熱軋冷拔過(guò)程中產(chǎn)生的線(xiàn)性缺陷,分析其形成原因及危害,尋找合適的檢驗(yàn)方法和處理措施。
關(guān)鍵詞:660MW;超超臨界;火力發(fā)電機(jī)組;水冷壁;線(xiàn)性缺陷
中圖分類(lèi)號(hào):TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)30-0118-03
某電廠(chǎng)3、4號(hào)機(jī)組2臺(tái)660MW超超臨界機(jī)組,在機(jī)組基建期間發(fā)現(xiàn)垂直水冷壁管內(nèi)壁存在大面積線(xiàn)性缺陷。針對(duì)此缺陷,業(yè)主單位邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)公司及單位對(duì)其產(chǎn)生的原理、危害及檢驗(yàn)方法進(jìn)行了深入的調(diào)查和了解,提出了一套檢驗(yàn)及處理方案。
1 概述
2010年1月22日,某電廠(chǎng)4號(hào)鍋爐水冷壁前墻右側(cè)3個(gè)上集箱短管與管屏的對(duì)接焊口進(jìn)行拍片檢查,發(fā)現(xiàn)其中9根集箱短管內(nèi)壁存在線(xiàn)性缺陷,對(duì)集箱短管進(jìn)行擴(kuò)大拍片抽查,抽查的18根短管中又發(fā)現(xiàn)3根存在類(lèi)似缺陷;對(duì)前墻右側(cè)5個(gè)上集箱相同部位焊縫的RT底片進(jìn)行復(fù)查,再次發(fā)現(xiàn)5根集箱短管及1根管屏管子存在上述缺陷。切下一根集箱短管剖開(kāi)并進(jìn)行著色檢查,從檢查情況看,該線(xiàn)性缺陷疑似裂紋。2010年2月7日,對(duì)4號(hào)爐全部到貨的水冷壁集箱進(jìn)行檢查,共發(fā)現(xiàn)39根短管存在線(xiàn)性缺陷,占檢查總數(shù)的3.4%;對(duì)管屏管子進(jìn)行檢查,共發(fā)現(xiàn)20根管子存在線(xiàn)性缺陷,占檢查總數(shù)的1%,分析認(rèn)為缺陷存在普遍性,急需查找缺陷形成的原因及處理措施。
2 缺陷的金相檢驗(yàn)
3.2 冷拔內(nèi)模外表面質(zhì)量對(duì)冷拔成品管內(nèi)表面質(zhì)量的影響
正常生產(chǎn)時(shí),冷拔工藝要求所使用的內(nèi)模表面應(yīng)光滑、完好。但實(shí)際生產(chǎn)中,內(nèi)模在使用一段時(shí)間后,表面會(huì)出現(xiàn)不同程度的磨傷和劃痕。試驗(yàn)對(duì)內(nèi)壁粗糙的管坯在其后冷拔帶芯拔制道次時(shí),分別采用外表光滑的內(nèi)模和有擦傷、劃痕的內(nèi)模進(jìn)行了拉拔,以對(duì)比內(nèi)模外表面質(zhì)量對(duì)成品管內(nèi)表面質(zhì)量的影響程度。
3.3 試驗(yàn)方案
3.4 試驗(yàn)結(jié)果
根據(jù)粗糙管坯內(nèi)表面的金相照片,可以看出管坯的內(nèi)壁凸凹不平,與宏觀(guān)上存在較多的小凹坑是一致的。粗糙管坯帶芯拔制時(shí),內(nèi)模選用光滑、完好和有劃痕、擦傷兩種情況后的鋼管內(nèi)壁金相,內(nèi)壁均存在一定程度的小凹坑。粗糙管坯帶芯拔制道次采用完好內(nèi)模和劃痕內(nèi)模后,再次冷拔后的內(nèi)壁金,兩者的內(nèi)壁均存在細(xì)小的溝槽性線(xiàn)狀缺陷,可以發(fā)現(xiàn),隨著鋼管冷拔道次的增多,原管坯內(nèi)壁存在的小凹坑不斷地進(jìn)行了收縮、延長(zhǎng),使其演變成了溝槽,且溝槽的寬度越來(lái)越小。內(nèi)表面較好的管坯使用完好、光滑的冷拔內(nèi)模定壁道拔制的鋼管內(nèi)壁金相無(wú)細(xì)小線(xiàn)狀缺陷,鋼管內(nèi)壁更平滑。因此,管坯內(nèi)表面原存在的小凹坑是形成成品管內(nèi)壁細(xì)小線(xiàn)狀缺陷的主要原因,此次內(nèi)壁發(fā)現(xiàn)的細(xì)小線(xiàn)性缺陷,主要是由于熱軋頂頭疲勞起皺導(dǎo)致管坯內(nèi)表面粗糙。根據(jù)缺陷形成原因分析,此線(xiàn)性缺陷如兩端沒(méi)有,則管子中間也沒(méi)有,可減少檢查的工作量。
4 探傷方法的摸索和試驗(yàn)
