摘要:文章根據(jù)粘膠品種的特性及主要停臺原因分析,從整經(jīng)操作、工藝注意細節(jié),漿紗漿料配方的選定、生產(chǎn)工藝參數(shù)的選取,織造相關(guān)工藝參數(shù)的確定,以及操作水平和責任心提高等方面入手,采取相應(yīng)措施,最終使該品種生產(chǎn)效率達到90%以上。
關(guān)鍵詞:噴氣織機;粘膠纖維;生產(chǎn)效率;工藝參數(shù)
中圖分類號:TS105 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)28-0038-03
噴氣織機具有高速、高效、高產(chǎn)等優(yōu)點。我公司于2005年引進了64臺PS109I型噴氣織機,主要生產(chǎn)細支薄型滌棉混紡、滌粘混紡、純滌、純粘等系列產(chǎn)品,主要是用來生產(chǎn)PU革基布,PU革基布是我公司的主導(dǎo)產(chǎn)品。為了配合PU革市場的產(chǎn)品開發(fā),噴氣織機生產(chǎn)的品種結(jié)構(gòu)也在隨之不斷地發(fā)生變化,特別是近幾年公司在原有的工業(yè)PU革基布的基礎(chǔ)上逐步擴大了服裝PU革基布生產(chǎn)規(guī)模及品種,并在服裝PU革基布品種的開發(fā)上不斷探索。2013年公司開發(fā)了R10tex/R10tex 354/319 175 0.15mm品種,由于該品種經(jīng)緯紗較細、經(jīng)緯密比較大、織造難度大等因素,開始生產(chǎn)時效率僅達70%左右,為此我們對提高該品種生產(chǎn)效率組織了攻關(guān),通過合理選擇漿料配方、優(yōu)化漿紗生產(chǎn)工藝參數(shù)、調(diào)整織造工藝、加強生產(chǎn)管理等,取得了顯著效果,最終該品種的生產(chǎn)效率達到了90%以上。
1 生產(chǎn)中的問題分析
該品種經(jīng)緯紗均采用10Tex的粘膠環(huán)錠紡紗,成紗強力較低,粘膠纖維斷裂強度小,易造成整經(jīng)、漿紗和織造過程中斷頭率高,進而影響到漿軸質(zhì)量、織機效率和織物表面質(zhì)量。產(chǎn)過程中,經(jīng)過工藝、操作上的充分準備,整經(jīng)的百根萬米斷頭基本在1.8~2.5根之間,在該類品種的正常范圍之內(nèi);漿紗質(zhì)量經(jīng)過織造車間現(xiàn)場經(jīng)紗斷頭分析,存在并絞頭、多頭、倒斷頭、漿斑等漿紗疵點,織造過程中經(jīng)紗斷頭多,且有時斷經(jīng)會造成相鄰紗線相互糾纏,停經(jīng)片不能及時下落,造成長斷經(jīng)、雙經(jīng)、三跳等疵布較多;再有引緯氣壓參數(shù)、車間溫濕度等不適應(yīng)也對經(jīng)緯向停臺產(chǎn)生不利影響,所以,生產(chǎn)初期該品種的織造效率只有70%左右,疵布率達4.5匹/千米。
2 主要技術(shù)措施及效果
2.1 穩(wěn)定經(jīng)軸質(zhì)量
根據(jù)該品種的特點,整經(jīng)工藝要求以“小張力、中車速、三均勻”為原則。為了實現(xiàn)“三均勻”生產(chǎn)中我們做到筒子大小一致,整批換筒;為了使經(jīng)軸運行平穩(wěn),車速由500米/分,降到350米/分;生產(chǎn)過程中,斷頭操作要求做到“找頭清,結(jié)頭小”,防止?jié){紗生產(chǎn)過程中出現(xiàn)“浪紗”現(xiàn)象;落軸前20米穿小絞線,其他品種為15米,表面上看浪費了5米經(jīng)紗,但在漿紗生產(chǎn)過程中,增加了大、小絞線之間距離,給漿紗起機操作提供了便利,有效減少了漿紗并絞頭現(xiàn)象,提高了織軸質(zhì)量,對生產(chǎn)效率提高起到很好的促進作用;經(jīng)軸盤片歪斜超5mm的禁止上機使用;設(shè)備上要求斷頭制動距離要小于4m。
