陳南發(fā)
(福建南平南孚電池有限公司機械工程部,福建南平353000)
9V單體鋅膏注入機改造
陳南發(fā)
(福建南平南孚電池有限公司機械工程部,福建南平353000)
總結(jié)了9V單體鋅膏注入機的改造設(shè)計過程和經(jīng)驗,為在電池行業(yè)設(shè)備中以伺服運動技術(shù)代替氣動運動技術(shù)(氣缸)提供可借鑒的經(jīng)驗。
9V單體鋅膏注入;伺服
隨著國內(nèi)9V電池需求的不斷提高,公司原有的一條60只/min的9V電池單體生產(chǎn)線已不能滿足需求,需要盡快增加一條9V單體生產(chǎn)線。由于目前國內(nèi)的電池設(shè)備生產(chǎn)廠家制造的9V單體電池生產(chǎn)線制造調(diào)試周期長,生產(chǎn)速度慢(60只/min),自動化程度低,設(shè)備穩(wěn)定性差,所以公司決定利用一些舊的閑置的LR03設(shè)備進行改造,并要求新的生產(chǎn)線生產(chǎn)速度達到120只/min,設(shè)備穩(wěn)定性和自動化程度要比原有的60只/min生產(chǎn)線更高。為此,筆者承擔了9V鋅膏注入機的改造設(shè)計工作。
原有LR03鋅膏注入機(100只/min)采用4個海霸泵同時注入鋅膏,設(shè)備是間歇式運動,鋅膏注入的一個周期包括以下幾步:電池進入定位→海霸泵安裝臺快速下插到位→海霸泵注入鋅膏→注入泵抬起(海霸泵注入鋅膏的同時泵體同步抬起)→海霸泵注入結(jié)束后泵體快速上升到初始位,電池排出(同時下一步進入)。設(shè)備主要問題:1)電池輸送定位的方式不可靠。電池輸送進入,前端的電池注入工位的定位靠氣缸動作擋塊來定位前端載體(一個電池裝在一個載體內(nèi))位置,后面的電池注入工位,依靠載體一個一個的排列緊密來保證,最后的電池注入工位累計誤差大。2)海霸泵上下運動的動作利用汽缸帶動安裝臺來實現(xiàn),安裝臺運動的速度靠節(jié)流閥控制,鋅膏注入狀態(tài)不穩(wěn)定。
針對以上情況決定采用5個海霸泵同時注入鋅膏,電池的輸送定位采用伺服電機帶動螺旋桿來實現(xiàn),海霸泵的上下運動采用伺服運動系統(tǒng)來實現(xiàn)。伺服運動系統(tǒng)由伺服驅(qū)動器、伺服電機和傳動機構(gòu)(滾珠絲桿、滾珠絲桿或傳動齒輪)組成。數(shù)字脈沖的個數(shù)控制伺服電機的旋轉(zhuǎn)角度,產(chǎn)生傳動機構(gòu)的直線位移,由此帶動負載的升降或水平移動,從而驅(qū)動物體運動。
因為螺旋桿主要起到分開載體,使載體各位置依靠載體精度保證改為螺旋桿加工精度來保證的作用,所以要求螺旋桿的運行平穩(wěn)。因此螺旋桿整段采用等速即等螺距的設(shè)計。螺距設(shè)計為23 mm(載體為22 mm),如圖1。
圖1
伺服電機通過同步帶傳動帶動螺旋桿運動。
要達到120只/min的生產(chǎn)速度,一個周期要在2.5 s內(nèi)完成??鄢d體電池進入定位的時間,海霸泵上下運動的時間約為1.3 s,運動的最快速度為200 mm/s。海霸泵上下移動的距離h=50 mm(9V單體高約40 mm),伺服電機其額定轉(zhuǎn)速n=3 000 r/min,海霸泵和提升連接板的重量50 kg。絲杠的安裝方式為固定—支撐。如圖2。
圖2
根據(jù)以上條件和供貨時間選用轉(zhuǎn)造級的滾珠絲桿,定位精度為0.05 mm的絲杠。螺母選用FSI型。
