田 豐 祁一星
(中信重工機(jī)械股份有限公司,河南471000)
氮化鋼38CrM oAl的冶煉工藝
田 豐 祁一星
(中信重工機(jī)械股份有限公司,河南471000)
研究了采用電弧爐冶煉→LF爐精煉→VD真空脫氣→靜吹→氬氣保護(hù)模鑄生產(chǎn)38CrMoAl鋼的工藝實(shí)踐。通過摸索各工序鋁和硅含量的變化規(guī)律,確定了電弧爐出鋼鋁含量的控制范圍,制定了相應(yīng)的工藝控制措施,使產(chǎn)品成分得到了有效控制,成功生產(chǎn)出38CrMoAl鋼,各項(xiàng)性能均滿足技術(shù)要求。
滲氮鋼38CrMoAl;冶煉工藝;鋁含量;硅含量
38CrMoAl鋼系高級(jí)氮化鋼,該鋼具有很好的力學(xué)性能,經(jīng)氮化處理后具有較高的表面硬度和抗疲勞強(qiáng)度、較好的耐磨性、良好的耐熱性及耐腐蝕性能,被廣泛用來制造承受沖擊負(fù)荷和在往復(fù)磨損條件下工作的機(jī)械零件。該鋼種鋁含量極高,冶煉生產(chǎn)中容易產(chǎn)生高熔點(diǎn)的Al2O3夾雜,造成連鑄生產(chǎn)結(jié)水口。采用模鑄生產(chǎn)不存在結(jié)水口、非計(jì)劃停澆等問題,但由于冶煉過程中鋁極易氧化、且容易出現(xiàn)回硅現(xiàn)象,因此對(duì)電弧爐出鋼碳、鋁含量的控制及各工序鋁、硅變化規(guī)律的研究十分必要。
1.1 主要生產(chǎn)設(shè)備
中信重工鑄鍛廠現(xiàn)有EBT超高功率電弧爐、LF精煉爐、VD真空設(shè)備和模鑄設(shè)備。
1.2 生產(chǎn)工藝流程
設(shè)計(jì)工藝流程為:EBT電弧爐初煉→LF爐精煉→VD真空脫氣→靜吹→氬氣保護(hù)模鑄。該工藝流程精煉還原時(shí)間長(zhǎng),經(jīng)過真空處理,可以確保鋼中氣體、夾雜物含量保持在較低水平。
化學(xué)成分的精確控制是冶煉精品鋼38CrMoAl的難點(diǎn)。表1所示為38CrMoAl鋼的化學(xué)成分,可見38CrMoAl鋼的含Al量高達(dá)0.7%~1.1%,超出了常規(guī)的脫氧和細(xì)化晶粒概念。尤其是在冶煉過程中,各元素在渣-鋼界面相互反應(yīng)。熔渣中的SiO2極易被還原,鋼中Al易氧化,硅、鋁成分波動(dòng)較大。
表1 38CrM oAl鋼化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)%)Table 1 Chem ical com position of 38CrM oAl Steel (m ass fraction,%)
38CrMoAl鋼生產(chǎn)過程中呈現(xiàn)增硅掉鋁的趨勢(shì)。鋼水增硅主要發(fā)生在兩個(gè)環(huán)節(jié):脫氧合金化過程和LF爐精煉過程。LF爐精煉過程中鋼水溫度一般為1 580~l 630℃,鋼中的Si、Al元素之間存在著下列反應(yīng),反應(yīng)式及其在1 600℃時(shí)的吉布斯自由能如下:
得到鋁-硅之間的反應(yīng)式:
式(3)在1 600℃時(shí)的 ΔG =-22 317.33 cal·mol-1<0,說明此反應(yīng)正向進(jìn)行,向增硅的趨勢(shì)發(fā)展。另一方面LF精煉過程中由于吹氬攪拌的作用,增加了鋼渣反應(yīng)界面積,為反應(yīng)提供良好的動(dòng)力學(xué)條件,加快了界面反應(yīng)的速率,使反應(yīng)更易向增硅方向進(jìn)行。
該鋼種化學(xué)成分中鋁高、硅低,使硅的還原在此鋼種生產(chǎn)中變得十分敏感。為了減少鋼水增硅,需要降低渣中SiO2的質(zhì)量百分比,即降低其活度,控制好渣中氧勢(shì),盡量減少因渣中SiO2被還原而引起的鋼水增硅。
通過對(duì)冶煉難點(diǎn)的分析、總結(jié),生產(chǎn)中從原料的準(zhǔn)備、冶煉到澆注,整個(gè)工序需要注意以下幾點(diǎn)。
3.1 EBT電弧爐冶煉
(1)挑選優(yōu)質(zhì)廢鋼、料頭,并按工藝要求配入生鐵,保證熔清C含量≥0.70%,控制電弧爐碳氧槍吹氧強(qiáng)度,避免鋼液產(chǎn)生過度氧化進(jìn)而在二次精煉過程產(chǎn)生大量的內(nèi)生夾雜物,控制好終點(diǎn)目標(biāo)元素含量,終點(diǎn)C≥0.20%。
(2)出鋼過程Al按1.70%加入,出鋼前包內(nèi)加入1/3~2/3鋁塊,剩余鋁塊隨鋼流加入,出鋼結(jié)束前鋁塊必須加完。電弧爐出鋼一次將Al含量配到上限,可以使生成的Al2O3在整個(gè)精煉過程以及隨后的軟攪拌過程中有充分的上浮時(shí)間,對(duì)鋼液的凈化、Al2O3的降低有很好的效果。如果沒有一次配足Al,在隨后調(diào)配Al含量的過程中,會(huì)遇到增鋁困難的問題。使用精煉位喂絲機(jī)可以對(duì)Al成分進(jìn)行微調(diào),而使用精煉位喂絲機(jī)大量調(diào)整Al成分則效果不好。
(3)出鋼采用留鋼留渣操作,嚴(yán)禁氧化渣進(jìn)入精煉包,為L(zhǎng)F精煉工序提供良好的條件。出鋼過程嚴(yán)禁向鋼液中加入含硅的合金和脫氧材料,避免增硅。
3.2 LF精煉爐冶煉
(1)精煉過程如果使用含硅材料,當(dāng)與鋼水接觸時(shí),容易導(dǎo)致鋼水增硅。為此,LF工序脫氧及合金化過程要盡量避免加含硅的脫氧材料。
