姬中奎
(1.中煤科工集團(tuán)西安研究院有限公司,陜西 西安 710054;2.陜西省煤礦水害防治技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,陜西 西安 710077)
礦井發(fā)生特大突水需要在動(dòng)水條件下進(jìn)行注漿時(shí),一般情況下過水通道的位置都比較清楚,截流段容易確定,若是掘進(jìn)中突水,則掘進(jìn)巷道為過水通道,可在該獨(dú)頭巷道實(shí)施截流;若是工作面回采出水,則上下順槽是過水通道,可對(duì)兩條巷道實(shí)施截流[1~9]。我國(guó)是世界煤炭生產(chǎn)大國(guó),全國(guó)各地礦井眾多,水文地質(zhì)條件多樣,采掘情況復(fù)雜,有時(shí)候礦井發(fā)生特大突水,但突水點(diǎn)可能不在本礦生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi),這時(shí)候堵水就不像在本礦內(nèi)那么簡(jiǎn)單。2011年8月7日,陜西韓城桑樹坪煤礦發(fā)生特大突水,原因是臨近小煤礦越界開采本礦深部煤層,底板奧灰突水淹沒該小煤礦,之后水流上行進(jìn)入到桑樹坪礦生產(chǎn)系統(tǒng)。由于突水量巨大,導(dǎo)致礦井深部被淹。為了保住礦井上部系統(tǒng),桑樹坪礦不得不在強(qiáng)排控制井下水位的情況下進(jìn)行動(dòng)水注漿堵水。要進(jìn)行動(dòng)水截流,首先要明確堵水段的位置,為定向鉆探指明方向,但小煤礦的采掘系統(tǒng)不清楚,過水通道及截流段難以確定,要想在短時(shí)間內(nèi)成功堵水,難度非常大。面對(duì)困難,桑樹坪煤礦想方設(shè)法查清了過水通道,確定了截流段的準(zhǔn)確位置,經(jīng)過動(dòng)水注漿,最終成功堵水。研究總結(jié)桑樹坪礦在復(fù)雜突水條件下的堵水方法和經(jīng)驗(yàn),對(duì)于提高礦井防治水技術(shù)水平、在類似條件下實(shí)現(xiàn)快速搶險(xiǎn)堵水具有十分重要的意義。
桑樹坪煤礦位于陜西省韓城市北部約35 km的桑樹坪鎮(zhèn),礦井隸屬陜煤化集團(tuán)韓城礦業(yè)公司,現(xiàn)主采山西組2號(hào)煤和3號(hào)煤,年生產(chǎn)能力約為1.5 Mt。桑樹坪井田面積約49 km2,地貌屬構(gòu)造剝蝕低山丘陵區(qū),地形復(fù)雜,溝谷發(fā)育,高差幅度大,低處標(biāo)高約為440 m,最高處達(dá)1044 m,溝谷及兩側(cè)基巖裸露,山腰及山頂多為黃土覆蓋。地表鑿開河以近東西向貫穿井田,把桑樹坪井田分為南北兩翼,黃河在井田的東部。由于歷史的原因,桑樹坪礦東部淺埋區(qū)小煤礦眾多,歷史上發(fā)生過多起越界開采的現(xiàn)象。
2011年8月7日0:05時(shí),桑樹坪礦安全巡視員發(fā)現(xiàn)北二車場(chǎng)繞道密閉墻處有大量的水涌出,涌水很快沖垮密閉墻,礦調(diào)度室緊急通知撤人。由于涌水量峰值達(dá)到13200 m3/h,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于礦井最大排水量,礦井深部被淹沒。為了保住礦井上部生產(chǎn)系統(tǒng),桑樹坪煤礦在韓城礦業(yè)公司及陜煤化集團(tuán)公司的大力幫助下日夜奮戰(zhàn),從全國(guó)各地調(diào)用大泵,全力展開強(qiáng)排工作,最終在礦井總排水能力達(dá)8000 m3/h的情況下將井下淹沒水位控制在333 m標(biāo)高處。
