洪鳳平, 陳超玉, 鄭宇華, 王長江
(南車株洲電機(jī)有限公司,湖南 株洲 412001)
由于電機(jī)轉(zhuǎn)子中心慣性軸線與回轉(zhuǎn)軸線并不完全重合,旋轉(zhuǎn)時(shí)將產(chǎn)生慣性力,對支撐處的軸承產(chǎn)生動(dòng)壓力從而引起電機(jī)振動(dòng)。高速交流牽引電機(jī)的額定運(yùn)行速度約4140r/min,最高運(yùn)行速度可達(dá)6120r/min,電機(jī)振動(dòng)會加劇軸承與軸頸的磨損,造成軸承早期失效甚至抱死,給高速鐵路的安全運(yùn)營帶來極大隱患。因此,分析及解決高速交流牽引電機(jī)振動(dòng)問題對于確保高速鐵路持續(xù)可靠運(yùn)營具有重要意義。
4臺300kW高速交流牽引電機(jī)于同一批次生產(chǎn),組裝后在試驗(yàn)臺進(jìn)行出廠試驗(yàn)的振動(dòng)試驗(yàn)項(xiàng)目中,轉(zhuǎn)速2000r/min以內(nèi)振動(dòng)平穩(wěn)。當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到3000r/min后,傳動(dòng)端及懸掛部位振動(dòng)速度出現(xiàn)超標(biāo)。轉(zhuǎn)速達(dá)到3600r/min及以上時(shí),軸向、徑向及懸掛部位振動(dòng)開始整體上升。其中,傳動(dòng)端水平向及懸掛端軸向振動(dòng)速度上升明顯。圖1是按照《GB 10068—2008 軸中心高為56mm及以上電機(jī)的機(jī)械振動(dòng) 振動(dòng)的測量、評定及限值》,置于彈性墊上的測量點(diǎn)示意圖。
圖1 振動(dòng)速度測量點(diǎn)
圖中,1、2、3點(diǎn)分別表示傳動(dòng)端軸向、徑向水平方向及垂直方向,4、5、6點(diǎn)分別表示非傳動(dòng)端軸向、徑向水平方向及垂直方向,7、8、9點(diǎn)分別表示懸掛端軸向、徑向水平方向及垂直方向。
表1選取了其中2臺電機(jī)在3000r/min及6000r/min 時(shí)的振動(dòng)速度數(shù)據(jù)。
表1 2臺300kW高速交流牽引電機(jī)振動(dòng)數(shù)據(jù) (單位: mm·s-1)
電機(jī)振動(dòng)在電磁方面的原因如下: (1) 三相電壓不平衡;(2) 轉(zhuǎn)子籠條斷裂;(3) 三相電流不平衡,各相電阻電抗不平衡;(4) 電機(jī)自身設(shè)計(jì)缺陷,定轉(zhuǎn)子配合問題。
高速三相異步電動(dòng)機(jī)發(fā)生劇烈振動(dòng)時(shí)通常在機(jī)械方面的原因主要有以下幾種情況: (1) 電機(jī)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡不良;(2) 軸伸彎曲;(3) 軸承中心不正;(4) 軸頸、軸套配合緊力不夠,引起軸承跑內(nèi)圈,軸承跑外圈;(5) 軸承間隙過大;(6) 其他機(jī)械部分引起。
從實(shí)際的檢測結(jié)果發(fā)現(xiàn),電機(jī)振動(dòng)增大后,電機(jī)電壓及電流并無明顯變化,電機(jī)本身也無發(fā)熱等現(xiàn)象,排除電氣故障原因,初步診斷為電機(jī)自身機(jī)械方面引起。
同時(shí),電機(jī)轉(zhuǎn)子平衡塊檢查無異常,組裝后的軸承游隙約0.025mm,轉(zhuǎn)軸跳動(dòng)量小于 0.04mm,檢查電機(jī)底角及軸承座固定螺栓,均無松動(dòng)跡象。用聽診器傾聽兩側(cè)軸承聲音,也未見異常。
但是,在該型電機(jī)基礎(chǔ)上改進(jìn)的350kW高速交流牽引電機(jī),各轉(zhuǎn)速下振動(dòng)速度卻無異常。
