張建輝,劉友寬,阮玖圣,李曉嬌,高東磊
(1.云南電網(wǎng)電力研究院,云南 昆明 650217;2.華北電力大學(xué) 控制與計算機(jī)工程學(xué)院,河北 保定 071003)
近年來,隨著高放大倍數(shù)快速勵磁的廣泛采用,電網(wǎng)的運行趨于穩(wěn)定極限,由此產(chǎn)生的低頻振蕩將會造成電力系統(tǒng)穩(wěn)定性下降。例如:在西南、華北、東北等電力系統(tǒng)中,多次記錄到電力系統(tǒng)低頻振蕩,甚至在很多時候危及系統(tǒng)的穩(wěn)定運行[1]。電力系統(tǒng)是由電網(wǎng)和電廠構(gòu)成的整體,電廠鍋爐的動態(tài)特性和汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)直接影響發(fā)電機(jī)的出力,進(jìn)而影響整個系統(tǒng)的運行狀態(tài)。目前研究低頻振蕩往往局限在電網(wǎng)層面,是假定電廠出力不變來孤立地研究電氣系統(tǒng)。但是發(fā)電廠的出力是時刻變化的,如果汽輪機(jī)系統(tǒng)的蒸汽壓力長時間脈動,當(dāng)脈動頻率達(dá)到電力系統(tǒng)的固有頻率時,則將產(chǎn)生大幅的低頻振蕩,誘使保護(hù)誤動作,危及系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。文獻(xiàn)[2~3]指出,擾動源可能存在于汽輪機(jī)環(huán)節(jié)中,控制閥和主蒸汽壓力如果發(fā)生周期性的波動,有可能會導(dǎo)致汽輪機(jī)輸出功率發(fā)生同頻率波動,導(dǎo)致系統(tǒng)發(fā)生大幅度的強(qiáng)迫功率振蕩,誘使保護(hù)誤動作,危及系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。
本文從理論角度分析了火電廠原動機(jī)側(cè)存在的幾種振蕩源;針對存在的這兩種振蕩源,分別提出了閥門非線性校正和考慮主汽壓力擾動的功率適應(yīng)控制這兩種方案來預(yù)防功率振蕩[4];并且在云南巡檢司電廠MAXDNA的DCS控制系統(tǒng)上對上述方案的正確性與可行性進(jìn)行了現(xiàn)場試驗驗證。另外,本文還在DCS系統(tǒng)上編制功率振蕩判據(jù)程序,用來實時地監(jiān)測汽輪機(jī)實發(fā)功率和功率設(shè)定值信號,當(dāng)機(jī)組功率發(fā)生低頻振蕩時可以及時地發(fā)出報警信號并切斷機(jī)組功率閉環(huán)控制,進(jìn)而快速消除振蕩。
在巡檢司進(jìn)行的閥門試驗過程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)機(jī)組運行在單閥方式下時,實際流量、跟蹤流量指令的線性度較好;但順閥方式下,實際流量與流量指令存在著很大的偏差,這說明需要對順閥工作模式下的流量指令分配程序進(jìn)行線性化優(yōu)化,從而保證閥門管理的流量指令與汽輪機(jī)實際流量輸出具有較好的線性度。
流量指令可在機(jī)組負(fù)荷控制時手動給定或由功率調(diào)節(jié)器運算產(chǎn)生。流量背壓修正函數(shù)F(X1)是機(jī)組流量需求與流量指令的修正函數(shù)[5]。由汽輪機(jī)的自身特性所決定,流量比例偏置 (K+B)和GV流量修正函數(shù)F(X2)確定各高壓調(diào)節(jié)門在順序閥控制方式下,調(diào)門的開啟順序、重疊度及流量指令。單閥方式下,流量指令均分至4只高壓調(diào)節(jié)閥上;順序閥運行時,汽輪機(jī)的流量指令 (FDEM)經(jīng)過背壓修正、比例偏置修正、GV流量修正、GV流量開度函數(shù)修正后,產(chǎn)生各個GV的開度指令。配汽過程如圖1所示。
圖1 閥門管理程序
將圖1所示的配汽過程當(dāng)做“黑箱”,其輸入為流量指令X,輸出為4個高調(diào)門的開度Y。試驗過程分別在單閥和順閥方式下進(jìn)行,由熱控人員從0給定流量指令X,以遞增方式強(qiáng)制至100,并記錄4個高調(diào)門的閥位反饋Y。試驗數(shù)據(jù)見表1所示。
表1 閥門數(shù)據(jù)庫歷史數(shù)據(jù)
將表1的數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合后得到單閥、順閥方式下的配汽曲線,如圖2所示。
