黃正華
摘要:文章介紹了第一煉鋼廠150t連鑄作業(yè)區(qū)為減少LZ鋼漏鋼而采取的一系列改進(jìn)措施:優(yōu)化結(jié)晶器軟水流量,優(yōu)化二冷制度,對(duì)在線結(jié)晶器過鋼量的控制,優(yōu)化溫度拉速制度等,并取得了較好的效果,150t連鑄生產(chǎn)LZ鋼的溢漏率由原來的0.5%減少到現(xiàn)在的0.1%。
關(guān)鍵詞:LZ鋼;漏鋼;軟水流量;二冷制度;過鋼量;溫度拉速制度
中圖分類號(hào):TF777 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)19-0056-02
2012年隨著八一鋼鐵股份有限公司第一煉鋼廠150t轉(zhuǎn)爐產(chǎn)線工程的結(jié)束,第一煉鋼廠150t連鑄10機(jī)10流小方坯連鑄機(jī)于8月份開始投產(chǎn),主要生產(chǎn)鋼種包括熱軋光圓鋼筋系列、熱軋帶肋鋼筋系列、抽油桿鋼系列、彈簧鋼系列、硬線鋼系列、焊絲鋼系列、齒輪鋼、77Mn、82B等50個(gè)鋼種。150t連鑄10機(jī)10流小方坯連鑄機(jī)于2013年1月份開始生產(chǎn)LZ鋼,在澆鑄LZ鋼的過程中漏鋼事故較多,平均拉速慢,產(chǎn)能受到很大影響。為此,對(duì)澆鑄LZ鋼時(shí)漏鋼的成因進(jìn)行分析,找出解決漏鋼的辦法。通過對(duì)澆鑄工藝的優(yōu)化,取得了良好的效果。
1 裝備與工藝條件
1.1 裝備條件
鑄機(jī):10機(jī)10流弧形連鑄機(jī);澆鑄半徑:R10000;澆鑄斷面:150×150mm;爐機(jī)匹配:一機(jī)對(duì)一爐;定尺:10m,12m;中間包澆注形式:塞棒-浸入式水口,保護(hù)渣保護(hù)澆注;引錠桿形式:剛性引錠桿;拉矯形式:漸近矯直;切割形式:火焰切割機(jī)。
1.2 工藝條件
結(jié)晶器:窄縫導(dǎo)流水套式結(jié)晶器;
水縫:4mm;
軟水壓力:≥1.0MPa;
長度:900mm;
材質(zhì):磷脫氧銅;
銅管形式:帶錐度弧管式(連續(xù)錐度);
二次冷卻區(qū)分四段。
2 LZ鋼漏鋼產(chǎn)生的原因分析
2.1 LZ鋼坯殼的裂紋敏感性強(qiáng)
LZ鋼屬于低碳鋼,其在結(jié)晶器內(nèi)形成的初生坯殼,在固相線以下25℃~50℃時(shí)發(fā)生包晶反應(yīng)(δ+L=γ),并伴隨較大的線性收縮,坯殼與結(jié)晶器脫離產(chǎn)生較大的縫隙,導(dǎo)出熱流減少,坯殼變薄,而且厚度不均勻。當(dāng)坯殼所受應(yīng)力超過其抗拉強(qiáng)度時(shí),在坯殼薄弱處產(chǎn)生應(yīng)力集中出現(xiàn)細(xì)小縱裂紋,出結(jié)晶器坯殼由于失去支撐以及受二冷強(qiáng)度影響,裂紋進(jìn)一步擴(kuò)大,發(fā)生漏鋼。相同冷卻條件下,低合金鋼比普碳鋼溫降速度大,凝固快,在一次冷卻不均勻時(shí),坯殼厚度差別更大,裂紋敏感性更強(qiáng),在熱應(yīng)力和形變應(yīng)力的作用下,易在坯殼薄弱處開裂,從而極易發(fā)生角裂漏鋼。2013年1~5月份150t連鑄共生產(chǎn)LZ鋼515爐,漏鋼次數(shù)26次,除2次卷渣漏鋼,1次結(jié)晶器振動(dòng)跳鋼殼漏鋼外,其余23次均為角部縱裂漏鋼。在23次角部縱裂漏鋼中有22次發(fā)生在出結(jié)晶器和二冷一區(qū)間。
2.2 結(jié)晶器的影響
(1)銅管內(nèi)腔倒錐度的影響,結(jié)晶器傳熱的熱阻主要是氣隙,氣隙小則熱阻小,氣隙大,則熱阻大。結(jié)晶器使用前期,銅管內(nèi)腔曲線比較接近坯殼收縮曲線,氣隙均勻,傳熱均勻,坯殼厚度也較均勻。在使用的過程中銅管不斷的磨損和受熱變形。在使用的中后期總錐度不斷變小,而且彎月面下傳熱量大,銅管局部發(fā)生變形,也增加了坯殼的不均勻性。
