張永偉
摘 要:通過(guò)分析卷煙機(jī)平整器的工藝流程及技術(shù)改進(jìn)等方面對(duì)卷煙質(zhì)量所造成的影響情況,不但能夠加深人們對(duì)卷煙機(jī)平整器的認(rèn)識(shí)和了解,同時(shí),在很大程度上也能夠?yàn)閺V大的卷煙企業(yè)在使用卷煙機(jī)平整器或加強(qiáng)技術(shù)改進(jìn)方面提供有效的理論指導(dǎo),促使卷煙企業(yè)改善生產(chǎn)工作,提高卷煙質(zhì)量,進(jìn)而為企業(yè)贏得更多的經(jīng)濟(jì)收益,推動(dòng)企業(yè)的良好發(fā)展。
關(guān)鍵詞:PASSIM;8000卷煙機(jī);煙絲造碎
隨著現(xiàn)代科技的蓬勃發(fā)展,以及卷煙制作工藝的不斷發(fā)展進(jìn)步,促使卷煙機(jī)平整器在改善煙支中煙絲的合理分布,進(jìn)而保證卷煙質(zhì)量的穩(wěn)定性的研究工作越來(lái)越受到人們普遍的關(guān)注及重視,從傳統(tǒng)的卷煙機(jī)平整器來(lái)看,主要可以通過(guò)凹槽削減煙絲條上方的凸起部分,使其能夠在煙支的兩端形成一個(gè)緊口,不過(guò)隨著新時(shí)期各煙機(jī)廠的技術(shù)改進(jìn),接嘴端緊口已得到了消除,通過(guò)卷煙機(jī)平整器,不但能夠很好地保證煙支形成一個(gè)飽滿且不空松的端部,同時(shí),也起到穩(wěn)定煙支接嘴質(zhì)量的重要作用。可見(jiàn),對(duì)于卷煙機(jī)平整器對(duì)卷煙質(zhì)量穩(wěn)定性影響的研究,具有極為重要的意義。為此,本文主要結(jié)合PASSIM 8000卷煙機(jī)彈絲轆煙絲造碎的情況展開討論,現(xiàn)具體分析如下。
1.重量控制原理
煙絲經(jīng)供絲系統(tǒng)到煙槍卷制成煙條,在經(jīng)過(guò)放射源時(shí),B粒子射線一部分被煙條吸收,另一部分進(jìn)入電離室,產(chǎn)生的電流經(jīng)電路處理后變成電壓信號(hào),送至系統(tǒng)的模擬接口板。該電壓信號(hào)反映了煙絲的密度,電壓越高密度越小,說(shuō)明煙條越輕,反之越重。在模擬接口板上經(jīng)V/F變換處理后轉(zhuǎn)換成與電壓成正比的高頻脈沖信號(hào),送至重量分析處理器板(WA)的單片機(jī)系統(tǒng),計(jì)算出煙支的單支、分組和平均重量值。當(dāng)平均重量與標(biāo)定重量的值超出設(shè)定的門限時(shí),重量控制處理器板(wc)產(chǎn)生劈刀驅(qū)動(dòng)信號(hào)使劈刀上升或下降,從而達(dá)到控制煙支重量的目的。
2.影響控制精度的因素分析
控制精度的偏差除了與系統(tǒng)本身設(shè)計(jì)有不完善之處外,還與設(shè)備的自身狀況、現(xiàn)場(chǎng)使用與維護(hù)等有很大關(guān)系。
2.1原輔材料
煙絲質(zhì)量的優(yōu)劣對(duì)卷煙質(zhì)量有很大影響,優(yōu)質(zhì)煙絲柔軟綿長(zhǎng),卷制的煙支不但外觀質(zhì)量好,很少有空頭產(chǎn)生,而且單支平均重量偏差可以控制在20mg以內(nèi),重量控制精度相對(duì)較高,很少會(huì)出現(xiàn)不合格的超重、偏輕或竹節(jié)煙。劣質(zhì)煙絲干硬碎短,還含有少量雜物,卷制的煙支透氣性差、空頭多,而且使供絲不均勻,極容易產(chǎn)生超重、偏輕或竹節(jié)煙,使劈刀動(dòng)作頻繁,煙支重量偏差過(guò)大,從而影響煙支重量控制效果。
2.2供絲系統(tǒng)
供絲系統(tǒng)有兩部分需要速度調(diào)整:提升帶速度和大梳理鼓速度。提升帶速度由變頻器控制,可根據(jù)計(jì)量室煙絲團(tuán)的高低,由PLC控制變頻器,進(jìn)而調(diào)整提升帶速度。在機(jī)器全速運(yùn)行時(shí),若探測(cè)到煙絲團(tuán)高,則提升帶以低于機(jī)器速度的25%運(yùn)行;反之,則高于機(jī)器速度的25%運(yùn)行。提升帶的調(diào)整不能平滑過(guò)渡,容易造成煙絲團(tuán)過(guò)高或過(guò)低。雖然在PLC程序中有延時(shí)處理,但僅使用2個(gè)傳感器檢測(cè)煙絲團(tuán),檢測(cè)不夠精確,易造成供絲不均。大梳理鼓由機(jī)械傳動(dòng)驅(qū)動(dòng),其轉(zhuǎn)速由無(wú)級(jí)變速器調(diào)整。根據(jù)回絲量的高低,回絲振槽上的角度探測(cè)器輸出相應(yīng)的電壓信號(hào)到PLC,由PLC控制無(wú)級(jí)變速器電機(jī)正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn),完成大梳理鼓的速度調(diào)整,使回絲量保持在25%左右。若回絲不均勻,易造成大梳理鼓速度變化,使輸送給吸風(fēng)道的煙絲不均勻。
