張建科,周立群
(福建華電可門發(fā)電有限公司,福州 350512)
福建華電可門發(fā)電有限公司(以下簡稱可門發(fā)電公司)#3機組每臺鍋爐配2臺引風(fēng)機、1套選擇性催化還原(SCR)煙氣脫硝系統(tǒng)及1套石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)(FGD)。#3機組引風(fēng)機和增壓風(fēng)機設(shè)計裕量較大,在低負荷運行時,風(fēng)機長時間遠離高效區(qū)運行,運行經(jīng)濟性差,在脫硫系統(tǒng)取消旁路后,若增壓風(fēng)機故障,勢必會引起主機停機??砷T發(fā)電公司從運行經(jīng)濟性、安全性角度考慮,對#3機組增壓風(fēng)機進行了增加旁路煙道改造。
可門發(fā)電公司#3機組為超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈直流爐,采用單爐膛、一次中間再熱、四角切圓燃燒方式,為平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)Π形鍋爐,是露天布置的燃煤鍋爐。設(shè)計煤種為神府煤,校核煤種為晉北煤。鍋爐主要設(shè)計參數(shù)見表1。
表1 鍋爐主要設(shè)計參數(shù)
鍋爐配2臺AN33e6(V19-1°)引風(fēng)機,引風(fēng)機主要參數(shù)見表2。引風(fēng)機電機主要設(shè)計參數(shù):形式,鼠籠異步式;型號,YKK900-8;額定功率,3 800 kW;額定電壓,6 000 V;額定電流,442 A;額定頻率,50 Hz;額定負荷時功率因數(shù),0.86;額定轉(zhuǎn)速,746 r/min;極數(shù),8;額定負荷時效率,96.10%。
表2 引風(fēng)機主要參數(shù)
#3機組脫硫系統(tǒng)配置1臺AP1-47/22型動葉可調(diào)軸流式增壓風(fēng)機,其電動機型號為YKK900-10W,電動機額定容量為3 200 kW,具體參數(shù)見表3。
表3 增壓風(fēng)機設(shè)計參數(shù)
在#3機組增壓風(fēng)機增加旁路煙道改造工作中,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,對現(xiàn)有#3機組FGD進行修改。
(1)增壓風(fēng)機加裝小旁路,小旁路煙氣由主煙道引入,新增小旁路擋板門、增壓風(fēng)機出口擋板門、膨脹節(jié)等設(shè)備。
(2)對原有擋板門密封風(fēng)系統(tǒng)進行改造,將密封風(fēng)接入新增擋板門密封風(fēng)接口。
(3)結(jié)合現(xiàn)場實際情況,為新增煙氣系統(tǒng)增設(shè)平臺扶梯。
在現(xiàn)有主煙道上新增一個開口,作為新裝增壓風(fēng)機旁路的煙氣引接口,并增設(shè)增壓風(fēng)機旁路擋板門、增壓風(fēng)機出口擋板門,以便各工況之間進行切換。煙道留有足夠的直段以便布置儀控測點;吸收塔進口處煙道采用彎頭接入,保證了足夠的煙道截面,且不會對塔進口處氣流流場產(chǎn)生較大影響。
增壓風(fēng)機旁路運行時,密封風(fēng)系統(tǒng)需要為FGD入口擋板門、大旁路擋板門、增壓風(fēng)機出口擋板門提供密封風(fēng),共17 250 m3/h。
根據(jù)核算,原有密封風(fēng)系統(tǒng)能夠提供足夠的密封風(fēng)量。對于擋板門漏煙的問題,則更換了擋板門密封片以獲得足夠的密封性,減少密封風(fēng)耗量。
在#3鍋爐每側(cè)原煙道支架、增壓風(fēng)機支架、主煙道支架之間新增旁路煙道支架,支架采用鋼結(jié)構(gòu),每臺爐4根鋼柱,跨度為7 400 mm×6 000 mm,柱頂標高12.050 m。鋼支架全部為新建結(jié)構(gòu),不存在加固改造問題。
