冷 波
(日照職業(yè)技術學院,山東 日照 276800)
石灰窯爐自動控制系統(tǒng)改造探析
冷 波
(日照職業(yè)技術學院,山東 日照 276800)
在一系列技術革新的基礎上,針對石灰窯爐提出基于PLC和上位機的兩級控制方案,進行石灰窯爐的改造,通過改造實現(xiàn)生產(chǎn)過程全自動化,提升了石灰的產(chǎn)量,減少了煤耗、電耗,除塵效果也非常明顯,解決了原石灰窯爐不穩(wěn)定、故障率高、操作復雜等難題。目前,該控制系統(tǒng)已得到廣泛應用及認可。
石灰窯爐;PLC;改造;構建
石灰是我國建筑行業(yè)大量用到的建筑材料之一,在高溫煅燒時,溫度控制的好壞會直接影響石灰生產(chǎn)的質量。傳統(tǒng)的石灰窯爐設備簡單,溫度主要由人工操作,不能實現(xiàn)有效控制,常常會生產(chǎn)出欠火石灰、過火石灰,而且出灰間隔時間太長,粉塵較多,石灰窯爐的環(huán)境條件非常不好,工人勞動強度也非常大。因此,采用先進的自動控制系統(tǒng),對提高傳統(tǒng)石灰窯爐石灰的產(chǎn)量及質量,都具有十分重要的意義。
根據(jù)多年工程經(jīng)驗,對石灰窯爐進行了一系列技術改造。
1.1 鼓風、引風機全部采用變頻控制
通過變頻調速來調節(jié)風量,代替原來的工頻啟動,避免了啟動大電流,減少了對電網(wǎng)的沖擊,改變了通過進風口開度來調節(jié)風量的方式,操作簡便、節(jié)約能源。使用變頻器不僅能夠滿足窯爐溫度的控制要求,而且還能夠節(jié)約能源。
1.2 配料系統(tǒng)
采用西門子具有自動補償功能的稱重模塊,精度可達到小于0.35%,石灰石和煤炭通過兩個不同的皮帶進入料斗。配料過程是通過PLC進行控制的,能夠自動補償前一次的稱量誤差,確保了配比準確,有效避免了過燒、夾生、結焦等現(xiàn)象。
1.3 智能電子主令控制器
卷揚機采用聯(lián)合開發(fā)的HDLK型智能電子主令控制器代替原來的機械式主令來控制料車的運行,定位精度高、調節(jié)方便、更加可靠,具有停電自動記憶功能,更加貼合實際自動化生產(chǎn)要求。主令器由編碼器、西門子的操作面板和西門子PLC組成,操作面板用于信息的輸入和顯示,PLC是主令器的控制核心,編碼器通過柔性聯(lián)軸器的帶動旋轉,將位移等信號轉化成特定信號。
卷揚機選用變頻器無級調速來代替原設備的串電阻調速,運行可靠、維護量小,且降低了采購成本,節(jié)約了能源。目前交流PWM變頻調速已得到廣泛采用,其調速性能好,并適合在惡劣的環(huán)境中工作。該項目中選用的交流變頻器為F1500-G0370T3B型,由歐瑞電氣傳動有限公司生產(chǎn),該機性能良好,適合本系統(tǒng)應用。
卷揚機自動控制流程:起始等待;料斗到地坑下限位,上料;上料結束上料皮帶停轉;卷揚機低速啟動;料車上升到行程10%位置變?yōu)橹兴龠\行;上升到行程20%位置變?yōu)楦咚龠\行;上升到行程80%位置變?yōu)橹兴龠\行;上升到行程90%位置變?yōu)榈退龠\行;到達終點上升停止,倒料;延時,倒料結束;卷揚機低速啟動;料車下降到行程10%位置變?yōu)橹兴龠\行;下降到行程20%位置變?yōu)楦咚龠\行;下降到行程80%位置變?yōu)橹兴龠\行;下降行程90%位置變?yōu)榈退龠\行;到達地坑提升機停止;延時上料,循環(huán)運行。
1.4 自主開發(fā)HDTC-A型智能料位計,方便探測爐內料面料位
智能料位計具備可手自動測量、多種報警、測量精確、響應速度快、可遠程控制等優(yōu)點。智能料位計主要由CPU224擴展的模擬量模塊和旋轉編碼器來實現(xiàn)對爐內料位的遠程監(jiān)測,并分析料車工作狀態(tài)及出灰是否正常。
1.5進一步改進兩段出灰控制,在不停風機的基礎上提高出灰速度
如圖1所示,通過上下兩段閥控制兩段串聯(lián)密封擋板依次打開和關閉,不斷把落下的石灰輸送出去。
圖1 出灰控制示意圖
1.6 粉磨系統(tǒng)
通過檢測粉磨電機的電流來控制進料速度,代替人工觀察進料。將石灰粉磨電機測得電流傳送給PLC,PLC運算后控制變頻器帶動振動給料機的速度,代替原有人工觀測電流表,實現(xiàn)高效控制,保證了給料速度,增加了石灰的產(chǎn)量。窯爐產(chǎn)出的石灰塊被送至粉磨機,當檢測石灰塊達到一定重量時,其就落入料斗中,料斗按照變頻器給定速度帶動振動給料機進行粉磨,粉磨好的石灰就可以成為成品。
1.7 除塵系統(tǒng)