按鍋爐廠(chǎng)要求,爐管在使用前應(yīng)經(jīng)過(guò)探傷檢驗(yàn),但根據(jù)調(diào)查,此批管道存在漏檢,漏檢量約達(dá)93噸,制造成品管子數(shù)量龐大。根據(jù)線(xiàn)性缺陷的危害性及滿(mǎn)足規(guī)范要求,需要找出管子內(nèi)壁大于0.2毫米的所有缺陷并更換有缺陷的管子。為縮短檢驗(yàn)時(shí)間,進(jìn)行了無(wú)損探傷方法的探索和試驗(yàn),手動(dòng)超聲波探傷方法在理論上和實(shí)際操作中均是可行的,但費(fèi)時(shí)費(fèi)力,不符合工程實(shí)際。手工超聲波探傷手段作為驗(yàn)證手段或輔助手段來(lái)使用。管子端面金相檢驗(yàn)方法通過(guò)實(shí)際試驗(yàn)證明端部金相試驗(yàn)方法是可以使用的。該方法缺點(diǎn)是只能排查管子兩端,只適用于沒(méi)有安裝的管屏,對(duì)3號(hào)爐已經(jīng)安裝并焊接完成的部分無(wú)法使用這一方法。另外該方法耗時(shí)比較長(zhǎng),不能作為主要檢查手段使用,在切管驗(yàn)證內(nèi)壁缺陷深度時(shí),可以采用端面金相檢查方法。超聲波導(dǎo)波的探傷方法國(guó)內(nèi)已有遼寧清河電廠(chǎng)、華能沁北電廠(chǎng)等多家電廠(chǎng)成功運(yùn)用導(dǎo)波技術(shù)檢測(cè)出管道(光管)內(nèi)壁缺陷。沈陽(yáng)金聯(lián)電力科技有限公司已成功將超聲導(dǎo)波檢測(cè)方法大量應(yīng)用到實(shí)際檢測(cè)工程中,是首家將導(dǎo)波技術(shù)大量用于實(shí)際檢測(cè)工程的專(zhuān)業(yè)檢測(cè)公司,利用他們的設(shè)備和檢測(cè)技術(shù)對(duì)現(xiàn)有管屏進(jìn)行了實(shí)地檢測(cè),并根據(jù)不同的檢測(cè)結(jié)果實(shí)際取樣9根,分別是有信號(hào)明顯的、沒(méi)有信號(hào)的、局部有信號(hào)的樣管,將檢測(cè)后的這些管樣由電廠(chǎng)外送進(jìn)行金相分析驗(yàn)證,金相驗(yàn)證結(jié)果表明:檢測(cè)信號(hào)明顯的,金相檢查有大于0.2毫米的缺陷,沒(méi)有檢測(cè)信號(hào)的,基本沒(méi)有缺陷或缺陷很小,而局部有信號(hào)的,金相檢查缺陷也小于0.2毫米。以上對(duì)比驗(yàn)證結(jié)果表明:沈陽(yáng)金聯(lián)電力科技有限公司的超聲波導(dǎo)波檢測(cè)設(shè)備和檢測(cè)技術(shù)可以信任并能夠?qū)嶋H操作,可以在水冷壁管的向火面和背火面分別進(jìn)行檢測(cè)。超聲波導(dǎo)波檢測(cè)設(shè)備和技術(shù)可以作為主要檢測(cè)手段對(duì)3、4號(hào)爐管子內(nèi)壁缺陷進(jìn)行檢測(cè),時(shí)間可以控制在2周左右,可以被現(xiàn)場(chǎng)所接受。
5 結(jié)語(yǔ)
水冷壁線(xiàn)性缺陷的產(chǎn)生源于對(duì)管子生產(chǎn)的質(zhì)量控制不嚴(yán),在后期檢驗(yàn)中又存在出廠(chǎng)前檢驗(yàn)的缺失,導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)工作的被動(dòng)。在此次的缺陷處理中,利用導(dǎo)波技術(shù)檢驗(yàn)出3、4號(hào)機(jī)組共84根水冷壁直管存在線(xiàn)性缺陷,共更換840米;水冷壁過(guò)渡段彎管42根存在線(xiàn)性缺陷,給予全部更換,同時(shí)水冷壁出口集箱短管更換32件。現(xiàn)該兩臺(tái)機(jī)組已運(yùn)行3年,未發(fā)生因該缺陷而導(dǎo)致爆管事故,但提醒我們?cè)诨鹆Πl(fā)電基建項(xiàng)目中,需督促制造商加強(qiáng)質(zhì)量管控,同時(shí)業(yè)主單位也需做好安裝前的產(chǎn)品檢驗(yàn),避免在生產(chǎn)中因設(shè)備原始缺陷發(fā)生故障,同時(shí)應(yīng)多了解和吸收新技術(shù)的應(yīng)用和推廣,如本次的導(dǎo)波檢驗(yàn)技術(shù)的應(yīng)用,加快了缺陷處理的進(jìn)程,為工程建設(shè)的推進(jìn)提供了很大幫助。
參考文獻(xiàn)
[1] 焦敬品,何存富,吳斌,費(fèi)仁元,王秀艷.管道超聲導(dǎo)波檢測(cè)技術(shù)研究進(jìn)展[J].實(shí)驗(yàn)力學(xué),2002,(1).
作者簡(jiǎn)介:袁燕明(1981-),男,福建上杭人,廣東紅海灣發(fā)電有限公司工程師,研究方向:電廠(chǎng)鍋爐、環(huán)保設(shè)備的技術(shù)和管理。endprint