張德繼
(江蘇淮陰發(fā)電有限責(zé)任公司,江蘇 淮安 223002)
新版《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準》于2012-01-01起正式實施,對火電廠的大氣污染物排放標(biāo)準要求越來越嚴?,F(xiàn)有火電廠自2014-07-01開始,煙塵排放限值由50 mg/m3降至30 mg/m3以下,且要求除塵效果必須達到國家標(biāo)準,并做到在線實時監(jiān)視可追溯,這就對除塵器運行提出了更高要求。為進一步提高電除塵器運行效果,做好環(huán)保、節(jié)能工作,某公司在2013-09-19至2013-11-27期間,按計劃對3號爐電除塵進行環(huán)保改造,增加了脫硝裝置,將電除塵由雙室4電場改為雙室5電場,電除塵電控系統(tǒng)也由工頻連續(xù)火花、間歇脈沖放電改造為高頻放電。
首先,必須做好項目立項工作。新版《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準》出臺后,電除塵出力是否能滿足要求必須請權(quán)威機構(gòu)進行性能試驗才能確認。試驗要按好煤和摻配煤2種工況進行,若不能滿足指標(biāo)要求,才能進行改造立項。立項前,必須經(jīng)過詳細調(diào)研,調(diào)研對象包括廠家、設(shè)計院、用戶。而后按固改形式上報計劃,計劃上報后要和上級、集團、電監(jiān)辦做好溝通匯報工作。
其次,必須進行對比分析、用戶調(diào)查再決定采取何種電除塵改造方案。改造方法有增加電場、循環(huán)電極、電袋等,由于該電廠屬于城市電廠,場地較小,最終決定采用增加1個電場并使用高頻電源的方案。
另外,在電除塵改造中采用設(shè)計、拆除、施工全包方式,以避免多個單位相互扯皮的現(xiàn)象。
在工期的安排上,必須提前考慮如何做到盡量縮短改造時間。在停機前,先對不需要停機改造的部分進行施工,如土建部分、支撐鋼梁部分等。同時,制定詳細施工方案,繪制網(wǎng)絡(luò)圖,并嚴格執(zhí)行。
3號爐為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司產(chǎn)品,額定流量為1 036 t/h。3號爐電除塵本體部分原本是安徽意義環(huán)保設(shè)備公司的產(chǎn)品,型號為EE;電除塵控制部分為國電南京自動化股份有限公司DCC2000 V2.0版本,其高壓控制、低壓振打一體化。本次電除塵改造的所有設(shè)備及電氣控制系統(tǒng)的設(shè)計、安裝、調(diào)試工作均由福建龍凈環(huán)保股份有限公司負責(zé),為EPC項目。將原電除塵電控系統(tǒng)除開關(guān)室內(nèi)的控制柜外全部予以拆除,進行了全面更新改造。具體改造項目如下。
(1)將原1,2,3,4電場改造為0,1,2,3,4電場。
(2)全部電場工頻整流電源改為高頻電源,新裝0,1,2,3,4 GGYAJ-1.2A/72 kV型電場高頻電源,共計20套。
(3)在開關(guān)室內(nèi),原控制柜部分只保留柜體、開關(guān)和刀熔刀閘,其余二次部分全部拆除,新增低壓振打控制柜、4只電加熱刀閘和就地柜。
(4)5個電場陰陽極振打均采用頂部形式的BEH型電磁振打結(jié)構(gòu),比原來側(cè)面振打更加節(jié)能。其振打周期和時間均可手動設(shè)置調(diào)整,使用前已調(diào)節(jié)至最優(yōu)狀態(tài)。
(5)電除塵電源控制采用福建龍凈環(huán)保股份有限公司專用軟件。此軟件既可通過上位機程序在輔控室自動控制,又可通過開關(guān)室就地工控機進行控制,還可進行手動就地操作控制,并具有能級火花跟蹤控制、峰值跟蹤控制、閃頻跟蹤控制、階段恢復(fù)跟蹤控制、間歇脈沖供電控制、粉塵濃度反饋控制等功能。
