(中國石化 南陽石蠟精細(xì)化工廠,河南 南陽 473132)
糠醛裝置工藝優(yōu)化改造
李云霞
(中國石化 南陽石蠟精細(xì)化工廠,河南 南陽 473132)
對南陽石蠟精細(xì)化工廠糠醛裝置抽提系統(tǒng)現(xiàn)狀進(jìn)行了分析,通過改造后的糠醛精制裝置在保證抽提產(chǎn)品質(zhì)量要求的前提下,處理能力提高15%左右,單日處理量由現(xiàn)在的平均380 t/d提高到440 t/d,抽提塔溫度梯度控制合理。同時精制油收率提高了1%~2%,為同類裝置提供了可參考的經(jīng)驗(yàn)。
糠醛;抽提;收率;溫度梯度;產(chǎn)品質(zhì)量
南陽石蠟精細(xì)化工廠(以下簡稱精蠟廠)糠醛裝置于1997年開工至今,裝置原設(shè)計(jì)能力為10萬t/a,通過幾年改造處理能力達(dá)到了14萬t/a,年實(shí)際加工量在13.5萬t左右,但抽提效果不理想,反映在下游產(chǎn)品的潤滑油黏度指數(shù)和氧化安定性離標(biāo)準(zhǔn)要求距離比較大,后者平均相差30~60 min。加工的原料油為常減壓裝置生產(chǎn)的減二線、減三線、減四線、減五線及丙烷脫瀝青裝置生產(chǎn)的輕脫瀝青油。
中石化糠醛裝置每噸原料溶劑消耗平均為0.78 kg,最低為0.45 kg,精蠟廠每噸原料溶劑消耗為1.30 kg,溶劑回收不完全,通過用醋酸苯胺測試,外送抽出油、精制油都不同程度地含有糠醛溶劑(>0.05%),溶劑消耗居高不下,在中石化同類裝置中溶劑消耗最高。
由于原料酸值高,糠醛溶劑容易氧化縮合結(jié)焦,多年的開工運(yùn)行造成抽提塔的進(jìn)料分布器及填料表面附有焦粒,2009年大修期間用熱柴油(80 ℃)進(jìn)行清洗效果不明顯,填料表面結(jié)焦很難清洗下來,裝置實(shí)際比負(fù)荷有所下降,抽提效果差,加工處理能力下降,處理量由原來的420 t/d下降為400 t/d。
經(jīng)過幾次擴(kuò)能改造,精蠟廠糠醛裝置原料和糠醛溶劑在抽提塔內(nèi)萃取沉降時間相對較短。抽提分離效果差,抽提塔溫度梯度不合理,底溫與頂溫的溫差只有25 ℃;精制液含醛高(15%~17%),精制油收率及產(chǎn)品質(zhì)量下降,精制油的收率由前幾年的平均82.2%下降為目前的81.7%。
糠醛精制裝置是精蠟廠潤滑油—蠟生產(chǎn)的核心裝置,擔(dān)負(fù)著給該廠特種產(chǎn)品提供優(yōu)質(zhì)原料,隨著精蠟廠8萬t特種蠟基地的建設(shè),降低糠醛裝置溶劑消耗、改善產(chǎn)品質(zhì)量、提高處理量已成為精細(xì)化工廠工作的重要環(huán)節(jié),對糠醛裝置進(jìn)行工藝改造勢在必行。
通過對糠醛精制裝置的精制液增設(shè)沉降工藝,降低外送精制油、攜帶油的溶劑含量,不僅能降低糠醛的溶劑消耗,還能為下游裝置提供優(yōu)質(zhì)的原料。目前茂名石化、荊門石化等中石化大廠糠醛裝置都已采用此工藝,且應(yīng)用效果明顯,精蠟廠曾先后兩次派技術(shù)人員進(jìn)行了實(shí)地考察,對此工藝有了深刻的了解和研究。
選用新型的原料和溶劑進(jìn)料分布器,抽提塔填料選用新型高效的填料,能改善塔內(nèi)液體的分布狀況,增加相際傳質(zhì)面積,增大抽提塔的比負(fù)荷,提高精制效果,改善分離效果差及抽提塔溫度梯度不合理的現(xiàn)狀,能提高精制油的收率和裝置的處理能力,改善產(chǎn)品質(zhì)量。茂名石化通過對抽提塔進(jìn)行改造,抽提塔的最大總比負(fù)荷提高了10.3%。
精制液從萃取塔頂出來后先經(jīng)換冷降低溫度至60~70 ℃再進(jìn)入沉降罐,精制液所夾帶的部分糠醛(約10%)被析離出來,通過沉降罐界面控制將沉降糠醛重新打回至萃取塔。這樣,進(jìn)入加熱爐的糠醛減少,使加熱爐熱負(fù)荷得到進(jìn)一步降低,爐子燃料消耗降低,最主要的一點(diǎn)是可以大幅降低裝置濕醛量。特別是精蠟廠糠醛裝置原料切換頻繁,精制液經(jīng)過沉降分離后,可以穩(wěn)定加熱爐進(jìn)料組成。改造后工藝流程圖如圖1所示。
