柳永剛,李冬生,韓麗云
(福斯特惠勒(河北)工程設(shè)計有限公司,石家莊 050051)
隨著石油化工生產(chǎn)技術(shù)的革新和發(fā)展,對罐區(qū)的監(jiān)控提出了更高的要求。在浙江某化工石油公司潤滑油項目中,若采用傳統(tǒng)的有線方式,無論是施工安裝還是后期維護,都存在著成本高、工期長的弊端。結(jié)合罐區(qū)實際應(yīng)用,根據(jù)項目工藝要求,筆者設(shè)計了一套基于無線遠(yuǎn)傳技術(shù)的罐區(qū)監(jiān)控系統(tǒng),具有操作簡單、施工快捷、維護方便、費用低廉等優(yōu)點[1]。
無線遠(yuǎn)傳技術(shù)是面向設(shè)備間低速率、短程信息交換的無線通信技術(shù),具有較強抗干擾能力、超低功耗、實時通信等特點,適用于惡劣工況下的工業(yè)現(xiàn)場和環(huán)境[2]。
鑒于項目占地面積大,監(jiān)控設(shè)備多,且相互間距較遠(yuǎn)等特點,罐區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)(含基礎(chǔ)油灌區(qū)和成品油罐區(qū))設(shè)計中采用無線遠(yuǎn)傳技術(shù)的監(jiān)控方案。監(jiān)控系統(tǒng)由現(xiàn)場檢測設(shè)備、通信鏈路、中心控制設(shè)備三大部分組成,結(jié)構(gòu)如圖1所示。其中現(xiàn)場檢測設(shè)備包含無線溫度變送器、無線壓力變送器、無線液位變送器、液位開關(guān)等;通信鏈路包含無線網(wǎng)關(guān)、工業(yè)控制網(wǎng)、交換機等;中心控制設(shè)備包含操作臺、操作員站、工程師站等。
由于主裝置區(qū)的控制系統(tǒng)采用艾默生的Delta V系統(tǒng),為了確保整個控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性、實用性和兼容性,罐區(qū)監(jiān)控采用艾默生智能無線儀表技術(shù)。選用該系統(tǒng)的優(yōu)點: 采用與主裝置有線變送器相同的檢測元件,保證了數(shù)據(jù)采集的可靠性;采用帶自主搜索功能的無線網(wǎng)關(guān),使得傳輸路徑短、數(shù)據(jù)實時性更高;上位機組態(tài)簡單方便,人機交互性強,組態(tài)界面友好且支持多種通信協(xié)議[3]。
圖1 監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意
無線壓力變送器選用羅斯蒙特 3051S壓力變送器,用于實時監(jiān)測儲罐入口、出口管道介質(zhì)壓力。3051S無線壓力傳感器總體精度不低于±0.1% 量程,就地顯示配置液晶顯示器;采用防腐蝕設(shè)計,適用于基礎(chǔ)油灌區(qū)和成品油罐區(qū)的使用環(huán)境;具有功能強、可靠性高、應(yīng)用靈活、操作方便等特點;通過無線通信協(xié)議與控制室間進行數(shù)據(jù)通信。
儲罐溫度檢測為單點溫度測量,變送器采用羅斯蒙特 648 無線溫度變送器,包括1個大型易讀顯示屏、用戶可配置的過程警報、長距離和擴展范圍天線選項以及用于增強準(zhǔn)確性的變送器-傳感器匹配技術(shù)。648無線溫度變送器完全兼容經(jīng) IEC 認(rèn)證的 Wireless HART 網(wǎng)絡(luò),是一項可提供豐富診斷數(shù)據(jù)和可靠性能的智能無線溫度儀表。
罐區(qū)液位變送器采用3051S差壓變送器,該設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便,與傳統(tǒng)的傳感器安裝方法相同,同時省去了有線儀表電纜敷設(shè)的施工量;運行穩(wěn)定,使用電池供電,消除了外界電網(wǎng)干擾;通過無線通信協(xié)議與控制室進行數(shù)據(jù)通信。
液位報警采用羅斯蒙特2160無線振動音叉式液位開關(guān)。根據(jù)工藝要求選用法蘭連接方式、鋁制外殼、帶五位集成式 LCD就地顯示器、PBT/PC 一體化全向天線、防護等級IP66、本質(zhì)安全型。該液位開關(guān)可連續(xù)執(zhí)行音叉和傳感器的儀表健康診斷,這些診斷可檢測音叉的外部損壞、傳感器的內(nèi)部損壞、過度腐蝕和超溫情況;可承受-70~260 ℃(-94~-500 ℉)的溫度和高達(dá)10 MPa (100 bar) 的壓力,在項目周圍環(huán)境下滿足監(jiān)控要求。
監(jiān)控系統(tǒng)中,現(xiàn)場儀表將檢測得到的溫度、壓力、液位、報警等實時參數(shù)通過無線網(wǎng)關(guān)傳輸?shù)娇刂剖业纳衔粰C系統(tǒng)。項目采用Wireless HART自組織網(wǎng)絡(luò),通信協(xié)議使用以太網(wǎng)(也可選用RS-485)實現(xiàn)系統(tǒng)交互操作,并選用具有OPC功能的智能網(wǎng)關(guān),使其能夠為新系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)鏈路。該設(shè)備具有1個無線接口、1個RS-485接口、1個TCP/IP網(wǎng)絡(luò)接口,可以實現(xiàn)如下功能: 實現(xiàn)第三方產(chǎn)品的協(xié)議轉(zhuǎn)換;實現(xiàn)有線通信和無線通信之間的轉(zhuǎn)換;作為網(wǎng)關(guān)設(shè)備,將有線RS-485或者無線通信轉(zhuǎn)換為網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸。