(2)結(jié)晶器內(nèi)軟水流量的影響,通過對(duì)LZ鋼的漏鋼鑄坯切樣分析,發(fā)現(xiàn)漏鋼的鑄坯四面坯殼厚度明顯不等,這說明主要原因是由于鑄坯在結(jié)晶器內(nèi)的冷卻不均勻。針對(duì)LZ鋼的包晶反應(yīng)、線收縮大等特點(diǎn),采用適當(dāng)?shù)慕档徒Y(jié)晶器內(nèi)軟水流量的方法,有利于提高鑄坯坯殼與結(jié)晶器整個(gè)長度上的接觸,使坯殼均勻、充分地生長,減少裂紋的產(chǎn)生。
2.3 過熱度和拉速的影響
角部裂紋漏鋼與中包溫度與拉速關(guān)系密切,保證鋼水有一定的過熱度,能保證鋼水順利澆完。理論研究表明,過熱度每增加10℃,結(jié)晶器出口坯殼厚度減少3%,溫度過高,拉速偏快,就會(huì)造成出結(jié)晶器坯殼厚度較薄,出結(jié)晶器后容易產(chǎn)生角部裂紋漏鋼。
3 具體措施
4 取得的效果
經(jīng)過工藝優(yōu)化,150t連鑄生產(chǎn)LZ鋼的澆鑄情況得到很大的改觀,漏鋼事故大幅降低。2013年1~5月份生產(chǎn)LZ鋼的溢漏率為0.5%(共澆注515爐,漏鋼26次),調(diào)整后,2013年6~8月份生產(chǎn)LZ鋼的溢漏率為0.1%(共澆注299爐,漏鋼3次)。
5 結(jié)論
(1)銅管內(nèi)腔尺寸不合理和結(jié)晶器軟水流量偏大是造成150t連鑄10機(jī)10流連鑄機(jī)LZ鋼角裂漏鋼的主要原因。
(2)二冷一區(qū)、二區(qū)冷卻強(qiáng)度偏弱是造成LZ鋼角裂漏鋼的重要原因。
(3)高過熱度情況下拉速偏快是造成LZ鋼角裂漏鋼的重要原因。
參考文獻(xiàn)
[1] 陳家祥.連鑄煉鋼手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1995.
[2] 徐志洋,姜紅軍.小方坯連鑄機(jī)漏鋼事故分析及防止措施[J].馬鋼科研,1999,(4).endprint
摘要:文章介紹了第一煉鋼廠150t連鑄作業(yè)區(qū)為減少LZ鋼漏鋼而采取的一系列改進(jìn)措施:優(yōu)化結(jié)晶器軟水流量,優(yōu)化二冷制度,對(duì)在線結(jié)晶器過鋼量的控制,優(yōu)化溫度拉速制度等,并取得了較好的效果,150t連鑄生產(chǎn)LZ鋼的溢漏率由原來的0.5%減少到現(xiàn)在的0.1%。
關(guān)鍵詞:LZ鋼;漏鋼;軟水流量;二冷制度;過鋼量;溫度拉速制度
中圖分類號(hào):TF777 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)19-0056-02
2012年隨著八一鋼鐵股份有限公司第一煉鋼廠150t轉(zhuǎn)爐產(chǎn)線工程的結(jié)束,第一煉鋼廠150t連鑄10機(jī)10流小方坯連鑄機(jī)于8月份開始投產(chǎn),主要生產(chǎn)鋼種包括熱軋光圓鋼筋系列、熱軋帶肋鋼筋系列、抽油桿鋼系列、彈簧鋼系列、硬線鋼系列、焊絲鋼系列、齒輪鋼、77Mn、82B等50個(gè)鋼種。150t連鑄10機(jī)10流小方坯連鑄機(jī)于2013年1月份開始生產(chǎn)LZ鋼,在澆鑄LZ鋼的過程中漏鋼事故較多,平均拉速慢,產(chǎn)能受到很大影響。為此,對(duì)澆鑄LZ鋼時(shí)漏鋼的成因進(jìn)行分析,找出解決漏鋼的辦法。通過對(duì)澆鑄工藝的優(yōu)化,取得了良好的效果。
1 裝備與工藝條件
1.1 裝備條件
鑄機(jī):10機(jī)10流弧形連鑄機(jī);澆鑄半徑:R10000;澆鑄斷面:150×150mm;爐機(jī)匹配:一機(jī)對(duì)一爐;定尺:10m,12m;中間包澆注形式:塞棒-浸入式水口,保護(hù)渣保護(hù)澆注;引錠桿形式:剛性引錠桿;拉矯形式:漸近矯直;切割形式:火焰切割機(jī)。
