王士鑫 繆志農(nóng) 任小花
(1.西華大學(xué)電氣信息學(xué)院,四川 成都 610039;2.攀枝花學(xué)院電氣信息學(xué)院,四川 攀枝花 617000)
SIMBA H1354潛孔鉆控制系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計
王士鑫1繆志農(nóng)2任小花1
(1.西華大學(xué)電氣信息學(xué)院,四川 成都 610039;2.攀枝花學(xué)院電氣信息學(xué)院,四川 攀枝花 617000)
介紹了SIMBA H1354潛孔鉆無線控制技術(shù)系統(tǒng)優(yōu)化的基本原理、裝置組成及應(yīng)用情況,并設(shè)計了一套結(jié)構(gòu)簡單、維修方便、靈活可靠的符合我國礦山條件的無線控制裝置和軟件控制系統(tǒng)。實驗和現(xiàn)場運行表明了優(yōu)化的系統(tǒng)實現(xiàn)了對SIMBA H1354潛孔鉆車的可靠、高效的無線控制。此設(shè)計思路和優(yōu)化方案不僅對提高礦山井下鉆孔工作的安全以及改善工作環(huán)境有著重要意義,同時對現(xiàn)行的潛孔鉆車控制系統(tǒng)的改造具有重要的參考價值。
潛孔鉆車 優(yōu)化 控制系統(tǒng) CAN總線
隨著地上礦業(yè)資源的減少,礦產(chǎn)開采逐漸轉(zhuǎn)移到了地下,地下采礦工藝技術(shù)得到了飛速發(fā)展,與其配套的鉆孔設(shè)備水平也不斷地提高。全球采礦設(shè)備總的發(fā)展和趨勢是將地上的設(shè)備引用到地下。由于我國制造業(yè)的鉆孔工具技術(shù)與西方發(fā)達國家還有較大差距,因此,應(yīng)用于各種地下工程的鉆孔設(shè)備大部分還是依靠進口[1-2]。我國很多鐵礦引進的是阿特拉斯公司的SIMBA H1354[3]潛孔鉆設(shè)備。對比于其他設(shè)備,SIMBA H1354不僅在性能和結(jié)構(gòu)上占有優(yōu)勢,而更重要的莫過于適合我國礦業(yè)的地下開采環(huán)境。但從安全事故上,還存在一定的缺陷:
(1)機車在工作過程中常移動,傳輸電纜會在地面拖動,不僅導(dǎo)致移動不方便,還容易出現(xiàn)磨損,諸如鉆孔落石和移動拖拽對電纜的破壞,影響控制信號傳輸,甚至設(shè)備停運。
(2)現(xiàn)有SIMBA H1354操作中,操作人員和操作臺直接暴露在井下環(huán)境中,井下作業(yè)環(huán)境惡劣,潮濕、噪音大、落石等不利因素都直接影響操作人員和設(shè)備的健康和安全,也不利于操作人員集中精力完成作業(yè)。長期以來,我國有些企業(yè)在引進吸收消化國外先進技術(shù)和設(shè)備的同時大膽創(chuàng)新,獨立自主地改進和開發(fā)適合國內(nèi)地下采礦環(huán)境現(xiàn)狀的鉆孔技術(shù),逐漸提高礦業(yè)地下開采的操作舒適性和安全性。本研究在攀鋼礦業(yè)的需求和協(xié)作下,對潛孔鉆SIMBA H1354的控制系統(tǒng)進行了優(yōu)化設(shè)計。
對于SIMBA H1354潛孔鉆控制系統(tǒng)的優(yōu)化主要是改進操作信號的傳輸方式,將原來電纜信號傳輸轉(zhuǎn)換成無線信號傳輸,以減少設(shè)備因電纜被砸而停運維修的次數(shù),同時減少運行拖拉對電纜的磨損,提高設(shè)備的使用壽命。總體設(shè)計思路如圖1所示。對于操作過程中的數(shù)字信號、模擬信號、CAN總線信號可通過單片機、CAN總線控制器、無線收發(fā)模塊等元件構(gòu)成的處理系統(tǒng)來完成,通過一定的軟件控制設(shè)計來實現(xiàn)數(shù)據(jù)的無線傳輸。為了減少安全事故,改善鉆孔技術(shù)人員的操作環(huán)境,設(shè)計了一款獨特的移動式密封小車,操作臺置于小車內(nèi),車體具備良好的防砸、除塵換氣、隔音防噪、溫度控制等功能。因小車部分另行加工,下面僅對信息傳輸優(yōu)化進行分析。
圖1 總體設(shè)計思路Fig.1 The overall design idea
依據(jù)設(shè)計的實施計劃,將系統(tǒng)總體設(shè)計分2個部分:機車端設(shè)計和操作端設(shè)計,分別如圖2、圖3所示。
圖2 機車端設(shè)計Fig.2 The design of locomotive end