(6)3號爐電除塵設(shè)備設(shè)計總?cè)萘繛? 203 kVA(不計檢修電源和照明電源),原除塵變壓器滿足要求,未進行改動。
2.3.1 交叉作業(yè)問題
由于進行電除塵改造時,還需進行脫硝工程改造,涉及的工程量大且場地小,交叉作業(yè)問題非常突出。具體解決措施為:提前做好協(xié)調(diào),劃好工作區(qū)域,設(shè)備放置區(qū)域,做好起吊設(shè)備布置;提前和回收方做好對接,做到拆除的廢舊物質(zhì)及時分拆、運走,不致于占用場地、耽誤作業(yè)。
2.3.2 基礎(chǔ)施工問題
由于電除塵前端需要增加1個電場,在基礎(chǔ)施工中,為防止噪音擾民和振動對運行機組的影響,樁基只能采用灌注樁。由于電場前端有煙道支撐,受高度限制大的樁機無法進入,只能采用小樁機,這將對工期產(chǎn)生影響。對一些支撐只能先加固再拆除,以保證設(shè)備安全。對基礎(chǔ)施工中地面高度較高的問題,采用下挖降低高度、施工后回填的方法予以解決。
2.3.3 施工安全問題
由于施工現(xiàn)場人員眾多,為盡量縮短停電時間、確保工期,必須做好施工安全措施。要求施工方必須設(shè)立專職安全員,同時電廠也抽調(diào)專人24 h不間斷現(xiàn)場值班監(jiān)督。
為保證改造質(zhì)量,聘請了工程監(jiān)理,同時電廠也分專業(yè)定期對口進行過程檢查、項目現(xiàn)場驗收。其關(guān)鍵環(huán)節(jié)必須經(jīng)過驗收簽字,質(zhì)量不合格的必須整改到位。施工前制定考核標(biāo)準,雙方簽字后執(zhí)行;施工中出現(xiàn)問題則采取罰款、停工整改等措施,如一次施工中損傷到引風(fēng)機電纜,立即勒令施工方進行停工整改,采取保護措施,待驗收合格后方允許繼續(xù)工作;同時對施工方予以罰款。
對改造的效果進行驗收。聘請權(quán)威機構(gòu)對電除塵改造前、后進行試驗,對各項指標(biāo)逐一進行對比,把好改造效果驗收關(guān)。
改造前,電除塵高頻電源為間歇脈沖放電方式,除塵廠用電量以2013年4—8月份平均的電量量指標(biāo)計;改造后電除塵廠用電量以2013-12-03至2013-12-09運行相對穩(wěn)定后的電量指標(biāo)計,兩者進行對比,如表1所示。
表1 3號爐除塵平均廠用電量及機組出力
由表1可見,改造后,平均每天節(jié)電達2 804.4 kWh,節(jié)電率約57.8 %。
3號爐電除塵器原設(shè)計粉塵排放濃度為100 mg/m3,實際運行中出口煙塵濃度經(jīng)常超過設(shè)計值?,F(xiàn)將3號爐電除塵改造前、后電除塵出口煙塵量進行對比。
選取改造前2010-02-07工頻連續(xù)火花放電、2010-03-01工頻間歇脈沖放電的電除塵出口煙塵濃度數(shù)據(jù)和改造后2013-12-04,2013-12-09高頻電源除塵的出口煙塵濃度數(shù)據(jù)進行對比,如表2所示。
表2 電除塵出口煙塵濃度對比 mg/m3
由表2可知:改造后出口煙塵濃度平均值低于30 mg/m3,滿足新的環(huán)保排放要求。
高頻電源改造后,在投運的11月底到12月初,煙塵濃度以實測值30 mg/m3為監(jiān)視值。從12月下旬開始,由于控制指標(biāo)改以新標(biāo)準值為準,煙塵濃度監(jiān)視的實測值要求降低到20 mg/m3以下。通過及時調(diào)整高頻電源的脈沖周期和脈沖個數(shù),將出口煙塵排放濃度控制在20 mg/m3以下,說明通過調(diào)節(jié)高頻電源的運行參數(shù)對降低煙塵排放指標(biāo)具有一定的效果。