薛輝 徐麗嬌 范宇濤(.中國石油吐哈油田分公司;.中國石油西部管道公司)
溫米油田自1991年開發(fā)建設以來,隨著溫米油田的開發(fā),原油產(chǎn)量逐年下降,含水上升,油田開發(fā)成本在不斷增加。目前,每年抽油設備耗電量約為2000×104kWh,占全廠總電量的50%。同時抽油系統(tǒng)的運行效率特別低,平均系統(tǒng)效率為21%,節(jié)能潛力很大。
為了實現(xiàn)抽油機井產(chǎn)量最高、能耗最低、工況最優(yōu)的目標,大力開展了抽油井能效對標工作。主要采取了以下措施:
1)選取產(chǎn)液量較穩(wěn)定的23 口抽油井作為標桿進行建設。
2)選擇各種節(jié)能設備進行單獨試驗,評價每種節(jié)能設備的優(yōu)缺點。
3)各種節(jié)能設備在抽油機組進行組合試驗,找出最佳組合方式。
4)對抽油井抽汲參數(shù)、桿管組合按照A、B、C 進行分類并優(yōu)化設計。
5)在同類抽油井中比超標桿,優(yōu)化調(diào)整,最大程度地挖掘其節(jié)電潛力。
同時建立一套數(shù)據(jù)收集和上傳體系,實現(xiàn)對油井能效、工況實時監(jiān)測;建立一套評價考核體系,實現(xiàn)對能耗實時分析和對比;最終建設一整套節(jié)能管理體系,用制度規(guī)范和約束日常工作,從而使節(jié)能工作得以長期而有效開展。
采油廠于近幾年先后試用了抽油機永磁電動機、抽油機高滑差電動機、抽油機液力耦合裝置、抽油機變功率拖動裝置等不同性質(zhì)的電動機,在控制柜上先后應用了變頻柜和柔性啟動柜。從試用情況看,每種新型節(jié)能設備應用后,均能使抽油機平均運行電流降低,平均運行功率因數(shù)提高,節(jié)電效果較以往配置相當明顯。
2.1.1 試驗節(jié)能電動機效果
下面是幾種節(jié)能電動機試驗效果,見表1~表3。
表1 普通電動機和永磁電動機效果對比
從各種電動機使用情況和節(jié)能效果才看,永磁電動機節(jié)能效果尤其明顯。經(jīng)過試用,發(fā)現(xiàn)永磁電動機具有突出的優(yōu)點。
1)效率高。永磁同步電動機的效率可達到90%以上。
2)功率因數(shù)高。平均運行功率因數(shù)在0.8以上。
3)起動力矩大、過載能力強。最大起動轉(zhuǎn)矩倍數(shù)達到3.6 倍。
表2 變功率電動機安裝前后節(jié)能效果
表3 變頻電動機安裝前后節(jié)能效果
2.1.2 應用節(jié)能控制柜節(jié)能效果
變頻調(diào)速的節(jié)能原理:
P(功率)=M(轉(zhuǎn)矩) ×V(轉(zhuǎn)速)
很顯然,降低了頻率,就降低了轉(zhuǎn)速,電動機的功率隨之下降,也就節(jié)約了電能,見表4。
表4 變頻控制柜使用效果
2.1.3 抽油機節(jié)能管理帶來的效果
1)油井優(yōu)化設計。應用設計軟件,對泵掛、泵徑、沖程、沖速等參數(shù)和井下桿管優(yōu)化,實現(xiàn)單井的個性化設計,達到節(jié)能降耗的目的。
2)油井間開管理。對間抽井進行量油、測動液面后關井,關井后每天測一次動液面,當液面恢復了200 米左右時起抽,起抽后每天量油、測動液面,當測試到沉沒度接近停抽前水平時停抽,這一段時間就是初定的間抽周期。
3)抽油機平衡度調(diào)整。抽油機平衡度的計算測試,通行的做法是測量出最大上行電流與最大下行電流,做出比值即為平衡度。國家的參照標準是平衡度在80%~110%之間為合格。
4)新型潤滑試驗。采用抽油機集中潤滑裝置將各潤滑點連接形成全密閉系統(tǒng),用一個分配器按設計量向各潤滑點供脂,使?jié)櫥瑺顩r得到改善,減少摩擦損失。
5)皮帶調(diào)整裝置。電動機平移調(diào)整裝置,無須停抽油機,不需松緊電動機螺絲,只搖動搖把對皮帶進行調(diào)整,即可實現(xiàn)快捷平移,實現(xiàn)皮帶隨時可調(diào),見表5。
表5 綜合措施效果
通過以上工作,抽油機系統(tǒng)效率比原來提高了5.1 個百分點。
根據(jù)抽油機節(jié)能試驗效果,認為抽油機采取永磁電動機+單井變頻控制柜+單井功率補償柜組合方式,能夠達到優(yōu)化控制抽油機運行的目的。
永磁電動機由于其轉(zhuǎn)子在運行過程中無電流通過,不存在轉(zhuǎn)子電流損耗,因而在運行中能夠比一般異步電動機降低45%~60%的損耗。但是,卻存在啟動力矩大,電流過強、無法調(diào)速等缺點。
變頻控制柜實現(xiàn)了電動機的軟啟動,對電網(wǎng)無沖擊,從而減輕了電網(wǎng)及變壓器的負擔,降低了線損。同時操作方便,不需停產(chǎn)即可根據(jù)油井的實際供液能力,動態(tài)調(diào)整運行速度。
永磁電動機和變頻器配套應用。利用變頻調(diào)速裝置的軟起動功能能夠平穩(wěn)起動永磁同步電動機,從而解決其振動及噪音大的缺陷;利用變頻調(diào)速裝置的頻率調(diào)節(jié)功能,能夠使永磁同步電動機的轉(zhuǎn)速無級可調(diào),實現(xiàn)調(diào)速功能。
同時,我廠長期有專門人員對單井功率補償器進行維修,降低了抽油機運行中的變壓器和電動機的無功損耗,節(jié)約了線路的電能。
溫米油田機采系統(tǒng)效能指標見表6。
建立一套數(shù)據(jù)庫,對油井上傳數(shù)據(jù)(單井用電量、功率因數(shù)、系統(tǒng)效率等各項參數(shù))進行查詢和分析對比,實時調(diào)整油井運行工況。
建立能效對標管理控制體系,分析采油廠能耗現(xiàn)狀,確立節(jié)能實施步驟;建立單井單臺試驗-單井多臺試驗-多井組合試驗的管理體系,形成溫米采油廠能效對標管理新方法。
表6 溫米采油廠機采系統(tǒng)(抽油機)能效指標
經(jīng)過對114 口抽油井能效對標管理,在一年內(nèi)實施前后進行測試,結果見表7。
從測試結果計算直接節(jié)電量為:
(236.03- 190.50)× 365 × 114=191.41 × 104(kWh)
電費按0.72 元/kWh 計算,年節(jié)約電費137.82萬元。
表7 測試前后參數(shù)對比
通過幾年來節(jié)能工作的大力開展,采油廠抽油機井能耗每年以20%的速度下降,抽油機的運行狀況得到了很大改善。下一步將按照已取得的經(jīng)驗,深入開展能效對標研究工作,從技術與日常管理兩個方面進一步提高節(jié)能工作水平,為油田降本增效提供強有力的保障。