2.2 優(yōu)化漿紗工藝及操作
2.2.1 漿料配方優(yōu)選。傳統(tǒng)的漿料配方多以淀粉漿料為主加以適當?shù)臐櫥涂梢员WC生產(chǎn),但該品種為細特高密織物,噴氣織機車速較高,紗線強力應(yīng)適當提高,對我們提出了新課題;其次,細特織物在噴氣織機生產(chǎn),對紗線的耐磨性和保伸性所提出的要求也更高,所以針對粘膠品種濕伸長率大、斷裂強力低、塑性變形大及纖維間抱合力差等特點,上漿應(yīng)注重粘著力,要求貼伏毛羽,同時兼顧浸透。所以我們用新型環(huán)保漿料CP-L部分替代了PVA1799,在其他品種上試驗生產(chǎn)可減少漿斑產(chǎn)生。經(jīng)過討論,我們確定漿料配方:變性淀粉(35kg),CP-L(20kg),PVA-1799(5kg),CMC(3kg),固體丙烯酸(3kg),SLMO-96(2kg),定積0.75立方米,總固體7.72%。
2.2.2 漿紗工藝參數(shù)優(yōu)選。10Tex紗單強較低,耐磨差、濕伸長大且恢復(fù)性差,我們采用了單浸雙壓的漿紗生產(chǎn)工藝。為了優(yōu)選漿紗工藝參數(shù),我們在生產(chǎn)該品種
時漿紗生產(chǎn)工藝進行了三次跟蹤試驗。具體情況見表1:
表1
項目 第一次 第二次 第三次
漿槽粘度 秒 6.2 5.8 5.9
后上蠟 % 0.1~0.2 0.1~0.2 0.1~0.2
第一根壓漿輥壓力儀設(shè)置 MPa 0.9 1.0 1.0
第二根壓漿輥壓力儀設(shè)置MPa 0.8 0.8 0.8
喂入張力 N 400 600 600
車速 m /min 40 40 48
漿槽溫度 ℃ 80 85 83
烘房溫度 ℃ 120 110 110
經(jīng)軸剎車張力儀氣壓設(shè)置 MPa 1.8 1.5 1.5
卷繞張力 N 500 700 500
回潮率 % 9.0 9.6 11.2
上漿率 % 9.2 9.6 10.8
減伸率 % 40.3 38.2 35.5
增強率 % 25.6 22.8 28.9
織造經(jīng)向停臺率
次/臺時 4.2 2.3 1.1
注:織造經(jīng)向停臺是跟蹤十個班次的平均結(jié)果
從以上三次的試驗結(jié)果看,第三次效果最理想,我們最終選用了第三次的漿紗生產(chǎn)工藝參數(shù),有效減少了織軸的并絞頭、多頭、倒斷頭、漿斑等漿紗疵點,提高了織軸質(zhì)量。
2.2.3 漿紗生產(chǎn)中的注意事項。車速控制在45~50m/min較為理想,漿紗回潮不能太小,防止干分絞時斷頭增加而增加并頭;調(diào)漿控制好漿液量,避免用漿時間過長,漿液粘度變化過大影響上漿質(zhì)量;由于粘膠吸濕性強,漿膜較粗硬,蠟液液面高度應(yīng)保持在上蠟輥一半左右;控制好漿紗生產(chǎn)過程中各區(qū)的張力,特別是濕區(qū)張力,在保證正常開車前提下,以最小的張力控制;在生產(chǎn)過程中加強巡回,做好預(yù)防工作,縮短處理生產(chǎn)中“壞生活”的時間,盡量少開慢車;操作上要做到平好紗搖好邊,特別是紗面兩邊與盤片間距適當,否則會造成邊部絞頭嚴重;每軸至少打一次絞線,隨時檢查邊部質(zhì)量情況,打好邊絞線,減少并頭;漿紗落軸打慢車不停車,防止小軸時出現(xiàn)漿皮或漿斑疵點;在設(shè)備管理上,伸縮筘光潔、靈活、排列均勻,各個經(jīng)軸加壓裝置完好,保證各軸頭及軸承無磨損,盡量保證經(jīng)軸退繞張力均勻一致。
通過以上漿紗工藝改進和操作注意事項的落實,該品種織軸的并絞頭、多頭、倒斷頭、漿斑等有較大改善,好軸率從原來的65%提高到85%以上。
2.3 優(yōu)選相關(guān)織造工藝參數(shù)
