王芝賢
(中國航空計算技術(shù)研究所,陜西 西安 710068)
傳統(tǒng)PTH工藝已經(jīng)在印制板行業(yè)廣泛使用,但隨著行業(yè)的發(fā)展,傳統(tǒng)PTH工藝面臨諸多挑戰(zhàn),面對越來越多的新材料,越來越高的質(zhì)量要求,任何一家印制板企業(yè)在這種形勢下,都面臨著設(shè)備轉(zhuǎn)型、工藝改進和配方優(yōu)化等問題。本文就是在這種形勢下,提出一種在不改變設(shè)備條件、溶液體系的前提下,通過調(diào)整原有工藝和溶液配方來實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的方法。實驗表明,這是一種有前途的改進方法。
近年來,交付用戶的印制板產(chǎn)品在焊接后或高低溫試驗后出現(xiàn)孔壁拉脫現(xiàn)象,導(dǎo)致報廢,造成用戶抱怨,產(chǎn)品進度拖延。通過金相切片觀察,發(fā)現(xiàn)裂紋處都發(fā)生在鍍銅層和孔內(nèi)銅環(huán)間。
使用安美特PTH HC系列藥水對中Tg(S1141,140 ℃)基板進行孔金屬化多年,一直未出現(xiàn)異常狀況,近期更換高Tg(S1170,175 ℃)基板后,便頻繁發(fā)生多層板孔壁微裂問題,在加強除膠條件(兩次除膠)后,仍然沒有明顯改善,我們對缺陷處進行SEM和EDX 分析,沒有發(fā)現(xiàn)特別異常元素或雜物。
經(jīng)過統(tǒng)計歷史故障發(fā)現(xiàn):發(fā)生孔壁微裂的板子都是在新配化銅槽當天到第三天期間生產(chǎn)的,后期所做的板極少發(fā)生孔壁微裂。部分板子在熱風整平焊錫后的切片分析發(fā)現(xiàn)孔壁微裂,部分在熱沖擊(先烘烤130 ℃,4 h,漂錫一次,288 ℃)后發(fā)現(xiàn)孔壁微裂。有部分從用戶端反饋信號不通現(xiàn)象,切片分析為內(nèi)聯(lián)異常。
從故障現(xiàn)象進行分析,判斷為印制板耐熱性問題,理論上分析與印制板耐熱性有關(guān)的過程為:層壓、鉆孔和孔金屬化三個過程,其中孔金屬化為關(guān)鍵影響因素。針對這三個過程,設(shè)計實驗方案加以驗證。
3.1.1 目的
通過研究印制板不同后固方式對層壓后Tg溫度變化的影響,得出一種樹脂受熱后回縮最小的后固方式,并通過實驗驗證不同后固方式對孔壁裂紋的影響。
3.1.2 過程和結(jié)果
用中Tg板(常溫材料)和高Tg板(高溫材料)分別制作樣件,采用不同后固方式,然后將樣件在新配化銅槽當天到第三天期間進行生產(chǎn),在熱沖擊后觀察孔壁切片情況,試驗結(jié)果見表1。
通過實驗結(jié)果可知:后固后的Tg變化值均小于10 ℃,都符合要求;常溫材料(S1141)未出現(xiàn)孔壁微裂,高溫材料(S1170)出現(xiàn)孔壁微裂。
3.2.1 目的
通過不同鉆孔數(shù)量來得到不同的孔壁質(zhì)量,研究不同孔壁質(zhì)量對裂紋的影響。
3.2.2 過程和結(jié)果
取兩個完全相同的新鉆頭,直徑為1.0 mm,分別對20塊常溫材料(S1141)樣件和20塊高溫材料(S1170)樣件同時進行鉆孔,每塊實驗板200個孔,每個鉆頭累計鉆孔數(shù)量上限是4000。將不同孔壁質(zhì)量的實驗板在新配化銅槽當天到第三天期間進行生產(chǎn)的,然后在熱沖擊后觀察孔壁切片情況,試驗結(jié)果見表2。
通過實驗結(jié)果可知:
表1 不同后固方式實驗結(jié)果
表2 不同孔壁質(zhì)量實驗結(jié)果
圖2 鉆孔凹坑