本次突水的水量巨大,根據(jù)淹井時(shí)計(jì)算,突水量的峰值為13200 m3/h,在強(qiáng)排將水位控制在333 m標(biāo)高的情況下,穩(wěn)定突水量約8000 m3/h,除奧灰外本地沒有其他含水層有這么大的補(bǔ)給能力。本地奧灰的水位標(biāo)高為375 m,突水在井下排水情況下的動(dòng)態(tài)淹沒水位為333 m,符合奧灰水的水位特征。桑樹坪礦有一個(gè)報(bào)廢井內(nèi)有奧灰水,發(fā)生突水后,該井的水位下降了約6 m,奧灰水位能下降6 m,表明突水為有奧灰水參與。剛發(fā)生突水時(shí),所取水樣礦化度為3319 mg/L,水質(zhì)類型為 SO4·Cl-Ca·Na·Mg型水,具備當(dāng)?shù)乩峡账奶卣鳎笃谒|(zhì)穩(wěn)定后所取水樣礦化度為2324 mg/L,水質(zhì)類型為Cl·SO4-Na·Ca型水,符合當(dāng)?shù)貖W灰水的水質(zhì)特征。綜合分析以上突水量、礦井淹沒水位、觀測(cè)井水位變化及突水水化學(xué)特征(見表1),確定本次突水的水源為奧灰水。
表1 桑樹坪礦突水條件分析
由于桑樹坪礦本身沒有發(fā)生奧灰突水,很顯然,本次突水與附近小煤礦有關(guān)。經(jīng)過對(duì)附近小煤礦的排查,發(fā)現(xiàn)臨近禹昌煤礦越界開采了桑樹坪煤礦11號(hào)煤,該處11號(hào)煤與奧灰的平均間距不到20 m,煤層底板承受的水壓約為0.7 MPa,突水系數(shù)Ts為0.0875 MPa/m。調(diào)查得知該礦在11號(hào)煤采掘中發(fā)生了奧灰底板突水,突水淹沒禹昌礦后,水流通過禹昌順礦采空區(qū)進(jìn)入到桑樹坪礦井,突水點(diǎn)應(yīng)該位于禹昌礦采掘頭附近。雖查清了突水的礦井及突水原因,但禹昌礦的采掘巷道空間展布情況不清楚,不知道突水究竟是從哪一條巷道過來,該條巷道的精確三維坐標(biāo)更是無從知曉。由于眾所周知的原因,一方面小煤礦開采沒有大的工作面和系統(tǒng)的采掘計(jì)劃,隨意性較強(qiáng);另一方面小煤礦采掘填圖工作不完善,采后無相關(guān)采掘圖件;加之即使有相關(guān)圖件,小煤礦也未必能如實(shí)提供。因此,雖然搶險(xiǎn)工程迫在眉睫,地面急需給定截流巷道的空間位置進(jìn)行定向鉆探,但現(xiàn)場(chǎng)無法給出截流段的精確位置。很顯然,本次突水情況比一般的本礦采掘中突水要復(fù)雜得多,堵水難度較大。
為了保住礦井上部生產(chǎn)系統(tǒng),堵水必須在動(dòng)水的情況下選擇一條巷道進(jìn)行截流。由于小煤礦資料不全、圖紙不可靠,簡(jiǎn)單的方法是在桑樹坪礦內(nèi)選取一段巷道堵水,這樣做的好處是巷道空間位置明確,可以迅速開鉆,但缺點(diǎn)是放棄了本礦一部分生產(chǎn)系統(tǒng),截流后礦井不能完全恢復(fù)生產(chǎn)。經(jīng)過研究,決定把截流段放在禹昌礦越界的11煤巷道中,突水的總體堵水方案為:第一步,先采取各種手段查明截流巷道的位置;第二步,在截流巷道位置確定后實(shí)施地面截流堵水工程;第三步,截流成功后在開展礦井追排水和恢復(fù)生產(chǎn)的同時(shí),先后延伸截流孔至11煤底板和奧灰頂部,對(duì)11煤底板和奧灰頂部進(jìn)行加固注漿。
過水巷道截流段的探查是本次堵水的難點(diǎn)和重點(diǎn),為了查明截流段準(zhǔn)確位置,桑樹坪礦采取了多種探查手段,包括走訪調(diào)查、井上下物探、井下鉆探及示蹤試驗(yàn)等方法。