1.2 工藝條件
結(jié)晶器:窄縫導(dǎo)流水套式結(jié)晶器;
水縫:4mm;
軟水壓力:≥1.0MPa;
長度:900mm;
材質(zhì):磷脫氧銅;
銅管形式:帶錐度弧管式(連續(xù)錐度);
二次冷卻區(qū)分四段。
2 LZ鋼漏鋼產(chǎn)生的原因分析
2.1 LZ鋼坯殼的裂紋敏感性強(qiáng)
LZ鋼屬于低碳鋼,其在結(jié)晶器內(nèi)形成的初生坯殼,在固相線以下25℃~50℃時(shí)發(fā)生包晶反應(yīng)(δ+L=γ),并伴隨較大的線性收縮,坯殼與結(jié)晶器脫離產(chǎn)生較大的縫隙,導(dǎo)出熱流減少,坯殼變薄,而且厚度不均勻。當(dāng)坯殼所受應(yīng)力超過其抗拉強(qiáng)度時(shí),在坯殼薄弱處產(chǎn)生應(yīng)力集中出現(xiàn)細(xì)小縱裂紋,出結(jié)晶器坯殼由于失去支撐以及受二冷強(qiáng)度影響,裂紋進(jìn)一步擴(kuò)大,發(fā)生漏鋼。相同冷卻條件下,低合金鋼比普碳鋼溫降速度大,凝固快,在一次冷卻不均勻時(shí),坯殼厚度差別更大,裂紋敏感性更強(qiáng),在熱應(yīng)力和形變應(yīng)力的作用下,易在坯殼薄弱處開裂,從而極易發(fā)生角裂漏鋼。2013年1~5月份150t連鑄共生產(chǎn)LZ鋼515爐,漏鋼次數(shù)26次,除2次卷渣漏鋼,1次結(jié)晶器振動(dòng)跳鋼殼漏鋼外,其余23次均為角部縱裂漏鋼。在23次角部縱裂漏鋼中有22次發(fā)生在出結(jié)晶器和二冷一區(qū)間。
2.2 結(jié)晶器的影響
(1)銅管內(nèi)腔倒錐度的影響,結(jié)晶器傳熱的熱阻主要是氣隙,氣隙小則熱阻小,氣隙大,則熱阻大。結(jié)晶器使用前期,銅管內(nèi)腔曲線比較接近坯殼收縮曲線,氣隙均勻,傳熱均勻,坯殼厚度也較均勻。在使用的過程中銅管不斷的磨損和受熱變形。在使用的中后期總錐度不斷變小,而且彎月面下傳熱量大,銅管局部發(fā)生變形,也增加了坯殼的不均勻性。
(2)結(jié)晶器內(nèi)軟水流量的影響,通過對(duì)LZ鋼的漏鋼鑄坯切樣分析,發(fā)現(xiàn)漏鋼的鑄坯四面坯殼厚度明顯不等,這說明主要原因是由于鑄坯在結(jié)晶器內(nèi)的冷卻不均勻。針對(duì)LZ鋼的包晶反應(yīng)、線收縮大等特點(diǎn),采用適當(dāng)?shù)慕档徒Y(jié)晶器內(nèi)軟水流量的方法,有利于提高鑄坯坯殼與結(jié)晶器整個(gè)長度上的接觸,使坯殼均勻、充分地生長,減少裂紋的產(chǎn)生。
2.3 過熱度和拉速的影響
角部裂紋漏鋼與中包溫度與拉速關(guān)系密切,保證鋼水有一定的過熱度,能保證鋼水順利澆完。理論研究表明,過熱度每增加10℃,結(jié)晶器出口坯殼厚度減少3%,溫度過高,拉速偏快,就會(huì)造成出結(jié)晶器坯殼厚度較薄,出結(jié)晶器后容易產(chǎn)生角部裂紋漏鋼。
3 具體措施
4 取得的效果
經(jīng)過工藝優(yōu)化,150t連鑄生產(chǎn)LZ鋼的澆鑄情況得到很大的改觀,漏鋼事故大幅降低。2013年1~5月份生產(chǎn)LZ鋼的溢漏率為0.5%(共澆注515爐,漏鋼26次),調(diào)整后,2013年6~8月份生產(chǎn)LZ鋼的溢漏率為0.1%(共澆注299爐,漏鋼3次)。
5 結(jié)論
(1)銅管內(nèi)腔尺寸不合理和結(jié)晶器軟水流量偏大是造成150t連鑄10機(jī)10流連鑄機(jī)LZ鋼角裂漏鋼的主要原因。
(2)二冷一區(qū)、二區(qū)冷卻強(qiáng)度偏弱是造成LZ鋼角裂漏鋼的重要原因。
(3)高過熱度情況下拉速偏快是造成LZ鋼角裂漏鋼的重要原因。
參考文獻(xiàn)
[1] 陳家祥.連鑄煉鋼手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1995.