每臺爐支架基礎(chǔ)與原有各煙道基礎(chǔ)距離均較近,其中有2根柱基礎(chǔ)與原煙道基礎(chǔ)需做聯(lián)合基礎(chǔ)?;A(chǔ)新增鋼筋與原有鋼筋采用雙面搭接焊。
采用強度等級為C35的鋼筋混凝土,HPB235一級、HRB335二級鋼筋,Q235B鋼材。
在#3機組增壓風(fēng)機旁路煙道增加測量探頭,取樣管引到原煙氣自動監(jiān)控系統(tǒng)(CEMS)分析儀上,通過旁路門的開關(guān)信號自動實現(xiàn)切換功能,實現(xiàn)對開啟增壓風(fēng)機旁路運行后的污染物排放監(jiān)測。
新增增壓風(fēng)機小旁路擋板門及出口擋板門電源,從對應(yīng)機組電機控制中心(MCC)段和脫硫保安段2段引接,實現(xiàn)2路供電,保證供電可靠性。
#3機組增壓風(fēng)機加裝旁路煙道連接工作從2012年9月27日開始,至10月11日結(jié)束,歷時15 d,前期開展了相關(guān)煙道的制作工作。
2012年11月20日,可門發(fā)電公司開展了增壓風(fēng)機旁路帶載試驗和增壓風(fēng)機旁路運行切換至增壓風(fēng)機主路運行試驗,以評估改造后增壓風(fēng)機旁路運行的實際情況。#3機組負荷400 MW開啟增壓風(fēng)機旁路,停運增壓風(fēng)機,待機組在該負荷工況下穩(wěn)定運行后,以負荷上升20 MW為一工況逐步增加機組負荷,考慮增壓風(fēng)機旁路運行的最大帶載能力,試驗至500 MW負荷時由于引風(fēng)機出現(xiàn)搶風(fēng)失速傾向終止,降負荷至450 MW后啟動增壓風(fēng)機運行,并逐步關(guān)閉增壓風(fēng)機旁路擋板門。試驗期間機組相關(guān)參數(shù)見表4。
表4 試驗期間機組相關(guān)參數(shù)
#3機組增壓風(fēng)機增加旁路煙道改造后,對運行控制相關(guān)邏輯參數(shù)進行了修改。
(1)增壓風(fēng)機入口擋板門(由原煙氣擋板門更名而來)啟閉控制邏輯修改。
(2)增壓風(fēng)機旁路擋板門啟閉邏輯添加。
(3)增壓風(fēng)機出口擋板門啟閉邏輯添加。
(4)增壓風(fēng)機系統(tǒng)啟閉程序及保護邏輯修改。
(5)FGD保護條件邏輯修改。
(6)煙氣系統(tǒng)順控程序修改(包括增壓風(fēng)機的啟動運行步序、增壓風(fēng)機出現(xiàn)故障時的切換程序、不啟動增壓風(fēng)機而運行煙氣系統(tǒng)時的啟動步序)。
(7)分散控制系統(tǒng)(DCS)邏輯修改。
在增壓風(fēng)機旁路試驗運行期間,增壓風(fēng)機旁路運行開啟與切換相關(guān)過程快速準確,運行人員能夠根據(jù)負荷工況等條件迅速做出動作,在異常情況下及時進行調(diào)整,說明邏輯修改考慮較為充分,運行控制可靠性較強。
由于引風(fēng)機和增壓風(fēng)機設(shè)計裕度較大,在較低負荷下,引風(fēng)機和增壓風(fēng)機均在低效率區(qū)運行,增壓風(fēng)機旁路運行時,一方面增壓風(fēng)機停運可以節(jié)約電耗,另一方面,引風(fēng)機更接近高效點運行,提高了引風(fēng)機效率。
此次試驗中,在400 MW負荷工況下,增壓風(fēng)機運行時,引風(fēng)機A和引風(fēng)機B電流分別為91 A和92 A,增壓風(fēng)機電流為164 A;增壓風(fēng)機運行切換至旁路運行時,引風(fēng)機A和引風(fēng)機B電流分別為106 A和108 A,增壓風(fēng)機電流為0 A。相對增壓風(fēng)機運行,旁路運行時3臺風(fēng)機總電流下降了約133 A,電耗下降了約967 kW·h。