石灰生產(chǎn)過程中的原料稱重、出灰及粉磨等幾個階段產(chǎn)生的粉塵較多,我們設置了引風機和除塵器。在引風機引導下,煙塵進入除塵器,進行除塵,然后排放。在除塵之前,煙塵混入CaO粉塵,可將煙氣中的焦油變成易濾除的微粒,將煙塵中的SO2變成CaSO4微塵,方便進行過濾,能夠降低煙塵溫度,且能進行除硫,效果非常明顯。
經(jīng)過改造后石灰窯爐的生產(chǎn)工藝如圖2所示。
圖2 石灰窯爐工藝流程
在本文的設計中,下位機由西門子S7-300系列PLC實時采集溫度、壓力等數(shù)字量,料位、重量、粉磨電流等模擬量,而PC機進行WINCC組態(tài)監(jiān)控。經(jīng)過PLC控制,實現(xiàn)原料稱重、窯爐進料、料位控制、溫度控制、出灰、粉磨等全過程的自動化。
2.1 控制系統(tǒng)硬件設計
系統(tǒng)的硬件除了S7-300 PLC之外,還采用了西門子專有的SIWAREX U進行煤料、石料稱量。該模塊為S7-300 PLC標準模塊,相當于一個模擬量模塊。因本系統(tǒng)需多次稱重,故采用雙通道模塊。采用此模塊減少了傳輸數(shù)據(jù)的中間環(huán)節(jié),提高了抗干擾能力,費用明顯降低,精度非常高。同時,用西門子稱重軟件進行初始校稱,使用方便、可靠,校正完再更換模塊不需要再進行校驗;生產(chǎn)過程中可由PLC進行校秤。
2.2 系統(tǒng)功能實現(xiàn)
石灰窯爐生產(chǎn)過程主要由煤石雙料混配、窯爐爐內煅燒、石灰出灰與除塵三大部分組成:(1) 公共部分。公共部分設置并顯示手自動狀態(tài),運行、停止及故障狀態(tài),并在關鍵位置設置急停按鈕。另外,比較重要的是設置了最高溫度報警,還能曲線顯示壓力、溫度等參數(shù)并進行報警。(2) 煤石雙料混配。煤炭和石灰石進行稱重時,一方面可經(jīng)上位機WINCC組態(tài)畫面任意設定目標值,并實時顯示兩條皮帶上當前料重,顯示每次配料的石料、煤炭的稱量值、誤差值,通過PLC對數(shù)據(jù)的分析,自動計算下一次配料石料和煤炭的設定值,這樣就實現(xiàn)了自動補償,從而使配比較為理想;另一方面,采用了精度很高的西門子專用稱重模塊,與組態(tài)進行配合,稱重模塊稱重前可以進行手工校驗,也可由PLC進行校秤。(3) 窯爐爐內煅燒。卷揚機通過變頻器改變其運行速度,根據(jù)速度計算上料過程時間及運行剩余時間,并在WINCC畫面上顯示小車上行、返回狀態(tài)和大體位置,合作研發(fā)的智能主令控制器可實現(xiàn)位置的實時準確定位。合作研發(fā)的料位計探料、上料幾次,就會檢測一次,實時顯示料面高度,并可進行料面越限報警,還設置了爐頂閘門卡料報警等。(4) 石灰出灰與除塵。通過料位傳感器檢測,出灰也實現(xiàn)了自動控制。當爐內料面高于料位上限值時,會自動出灰。也可根據(jù)實際要求,由WINCC進行手動控制。這里需要指出的是,在設置出灰時,控制系統(tǒng)其他部分停止工作,為實現(xiàn)環(huán)保目標,針對各處較為嚴重的灰塵進行除塵,在引風機產(chǎn)生的負壓下經(jīng)煙囪排出。
2.3 組態(tài)監(jiān)控
本系統(tǒng)用WINCC制作了人機界面(圖3),主要包括溫度曲線、窯爐控制、設備狀態(tài)、報表系統(tǒng)等幾個畫面。在窯爐控制畫面中,主要有配料參數(shù)設置、配料情況、報警以及溫度顯示、出灰手自動切換等功能。畫面工藝清楚、操作簡單可靠、功能強大、易于上手。
圖3 WINCC監(jiān)控界面
目前該系統(tǒng)已在四川某公司2×200 t/日石灰窯工程、新疆某公司6×300 t/日石灰窯工程等項目中應用。通過過去兩年來的應用及推廣,客戶的反饋都表明該系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,節(jié)能效果明顯,除塵效果達到預期,每噸石灰耗煤降低了13.8%,每噸石灰耗電降低了35%,取到了可觀的經(jīng)濟效益,符合當前節(jié)能減排、綠色環(huán)保的理念。
本系統(tǒng)解決了原石灰窯爐配料不精準、燒料過燒或欠燒、操作復雜等難題,實現(xiàn)了石灰生產(chǎn)配料、煅燒、出灰、除塵等全程自動化,降低了成本,提高了產(chǎn)量,實現(xiàn)了節(jié)能環(huán)保。
[1]許星,唐其偉,羅世亮,等.基于S7-300 PLC的石灰窯爐控制系統(tǒng)[J].工業(yè)控制計算機,2004(2)
[2]武中華,趙長安,谷志剛.西門子PLC在環(huán)形套筒石灰窯控制系統(tǒng)中的應用[J].科技信息,2010(14)
2014-06-09
冷波(1979—),男,山東日照人,講師,主要從事PLC控制、物聯(lián)網(wǎng)等方面的研究。