[2] 徐志洋,姜紅軍.小方坯連鑄機(jī)漏鋼事故分析及防止措施[J].馬鋼科研,1999,(4).endprint
摘要:文章介紹了第一煉鋼廠150t連鑄作業(yè)區(qū)為減少LZ鋼漏鋼而采取的一系列改進(jìn)措施:優(yōu)化結(jié)晶器軟水流量,優(yōu)化二冷制度,對(duì)在線結(jié)晶器過鋼量的控制,優(yōu)化溫度拉速制度等,并取得了較好的效果,150t連鑄生產(chǎn)LZ鋼的溢漏率由原來的0.5%減少到現(xiàn)在的0.1%。
關(guān)鍵詞:LZ鋼;漏鋼;軟水流量;二冷制度;過鋼量;溫度拉速制度
中圖分類號(hào):TF777 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)19-0056-02
2012年隨著八一鋼鐵股份有限公司第一煉鋼廠150t轉(zhuǎn)爐產(chǎn)線工程的結(jié)束,第一煉鋼廠150t連鑄10機(jī)10流小方坯連鑄機(jī)于8月份開始投產(chǎn),主要生產(chǎn)鋼種包括熱軋光圓鋼筋系列、熱軋帶肋鋼筋系列、抽油桿鋼系列、彈簧鋼系列、硬線鋼系列、焊絲鋼系列、齒輪鋼、77Mn、82B等50個(gè)鋼種。150t連鑄10機(jī)10流小方坯連鑄機(jī)于2013年1月份開始生產(chǎn)LZ鋼,在澆鑄LZ鋼的過程中漏鋼事故較多,平均拉速慢,產(chǎn)能受到很大影響。為此,對(duì)澆鑄LZ鋼時(shí)漏鋼的成因進(jìn)行分析,找出解決漏鋼的辦法。通過對(duì)澆鑄工藝的優(yōu)化,取得了良好的效果。
1 裝備與工藝條件
1.1 裝備條件
鑄機(jī):10機(jī)10流弧形連鑄機(jī);澆鑄半徑:R10000;澆鑄斷面:150×150mm;爐機(jī)匹配:一機(jī)對(duì)一爐;定尺:10m,12m;中間包澆注形式:塞棒-浸入式水口,保護(hù)渣保護(hù)澆注;引錠桿形式:剛性引錠桿;拉矯形式:漸近矯直;切割形式:火焰切割機(jī)。
1.2 工藝條件
結(jié)晶器:窄縫導(dǎo)流水套式結(jié)晶器;
水縫:4mm;
軟水壓力:≥1.0MPa;
長度:900mm;
材質(zhì):磷脫氧銅;
銅管形式:帶錐度弧管式(連續(xù)錐度);
二次冷卻區(qū)分四段。
2 LZ鋼漏鋼產(chǎn)生的原因分析
2.1 LZ鋼坯殼的裂紋敏感性強(qiáng)
LZ鋼屬于低碳鋼,其在結(jié)晶器內(nèi)形成的初生坯殼,在固相線以下25℃~50℃時(shí)發(fā)生包晶反應(yīng)(δ+L=γ),并伴隨較大的線性收縮,坯殼與結(jié)晶器脫離產(chǎn)生較大的縫隙,導(dǎo)出熱流減少,坯殼變薄,而且厚度不均勻。當(dāng)坯殼所受應(yīng)力超過其抗拉強(qiáng)度時(shí),在坯殼薄弱處產(chǎn)生應(yīng)力集中出現(xiàn)細(xì)小縱裂紋,出結(jié)晶器坯殼由于失去支撐以及受二冷強(qiáng)度影響,裂紋進(jìn)一步擴(kuò)大,發(fā)生漏鋼。