圖3 操作端設(shè)計Fig.3 The design of operation end
系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計的原理是操作端的操作信號經(jīng)信號采集模塊獲取,然后將其送入單片機系統(tǒng);分析和處理后將需要傳送的數(shù)據(jù)送至無線數(shù)傳模塊發(fā)送器,將信號無線發(fā)送至機車端;經(jīng)機車端的無線數(shù)傳模塊接收,經(jīng)單片機系統(tǒng)還原處理將控制信號送入控制機構(gòu)進行驅(qū)動,完成設(shè)備操作。但CAN總線信號通過總線控制器、驅(qū)動器以及無線數(shù)傳模塊來實現(xiàn)總線信號的實時交互傳遞。
依據(jù)系統(tǒng)優(yōu)化目標方向,對SIMBA H1354潛孔鉆車的控制原理、運作方式及作業(yè)環(huán)境進行了科學(xué)性的分析對比,確定了性價比高且功能實現(xiàn)簡單的適合鉆車工作環(huán)境的系統(tǒng)設(shè)計方案。包含有主控單元模塊、CAN總線通信模塊、無線通信模塊。
2.1 主控單元模塊
基于單片機技術(shù)、CAN總線通信技術(shù)、無線數(shù)據(jù)通信技術(shù),本系統(tǒng)設(shè)計了以單片機為控制核心,輔以CAN總線控制及驅(qū)動和無線數(shù)據(jù)傳輸來實現(xiàn)SIMBA H1354潛孔鉆車的無線數(shù)據(jù)通信。主控單元除負責數(shù)據(jù)處理外,還要觸發(fā)無線通信模塊和CAN總線通信模塊工作,以便實現(xiàn)數(shù)據(jù)的無線傳輸,在整個系統(tǒng)中起著主導(dǎo)作用。無線通信模塊采用nRF24L01通信芯片[3],而CAN總線通信模塊采用MCP2515控制器和MCP2551驅(qū)動器[4-6],運用單片機MSP430f5438進行控制,實現(xiàn)系統(tǒng)的無線數(shù)據(jù)傳輸[7-9]。
2.2 CAN總線通信模塊
CAN是控制器局域網(wǎng)的簡稱,是一種串行數(shù)據(jù)通信總線,為現(xiàn)在工業(yè)數(shù)據(jù)通信的主流技術(shù)之一[7]。系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計完成了CAN總線數(shù)據(jù)節(jié)點與顯示屏之間的無線通信,為功能實現(xiàn)的設(shè)計核心。為了滿足操作臺顯示器實時顯示機車鉆頭傾角及打孔深度的要求,本部分作為獨立的模塊,系統(tǒng)上電即工作。硬件采用獨立式的MCP2515總線控制器及MCP2551總線驅(qū)動器,所要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)通過對控制器編寫入控制器芯片的發(fā)送緩沖區(qū)里發(fā)送出去,通過nRF24L01通信芯片實現(xiàn)無線通信,而目的節(jié)點則負責把數(shù)據(jù)接收到數(shù)據(jù)接收緩沖區(qū)里,運用單片機控制各器件的觸發(fā)。CAN總線通信硬件原理圖如圖4所示。
圖4 CAN總線通信硬件原理圖Fig.4 The hardware principle diagram of CAN bus communication
2.3 無線通信模塊
無線通信模塊采用nRF24L01通信芯片,該芯片具有內(nèi)置地址解碼器、選入現(xiàn)出堆棧區(qū)、解調(diào)處理器、時鐘處理器、GFSK濾波器、低噪聲放大器、頻率合成器、功率放大器等功能模塊,只需要很少的外圍元件,使用非常方便。同時,此芯片的通信頻段為2.4~2.5 GHz世界通用的ISM頻段的芯片,省去了申請使用特定頻段的麻煩。單片機MSP430f5438的串口與nRF24L01通信芯片相連接,實現(xiàn)信號的傳輸。操作端發(fā)送與機車端接收的硬件設(shè)計具有映射關(guān)系,具有通用性。
根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計分析,為了保證CAN總線信號的連續(xù)性,分別進行2部分的數(shù)據(jù)通信,即數(shù)字、模擬信號通信和CAN總線通信各用1個無線通信芯片。系統(tǒng)功能實現(xiàn)的軟件設(shè)計如圖5所示。但是,對于系統(tǒng)程序的設(shè)計將分為發(fā)送程序和接收程序設(shè)計。