在確定是禹昌礦采掘11煤發(fā)生奧灰突水后,桑樹坪礦有關(guān)工作人員多次去該礦進(jìn)行走訪調(diào)查。因該礦深部已被突水淹沒,無法下井查看,只能通過該礦人員了解采掘情況。工作人員最初曾經(jīng)獲得了一部分資料,之后通過深入調(diào)查和對(duì)比,證明該資料完全不可靠。后來又反復(fù)去該礦做工作,最終獲得了一個(gè)相對(duì)真實(shí)的資料,但該圖紙是采用羅盤加步測(cè)的方式用直尺標(biāo)注的,準(zhǔn)確性較差。盡管如此,根據(jù)該資料,結(jié)合桑樹坪煤礦采掘工程圖,仍發(fā)現(xiàn)禹昌礦有一條采巷是突水外流的必由之路,該巷道恰好從桑樹坪礦365中巷下方約40 m深度處通過,若能找出該巷道的確切位置,該處是實(shí)施截流的最佳地點(diǎn)。
有了大體位置后,先采取了物探方法對(duì)巷道進(jìn)行了探查,其中地面采取的是瞬變電磁方法,井下采取的是高密度電法勘探。地面電法在長(zhǎng)360 m×120 m的區(qū)域內(nèi)以20 m×20 m的網(wǎng)度布置測(cè)點(diǎn),共布置7條測(cè)線,每條測(cè)線上有19個(gè)測(cè)點(diǎn),探測(cè)深度為+310 m,超過11煤底板??碧浇Y(jié)果表明測(cè)區(qū)南部有低阻異常區(qū),推斷該異常為11號(hào)煤采空區(qū)。井下電法在365上中巷以聯(lián)巷口布置測(cè)點(diǎn),測(cè)點(diǎn)間距5 m,共布置測(cè)點(diǎn)66個(gè),編號(hào)為-6~60;365下中巷以上中30號(hào)測(cè)點(diǎn)為起點(diǎn),向南按5 m間距布置測(cè)點(diǎn)40個(gè),為-10~30。探查結(jié)果表明,在2條測(cè)線的4號(hào)點(diǎn)附近下方約50 m處有一條寬約20 m的低阻區(qū),疑似過水巷道,且4號(hào)點(diǎn)恰好位于瞬變電磁測(cè)區(qū)南部。
根據(jù)物探結(jié)果,先在4號(hào)測(cè)點(diǎn)附近布置鉆孔進(jìn)行驗(yàn)證,鉆孔見11煤后未發(fā)現(xiàn)掉鉆,之后在4號(hào)測(cè)點(diǎn)兩側(cè)擴(kuò)大鉆探范圍。施工中9號(hào)和12號(hào)鉆孔最先掉鉆探測(cè)到落空段,落空長(zhǎng)度為3 m,與禹昌礦巷道高度相符,同時(shí)鉆孔有水涌出,之后在9號(hào)孔和12號(hào)孔兩側(cè)布設(shè)加密鉆孔,探查巷道邊界和寬度。整個(gè)井下探查工程共布置了20個(gè)孔位,相鄰孔位間距為5 m,其中部分鉆孔孔位施工了3個(gè)鉆孔,垂直方向上分別為0°、15°和30°,整個(gè)井下鉆探工程共施工了32個(gè)鉆孔,總進(jìn)尺為1551.7 m。鉆探中7號(hào)孔至12號(hào)孔段之間均遇見空洞,-6號(hào)孔至6號(hào)孔段、13號(hào)孔至15號(hào)孔段之間的鉆孔均揭露實(shí)煤體。據(jù)此分析,過水通道在7號(hào)孔至12號(hào)孔之間,與物探異常區(qū)邊界很接近。井下鉆探工程及過水通道推測(cè)邊界詳見圖1。經(jīng)分析,由于小煤礦的多采用巷采方式,加上突水水流的持續(xù)沖刷,禹昌礦越界采巷寬約23.5 m,高約3 m,斷截面約70.5 m2,動(dòng)水的過水?dāng)嗝孑^大。
圖1 探查孔、截流孔及推測(cè)通道平面示意圖