絲桿導程P的確定:導程要大于等于伺服運動系統(tǒng)的最快速度除伺服電機的最高轉(zhuǎn)速,即導程P=200×60/3 000= 4mm,為了安全性和成本交貨期,考慮選用導程為p=5mm。
絲杠公稱直徑和螺母的確定:注入過程的平均轉(zhuǎn)速為Nm=1 000 r/min,由于是上下運動,絲桿所受的軸向載荷主要為海霸泵和提升連接板的重量F=50kg,絲杠的使用壽命為h=15 000 h。根據(jù)這些條件可計算出絲桿所能承受的最大軸向動載荷約為676 kgf,絲杠的額定動載荷要大于676kgf,從FSI型螺母表中可選出R20-5T3型,絲杠公稱直徑為20 mm,導程5 mm,額定動載荷為733 kgf。
絲桿螺紋長度的確定:螺母的長度為44 mm,導程為5 mm的余程Le=20 mm,絲桿螺紋的長度要大于50+44+ 2×20=132 mm。螺紋長度選150 mm。
電機的確定:由電機的驅(qū)動扭矩公式T=F×P/2πη,驅(qū)動絲杠的有效扭矩約為450 N·mm,為了安全選擇了電機HC-KFS43(BG),額定扭矩為13 000 N·mm,額定轉(zhuǎn)速為3 000 r/min。滾動螺旋傳動逆轉(zhuǎn)率高,不能自鎖。為了使螺旋桿受力后不逆轉(zhuǎn),要選用有制動的伺服電機。
1)全數(shù)字控制,伺服電機為閉環(huán)控制,驅(qū)動器可直接對電機編碼器反饋信號進行采樣,內(nèi)部構(gòu)成位置環(huán)和速度環(huán),控制性能更為可靠,調(diào)整更為方便。
2)整個伺服運動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,重量輕,不需要氣管,安裝方便,不會泄漏,不須過濾。
3)伺服系統(tǒng)的加速性能較好,一般從靜止加速到其額定轉(zhuǎn)速僅需幾毫秒,螺旋桿是由鋼珠滾動接觸,只須很小的啟動扭力即可克服摩擦力,可用于要求快速啟停的控制場合。
4)穩(wěn)定性高,動作的重復精度高。由于各項動作均由伺服馬達來驅(qū)動,伺服電機為恒力矩輸出,即在其額定轉(zhuǎn)速(一般為2 000 r/min或3 000 r/min)以內(nèi),都能輸出額定轉(zhuǎn)矩,在額定轉(zhuǎn)速以上為恒功率輸出,其動作速度平穩(wěn)、精度高,再加上不受氣壓波動的影響,所以在生產(chǎn)過程中具有高穩(wěn)定性。
5)節(jié)省能源,降低生產(chǎn)成本。由于伺服電機根據(jù)各執(zhí)行機構(gòu)所需力的要求直接進行驅(qū)動,不但提高了效率,而且提高了能量利用,滾珠螺旋桿及螺母均是點接觸的滾動運動,其能量的利用率可達到90%以上。
1)采用該方案設(shè)計制造出的9V鋅膏機,從實際的使用效果來看,結(jié)構(gòu)簡單,調(diào)試方便,重復性高,鋅膏注入的狀態(tài)穩(wěn)定,節(jié)約能源,噪音低。為公司9V電池的產(chǎn)能加大做出了貢獻,取得了預期效果。
2)基于伺服運動技術(shù)這些獨特的技術(shù)優(yōu)勢,必將在電池設(shè)備上得到廣泛的應用。
(編輯啟 迪)
TM 911.1
B
1002-2333(2014)05-0235-02
陳南發(fā)(1975—),男,工程師,從事設(shè)備設(shè)計制造及開發(fā)工作。
2014-02-24