圖5 系統(tǒng)功能實現(xiàn)的軟件設(shè)計Fig.5 The software design of achievement of system functions
3.1 發(fā)送程序結(jié)構(gòu)設(shè)計
一般情況下,程序設(shè)計首先編寫的就是初始化程序,再者就是功能性程序。對于本系統(tǒng)的發(fā)送程序,主要是單片機的初始化程序、nRF24L01的初始化程序、MCP2515的初始化程序、數(shù)據(jù)編碼發(fā)送程序。主程序開始將先調(diào)用單片機初始化程序,來完成工作參數(shù)設(shè)置,然后依據(jù)采集的操作信號的改變,調(diào)用數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù),向機車端發(fā)送控制信號。發(fā)送程序結(jié)構(gòu)設(shè)計的程序流程如圖6所示。
圖6 發(fā)送程序設(shè)計的程序流程Fig.6 The program flow chart of design to send program
3.2 接收程序結(jié)構(gòu)設(shè)計
相對于發(fā)送程序,機車端的接收程序設(shè)計可視為其反過程。同樣,具有單片機初始化程序、nRF24L01的初始化程序、MCP2515的初始化程序、數(shù)據(jù)解碼接收程序。其主程序開始調(diào)用完初始化程序后,設(shè)置工作參數(shù),根據(jù)操作端的操作信號的改變,調(diào)用數(shù)據(jù)接收函數(shù),通過解碼操作還原操作信號,實現(xiàn)對設(shè)備的控制。
本系統(tǒng)硬件設(shè)計中出現(xiàn)的干擾有過渡干擾、地線干擾、模擬開關(guān)帶來的各種環(huán)境噪聲干擾、電源中的噪聲干擾等。對于數(shù)?;旌想娐分械倪^渡干擾,設(shè)計時用鐵氧磁珠將模擬5 V和其他數(shù)字電路隔離來消除。地線干擾可將模擬地和數(shù)字地分開走線,為確保模擬信號的穩(wěn)定,可用1個電感將模擬地和信號地連接于1點。模擬開關(guān)帶來的干擾采用軟件延時加以消除。
對于無線電等外界的干擾,因礦井下具有天然屏蔽環(huán)境,有利于消除此干擾。
對于井下其他無線通信的干擾,本設(shè)計工作頻段選擇在2.4~2.5 GHz世界通用的ISM頻段,與其他通信頻段進行區(qū)分避免干擾產(chǎn)生。
通信過程中,不同巷道工作的設(shè)備之間可能出現(xiàn)的誤操作,在軟件設(shè)計過程中對不同的設(shè)備進行編號,采用設(shè)備配對的原則進行設(shè)計,排除誤操作的可能性。
通過工業(yè)試驗結(jié)果表明,本系統(tǒng)的設(shè)計能很好地實現(xiàn)無線數(shù)據(jù)通信,達到了工業(yè)控制的安全性、可靠性和實時性的要求。本設(shè)計為插拔式外接模塊,便于此系統(tǒng)的推廣。我們應(yīng)正視國內(nèi)鉆孔設(shè)備技術(shù)現(xiàn)狀,未來的鉆井工具的發(fā)展應(yīng)積極借鑒國外先進技術(shù)的同時還應(yīng)注重技術(shù)的自主創(chuàng)新性,本項目的實施為今后的鉆車進行改進積累了經(jīng)驗。
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(責任編輯 徐志宏)
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Wang Shixin1Miao Zhinong2Ren Xiaohua1
(1.SchoolofElectricalandInformationEngineering,XihuaUniversity,Chengdu610039,China; 2.SchoolofElectricalandInformationEngineering,PanzhihuaUniversity,Panzhihua617000,China)
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DTH drill,Optimization,Control system,CAN bus
2013-11-22
王士鑫(1987—),男,碩士研究生。
TD63+2.9
A
1001-1250(2014)-01-116-04