2.3.1 合理確定經(jīng)位置線。經(jīng)位置線是平綜時,織口、綜眼、停經(jīng)架中導(dǎo)棒和后梁握紗點所連成的折線,在生產(chǎn)中通過調(diào)整后梁、停經(jīng)架高度位置來調(diào)節(jié)經(jīng)位置線。針對該品種特點,適當前移后梁,減小經(jīng)紗與后梁的包圍角,張力變化減小。同時適當降低后梁,以減少經(jīng)紗張力差異,使織口清晰,達到引緯穩(wěn)定的目的。在調(diào)整經(jīng)位置線時,原則是平綜時要盡可能減少經(jīng)紗在綜眼中的曲折度,以減少經(jīng)紗斷頭。
2.3.2 適當調(diào)整織機車速。噴氣織機的車速較高,入緯率高,在經(jīng)紗開口運動過程中,經(jīng)紗間摩擦的頻率大,摩擦劇烈,易產(chǎn)生斷頭,加之該品種緯紗強力也很低,斷緯較多。適當降低織機轉(zhuǎn)速,有利于降低經(jīng)紗間摩擦頻率、降低主噴嘴氣壓,減小緯紗喂入力,防止緯紗被吹斷。于是將該品種車速由620r/min調(diào)整為590r/min,降低了30r/min,經(jīng)跟蹤3臺車的平均生產(chǎn)效率,結(jié)果提高了8.5%,不僅減少了工人的勞動強度,且產(chǎn)量也得到了增加,考慮到織機的差異,確定為該品種的工藝車速590±10r/min。
2.3.3 合理配置主輔噴氣壓。由于該品種的緯紗細、強力低,所以主噴嘴氣壓不能太大,否則在入緯側(cè)緯紗啟動瞬間易出現(xiàn)斷緯現(xiàn)象;輔助噴嘴氣壓過大或過小均易形成“斷雙緯”疵點。隨著緯紗不斷引入梭口,主噴嘴適時關(guān)閉后,牽引緯紗前進的力量主要依靠哺助噴嘴的氣流作用,輔噴嘴的氣壓沿前進方向需逐漸增大,所以我們把輔噴嘴的間距沿前進方向逐漸縮小,前四組間距為60mm,最后一組為50mm。通過試驗主噴氣壓:0.35~0.38MPa,輔噴嘴氣壓:0.22~0.25MPa,常噴氣壓0.1MPa,織造最理想。
2.3.4 確定車間溫濕度。因噴氣織機車速高,易產(chǎn)生飛花,如果溫濕度過小,車間干燥,飛花就會附著在經(jīng)紗表面,影響開口清晰度,影響引緯順利進行,也會使紗線發(fā)脆易斷;另外,粘膠纖維的濕強約為干強的50%,濕度太大,斷經(jīng)會增多。在不同溫度、濕度條件下進行了經(jīng)、緯向停臺的測試,結(jié)果情況具體見表2:
表2
濕度(%) 干球
溫度 經(jīng)停
(次/臺時) 緯停
(次/臺時) 總停
(次/臺時)
≥66,<70 21~26 25.2 8.1 33.3
26~31 21.1 6.3 27.4
≥70,<74 21~26 7.6 4.4 12.0
26~31 0.8 2.0 2.8
≥74,<78 21~26 2.2 3.7 5.9
26~31 19.0 7.1 26.1
注:以上停臺是跟蹤十個班次的平均結(jié)果
通過以上試驗,優(yōu)選了溫濕度范圍≥70,<74,干球溫度26℃~31℃。
2.3.5 提高操作技術(shù)水平和責任心。在操作上,一方面開展“月測定、季交流”,定期進行技術(shù)比武,每個班配備專門負責操作技術(shù)培訓(xùn)的教練員,對擋車工進行操作技術(shù)幫教。根據(jù)噴氣織機車速快的特點,采用經(jīng)紗布面1∶2巡回路線,增加對經(jīng)紗的巡回。三清三理及時到位,多頭紗不允許繞盤頭,而是通過導(dǎo)紗鉤牽引到邊側(cè)與廢邊一起進入回絲桶;倒斷頭借邊要充分利用導(dǎo)紗勾,杜絕斜拉紗,倒斷頭出來后要及時還原;重視織機衛(wèi)生,擋車工班中每1~2個小時就要用氣手槍對所看機臺的衛(wèi)生認真做一遍,重點突出停經(jīng)片、綜框兩邊、織口、邊撐等。每個月對全車間產(chǎn)、質(zhì)量綜合成績在前4名的擋車工除按質(zhì)計件獎勵外,還給予適當?shù)慕?jīng)濟獎勵,并張榜公布。每個月組織1~2次班組大會,對存在的質(zhì)量問題等進行公布,并提出具體要求,加強對擋車工的責任心教育,讓員工樹立了良好的質(zhì)量意識,及時消除質(zhì)量隱患。