3.卷煙機(jī)彈絲轆煙絲造碎
3.1試驗(yàn)方法
將試驗(yàn)煙絲存放在貯絲房超過(guò)24 h,平衡含水率后,將試驗(yàn)煙絲分別放入同一臺(tái)卷煙機(jī)內(nèi)(盡可能小心,避免再次造碎),由同組操作工分別進(jìn)行卷制試驗(yàn)。各次僅使用試驗(yàn)煙絲通過(guò)供絲系統(tǒng)(即:料斗至煙槍處)。每次卷制前均將卷煙機(jī)所有地方清理干凈,待卷煙機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定后開始取樣。將取出的煙絲樣品在YQ.2葉絲振動(dòng)分選篩上檢測(cè)煙絲結(jié)構(gòu)。使用JJH-S05彈簧托盤秤進(jìn)行稱量記錄。為明確供絲系統(tǒng)對(duì)煙絲產(chǎn)生過(guò)度造碎的原因,對(duì)A牌號(hào)樣本采用單因素多水平測(cè)試法,以整絲率作為觀測(cè)值,對(duì)供絲系統(tǒng)的主要造碎部件的煙絲造碎程度數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析。
3.2改善試驗(yàn)
彈絲轆的工作速度對(duì)煙絲松散和破碎程度都有影響,為了達(dá)到降低彈絲轆對(duì)煙絲造碎的目的,彈絲轆轉(zhuǎn)速及其配對(duì)從動(dòng)風(fēng)扇轆轉(zhuǎn)速的確定至關(guān)重要。本試驗(yàn)對(duì)彈絲轆與風(fēng)扇轆進(jìn)行3水平帶輪直徑配對(duì),考察不同直徑組合對(duì)整絲率產(chǎn)生的影響,試驗(yàn)結(jié)果表明:上述直徑組合整絲率轉(zhuǎn)化率分別為82.18%,90.28%,90.32%,其中(47&47)mm帶輪組合時(shí)測(cè)得整絲轉(zhuǎn)化率82.18%(低于86.27%的現(xiàn)狀水平),而(50&50)mm、(50&53)mm兩種組合均能夠顯著提升整絲轉(zhuǎn)化率,但兩者之間整絲轉(zhuǎn)化率無(wú)明顯差異。如果選用(50&53)mm帶輪組合方案,需要同時(shí)更換彈絲轆與風(fēng)扇轆帶輪,改動(dòng)工作量較大且并未取得最優(yōu)整絲率轉(zhuǎn)化率,因此,將彈絲轆帶輪直徑改進(jìn)為50 mm(對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)速為1053 r/min),風(fēng)扇轆帶輪保持其53 mm直徑原狀。
2.3轉(zhuǎn)化率對(duì)比
更換為直徑50 mm的彈絲轆帶輪后,仍采用3個(gè)不同煙絲結(jié)構(gòu)產(chǎn)品,對(duì)進(jìn)入供絲系統(tǒng)前后煙絲結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,結(jié)果見(jiàn)表3。表中數(shù)據(jù)顯示3個(gè)不同牌號(hào)卷煙產(chǎn)品煙絲整絲率轉(zhuǎn)化率明顯升高。對(duì)卷包除塵消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行持續(xù)跟蹤記錄,數(shù)據(jù)顯示改進(jìn)后單箱除塵量明顯下降,平均單箱除塵量由改善前的0.82 kg/箱降低為0.6 kg/箱,較改進(jìn)前單箱除塵量降低0.22 ks/箱。表明煙絲通過(guò)供絲系統(tǒng)造碎程度明顯降低,造碎粉塵大幅減少,煙絲有效利用率得到提升。
3.結(jié)束語(yǔ)
影響煙支重量控制精度的因素是多方面的,并且每臺(tái)機(jī)組自身狀況不同,各卷煙企業(yè)可針對(duì)不同的原因采取相應(yīng)的措施保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性與可靠程度,以提高煙支重量控制的精確度。
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