通過詳細(xì)比對分析,除線圈匝數(shù)增加、鐵心加長外,該兩種型號電機(jī)在轉(zhuǎn)軸錐度部位也存在一定差異。350kW電機(jī)轉(zhuǎn)軸與聯(lián)軸節(jié)采用的是純錐度配合,錐度為1/50。300kW電機(jī)轉(zhuǎn)軸與聯(lián)軸節(jié)采用的是錐度加鍵的配合形式,錐度為1/10,轉(zhuǎn)軸上存在一個(gè)鍵槽。
為驗(yàn)證轉(zhuǎn)軸鍵槽所引起的不平衡量對電機(jī)振動(dòng)是否存在較大影響,根據(jù)《GB/T 16908—1997 機(jī)械振動(dòng) 軸與配合件平衡的鍵準(zhǔn)則》中半鍵準(zhǔn)則,在鍵槽部位安裝了一個(gè)仿輪廓形半鍵(即動(dòng)平衡用半鍵)后,重新對該4臺電機(jī)進(jìn)行振動(dòng)試驗(yàn)。表2再次選取了先前2臺電機(jī)安裝半鍵后3000r/min 及6000r/min時(shí)的振動(dòng)速度數(shù)據(jù)。
從數(shù)據(jù)中可看出,安裝半鍵后的2臺電機(jī)振動(dòng)速度均在限值以內(nèi),對另外2臺電機(jī)進(jìn)行的前后對比試驗(yàn)中,也同樣得出相同結(jié)論。因此,可初步判斷,轉(zhuǎn)軸鍵槽所引起的不平衡量是造成電機(jī)振動(dòng)的主要原因。
表2 安裝半鍵后的振動(dòng)數(shù)據(jù) (單位: mm·s-1)
圖2 不平衡轉(zhuǎn)換圖
他們引起的電機(jī)垂直方向振動(dòng)的分量為Fp=Fsin(ωt+φ1)和Tp=Tsin(ωt+φ2)。根據(jù)牛頓運(yùn)動(dòng)定律和轉(zhuǎn)動(dòng)方程式,F(xiàn)p和Tp初相角為零時(shí),電機(jī)在X-θ坐標(biāo)系(θ為電機(jī)前后繞重心上下旋轉(zhuǎn)的角度,逆時(shí)針為正)的振動(dòng)微分方程式如下:
I?-(k1f1-k2f2)x+(k1f1+k2f2)θ=Tsinωt
當(dāng)電機(jī)軸向?qū)ΨQ時(shí),即有l(wèi)1=l2=l/2,d1=d2=d/2,r1=r2=r,f1=f2=f/2,k1=k2=k/2,可求得2、5點(diǎn)的振速幅值。其中,l1、l2分別為電機(jī)重心到2、5點(diǎn)的距離。
V2.5=-(m1±m(xù)2)rω/M?(m1?m2)rdlω/4I
正負(fù)號上下(前后)分別用于2、5測點(diǎn)的振速。
對于該4臺軸伸端存在鍵槽的電機(jī),屬于單面不平衡情況,振速幅值算式可進(jìn)一步簡化,從而得到:
V2.5=-m1rω/M?m1rdlω/4I
轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量可參照圓柱體的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量算式I=mr2/2進(jìn)行計(jì)算。其中,r為圓柱體半徑,m為圓柱體重量。
表3列出了鍵槽引起的不平衡量造成的電機(jī)振動(dòng)的計(jì)算值與試驗(yàn)值。從表中可看出,測點(diǎn)2與測點(diǎn)5振速的計(jì)算值與試驗(yàn)值十分接近。但由于計(jì)算值沒有考慮軸承、電磁以及動(dòng)平衡后殘余不平衡量的影響,計(jì)算值與試驗(yàn)值整體存在一定的偏差。
表3 鍵槽不平衡量引起的電機(jī)振動(dòng)值
圖3、圖4、圖5分別示出了無半鍵時(shí),4臺電機(jī)測點(diǎn)2、5、1的振速隨電機(jī)轉(zhuǎn)速不斷提高的變化情況。圖6、圖7、圖8分別示出了安裝半鍵后,4臺電機(jī)測點(diǎn)2、5、1的振速隨電機(jī)轉(zhuǎn)速不斷提高的變化情況。
