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      離子液脫硫技術(shù)的生產(chǎn)實(shí)踐及技術(shù)優(yōu)化

      2014-08-10 12:28:55
      中國(guó)有色冶金 2014年3期
      關(guān)鍵詞:巴彥淖爾吸收塔二氧化硫

      陳 鵬

      (巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司, 內(nèi)蒙古 巴彥淖爾 015543)

      離子液脫硫技術(shù)的生產(chǎn)實(shí)踐及技術(shù)優(yōu)化

      陳 鵬

      (巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司, 內(nèi)蒙古 巴彥淖爾 015543)

      簡(jiǎn)述了巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司采用離子液尾氣脫硫技術(shù)治理硫酸尾氣,介紹了該技術(shù)近幾年的運(yùn)行狀況、存在的問題及改造后的效果。

      離子液; 尾氣治理; 技術(shù)優(yōu)化

      冶金行業(yè)一直是國(guó)家重污染和高能耗行業(yè),特別是含有硫酸尾氣排放的冶煉企業(yè)更是國(guó)家環(huán)保部門重點(diǎn)監(jiān)控的企業(yè),隨著國(guó)家環(huán)保政策的日趨緊縮,2010年12月國(guó)家最新頒布的《硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,將SO2排放濃度限額由原來的960 mg/m3降低到400 mg/m3以下,針對(duì)按原標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的冶煉廠,其低濃度二氧化硫煙氣的治理已勢(shì)在必行。

      煙氣脫硫技術(shù)可分為三類:濕法、干法、半干法,三類脫硫技術(shù)中濕法煙氣脫硫技術(shù)的工業(yè)化應(yīng)用范圍最廣,是目前行業(yè)內(nèi)的主要工藝。干法脫硫技術(shù)主要有碳酸鹽法、活性炭法、金屬氧化物法等,濕法主要有石灰石法、Wellman-Lord法、液氨法、稀酸法等,但這些濕法工藝共同的缺點(diǎn)是都屬于非再生工藝,脫硫后產(chǎn)出大量的副產(chǎn)品,如利用鈣質(zhì)物料的將產(chǎn)出石膏渣,其它材質(zhì)都有相應(yīng)的渣類,而這些渣類的處理又會(huì)帶來新的問題。因此,開發(fā)符合我國(guó)國(guó)情的脫硫技術(shù)迫在眉睫,離子液循環(huán)吸收二氧化硫尾氣工藝具有吸收劑再生性,回收的二氧化硫尾氣可以返回制酸或者制備液態(tài)二氧化硫產(chǎn)品,此工藝脫硫效率高,達(dá)到95%以上。

      1 離子液脫硫技術(shù)的工藝原理及設(shè)備

      1.1 離子液脫硫技術(shù)原理

      離子液對(duì)SO2具有很好的吸收和再解吸能力,反應(yīng)原理如下:

      (1)

      R+H+→RH+

      (2)

      式中R代表吸收劑,總的反應(yīng)為:

      (3)

      離子液吸收劑對(duì)二氧化硫氣體具有很好的吸收和再解吸能力,在較低溫度下能吸收二氧化硫氣體,在較高的溫度下,可將離子液中的二氧化硫再生出來,即達(dá)到了脫除、回收二氧化硫的目的,極大地降低了運(yùn)行成本。

      1.2 離子液循環(huán)吸收法脫硫工藝原理

      離子液脫硫工藝原理見圖1。

      1-吸收塔;2-再生塔;3-富液泵;4-貧/富液換熱器;5-再沸器;6-冷凝器;7-返回泵;8-氣液分離器;9-貧液泵;10-貧液冷卻器;11-吸附槽;12-過濾器;13-凈化裝置

      從圖1可以看出,該工藝系統(tǒng)主要包括四個(gè)工序:煙氣系統(tǒng)、離子液吸收系統(tǒng)、離子液吸收劑凈化系統(tǒng)、工藝水供給系統(tǒng)、離子液再生與返回系統(tǒng)等。