在450 MW負荷工況下,增壓風(fēng)機旁路運行時,引風(fēng)機A和引風(fēng)機B電流分別為148.5 A和147.5 A,增壓風(fēng)機電流為0;旁路運行切換至增壓風(fēng)機運行時,引風(fēng)機A和引風(fēng)機B電流都為119 A,增壓風(fēng)機電流為179 A。相對增壓風(fēng)機運行,旁路運行時3臺風(fēng)機總電流下降了約121 A,則電耗下降了約880 kW·h。由于400 MW負荷工況下FGD為2臺循環(huán)泵運行,而450 MW負荷工況下FGD開始啟動3臺循環(huán)泵運行,引風(fēng)機出力進一步增加,與400 MW工況相比,電耗有所下降。
由此可見,在中低負荷工況下,#3機組增壓風(fēng)機旁路運行有較為明顯的節(jié)電效果。
#3機組近3年的負荷統(tǒng)計見表5。可以看出,機組負荷率分別為76.45%,84.02%和67.90%,機組在低于460 MW(76.67%負荷率)下運行時間較長。
表5 #3機組近3年來的負荷統(tǒng)計
機組在低于460 MW負荷下即可啟動增壓風(fēng)機旁路運行模式,扣除增加旁路煙道后增加的電加熱及電動執(zhí)行機構(gòu)增加的功率,停運增壓風(fēng)機按每小時節(jié)電800 kW·h計,每年停運增壓風(fēng)機運行小時數(shù)保守按4 000 h計,則年節(jié)約廠用電為800×4 000=3.2×106(kW·h),電價按上網(wǎng)電價0.45元/(kW·h)計,則每年可降低成本3.2×106×0.45÷10 000=144(萬元)。此部分費用還未考慮不設(shè)增壓風(fēng)機旁路運行時,由于增壓風(fēng)機故障而造成的啟停機及檢修費用。該項目總投資485萬元,運行時每年節(jié)約144萬元,則收回投資年限為485÷144=3.4(年)。
根據(jù)中國華電集團公司脫硫?qū)崟r監(jiān)管系統(tǒng)統(tǒng)計,增壓風(fēng)機是脫硫系統(tǒng)中僅次于煙氣換熱器(GGH)的第2大故障點,其故障率占總故障率30%以上。
可門發(fā)電公司#3機組脫硫系統(tǒng)未設(shè)置GGH,原設(shè)計帶脫硫煙道旁路的情況下僅設(shè)計1臺3 200 kW的增壓風(fēng)機,增壓風(fēng)機成為脫硫系統(tǒng)中最大故障點,在脫硫旁路煙道取消后,脫硫系統(tǒng)一躍成為第4大主機,單臺增壓風(fēng)機運行的可靠性直接影響整臺機組的安全。增壓風(fēng)機增加旁路煙道后,可有效減少系統(tǒng)故障點,在增壓風(fēng)機故障發(fā)生時及時隔離增壓風(fēng)機系統(tǒng),適當(dāng)降低負荷,進入旁路運行模式,實現(xiàn)“不停主機、隔離檢修增壓風(fēng)機”,保證機組運行安全。同時,可以節(jié)省增壓風(fēng)機故障導(dǎo)致的停機和啟機費用。
可門發(fā)電公司#3機組通過增壓風(fēng)機增加旁路煙道改造工程,經(jīng)過旁路運行試驗,達到了機組安全、經(jīng)濟運行預(yù)期目標,可為同類型機組增壓風(fēng)機旁路系統(tǒng)改造提供參考。
(1)增壓風(fēng)機增加旁路煙道,通過增壓風(fēng)機運行和旁路運行試驗,可得知在負荷低于460 MW以下旁路運行,經(jīng)濟效果、節(jié)能效果明顯。
(2)增壓風(fēng)機作為第4大主機,其運行安全關(guān)系機組運行安全,增壓風(fēng)機旁路切換由值長統(tǒng)一調(diào)度,保證機組安全。
(3)增壓風(fēng)機增壓旁路后,邏輯修改、快速降負荷(RB)等通過啟機前及帶負荷后驗證,準確可靠。
參考文獻:
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