前文已經(jīng)提到,單閥的配汽程序不需要優(yōu)化,順閥的配汽程序需要優(yōu)化,具體的優(yōu)化過程如下所示。
圖2 單閥/順閥配汽曲線
流量指令X按如下方式分配,形成4個高壓調(diào)節(jié)閥的流量指令Xi(0≤Xi≤100,i=1,2,3,4):
流量指令Xi經(jīng)過閥門開度流量修正曲線F(X3)(圖2左圖的單閥配汽曲線)后得到順閥方式下4個閥門的開度指令Yi。
單、順閥切換過程中的閥門開度指令Yi計算過程如下:
流量指令X同時送到單閥控制回路和順序閥控制回路,兩個回路都進(jìn)行計算,分別得到純單閥和純順閥方式下的閥門開度指令Yi單和Yi順。
經(jīng)過上述的配汽程序優(yōu)化后,順閥方式下的新的配汽曲線辨識結(jié)果如圖3所示。
圖3 非線性校正后的閥門配汽曲線辨識
云南巡檢司電廠采用的是兩臺300 MW循環(huán)流化床鍋爐,其DCS平臺為上自儀的MAXDNA控制系統(tǒng)。試驗過程在其控制系統(tǒng)上進(jìn)行,對閥門工作在不同模式下進(jìn)行上述方案的驗證,如圖4~7所示。試驗結(jié)果表明,對閥門原有的閥門配汽程序進(jìn)行線性優(yōu)化之后,主蒸汽流量跟蹤流量指令的效果很好,實現(xiàn)了流量指令與實際流量的線性化,進(jìn)而避免了負(fù)荷波動。試驗結(jié)果如圖6~7所示 (流量指令用流量參考值表示,實際流量用線性化綜合閥位來表示)。
圖5 單切順 (優(yōu)化前)
圖6 順閥 (優(yōu)化前)
圖7 順閥 (優(yōu)化后)
試驗結(jié)果分析:
(1)單閥的綜合閥位指令變化與閥位線性化高度一致,如圖4所示。
(2)在原DEH算法下,單閥切換為順序閥時,功率產(chǎn)生較大擾動,如圖5所示。
(3)在原DEH算法下,順序閥方式時,流量參考值與線性化綜合閥位存在偏差,如圖6所示。
(4)原DEH算法優(yōu)化后,順序閥方式時,流量參考值Y與線性化綜合閥位高度一致,如圖7所示。
根據(jù)文獻(xiàn)[6~7]可知,對于凝汽式中間再熱汽輪機(jī)組,主蒸汽壓力變化引起的機(jī)組功率的相對變化量的計算式為:
式中:P0為主汽壓MPA;Pi為功率,MW;v0為主蒸汽比容,m3/kg;Pgp為高壓缸排氣壓力,MPA;K為過熱絕熱指數(shù),對于過熱蒸汽有K=1.3;Pz為排汽壓力,MPa。
為了定量地獲得由主蒸汽壓力變化引起的機(jī)組功率的變化相對量,這里假定機(jī)組的額定功率為330 MW且工作在90%額定工況下,其中間量的近似取值:P0為16.6MPa;Pgp為3.7MPa;Pz為0.009MPa
將上述取值代入到式 (3)中,就可以得到330 MW機(jī)組工作在90%額定工況下及運行在300 MW時,由主蒸汽壓力變化引起的機(jī)組功率的變化相對量,公式如下:
因為ΔPi=300-Pi,ΔP0=16.6-P0,所以可以簡為:
至此,近似得到了330 MW機(jī)組工作在90%額定工況下,主汽壓和實發(fā)功率的單值對應(yīng)關(guān)系,如式 (5)所示。
為了驗證功率自適應(yīng)PID控制能否有效抑制主汽壓力擾動對功率的影響,首先在Matlab/Simulink軟件里對汽輪機(jī)功率控制回路建立整體模型,并且將對功率影響較大的主汽壓力因子按照式 (5)加入到控制回路里,同時在常規(guī)PID控制回路的基礎(chǔ)上添加PID參數(shù)自適應(yīng)控制策略,于是得到了一個考慮主汽壓力擾動的功率自適應(yīng)PID控制回路模型 (如圖8所示)。
圖8 基于PID參數(shù)自適應(yīng)控制的汽輪機(jī)功率控制回路模型
由于此模型考慮了主汽壓力擾動因子,所以在仿真中可以進(jìn)行主汽壓力擾動下的功率常規(guī)PID控制和PID自適應(yīng)控制兩種控制方案的調(diào)節(jié)效果對比分析,仿真結(jié)果如圖9所示。
圖9 PID參數(shù)自適應(yīng)控制下的功率輸出
從圖9可以看出,當(dāng)300~500 s之間存在主汽壓擾動時,功率輸出趨于穩(wěn)定,并沒有產(chǎn)生大的幅值變化。經(jīng)過放大圖片后可以發(fā)現(xiàn),幅值在295~302 MW之間連續(xù)變化,上下幅值差只有7 MW,比常規(guī)PID控制時的70 MW的幅值波動小了很多,回路的抗干擾能力大大增加,功率輸出平穩(wěn),機(jī)組運行經(jīng)濟(jì)性顯著增強(qiáng)。