      其中離子液吸收系統(tǒng)是煙氣脫硫工程的核心部分,包括吸收塔、離子液富液泵、再生離子液泵、換熱器、冷卻器等。巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司硫酸尾氣從二吸塔排放后,正常情況下有10~20 kPa的壓力,完全滿足本系統(tǒng)所需壓力(~5.5 kPa),因此不需要額外增加風(fēng)機(jī),煙氣從吸收塔下面進(jìn)入與從頂部噴淋的離子液吸收劑逆流接觸快速反應(yīng),達(dá)標(biāo)的煙氣排放。

      2 投產(chǎn)運(yùn)行情況及存在的問題

      2.1 投產(chǎn)運(yùn)行情況

      巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司是國(guó)內(nèi)六大鋅冶煉生產(chǎn)企業(yè)之一,內(nèi)蒙古重點(diǎn)工業(yè)企業(yè),目前已具備20萬t/a鋅錠生產(chǎn)能力,與焙燒系統(tǒng)配套的尾氣制酸系統(tǒng),采用絕熱蒸發(fā)稀酸冷卻凈化、兩轉(zhuǎn)兩吸工藝年產(chǎn)硫酸40萬t,公司在2008年建成國(guó)內(nèi)首家離子液尾氣回收裝置,于當(dāng)年正式投產(chǎn)運(yùn)行。脫硫裝置效果見表1、表2。

      表1 離子液脫硫系統(tǒng)入口煙氣量、煙氣成分

      表2 離子液脫硫系統(tǒng)煙氣出口二氧化硫數(shù)據(jù) mg/m3

      從表1和2數(shù)據(jù)可看出:原硫酸尾氣通過“離子液”吸收后,尾氣中的二氧化硫排放濃度由原來的960 mg/m3以下,下降到100 mg/m3以下,工藝穩(wěn)定可靠,增加硫酸700多t/a,實(shí)現(xiàn)了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

      2.2 存在問題

      (1) 吸收塔自2008年建成投產(chǎn)后出現(xiàn)多次蝕漏現(xiàn)象,2010年內(nèi)襯改為904 L,雖然蝕漏問題基本解決,但在加焊折流板后,又多次出現(xiàn)腐蝕漏穿現(xiàn)象,目前已近無法焊補(bǔ)。

      (2) 本脫硫裝置系成都華西第一套工業(yè)化應(yīng)用的離子液脫硫裝置,在吸收塔設(shè)計(jì)時(shí)沒考慮到離子液循環(huán)回收手段,可能導(dǎo)致在使用過程中部分離子液隨煙氣帶走,離子液的消耗過大。

      (3) 目前的脫鹽系統(tǒng)在使用過程中出現(xiàn)樹脂堵塞,致使該裝置無法正常使用,導(dǎo)致系統(tǒng)中氯離子偏高,對(duì)設(shè)備的腐蝕性加強(qiáng)。

      2.3 改造措施及方案

      (1)吸收塔重建。因吸收塔原采用的是碳鋼內(nèi)襯不銹鋼,施工質(zhì)量不好,多次蝕漏,加上原設(shè)計(jì)時(shí)有缺陷,應(yīng)增加離子液的循環(huán)回收段,減少離子液的消耗。改造方案擬重建一個(gè)以玻璃鋼為主材的吸收塔,盡可能利用原有的塔內(nèi)件,增加一段循環(huán)回收離子液填料,增設(shè)一回收槽和兩臺(tái)循環(huán)泵,新工藝流程參見圖2。

      圖2 改造后工藝流程圖

      (2)更換脫鹽裝置中的樹脂槽,更換后的樹脂槽由目前的兩個(gè)變?yōu)橐粋€(gè),將絲網(wǎng)攔截樹脂,改成水帽攔截樹脂。

      (3)吸收塔結(jié)構(gòu)改造,將原有的吸收塔單一吸收功能改為吸收+回收的復(fù)合塔功能,即在原塔吸收段上面增加一回收段,以達(dá)到回收離子液,減少離子液消耗的效果。

