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      關(guān)于循環(huán)流化床鍋爐冷態(tài)空氣動力場試驗的研究

      2014-08-15 01:46:40,,
      應(yīng)用能源技術(shù) 2014年9期
      關(guān)鍵詞:風(fēng)板流化爐膛

      ,,

      (神華國能山東建設(shè)集團有限公司,濟南 250000)

      0 引 言

      某額定蒸發(fā)量為480 t/h的循環(huán)流化床鍋爐是國產(chǎn)超高壓中間再熱、單汽包自然水循環(huán)CFB鍋爐[1-2]。燃燒室蒸發(fā)受熱面采用膜式水冷壁,采用水冷布風(fēng)板,內(nèi)嵌逆流柱型風(fēng)帽。爐膛與豎井煙道之間,布置有兩臺高溫絕熱式旋風(fēng)分離器,其下部各布置一臺非機械的“U”型回料器,回料器底部布置有流化風(fēng)帽,返料風(fēng)、松動風(fēng)由高壓風(fēng)機單獨供給,使外循環(huán)物料順利返回爐膛[3-4]。

      鍋爐采用兩級配風(fēng)。一次風(fēng)從爐膛底部布風(fēng)板、風(fēng)帽進入爐膛,二次風(fēng)從燃燒室錐體部分進入爐膛。鍋爐共設(shè)有四個給煤口,四個石灰石給料口在下二次風(fēng)風(fēng)口進入,均勻地布置在爐前。爐膛底部設(shè)有后水冷壁管彎制成一次風(fēng)室[5-6]。

      鍋爐在B-MCR工況運行時,一次風(fēng)與二次風(fēng)的比例約40∶60。

      鍋爐主要參數(shù)和設(shè)計尺寸如下:

      額定蒸發(fā)量:480 t/h。

      過熱蒸氣出口壓力:13.73 MPa。

      過熱器出口溫度:540 ℃。

      再熱蒸氣流量: 392 t/h。

      再熱器進口壓力:2.837 MPa。

      再熱器出口壓力:2.663 MPa。

      再熱器進口溫度:327 ℃。

      再熱器出口溫度:540 ℃。

      給水溫度:250 ℃。

      見表1。

      表1 鍋爐主要設(shè)計尺寸

      該CFB鍋爐于2005年1月份投產(chǎn)運行,于2007年進行第一次A修,于2011年進行了第二次A修。根據(jù)檢修計劃,在2014年進行了B級檢修,檢修工期為45 d。檢修后電廠按計劃組織了冷態(tài)空氣動力場試驗,并根據(jù)試驗數(shù)據(jù)指導(dǎo)運行操作。

      1 試驗?zāi)康暮驮囼烅椖?/h2>

      1.1 試驗?zāi)康?/h3>

      對送風(fēng)系統(tǒng)的風(fēng)量測量裝置進行標(biāo)定;測試鍋爐布風(fēng)板阻力特性和流化特性;了解、檢查鍋爐檢修后的設(shè)備情況,確定其是否滿足點火啟動的要求;為熱態(tài)的點火運行提供必要的數(shù)據(jù)。

      1.2 試驗項目

      主要包括熱一次風(fēng)和熱二次風(fēng)風(fēng)量標(biāo)定、布風(fēng)板阻力特性測試、流化特性測試、回料試驗等項目。

      2 試驗方法

      2.1 一次風(fēng)量標(biāo)定

      (1)按照鍋爐運行規(guī)程,依次啟動引風(fēng)機和一次風(fēng)機,爐膛出口保持合適的負壓。

      (2)調(diào)整一次風(fēng)機出力,在單側(cè)總一次風(fēng)量分別為50 000、90 000 m3/h的工況下對A、B兩側(cè)的總熱一次風(fēng)進行標(biāo)定。

      (3)標(biāo)定位置在熱一次風(fēng)系統(tǒng)測點附近,用標(biāo)準(zhǔn)皮托管和膜盒壓力表實測各標(biāo)定工況下的風(fēng)量。

      2.2 二次風(fēng)標(biāo)定

      (1)啟動二次風(fēng)機,協(xié)調(diào)引風(fēng)機出力,使?fàn)t膛出口保持合適的穩(wěn)定的負壓。

      (2)在單側(cè)總二次風(fēng)量分別為50 000、100 000 m3/h 的工況下對A、B兩側(cè)的總二次風(fēng)進行標(biāo)定。

      (3)標(biāo)定位置在熱二次風(fēng)系統(tǒng)測點附近,用標(biāo)準(zhǔn)皮托管和膜盒壓力表實測各標(biāo)定工況下的風(fēng)量。