試驗之前,首先在DCS控制系統(tǒng)中將常規(guī)的功率調(diào)節(jié)PID替換為PID參數(shù)自適應(yīng)控制器。改進(jìn)后的控制器可以實時地檢測主汽壓力的變化情況,從而進(jìn)行自身參數(shù)的調(diào)整改變,最終使功率輸出平穩(wěn)。試驗過程在單閥方式運行,由運行人員將ADS目標(biāo)負(fù)荷從270 MW降至120 MW,滑壓方式下主汽壓力從16.7 MPa降至7.14 MPa,伴隨著主汽壓力的大幅擾動,觀察功率的輸出情況,如圖10所示。
圖10 自適應(yīng)PID控制下的功率輸出
將功率自適應(yīng)PID控制器還原為原有常規(guī)的PID控制器后,進(jìn)行單閥方式下的升負(fù)荷試驗,試驗過程與上述降負(fù)荷過程相反,同理,伴隨著主汽壓力的大幅擾動觀察功率的輸出情況,如圖11所示。
圖11 常規(guī)PID控制下的功率輸出
試驗結(jié)果表明,常規(guī)PID控制下的升負(fù)荷試驗中,功率發(fā)生振蕩,振蕩周期為2.75 s,幅值波動為-43~36 MW。而功率自適應(yīng)PID控制能夠抑制主汽壓力擾動對功率的影響,保證功率輸出平穩(wěn)。
首先,周期性地檢測實發(fā)功率P和功率設(shè)定值 P_set的最大最小值 P_max,P_min,P_set_max,P_set_min,用特征值Y表示方法為:Y=(P_max-P_min)-(P_set_max-P_set_min),門檻值記為X(具體數(shù)值由熱控人員設(shè)定)。如果檢測周期內(nèi)Y≥X,則觸發(fā)計數(shù)器的置位端,計數(shù)器輸出1,否則觸發(fā)復(fù)位端,計數(shù)器輸出置0。如果連續(xù)3個周期滿足Y≥X,則計數(shù)器輸出累加到3,程序判斷為功率發(fā)生振蕩,此時由程序輸出保護(hù)動作信號,切除相應(yīng)的機(jī)組功率控制回路,快速消除振蕩。算法原理圖如圖12所示。
圖12 功率振蕩判據(jù)原理
按照上述算法原理,在巡檢司電廠MAXDNA的DCS控制系統(tǒng)上編程組態(tài),完成振蕩判據(jù)的DCS實現(xiàn)。為防止程序漏報或誤報,組態(tài)過程中編制了兩套程序,一套用于小周期檢測,一套用于大周期檢測,當(dāng)其中任何一套程序輸出報警時,程序則判斷出現(xiàn)了功率振蕩;當(dāng)兩套程序均未輸出報警時,程序則判斷功率未發(fā)生振蕩。試驗過程和結(jié)果如下。
加入功率自適應(yīng)PID控制,功率測量回路的濾波時間常數(shù)設(shè)置為6 s。通過不斷地改變功率PID調(diào)節(jié)器的比例系數(shù)KP,使實發(fā)功率發(fā)生臨界等幅振蕩,期間功率設(shè)定值恒定不變。判據(jù)的實現(xiàn)結(jié)果如圖13所示。
圖13 功率設(shè)定值恒定時的功率振蕩判據(jù)實現(xiàn)
強(qiáng)制轉(zhuǎn)速偏差信號1轉(zhuǎn)和11轉(zhuǎn)數(shù)十次,模擬多次一次調(diào)頻動作幅度為±18 MW的振蕩,觀察功率輸出是否較好的跟蹤設(shè)定值的變化。實現(xiàn)結(jié)果如圖14所示。
圖14 功率設(shè)定值變化時的功率振蕩判據(jù)實現(xiàn)
從圖13可以看出,振蕩判據(jù)程序能及時地檢測出功率發(fā)生振蕩,輸出報警信號;從圖14可以看出,當(dāng)添加一次調(diào)頻動作,功率設(shè)定值發(fā)生±18 MW振蕩時,功率能夠較好地跟隨設(shè)定值的變化,判據(jù)未發(fā)出報警信號。綜上所述,試驗證明了振蕩判據(jù)的有效性與可靠性。
針對近些年火電廠多次發(fā)生的低頻功率振蕩現(xiàn)象,本文從電廠原動機(jī)側(cè)找到了可能引發(fā)電網(wǎng)發(fā)生低頻功率振蕩的兩種擾動源,分別是閥門非線性和主蒸汽壓力的周期性脈動;在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了閥門非線性校正和功率的自適應(yīng)PID控制的研究,從而有效地降低了功率發(fā)生低頻振蕩的概率。當(dāng)預(yù)防措施失效,功率最終還是發(fā)生低頻振蕩時,為了解除振蕩,本文編制了功率振蕩判據(jù),以實時地檢測功率變化情況;當(dāng)功率發(fā)生低頻振蕩時及時地輸出報警信號,切斷汽輪機(jī)功率控制回路,快速消除振蕩。經(jīng)過現(xiàn)場的多次試驗驗證,本文中提到的方案具備可行性,在功率低頻振蕩的研究中具有一定的指導(dǎo)意義。
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