通過以上措施,織機生產(chǎn)效率由最初的70%左右,提高到90%以上,疵布率也由最初的4.5匹/千米下降到2.3匹/千米,各項質(zhì)量檢驗指標均達到設(shè)計要求。
3 結(jié)語
提高噴氣高支高密粘膠品種的生產(chǎn)效率是一個系統(tǒng)工程,要求生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)都要重視。生產(chǎn)過程的各個工序都應(yīng)始終堅持“低車速、小張力”的工藝原則。 漿紗工序要減少并絞頭,多頭、倒斷頭及漿斑疵點的產(chǎn)生,提高織軸的整體質(zhì)量;漿料配方少用PVA1799漿料,減少干分絞時的二次毛羽增加,加入適量的CMC使?jié){膜更加光滑堅韌;漿紗工序重點要控制好濕區(qū)張力,控制經(jīng)紗伸長??椩鞎r確定經(jīng)位置線時適當降低后梁高度,有利于開口清晰;適當降低車速有利于減少斷經(jīng)停臺;選取合理的主、輔、常噴的氣壓,可有效減少緯向停臺;加強對車間溫濕度控制提高產(chǎn)品與環(huán)境的適應(yīng)性、提高操作技術(shù)和責任心等都對生產(chǎn)效率的提高有積極的促進作用??傊?,從細節(jié)入手,科學(xué)合理配置工藝,持之以恒做好生產(chǎn)過程的每一個細節(jié)的控制,就會取得滿意效果。
參考文獻
[1] 周永元.漿料化學(xué)與物理[M].北京:紡織工業(yè)出版社,1985.
[2] 陳潮峰.提高噴氣織機效率的途徑[J].棉紡織技術(shù),2005,33(11).
作者簡介:王彥環(huán)(1972-),女,河北興隆人,福建南紡股份有限公司工程師,研究方向:紡織工藝。
通過以上漿紗工藝改進和操作注意事項的落實,該品種織軸的并絞頭、多頭、倒斷頭、漿斑等有較大改善,好軸率從原來的65%提高到85%以上。
2.3 優(yōu)選相關(guān)織造工藝參數(shù)
2.3.1 合理確定經(jīng)位置線。經(jīng)位置線是平綜時,織口、綜眼、停經(jīng)架中導(dǎo)棒和后梁握紗點所連成的折線,在生產(chǎn)中通過調(diào)整后梁、停經(jīng)架高度位置來調(diào)節(jié)經(jīng)位置線。針對該品種特點,適當前移后梁,減小經(jīng)紗與后梁的包圍角,張力變化減小。同時適當降低后梁,以減少經(jīng)紗張力差異,使織口清晰,達到引緯穩(wěn)定的目的。在調(diào)整經(jīng)位置線時,原則是平綜時要盡可能減少經(jīng)紗在綜眼中的曲折度,以減少經(jīng)紗斷頭。
2.3.2 適當調(diào)整織機車速。噴氣織機的車速較高,入緯率高,在經(jīng)紗開口運動過程中,經(jīng)紗間摩擦的頻率大,摩擦劇烈,易產(chǎn)生斷頭,加之該品種緯紗強力也很低,斷緯較多。適當降低織機轉(zhuǎn)速,有利于降低經(jīng)紗間摩擦頻率、降低主噴嘴氣壓,減小緯紗喂入力,防止緯紗被吹斷。于是將該品種車速由620r/min調(diào)整為590r/min,降低了30r/min,經(jīng)跟蹤3臺車的平均生產(chǎn)效率,結(jié)果提高了8.5%,不僅減少了工人的勞動強度,且產(chǎn)量也得到了增加,考慮到織機的差異,確定為該品種的工藝車速590±10r/min。
2.3.3 合理配置主輔噴氣壓。由于該品種的緯紗細、強力低,所以主噴嘴氣壓不能太大,否則在入緯側(cè)緯紗啟動瞬間易出現(xiàn)斷緯現(xiàn)象;輔助噴嘴氣壓過大或過小均易形成“斷雙緯”疵點。隨著緯紗不斷引入梭口,主噴嘴適時關(guān)閉后,牽引緯紗前進的力量主要依靠哺助噴嘴的氣流作用,輔噴嘴的氣壓沿前進方向需逐漸增大,所以我們把輔噴嘴的間距沿前進方向逐漸縮小,前四組間距為60mm,最后一組為50mm。通過試驗主噴氣壓:0.35~0.38MPa,輔噴嘴氣壓:0.22~0.25MPa,常噴氣壓0.1MPa,織造最理想。