      2.3 布風(fēng)板阻力特性測試

      (1)將標(biāo)定好的風(fēng)量修正系數(shù)交電廠熱工專業(yè),修改一次風(fēng)和二次風(fēng)的計算公式組態(tài)。

      (2)完成上述標(biāo)定和修正后,調(diào)整一次風(fēng)機出力,同時協(xié)調(diào)引風(fēng)機出力,使?fàn)t膛出口保持合適的穩(wěn)定的負壓,在流化風(fēng)量分別為50、70、90、120、150 KNm3/h的工況下測試布風(fēng)板的阻力。

      (3)根據(jù)上面的測試結(jié)果繪制布風(fēng)板的阻力特性曲線。

      (4)按運行規(guī)程要求停一次風(fēng)機、二次風(fēng)機和引風(fēng)機。

      2.4 流化特性試驗

      (1)添加床料。篩分好的床料添加至布風(fēng)板以上靜高800 mm,表面攤平。人孔門封閉。

      (2)按鍋爐運行規(guī)程要求,依次啟動引風(fēng)機、高壓流化風(fēng)機、二次風(fēng)機和一次風(fēng)機,爐膛出口保持合適的穩(wěn)定的負壓。

      (3)二次風(fēng)機出力穩(wěn)定在最小值,播煤風(fēng)關(guān)閉。

      (4)調(diào)整一次風(fēng)機出力,流化風(fēng)量在150 KNm3/h以上運行不少于30 min,使床料充分流化,兩回料器達到正常返料。逐漸降低流化風(fēng)量,分別在150、 120、90、70、50 KNm3/h流化風(fēng)量下測試和記錄一次風(fēng)室與爐膛出口間的壓差。

      (5)逐漸增加一次風(fēng)量,在上述風(fēng)量狀態(tài)下,再次測試和記錄一次風(fēng)室與爐膛出口間的壓差。

      (6)風(fēng)機投聯(lián)鎖,突然停止所有風(fēng)機運行。打開爐門,檢查爐內(nèi)床料分布和回料口的回料情況。

      2.5 回料試驗

      在流化特性試驗過程中,通過觀察高壓流化風(fēng)系統(tǒng)參數(shù)和回料情況,確定回料器工作是否正常。

      3 試驗數(shù)據(jù)與處理

      3.1 一次風(fēng)量標(biāo)定

      調(diào)整一次風(fēng)機出力,在單側(cè)總一次風(fēng)量分別為50 000、90 000 m3/h的工況下對左、右兩側(cè)的總一次風(fēng)進行標(biāo)定。風(fēng)量標(biāo)定結(jié)果詳見表2。

      表2 一次風(fēng)量標(biāo)定試驗數(shù)據(jù)

      3.2 二次風(fēng)量標(biāo)定

      調(diào)整二次風(fēng)機出力,在單側(cè)總二次風(fēng)量分別為50 000、100 000 m3/h的工況下對A、B兩側(cè)的總二次風(fēng)進行標(biāo)定。風(fēng)量標(biāo)定結(jié)果詳見表3。

      表3 二次風(fēng)量標(biāo)定試驗數(shù)據(jù)

      3.3 布風(fēng)板阻力特性測試

      停止二次風(fēng)機和高壓流化風(fēng)機,關(guān)閉兩側(cè)播煤風(fēng)總風(fēng)門;調(diào)整一次風(fēng)機出力,同時協(xié)調(diào)引風(fēng)機出力,使?fàn)t膛出口保持合適的穩(wěn)定的負壓。在流化風(fēng)量分別為50、70、90、120、150 KNm3/h的工況下測試布風(fēng)板的阻力。測試結(jié)果見表4。

      表4 流化風(fēng)量和布風(fēng)板阻力測試結(jié)果

      根據(jù)上述測試結(jié)果繪制流化風(fēng)量-布風(fēng)板阻力關(guān)系曲線,并對數(shù)據(jù)進行擬合得到擬合曲線,結(jié)果如圖1所示。

      3.4 流化特性測試

      床料靜高約800 mm。流化特性測試分為上行程和下行程試驗。二次風(fēng)機保持最小出力,播煤風(fēng)關(guān)閉。

      (1)下行程試驗。流化風(fēng)量在219 KNm3/h以上運行不少于30 min,使床料充分流化,兩回料器達到正常返料。逐漸降低流化風(fēng)量,分別在219、174、131、112、93、84、73、61、51、42 KNm3/h流化風(fēng)量下測試和記錄一次風(fēng)室與爐膛出口間的