(2)增加石灰用量并保證熔渣堿度及良好的流動(dòng)性從而降低SiO2的活度。
(3)精煉過程避免氬氣大攪拌而導(dǎo)致卷渣或鋼液裸露,減少鋁燒損和回硅。
(4)精煉終點(diǎn),如Al含量不足,應(yīng)在爐后喂入鋁線,按上線進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整結(jié)束后進(jìn)行VD處理。
(5)VD真空處理結(jié)束后,靜吹時(shí)間大于15 min,有效保證鋼中夾雜物上浮。
3.3 鋼錠澆注
(1)采取氬氣保護(hù)澆注,避免鋼水澆注過程氧化而導(dǎo)致鋼中Al含量降低。
(2)精煉包必須清理干凈,包襯無殘鋼、無粘渣,防止鋼包內(nèi)有殘余SiO2在精煉過程中被還原,導(dǎo)致鋼水增硅。
4.1 鋁的成分控制
表2所示為38CrMoAl鋼的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)結(jié)果??梢钥闯鲆睙挔t次成品Al含量均在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi),Al收得率較為穩(wěn)定,保持在53%左右。
表2 電爐出鋼加鋁量及鋁收得率生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)Table 2 W eight of the Al added when tapping and the production statistic of A l yield
圖1 出鋼至澆注過程鋼液中Al含量變化Figure 1 Al content that varies from tapping to casting process
圖1所示為出鋼至澆注過程鋼液中Al含量變化情況??梢钥闯?出鋼至精煉過程Al含量降幅較大,占冶煉過程降幅的25%左右;精煉過程前60 min鋼中Al含量降幅較大,60 min后Al含量基本穩(wěn)定,精煉過程Al含量降幅占冶煉過程降幅的10%左右;VD真空處理過程Al含量降幅占冶煉過程降幅的13%左右。Al損耗的主要原因是:首先在真空下Al有較高的蒸汽壓力,易蒸發(fā),當(dāng)氬氣流量大時(shí),蒸發(fā)速度相對(duì)增大;其次在VD處理過程中Al和O有進(jìn)一步反應(yīng)的可能。冶煉過程Al損耗在48%左右,Al成分目標(biāo)值按中線0.90%控制,可以推算出初煉Al按1.70%加入,與設(shè)定工藝相符。
圖2 出鋼至精煉過程硅含量變化Figure 2 Si content that varies from tappingto refining process
4.2 硅的成分控制
圖2所示為出鋼至澆注過程鋼液中硅含量變化情況??梢钥闯?在精煉過程前60 min,盡管未向鋼中添加硅鐵合金,但鋼中的硅含量上升幅度較大;60min后鋼中硅含量基本穩(wěn)定,其中兩爐鋼Si含量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,精煉后期加入硅鐵合金調(diào)整硅含量;真空處理過程Si含量略有變化。
(1)通過對(duì)冶煉過程鋼液中Al含量的跟蹤分析,認(rèn)為電弧爐出鋼最佳鋁加入量為1.70%,且成品Al含量均滿足工藝要求。
(2)在高鋁鋼冶煉過程中,渣中SiO2易被還原至鋼液中而導(dǎo)致鋼水增硅,通過降低渣中SiO2質(zhì)量百分比、控制LF脫氧及合金化過程中含硅脫氧材料的加入等操作,可以有效控制鋼中的Si含量。
[1] 蘇雄杰,王代洲,張?jiān)?電弧爐冶煉含鋁鋼的技術(shù)探討[J].鋼管,2005.
[2] 余國松.100tEBT電弧爐-LF-CC流程生產(chǎn)38CrMoAl鋼的工藝實(shí)踐[J].特殊鋼,2008.
編輯 杜青泉
Smelting Process for 38CrMoAl Nitriding Steel
Tian Feng,Qi Yixing
The production practice of electric arc furnace→LF refining→VD vacuum degas→static blowing→argon shield die casting for the 38CrMoAl steel is researched.By studying the variation trend of Al&contents in each process,the control range of electric arc furnace tapping Al content is determined,and process controlmeasures are established respectively,as a result,the product elements are effectively controlled and each mechanical property of 38CrMoAl canmeet technical requirements.
nitrided steel of38CrMoAl;melting process;Aluminum content;Silicon content
TF111
A
2013—05—31
田豐,男,工程師,主要從事電弧爐冶煉工藝研究。