(1)鉆頭累計鉆孔數(shù)量達到2000個以上,孔壁出現(xiàn)凹坑的概率為100%,累計鉆孔數(shù)量越多,孔壁凹坑越多,質(zhì)量越差;
(2)隨著孔壁質(zhì)量的惡化,常溫材料S1141存在空洞和裂紋的風險,20個切片樣件中有2個樣件出現(xiàn)空洞,比例為10%,有1個樣件出現(xiàn)裂紋,比例為5%;
(3)隨著孔壁質(zhì)量的惡化,高溫材料S1170存在空洞的風險,20個切片樣件中有2個樣件出現(xiàn)空洞,概率為10%;
(4)高溫材料S1170發(fā)生裂紋的情況,并未發(fā)現(xiàn)和孔壁質(zhì)量有明顯關(guān)系,而是呈現(xiàn)普遍性,20個切片樣件中,有15個出現(xiàn)裂紋,比例為75%,僅有5個切片未發(fā)現(xiàn)裂紋,比例占25%。
3.3.1 實驗?zāi)康?/p>
通過實驗研究溶液配方和工藝流程對沉銅質(zhì)量的影響,進而優(yōu)化溶液配方,改善設(shè)備條件,減小孔壁應(yīng)力,保證結(jié)合力。
3.3.2 實驗方式
在不影響生產(chǎn)的情況下,采用燒杯試驗、模擬試驗兩種方式進行,在分析并確定可能原因后,選取試驗樣件(8層~10層)在線加工,然后在不同的熱應(yīng)力條件下分析金相結(jié)果,并以GJB362B-2009為檢驗依據(jù),判定是否合格。
3.3.3 工藝流程分析
(1)現(xiàn)使用流程:上板→溶脹(420 s)→水洗(35 s)→水洗(240 s)→除膠(1200 s)→水洗(150 s)→水洗(40 s)→水洗(32 s)→中和(300 s)→水 洗(40 s)→堿性除油(363 s)→水洗(62 s)→酸性除油(720 s)→水洗(223 s)→微蝕(120 s)→ 水洗(63 s)→水洗(60 s)→預(yù)浸(180 s)→活化(390 s)→水洗(144 s)→水洗(82 s)→還原(270 s)→水洗(60 s)→化學銅(1320 s)→水洗(90 s)→ 水洗(81 s)→酸浸→電鍍→水洗→水洗→烘干→出板
(2)風險因素:
中和后水洗僅一道,水洗時間為40 s,時間太短,水洗不充分容易導(dǎo)致孔內(nèi)和板面受污染;
堿性除油和酸性除油后都只有一道水洗,而且酸性除油時間長達12 min,超長的酸性調(diào)整時間和僅有的一道水洗,容易導(dǎo)致孔內(nèi)清洗不干凈,銅面和樹脂有有機殘留,影響化學銅和孔壁的結(jié)合力;
每個生產(chǎn)周期的微蝕量為0.4 mm ~ 0.8 mm,偏低,并且多層板在除膠渣前板面氧化較嚴重,微蝕量不足容易導(dǎo)致銅面(含內(nèi)層銅)清潔效果不佳,內(nèi)層銅粗糙度不夠,影響化學銅和內(nèi)層銅的結(jié)合力;
化學沉銅后冷水洗,孔壁可能存在應(yīng)力。
(3)糾正措施:
中和后的水洗時間延長至4 min;
調(diào)整酸性除油的時間為4 min ~ 6 min,同時酸性除油后增加一道水洗,時間為3.5 min;
將微蝕溫度從28 ℃提高到33 ℃,微蝕量提到每個生產(chǎn)周期1.0 mm ~ 2.0 mm,保證微蝕效果;
化學沉銅后增加一道熱水洗,時間30 s ~ 60 s,溫度50 ℃ ~ 60 ℃。
(4)改善后的流程:上板→…→中和(247 s)→水洗(240 s)→堿性除油(363 s)→水洗(62 s)→酸性除油(460 s)→水洗(223 s)→水洗(215 s)→微蝕(120 s)→水洗(63 s)→水洗(60 s)→預(yù)浸(300 s)→活化(407 s)→水洗(144 s)→水洗(82 s)→還原(230 s)→水洗(60 s)→化學銅(1440 s)→水洗(90 s)→水洗(81 s)→熱水洗(37 s)→酸浸→ 電鍍→ … →出板