相同冷卻條件下,低合金鋼比普碳鋼溫降速度大,凝固快,在一次冷卻不均勻時(shí),坯殼厚度差別更大,裂紋敏感性更強(qiáng),在熱應(yīng)力和形變應(yīng)力的作用下,易在坯殼薄弱處開裂,從而極易發(fā)生角裂漏鋼。2013年1~5月份150t連鑄共生產(chǎn)LZ鋼515爐,漏鋼次數(shù)26次,除2次卷渣漏鋼,1次結(jié)晶器振動(dòng)跳鋼殼漏鋼外,其余23次均為角部縱裂漏鋼。在23次角部縱裂漏鋼中有22次發(fā)生在出結(jié)晶器和二冷一區(qū)間。
2.2 結(jié)晶器的影響
(1)銅管內(nèi)腔倒錐度的影響,結(jié)晶器傳熱的熱阻主要是氣隙,氣隙小則熱阻小,氣隙大,則熱阻大。結(jié)晶器使用前期,銅管內(nèi)腔曲線比較接近坯殼收縮曲線,氣隙均勻,傳熱均勻,坯殼厚度也較均勻。在使用的過程中銅管不斷的磨損和受熱變形。在使用的中后期總錐度不斷變小,而且彎月面下傳熱量大,銅管局部發(fā)生變形,也增加了坯殼的不均勻性。
(2)結(jié)晶器內(nèi)軟水流量的影響,通過對(duì)LZ鋼的漏鋼鑄坯切樣分析,發(fā)現(xiàn)漏鋼的鑄坯四面坯殼厚度明顯不等,這說明主要原因是由于鑄坯在結(jié)晶器內(nèi)的冷卻不均勻。針對(duì)LZ鋼的包晶反應(yīng)、線收縮大等特點(diǎn),采用適當(dāng)?shù)慕档徒Y(jié)晶器內(nèi)軟水流量的方法,有利于提高鑄坯坯殼與結(jié)晶器整個(gè)長度上的接觸,使坯殼均勻、充分地生長,減少裂紋的產(chǎn)生。
2.3 過熱度和拉速的影響
角部裂紋漏鋼與中包溫度與拉速關(guān)系密切,保證鋼水有一定的過熱度,能保證鋼水順利澆完。理論研究表明,過熱度每增加10℃,結(jié)晶器出口坯殼厚度減少3%,溫度過高,拉速偏快,就會(huì)造成出結(jié)晶器坯殼厚度較薄,出結(jié)晶器后容易產(chǎn)生角部裂紋漏鋼。
3 具體措施
4 取得的效果
經(jīng)過工藝優(yōu)化,150t連鑄生產(chǎn)LZ鋼的澆鑄情況得到很大的改觀,漏鋼事故大幅降低。2013年1~5月份生產(chǎn)LZ鋼的溢漏率為0.5%(共澆注515爐,漏鋼26次),調(diào)整后,2013年6~8月份生產(chǎn)LZ鋼的溢漏率為0.1%(共澆注299爐,漏鋼3次)。
5 結(jié)論
(1)銅管內(nèi)腔尺寸不合理和結(jié)晶器軟水流量偏大是造成150t連鑄10機(jī)10流連鑄機(jī)LZ鋼角裂漏鋼的主要原因。
(2)二冷一區(qū)、二區(qū)冷卻強(qiáng)度偏弱是造成LZ鋼角裂漏鋼的重要原因。
(3)高過熱度情況下拉速偏快是造成LZ鋼角裂漏鋼的重要原因。
參考文獻(xiàn)
[1] 陳家祥.連鑄煉鋼手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1995.
[2] 徐志洋,姜紅軍.小方坯連鑄機(jī)漏鋼事故分析及防止措施[J].馬鋼科研,1999,(4).endprint