智能無線網(wǎng)關(guān)具備安全性能高、可擴展、傳輸數(shù)據(jù)可靠等特點。其網(wǎng)絡(luò)采用安全分層模式,確保其具有較高的安全性;可擴展性滿足了用戶可隨時增加設(shè)備的需求;同時網(wǎng)關(guān)具有自動管理網(wǎng)絡(luò)功能,無需配置通信路徑,確保了Wireless HART現(xiàn)場設(shè)備傳送數(shù)據(jù)線路的可靠性。
從圖1可以看出,罐區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)采用了無線和有線相結(jié)合的通信方式。
3.1.1無線通信部分
每個儲罐需要檢測的溫度、液位、壓力、報警等參數(shù),一般分布相對比較集中。智能無線技術(shù)采用的是2.4 GHz頻段,并將其分成了16個更窄的頻段且采用跳幀技術(shù),若在一個頻段檢測到干擾,網(wǎng)絡(luò)通信會自動切換到另外一個頻段[4]。此外還采用了先進的基于標(biāo)準(zhǔn)的加密、識別、驗證、密鑰管理等技術(shù),提高了網(wǎng)絡(luò)的安全可靠性。
3.1.2有線通信部分
數(shù)據(jù)經(jīng)過網(wǎng)關(guān)要傳送到控制室工業(yè)控制機中,傳輸媒介采取了抗干擾能力強、傳輸距離遠(yuǎn)、數(shù)據(jù)通信量大的光纖,以保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)膶崟r性、可靠性和穩(wěn)定性。
基于無線遠(yuǎn)傳技術(shù)的儀表組態(tài)主要包含網(wǎng)絡(luò)標(biāo)示(Network ID)、數(shù)據(jù)刷新速率、握手密碼(Join key)等參數(shù)的設(shè)置,這些參數(shù)均通過支持無線功能的HART375手操器實現(xiàn)。數(shù)據(jù)刷新速率需根據(jù)實際工況確定,該罐區(qū)檢測系統(tǒng)設(shè)置為5 s;網(wǎng)絡(luò)標(biāo)示、握手密碼要與網(wǎng)關(guān)設(shè)置一致。
通過電腦登錄網(wǎng)關(guān)對諸如IP地址、網(wǎng)絡(luò)標(biāo)示、數(shù)據(jù)刷新速率、握手密碼等參數(shù)進行配置。IP地址根據(jù)生產(chǎn)裝置區(qū)有線系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)地址段修改,網(wǎng)絡(luò)標(biāo)示、握手密碼,使用了默認(rèn)值。
設(shè)置完以上參數(shù),無線儀表與網(wǎng)關(guān)連接成功后,再對無線儀表進行PV值地址設(shè)置。經(jīng)過無線網(wǎng)關(guān)和儀表的組態(tài)配置,形成了無線控制系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)Delta V系統(tǒng)要求,對控制室工控機工程師站、操作員站的I/O點和畫面進行組態(tài),整個控制系統(tǒng)即可實現(xiàn)對罐區(qū)的監(jiān)控功能。
根據(jù)項目竣工總結(jié)得知,基礎(chǔ)油灌區(qū)和成品油罐區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)施工工期縮短了17天;監(jiān)控系統(tǒng)投資減少10.7萬元。從項目的執(zhí)行效果看,系統(tǒng)運行中仍有需注意之處。由于現(xiàn)場無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由電池供電,盡管設(shè)備在研發(fā)中已采取了諸如先進的電源管理技術(shù)、快速設(shè)備喚醒時間、低功率電子部件和能量收集技術(shù)等[5],力求將設(shè)備的耗電量降低到最低限,但在苛刻的工廠環(huán)境中電池仍是一個非常重要的組件。在設(shè)計選型和設(shè)備使用中,應(yīng)采取以下措施,來保證設(shè)備正常運行:
1) 儀表電池選配高質(zhì)量產(chǎn)品,要求其使用壽命不低于5年。
2) 加強日常設(shè)備巡檢,須將現(xiàn)場儀表的供電狀況納入全天監(jiān)控范圍,一旦發(fā)現(xiàn)供電異常,應(yīng)及時處理,做到有問題早發(fā)現(xiàn)、早處理,避免因電池供電問題影響設(shè)備的正常使用。
基于無線遠(yuǎn)傳技術(shù)的儀表監(jiān)控系統(tǒng)投用后,數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定可靠,維護工作量小。實際應(yīng)用表明: 無線遠(yuǎn)傳技術(shù)具有施工快捷簡便、成本低廉,節(jié)省材料和人工,建設(shè)周期短,安全可靠,便于后期維護等優(yōu)點,特別適用于罐區(qū)以及其他具有占地面積大,設(shè)備間距較遠(yuǎn),監(jiān)控設(shè)備多而分散特點區(qū)域的系統(tǒng)監(jiān)控。
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