3.3.4 沉銅配方分析
化學沉銅槽原配方如下:
HC Make up:40 ml/L(該藥含穩(wěn)定劑)
氫氧化鈉:9 g/L;還原劑:16 ml/L;穩(wěn)定劑:0.15 ml/L。
生產(chǎn)線是間斷性生產(chǎn),晚上停產(chǎn)后,化學銅槽停打氣,停循環(huán),同時補加200 ml穩(wěn)定劑,白天生產(chǎn)時穩(wěn)定劑按HC Add補加體積量的8%~10%進行添加。
風險因素:化學沉銅槽中穩(wěn)定劑含量太高,沉銅溶液反應(yīng)活性差。
優(yōu)化配方:HC Make up:20 ml/L;HC Add:20 ml/L;
氫氧化鈉:9 g/L;還原劑:16 ml/L。
配槽時不加穩(wěn)定劑,停線后停止加熱,保持化學銅主副槽循環(huán)和打氣,不加穩(wěn)定劑,平時正常生產(chǎn)時穩(wěn)定劑按HC Add補加體積量的4%~6%進行添加。
3.3.5 實驗過程結(jié)果
在以上分析結(jié)果的基礎(chǔ)上制定以下工藝流程優(yōu)化和沉銅槽配方優(yōu)化實驗方案,實驗樣件固化方式為兩次,使用鉆頭的累積鉆孔數(shù)不超過2000。
(1)工藝流程優(yōu)化對比試驗。
將微蝕溫度從28 ℃提高到33 ℃,微蝕量提到每個生產(chǎn)周期1.0 mm ~ 2.0 mm,保證微蝕效果;材料選用兩種,S1170為高溫材料,S1141為常溫材料。試驗樣件采用10層板,每塊試驗樣件取三個切片,每個切片觀察6個測試孔。實驗方案及結(jié)果見表3。
實驗結(jié)果表明:穩(wěn)定劑的過量添加容易導(dǎo)致孔壁微裂;優(yōu)化的工藝流程對孔壁微裂問題有改善;優(yōu)化的化學沉銅配方未發(fā)現(xiàn)孔壁微裂情況。
(2)化學沉銅槽配方優(yōu)化對比實驗。
材料選用兩種,S1170為高溫材料,S1141為常溫材料。試驗樣件采用10層板,每塊試驗樣件取三個切片,每個切片觀察6個測試孔。實驗方案及結(jié)果見表4。
表3 實驗方案及結(jié)果
表4 實驗方案及結(jié)果
續(xù)表4
實驗結(jié)果表明:
改善工藝流程、優(yōu)化化學銅配方和化學沉銅后加熱水洗,對孔壁微裂有改善。
優(yōu)化化學銅配方對孔壁微裂的改善效果遠遠大于其它因素。
在優(yōu)化流程、優(yōu)化配方后,加工了30000塊左右印制板,按GJB362B-2009要求對每塊印制板進行287 ℃、10 s的熱應(yīng)力實驗,同時抽檢部分板作30 s的熱應(yīng)力加嚴實驗,金相結(jié)果均未出現(xiàn)孔壁微裂,都符合GJB362B-2009要求。
經(jīng)過層壓、鉆孔、孔金屬化三個過程的大量實驗,可以確定沉銅配方是產(chǎn)生孔壁微裂的關(guān)鍵因素?;瘜W沉銅槽的配方直接影響化學銅沉積的晶體結(jié)構(gòu),相同配方的溶液在不同材料上有不同的沉積效果,調(diào)整溶液的配方,改善化學銅晶體結(jié)構(gòu),消除內(nèi)部的應(yīng)力,才是解決孔壁微裂紋的根本措施。
致謝:在本論文的實驗過程中,得到了安美特(中國)化學有限公司的劉國平、錢后才兩位工程師在技術(shù)上的大力幫助,在此表示衷心的感謝。另外,中國航空計算技術(shù)研究所的各位同事也提供了諸多的幫助,在此一并表示感謝。
[1]林金堵. 現(xiàn)代印制電路基礎(chǔ)[M]. 上海印制電路信息雜志社, 2005.