圖3 4臺電機(jī)測點(diǎn)2振動(dòng)速度變化曲線(無半鍵)
圖4 4臺電機(jī)測點(diǎn)5振動(dòng)速度變化曲線(無半鍵)
圖5 4臺電機(jī)測點(diǎn)1振動(dòng)速度變化曲線(無半鍵)
圖6 4臺電機(jī)測點(diǎn)2振動(dòng)速度變化曲線(有半鍵)
圖7 4臺電機(jī)測點(diǎn)5振動(dòng)速度變化曲線(有半鍵)
圖8 4臺電機(jī)測點(diǎn)1振動(dòng)速度變化曲線(有半鍵)
(1) 轉(zhuǎn)子軸伸端鍵槽所引起的不平衡是造成電機(jī)振動(dòng)的主要原因。通過設(shè)計(jì)專門的仿輪廓半鍵工裝安裝至鍵槽內(nèi),填充鍵槽造成的轉(zhuǎn)子不平衡量,電機(jī)振動(dòng)超差問題得到解決。
(2) 對于鍵槽一類的單面不平衡情況,不平衡量發(fā)生端的振動(dòng)值要明顯大于另一端,與振動(dòng)微分方程的推導(dǎo)過程分析相一致。
(3) 從推導(dǎo)得出的振速算式可看出,除角速度外,轉(zhuǎn)子兩校正平面的不平衡量、不平衡半徑、電機(jī)質(zhì)量等其他參數(shù)均為定值,因此振動(dòng)速度與旋轉(zhuǎn)角速度實(shí)際應(yīng)當(dāng)呈線性關(guān)系,與圖2測點(diǎn)2的振動(dòng)速度變化取線相吻合。
(4) 從圖4、圖5的振動(dòng)速度曲線可看出,在1000~3000r/min轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),電機(jī)非鍵槽端徑向及鍵槽端軸向振動(dòng)速度并未與角速度呈現(xiàn)線性關(guān)系,這是由于轉(zhuǎn)動(dòng)慣量I的計(jì)算值偏小、振動(dòng)主要受電磁、軸承等其他因素影響造成,這也是表3中測點(diǎn)5在轉(zhuǎn)速3000r/min時(shí)振速與計(jì)算值偏差較大的原因。當(dāng)轉(zhuǎn)速高于3000r/min后,振動(dòng)速度與角速度開始呈現(xiàn)明顯的線性關(guān)系,由鍵槽引起的不平衡量對振動(dòng)逐漸起主導(dǎo)作用。
(5) 在以往的不平衡量對電機(jī)振動(dòng)的影響分析文獻(xiàn)中認(rèn)為,轉(zhuǎn)子殘余不平衡量是電機(jī)徑向振動(dòng)的主要原因。但是,從圖5測點(diǎn)1電機(jī)轉(zhuǎn)子鍵槽端軸向的振動(dòng)速度變化曲線中可看出,電機(jī)軸向振動(dòng)速度在轉(zhuǎn)速高于3000r/min時(shí),與角速度也開始呈現(xiàn)明顯的線性比例關(guān)系。由此說明,對于轉(zhuǎn)軸錐度小、鍵槽傾斜度大的電機(jī),其鍵槽部位不平衡量所形成的離心力不再完全垂直于電機(jī)旋轉(zhuǎn)軸線,而是存在一定的傾斜角度,形成軸向方向的激振力分量,從而對電機(jī)軸向振動(dòng)造成影響,其也同樣可以通過振動(dòng)微分方程進(jìn)行分析計(jì)算。因此,在類似該類型電機(jī)的軸向振動(dòng)分析過程中,不能單純考慮軸承徑向游隙及軸向尺寸累計(jì)誤差等因素。
高速交流牽引電動(dòng)機(jī)是軌道牽引動(dòng)力的來源,是動(dòng)車組最重要的部件之一,其可靠性直接關(guān)系到車輛能否正常運(yùn)行,而電機(jī)振動(dòng)更是直接影響軸承的使用壽命乃至電機(jī)的運(yùn)行安全。本文對于振動(dòng)問題的分析同樣適用于其他由于殘余不平衡量引起的電機(jī)振動(dòng)。
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