探查中先安排2臺(tái)鉆機(jī)對(duì)物探異常點(diǎn)進(jìn)行施工,鉆機(jī)為ZDY1500型全液壓坑道鉆機(jī),后為了加快進(jìn)度,增加2臺(tái)共4臺(tái)鉆機(jī)在巷道中一字?jǐn)[開。由于365中巷距離過水巷道垂高僅為40 m,且巷道為巖層,底板標(biāo)高比奧灰水頭低10m,比井下排水點(diǎn)水頭高32 m,因此采用裸孔鉆進(jìn)技術(shù),不下孔口管直接開鉆,孔徑為75 mm。鉆探工藝為普通回轉(zhuǎn)鉆進(jìn),不配泥漿直接用清水鉆,鉆探過程中要求嚴(yán)密觀測(cè)鉆孔返水或漏水情況。由于鉆孔距離突水點(diǎn)近,過水巷道內(nèi)水頭較高,最后透巷后鉆孔有水溢出但水壓不大。鉆孔封孔采用下木塞的方式,用鉆桿將木塞下至孔中,上部灌入水泥,木塞浸水膨脹及水泥凝固后孔口無水溢出。
為了證明落空段為過水巷道,鉆進(jìn)中掉鉆后進(jìn)行了示蹤試驗(yàn),示蹤劑為食品紅。9月15日,在12號(hào)孔掉鉆2.4 m后,將5 kg示蹤劑與1 m3水混合后壓入鉆孔中,約45 min后,觀測(cè)人員在禹昌礦排水點(diǎn)檢測(cè)到食品紅成分。9月19日,9號(hào)孔掉鉆3 m后如法進(jìn)行示蹤試驗(yàn),42 min后,禹昌礦排水點(diǎn)檢測(cè)到示蹤劑成分。示蹤試驗(yàn)證明,9號(hào)孔和12號(hào)孔所揭露該段巷道為突水的過水通道。
由于過水巷道的斷面寬面積大,堵水中在截流區(qū)布置兩排8個(gè)鉆孔,鉆孔錯(cuò)開成梅花形,其中Z1和Z2為第一排灌注孔,Z3、Z4和Z5為第二排灌注孔,兩排鉆孔間距離為15 m,Z6、Z7和Z8為過水巷道邊界探測(cè)孔,鉆孔具體位置詳見圖1。鉆孔一開孔徑311 mm,鉆進(jìn)11 m進(jìn)穩(wěn)定基巖后下入244.5 mm×8.94 mm一開套管;二開孔徑216 mm,下入139.7 mm×8.05 mm二開通天套管,下至距離過水巷道頂板以上約20 m深度處,裸孔段110 mm,透巷處長(zhǎng)度約20 m,截流孔鉆探情況詳見表2,鉆孔結(jié)構(gòu)詳見圖2。
鉆探中為了加快搶險(xiǎn)進(jìn)度,采用美國(guó)雪姆公司T130型鉆機(jī)進(jìn)行定向鉆進(jìn)。一開鉆孔段采用水鉆,二開鉆孔段采用風(fēng)鉆。為了防斜糾偏,而又不影響鉆進(jìn)速度,在鉆孔施工中引進(jìn)了復(fù)合鉆進(jìn)技術(shù),利用單彎螺桿和PDC鉆頭,在不更換鉆具狀態(tài)下糾偏作業(yè),糾偏后即可啟動(dòng)鉆進(jìn),這樣可減少起下鉆時(shí)間,提高鉆進(jìn)時(shí)效。測(cè)斜使用單點(diǎn)測(cè)斜照相儀,每鉆進(jìn)20 m測(cè)斜一次,根據(jù)測(cè)斜結(jié)果及時(shí)導(dǎo)向。透巷前是鉆孔最后的關(guān)鍵階段,采用筒狀掃鐵鉆頭取心鉆進(jìn),密切觀測(cè)鉆井液消耗漏失情況。接近巷頂時(shí),孔底要減壓至10 MPa以下,以免壓塌巷道頂板。采用此鉆探技術(shù),鉆孔從開鉆到透巷基本都在5~7天內(nèi)完成。
表2 鉆孔情況及鉆探工程量統(tǒng)計(jì)
圖2 截流鉆孔結(jié)構(gòu)示意圖