2.3.4 確定車間溫濕度。因噴氣織機車速高,易產(chǎn)生飛花,如果溫濕度過小,車間干燥,飛花就會附著在經(jīng)紗表面,影響開口清晰度,影響引緯順利進行,也會使紗線發(fā)脆易斷;另外,粘膠纖維的濕強約為干強的50%,濕度太大,斷經(jīng)會增多。在不同溫度、濕度條件下進行了經(jīng)、緯向停臺的測試,結(jié)果情況具體見表2:
表2
濕度(%) 干球
溫度 經(jīng)停
(次/臺時) 緯停
(次/臺時) 總停
(次/臺時)
≥66,<70 21~26 25.2 8.1 33.3
26~31 21.1 6.3 27.4
≥70,<74 21~26 7.6 4.4 12.0
26~31 0.8 2.0 2.8
≥74,<78 21~26 2.2 3.7 5.9
26~31 19.0 7.1 26.1
注:以上停臺是跟蹤十個班次的平均結(jié)果
通過以上試驗,優(yōu)選了溫濕度范圍≥70,<74,干球溫度26℃~31℃。
2.3.5 提高操作技術(shù)水平和責任心。在操作上,一方面開展“月測定、季交流”,定期進行技術(shù)比武,每個班配備專門負責操作技術(shù)培訓(xùn)的教練員,對擋車工進行操作技術(shù)幫教。根據(jù)噴氣織機車速快的特點,采用經(jīng)紗布面1∶2巡回路線,增加對經(jīng)紗的巡回。三清三理及時到位,多頭紗不允許繞盤頭,而是通過導(dǎo)紗鉤牽引到邊側(cè)與廢邊一起進入回絲桶;倒斷頭借邊要充分利用導(dǎo)紗勾,杜絕斜拉紗,倒斷頭出來后要及時還原;重視織機衛(wèi)生,擋車工班中每1~2個小時就要用氣手槍對所看機臺的衛(wèi)生認真做一遍,重點突出停經(jīng)片、綜框兩邊、織口、邊撐等。每個月對全車間產(chǎn)、質(zhì)量綜合成績在前4名的擋車工除按質(zhì)計件獎勵外,還給予適當?shù)慕?jīng)濟獎勵,并張榜公布。每個月組織1~2次班組大會,對存在的質(zhì)量問題等進行公布,并提出具體要求,加強對擋車工的責任心教育,讓員工樹立了良好的質(zhì)量意識,及時消除質(zhì)量隱患。
通過以上措施,織機生產(chǎn)效率由最初的70%左右,提高到90%以上,疵布率也由最初的4.5匹/千米下降到2.3匹/千米,各項質(zhì)量檢驗指標均達到設(shè)計要求。
3 結(jié)語
提高噴氣高支高密粘膠品種的生產(chǎn)效率是一個系統(tǒng)工程,要求生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)都要重視。生產(chǎn)過程的各個工序都應(yīng)始終堅持“低車速、小張力”的工藝原則。 漿紗工序要減少并絞頭,多頭、倒斷頭及漿斑疵點的產(chǎn)生,提高織軸的整體質(zhì)量;漿料配方少用PVA1799漿料,減少干分絞時的二次毛羽增加,加入適量的CMC使?jié){膜更加光滑堅韌;漿紗工序重點要控制好濕區(qū)張力,控制經(jīng)紗伸長??椩鞎r確定經(jīng)位置線時適當降低后梁高度,有利于開口清晰;適當降低車速有利于減少斷經(jīng)停臺;選取合理的主、輔、常噴的氣壓,可有效減少緯向停臺;加強對車間溫濕度控制提高產(chǎn)品與環(huán)境的適應(yīng)性、提高操作技術(shù)和責任心等都對生產(chǎn)效率的提高有積極的促進作用??傊瑥募毠?jié)入手,科學(xué)合理配置工藝,持之以恒做好生產(chǎn)過程的每一個細節(jié)的控制,就會取得滿意效果。
參考文獻
[1] 周永元.漿料化學(xué)與物理[M].北京:紡織工業(yè)出版社,1985.