圖1 工藝優(yōu)化后的流程圖
選用新型分布器和高效填料。選用分布均勻、傳質(zhì)面積大、傳質(zhì)系數(shù)高的原料進(jìn)料分布器和糠醛進(jìn)料分布器,見圖2和圖3。
圖2 原料進(jìn)料的分布器
圖3 糠醛進(jìn)料的分布器
糠醛溶劑從塔上部切向進(jìn)入塔內(nèi),原料油從塔下部切向進(jìn)入塔內(nèi)。通過模擬抽提塔的操作條件,選用新型高效填料,更換現(xiàn)有上下兩層(12 m)填料,改善抽提效果。
糠醛精制裝置的抽提體系具有低界面張力和較大的黏度,這種性質(zhì)的體系于易于分散和乳化。這次技術(shù)改造主要是把抽提塔中的填料由原來的散堆填料更換為FG型規(guī)整填料,并對分布器進(jìn)行重新設(shè)計(jì)和更換。采用的FG型蜂窩格柵填料是一種高空隙率的規(guī)整填料,在塔內(nèi)有規(guī)則的排列,流道有規(guī)則地均勻分布,對于黏度較大的流體,具有較好的流動性能,操作中不會因堵塞而影響生產(chǎn)。FG型規(guī)整填料還具有高效率和高通量的特點(diǎn)。
FG型蜂窩格柵填料已應(yīng)用到獨(dú)山子、玉門、燕山等石化公司的糠醛精制的抽提塔中,并獲得了成功。提高了塔的通量和精制油收率,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
沉降系統(tǒng)投用后,精制液的溫度控制在85~88 ℃,沉降罐可沉降出糠醛溶劑0.5 t/h,從抽提塔頂部出來的精制液糠醛含量為10%左右,經(jīng)沉降后精制液糠醛含量為7%~8%,穩(wěn)定了加熱爐的進(jìn)料組成,減少了加熱爐的負(fù)荷。由于精蠟廠糠醛裝置溶劑比偏小,干燥塔底溫相對較低,精制液的沉降溫度過低,在升溫過程中取熱過多,宜造成回收系統(tǒng)進(jìn)塔溫度低,回收系統(tǒng)熱量平衡打破。
更換新型填料后,溫度梯度可以控制在30 ℃左右,處理量可提高至17 t/h,中段循環(huán)機(jī)泵P2110AB的流量可控制在18~19 t/h,精制油的收率提高了0.1%。
直接效益:①溶劑消耗由原來每噸原料耗1.30 kg降低為1.10 kg,溶劑的單價為8 000元/t,年節(jié)約溶劑27 t;節(jié)約費(fèi)用21.6萬元。②沉降罐可沉降出糠醛溶劑0.5 t/h,則每年加工時間為8 400 h,每年不經(jīng)過加熱爐的溶劑為4 200 t。糠醛定壓比熱溶為[1.596 kJ/(kg·℃)] 爐子進(jìn)口溫度170 ℃,出口溫度215 ℃,則可節(jié)省能耗為30 164.4 kJ;燃料油的燃燒熱值為46.2 kJ;可節(jié)約燃料油7.2 t;燃料油價格為4 350元/t;則可節(jié)省的費(fèi)用為3.13萬元。③精制油的收率提高0.1%;糠醛精制油的價格為8 500元/t;糠醛廢油為5 300元/t;則提高精制油的收率后增加的收益為43.2萬元。綜上所述,本項(xiàng)目總效益為67.93萬元。
通過糠醛裝置精制液增加沉降系統(tǒng),更換原料、糠醛進(jìn)料的分布器,更換填料,提高了處理量,減少了加熱爐的負(fù)荷,提高了精制油的收率,抽提塔的溫度梯度滿足了工藝要求。
改造后取得了良好的效果,節(jié)約了能耗,產(chǎn)品質(zhì)量得到保證,經(jīng)濟(jì)效益顯著提高,在同類裝置中具有應(yīng)用推廣價值。
2013-11-21
李云霞(1973-),女,工程師,從事煉油化工設(shè)計(jì)工作,電話:13849717921。
TQ050.2
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1003-3467(2014)02-0043-02