骨料灌注中,原計(jì)劃通過定向鉆探在Z1孔和Z2孔穿透365中巷后,利用井下探查孔對(duì)接進(jìn)行注漿,因365巷道底板巖層破碎,不得已施工了兩道擋水墻段對(duì)截流段上部365巷道進(jìn)行了封閉,之后鉆孔穿透365巷道底板,固結(jié)完二開套管后才進(jìn)行灌注。整個(gè)截流工程中共灌入骨料25716 m3,其中細(xì)骨料砂子為25416 m3,米石為300 m3,各孔灌注情況詳見表3。最終骨料在過水巷道接頂,涌水量衰減至150 m3/h,同時(shí)奧灰水位大幅回升,表明骨料已將巷道中的管道流截住。之后馬上開始注入水泥漿,對(duì)阻水墻及周邊裂隙進(jìn)行加固,最后奧灰水位完全恢復(fù),動(dòng)水截流宣告結(jié)束。
表3 注漿工程量統(tǒng)計(jì) /m3
骨料灌注采用射流自重灌注法,具體工藝為:鉆孔孔口密封,連接一個(gè)灌砂管,灌砂管與三通漏斗相連,三通漏斗另兩端分別為灌砂口和進(jìn)水口。灌砂口朝上接受骨料的灌入,進(jìn)水口平放連接注水管,注水管與排量為100 m3/h的潛水泵相連,潛水泵產(chǎn)生的高速水流可把自重落入漏斗的骨料沖進(jìn)鉆孔中,然后通過鉆孔輸送到巷道中堵水。加固注漿中水灰比為1∶1,采用連續(xù)快速注入方式,以免加固不及時(shí)水流突破堵水墻。注漿終壓時(shí)要求為孔口壓力≮3 MPa,注漿泵量≯50 L/min,并在高壓力和小泵量的情況下維持30 min以上。通過加固注漿,堵水墻與巷道周邊煤巖體連成了一個(gè)整體,可有效防止水流通過墻體與巷道之間的裂隙漏水。
動(dòng)水截流后,一方面突水點(diǎn)探查還需工程量,另一方面為了避免小煤礦再次偷采,沒有對(duì)突水點(diǎn)實(shí)施治理。但為了進(jìn)一步從深部消除突水隱患,對(duì)原地面7個(gè)截流孔(Z1孔除外)進(jìn)行了延伸鉆探和注漿。先延伸鉆孔至11煤底板,對(duì)底板巖層進(jìn)行注漿加固;之后再次延伸至奧灰頂部約30 m,對(duì)奧灰頂部進(jìn)行高壓注漿。奧灰頂部注漿中,Z6孔進(jìn)入奧灰后沖洗液大量漏失,最終注入水泥漿14550 m3后起壓,注漿量在所有鉆孔中最大,說明該孔揭露到奧灰頂部巖溶通道,對(duì)封堵奧灰?guī)r溶通道有重要的作用。
底板延伸注漿中鉆探采用PDC鉆頭常規(guī)回轉(zhuǎn)鉆探技術(shù),孔徑110 mm,不下套管逐步延伸鉆進(jìn)。注漿中水灰比為1~2,注漿方式采用連續(xù)式與間歇式相結(jié)合,對(duì)Z3等吃漿量少的鉆孔,采用稀漿連續(xù)注入,對(duì)于Z6等吃漿量大的鉆孔,采用稠漿間歇注入。注漿的終孔標(biāo)準(zhǔn)同截流加固注漿,要求在孔口壓力≮3MPa、注漿量≯50 L/min的情況下維持30 min以上。
動(dòng)水截流工程結(jié)束后,奧灰水位完全恢復(fù),剩余水量約為80 m3/h,桑樹坪礦井開始恢復(fù)生產(chǎn)。經(jīng)過延伸至11煤底板及奧灰頂部進(jìn)行注漿后,最后的殘余水量?jī)H為24 m3/h,整個(gè)堵水工程的堵水率達(dá)到99.8%。
桑樹坪礦堵水實(shí)踐表明,對(duì)于小煤礦越界開采本礦底部煤層造成的被動(dòng)型礦井特大突水,在過水通道位置不清楚的前提下,可采取如下方法進(jìn)行堵水:
(1)首先要通過走訪調(diào)查了解小煤礦的采掘情況,之后結(jié)合本礦采掘系統(tǒng)確定截流段的大體位置;
(2)之后采用物探手段對(duì)截流段巷道位置進(jìn)行詳細(xì)探查,并根據(jù)物探成果在井下使用鉆探方法精確查明過水巷道的空間位置;
(3)截流段巷道查清后先進(jìn)行動(dòng)水截流注漿,截流成功后在追排水的同時(shí)再進(jìn)一步對(duì)煤層底板和奧灰頂部進(jìn)行注漿。
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