[2] 陳潮峰.提高噴氣織機效率的途徑[J].棉紡織技術(shù),2005,33(11).
作者簡介:王彥環(huán)(1972-),女,河北興隆人,福建南紡股份有限公司工程師,研究方向:紡織工藝。
通過以上漿紗工藝改進和操作注意事項的落實,該品種織軸的并絞頭、多頭、倒斷頭、漿斑等有較大改善,好軸率從原來的65%提高到85%以上。
2.3 優(yōu)選相關(guān)織造工藝參數(shù)
2.3.1 合理確定經(jīng)位置線。經(jīng)位置線是平綜時,織口、綜眼、停經(jīng)架中導(dǎo)棒和后梁握紗點所連成的折線,在生產(chǎn)中通過調(diào)整后梁、停經(jīng)架高度位置來調(diào)節(jié)經(jīng)位置線。針對該品種特點,適當前移后梁,減小經(jīng)紗與后梁的包圍角,張力變化減小。同時適當降低后梁,以減少經(jīng)紗張力差異,使織口清晰,達到引緯穩(wěn)定的目的。在調(diào)整經(jīng)位置線時,原則是平綜時要盡可能減少經(jīng)紗在綜眼中的曲折度,以減少經(jīng)紗斷頭。
2.3.2 適當調(diào)整織機車速。噴氣織機的車速較高,入緯率高,在經(jīng)紗開口運動過程中,經(jīng)紗間摩擦的頻率大,摩擦劇烈,易產(chǎn)生斷頭,加之該品種緯紗強力也很低,斷緯較多。適當降低織機轉(zhuǎn)速,有利于降低經(jīng)紗間摩擦頻率、降低主噴嘴氣壓,減小緯紗喂入力,防止緯紗被吹斷。于是將該品種車速由620r/min調(diào)整為590r/min,降低了30r/min,經(jīng)跟蹤3臺車的平均生產(chǎn)效率,結(jié)果提高了8.5%,不僅減少了工人的勞動強度,且產(chǎn)量也得到了增加,考慮到織機的差異,確定為該品種的工藝車速590±10r/min。
2.3.3 合理配置主輔噴氣壓。由于該品種的緯紗細、強力低,所以主噴嘴氣壓不能太大,否則在入緯側(cè)緯紗啟動瞬間易出現(xiàn)斷緯現(xiàn)象;輔助噴嘴氣壓過大或過小均易形成“斷雙緯”疵點。隨著緯紗不斷引入梭口,主噴嘴適時關(guān)閉后,牽引緯紗前進的力量主要依靠哺助噴嘴的氣流作用,輔噴嘴的氣壓沿前進方向需逐漸增大,所以我們把輔噴嘴的間距沿前進方向逐漸縮小,前四組間距為60mm,最后一組為50mm。通過試驗主噴氣壓:0.35~0.38MPa,輔噴嘴氣壓:0.22~0.25MPa,常噴氣壓0.1MPa,織造最理想。
2.3.4 確定車間溫濕度。因噴氣織機車速高,易產(chǎn)生飛花,如果溫濕度過小,車間干燥,飛花就會附著在經(jīng)紗表面,影響開口清晰度,影響引緯順利進行,也會使紗線發(fā)脆易斷;另外,粘膠纖維的濕強約為干強的50%,濕度太大,斷經(jīng)會增多。在不同溫度、濕度條件下進行了經(jīng)、緯向停臺的測試,結(jié)果情況具體見表2:
表2
濕度(%) 干球
溫度 經(jīng)停
(次/臺時) 緯停
(次/臺時) 總停
(次/臺時)
≥66,<70 21~26 25.2 8.1 33.3
26~31 21.1 6.3 27.4
≥70,<74 21~26 7.6 4.4 12.0