      改造后原吸收塔的吸收段填料高度降至4 m,其上增加一段1 m填料的回收段,吸收塔頂出口設(shè)一200 mm的捕沫填料層。

      回收段在吸收塔內(nèi)氣液相逆向傳質(zhì),由上向下的回收液經(jīng)升氣帽側(cè)的溶液出口流向回收液循環(huán)槽F101,經(jīng)回收泵增壓后從吸收塔回收段上部溶液分布器進(jìn)入吸收塔回收段,經(jīng)一定次數(shù)的循環(huán)吸收后的回收液補(bǔ)充至脫硫系統(tǒng)的離子液體系(吸收塔底部)參與離子液的循環(huán),該步驟通過閥門實(shí)現(xiàn),此閥門建議使用電動(dòng)或氣動(dòng)控制閥,并入DCS系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)化操作。補(bǔ)充后的回收循環(huán)槽液位會(huì)下降,要適時(shí)補(bǔ)充軟水,該過程通過閥門實(shí)現(xiàn),同樣建議此閥門使用電動(dòng)或氣動(dòng)閥門,與回收循環(huán)槽的液位聯(lián)鎖由DCS控制?;厥昭h(huán)槽設(shè)有液位顯示儀,有遠(yuǎn)傳功能。

      2.4 改造前后離子液成本比較

      改造前離子液消耗約60 t/a,改造后離子液消耗有望控制在20 t/a以內(nèi),按目前離子液的銷售價(jià)54 000元/t,年節(jié)約成本216萬元。

      3 結(jié)論

      離子液循環(huán)吸收法脫除和回收煙氣中的二氧化硫技術(shù)以離子液為脫硫劑,采用吸收再生氣體凈化工藝,達(dá)到高效脫除二氧化硫,回收二氧化硫來生產(chǎn)

      硫酸等化工產(chǎn)品的目的,實(shí)現(xiàn)硫資源化利用。其特點(diǎn)是:

      (1)脫硫效率高,二氧化硫脫除率≥99.5%,流程簡(jiǎn)單,自動(dòng)化程度高,無二次污染物。

      (2)經(jīng)濟(jì)效益好,可回收純度不小于99%的氣態(tài)二氧化硫生產(chǎn)硫酸、硫磺或者液態(tài)二氧化硫;離子液可循環(huán)利用,年補(bǔ)充量少,能耗低,可利用工廠廢熱,可用于連續(xù)不間斷生產(chǎn),不需廢渣堆場(chǎng)及輔料運(yùn)輸。

      [1]肖萬平,黃祥華,董四祿.高效制酸新技術(shù)在大冶轉(zhuǎn)爐煙氣制酸技改工程的應(yīng)用[J].中國(guó)有色冶金,2007.

      [2]北京有色冶金設(shè)計(jì)研究總院等.重有色金屬冶煉設(shè)計(jì)手冊(cè)(鉛鋅鉍卷)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1996.

      [3]鉛鋅冶金學(xué)編委會(huì).鉛鋅冶金學(xué)[M].北京:科學(xué)出版社,2003.

      Practiceoftheionicliquidsdesulfurizationtechnologyanditsoptimization

      CHEN Peng

      The treatment of sulfuric acid tail gas with the ionic liquids desulfurization technology in Bayannaoer Zijin non-ferrous metals Co., Ltd. was simply presented, and the technology’s running situations, existed problems in recent years and modified effects were introduced in this paper.

      ionic liquids; tail gas treatment; technology optimization

      陳鵬(1979—),男,安微桐城市人,工程師,從事有色冶金生產(chǎn)管理工作。

      TF805.3

      B

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