      壓差。下行程流化特性測試數(shù)據(jù)見表5。

      圖1 布風(fēng)板阻力特性曲線(實線:布風(fēng)板阻力特性曲線;虛線:數(shù)據(jù)擬合曲線)

      表5 下行程流化風(fēng)特性測試試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計表

      (2) 上行程試驗。逐漸增加一次風(fēng)量,分別在42、59、75、86、96、108、127、171 KNm3/h流化風(fēng)量下,再次測試和記錄一次風(fēng)室與爐膛出口間的壓差。上行程流化特性測試數(shù)據(jù)見表6。

      表6 上行程流化風(fēng)特性測試試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計表

      根據(jù)上述測試結(jié)果和布風(fēng)板阻力特性,得出800 mm靜床高時的上、下行程的流化特性曲線,如圖2和圖3示。

      3.5 流化均勻性試驗

      在床料的充分流化狀態(tài),風(fēng)機投聯(lián)鎖,突然停止所有風(fēng)機運行,打開爐門,檢查爐內(nèi)床料分布情況。爐內(nèi)床面基本平整,無明顯凹凸和起伏現(xiàn)象,檢查結(jié)果表明,爐內(nèi)床料流化均勻,能夠滿足運行要求。

      3.6 回料試驗

      在流化試驗過程中觀察高壓流化風(fēng)系統(tǒng)運行參數(shù),并在流化均勻性試驗中觀察回料口的回料情況,結(jié)果表明,回料器工作正常。

      圖2 上行程流化特性曲線圖

      圖3 下行程流化特性曲線圖

      4 試驗結(jié)論及建議

      4.1 風(fēng)量標(biāo)定結(jié)果

      左、右側(cè)總熱一次風(fēng)的風(fēng)量修正系數(shù)分別是1.18和1.11;左、右側(cè)總熱二次風(fēng)的風(fēng)量修正系數(shù)分別是0.96和0.80。

      4.2 布風(fēng)板阻力特性

      布風(fēng)板阻力特性的測試結(jié)果如圖1所示。

      4.3 流化特性試驗

      800 mm床料靜高的上、下行程流化特性分別如圖2和圖3示。根據(jù)試驗曲線,上行程時的臨界流化風(fēng)量取50 KNm3/h,下行程時的臨界流化風(fēng)量取45 KNm3/h。試驗時的臨界流化風(fēng)量取50 KNm3/h。

      4.4 流化均勻性

      流化均勻性良好,滿足運行要求。

      4.5 回料特性試驗

      回料器工作正常,滿足運行要求。

      4.6 最小流化風(fēng)量的確定

      流化特性試驗過程中,在爐門打開的情況下觀察爐內(nèi)流化狀況:50 KNm3/h以上風(fēng)量,床料處于完全流化狀態(tài),因此實際觀察結(jié)果與試驗曲線基本是吻合的。在該風(fēng)量區(qū)間進行工況調(diào)節(jié)時,從風(fēng)機電流、爐膛負壓和風(fēng)量等參數(shù)的變化規(guī)律看,相關(guān)參數(shù)的變化隨機性很強,表現(xiàn)出其流化狀態(tài)的不穩(wěn)定性,而大于這一區(qū)間后,工況的可調(diào)性和規(guī)律性轉(zhuǎn)好,也說明該風(fēng)量區(qū)間應(yīng)對應(yīng)于臨界狀態(tài)的可能性最大。為保證運行的安全,基于試驗的結(jié)果,推薦該爐最小流化風(fēng)量80 KNm3/h。

      [1] 蔣敏華,肖 平.大型循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,2009.

      [2] 杜鵬東.生物質(zhì)固化成型機控制系統(tǒng)的綜述[J].森林工程,2013,29(5):76-78.

      [3] 岑可法,倪明江,駱仲泱,等.大型循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,2009.

      [4] 閻維平.潔凈煤發(fā)電技術(shù)(2版)[M].北京:中國電力出版社,2008.

      [5] 屈衛(wèi)東,楊建華,楊義波.循環(huán)流化床鍋爐設(shè)備及運行[M].鄭州:河南科學(xué)技術(shù)出版社,2002.

      [6] 申 莉,劉德昌,張世紅,等.影響循環(huán)流化床鍋爐燃燒效率的因素分析及改善措施[J].動力工程,2002.

      [7] 顧亞平.論循環(huán)流化床的循環(huán)倍率[J].鍋爐技術(shù),2001.

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