26~31 0.8 2.0 2.8
≥74,<78 21~26 2.2 3.7 5.9
26~31 19.0 7.1 26.1
注:以上停臺是跟蹤十個班次的平均結(jié)果
通過以上試驗,優(yōu)選了溫濕度范圍≥70,<74,干球溫度26℃~31℃。
2.3.5 提高操作技術(shù)水平和責任心。在操作上,一方面開展“月測定、季交流”,定期進行技術(shù)比武,每個班配備專門負責操作技術(shù)培訓(xùn)的教練員,對擋車工進行操作技術(shù)幫教。根據(jù)噴氣織機車速快的特點,采用經(jīng)紗布面1∶2巡回路線,增加對經(jīng)紗的巡回。三清三理及時到位,多頭紗不允許繞盤頭,而是通過導(dǎo)紗鉤牽引到邊側(cè)與廢邊一起進入回絲桶;倒斷頭借邊要充分利用導(dǎo)紗勾,杜絕斜拉紗,倒斷頭出來后要及時還原;重視織機衛(wèi)生,擋車工班中每1~2個小時就要用氣手槍對所看機臺的衛(wèi)生認真做一遍,重點突出停經(jīng)片、綜框兩邊、織口、邊撐等。每個月對全車間產(chǎn)、質(zhì)量綜合成績在前4名的擋車工除按質(zhì)計件獎勵外,還給予適當?shù)慕?jīng)濟獎勵,并張榜公布。每個月組織1~2次班組大會,對存在的質(zhì)量問題等進行公布,并提出具體要求,加強對擋車工的責任心教育,讓員工樹立了良好的質(zhì)量意識,及時消除質(zhì)量隱患。
通過以上措施,織機生產(chǎn)效率由最初的70%左右,提高到90%以上,疵布率也由最初的4.5匹/千米下降到2.3匹/千米,各項質(zhì)量檢驗指標均達到設(shè)計要求。
3 結(jié)語
提高噴氣高支高密粘膠品種的生產(chǎn)效率是一個系統(tǒng)工程,要求生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)都要重視。生產(chǎn)過程的各個工序都應(yīng)始終堅持“低車速、小張力”的工藝原則。 漿紗工序要減少并絞頭,多頭、倒斷頭及漿斑疵點的產(chǎn)生,提高織軸的整體質(zhì)量;漿料配方少用PVA1799漿料,減少干分絞時的二次毛羽增加,加入適量的CMC使?jié){膜更加光滑堅韌;漿紗工序重點要控制好濕區(qū)張力,控制經(jīng)紗伸長??椩鞎r確定經(jīng)位置線時適當降低后梁高度,有利于開口清晰;適當降低車速有利于減少斷經(jīng)停臺;選取合理的主、輔、常噴的氣壓,可有效減少緯向停臺;加強對車間溫濕度控制提高產(chǎn)品與環(huán)境的適應(yīng)性、提高操作技術(shù)和責任心等都對生產(chǎn)效率的提高有積極的促進作用??傊瑥募毠?jié)入手,科學(xué)合理配置工藝,持之以恒做好生產(chǎn)過程的每一個細節(jié)的控制,就會取得滿意效果。
參考文獻
[1] 周永元.漿料化學(xué)與物理[M].北京:紡織工業(yè)出版社,1985.
[2] 陳潮峰.提高噴氣織機效率的途徑[J].棉紡織技術(shù),2005,33(11).
作者簡介:王彥環(huán)(1972-),女,河北興隆人,福建南紡股份有限公司工程師,研究方向:紡織工藝。