冀平軍
摘 要:針對傳統(tǒng)乳化液凈化不徹底,并直接采用工作面用水的幾個重大危害,該文對綜采工作面液壓系統(tǒng)的特點及整體優(yōu)化性能進行研究,既對乳化液進行凈化,又對配比用水進行軟化等方面進行整體研究,并對其帶來的綜合經(jīng)濟效益進行了分析。
關(guān)鍵詞:乳化液 自動配比 凈化油裝置 綜采工作面液壓系統(tǒng) 礦井
中圖分類號:TD823.9 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)01(c)-0120-01
乳化液是乳化油與水按一定比例配制而成,主要用于煤礦液壓支架的液壓液、液壓電控系統(tǒng)的傳動介質(zhì)、液壓系統(tǒng)(液壓水壓機、液壓機床)傳動液。如果直接采用工作面礦井水,乳化液循環(huán)使用過程中不經(jīng)過凈化,極易造成電液控制系統(tǒng)癱瘓,并會對電液控制系統(tǒng)造成如下幾方面嚴(yán)重?fù)p害:
(1)工作面配液水及乳化液中含有的雜質(zhì)會隨配液進入支架系統(tǒng),在循環(huán)過程中會磨損各種密封件,同時造成電液控制閥件堵塞,從而影響生產(chǎn)。(2)配液水的高硬度(1907.10 mg/L)是冷卻水發(fā)生水垢(碳酸鹽)附著的主要成分,同時Ca2+、Mg2+與配液中的有效物質(zhì)結(jié)合產(chǎn)生油皂等析出物,堵塞電液控制閥件,嚴(yán)重時會造成爆管;同時會使配液中有效物質(zhì)減少而降低傳動介質(zhì)的防銹、防腐、潤滑等特性,使系統(tǒng)受損;(3)配液水中SO42-和CL-含量嚴(yán)重超標(biāo),將誘發(fā)支架缸體、推移千斤頂和各種閥件的銹蝕及鍍層脫落等現(xiàn)象。(4)傳統(tǒng)乳化液泵站只包括乳化液箱與幾臺泵組,乳化液泵組直接起停,長期在工頻狀態(tài)下運行,浪費了大量的電能,機械磨損、機械沖擊較大,工作面的實際用液量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于泵組的供液量,泵組大多數(shù)時間均在做無用功。
1 綜采工作面液壓系統(tǒng)的應(yīng)用
綜采工作面液壓系統(tǒng)整體優(yōu)化研究及應(yīng)用是一項優(yōu)化工作面用水及乳化液質(zhì)量的創(chuàng)新,開展此項工作的主要目的,是為了提供更好的工作面用水,凈化乳化液并實現(xiàn)乳化液自動配比,使綜采工作面液壓系統(tǒng)整體優(yōu)化,防止工作面電液控制系統(tǒng)癱瘓,并造成支架缸體、推移千斤頂和各種閥件的銹蝕及鍍層脫落等。既優(yōu)化工作面用水質(zhì)量,又凈化乳化液質(zhì)量,從源頭上解決液壓系統(tǒng)雜質(zhì),實現(xiàn)乳化液自動配比功能,并對回液系統(tǒng)中乳化液進行凈化,使得綜采工作面液壓系統(tǒng)整體優(yōu)化形成良性循環(huán)。集中處理乳化液中鐵銹等雜質(zhì),對液壓支架回液中的乳化液進行過濾,并對乳化液進行自動配比。
2 綜采工作面液壓系統(tǒng)的特點
(1)管理簡單:不要求使用者具備專業(yè)知識,真正屬于“全自動”;(2)自動配比,持續(xù)凈化:(3)流量控制:確保了運行的經(jīng)濟、可靠;(4)維護簡單:故障率極低。
3 綜采工作面液壓系統(tǒng)整體優(yōu)化研究
3.1 優(yōu)化方案
綜采工作面液壓系統(tǒng)整體優(yōu)化研究及應(yīng)用,主要從四個方面進行優(yōu)化:(1)優(yōu)化配液用水;(2)凈化乳化液;(3)乳化液自動配比,(4)回液系統(tǒng)雜質(zhì)凈化。通過對液壓系統(tǒng)進液、回液中雜質(zhì)凈化,及乳化液自動配比,使綜采工作面液壓系統(tǒng)整體優(yōu)化??紤]優(yōu)化供水及供液系統(tǒng)方案,首先從工作面供水入口和乳化液配比的源頭進行方案的優(yōu)化,并對液壓支架回液系統(tǒng)中的雜質(zhì)過濾清除方案進行優(yōu)化,保證清水的水質(zhì)達到乳化液配比的使用要求,使整個乳化液系統(tǒng)內(nèi)的鐵銹等雜質(zhì)大量降低,力爭整個液壓系統(tǒng)在各個環(huán)節(jié)和循環(huán)中達到時時凈化和清除。
3.2 優(yōu)化處理
3.2.1 水處理原理
(1)阻止管道內(nèi)水垢沉積—— 減小摩擦損失和降低抽水費用;(2)避免傳動帶系統(tǒng)噴桿堵塞;(3)阻止電磁閥上水垢沉積—— 使其不再堵塞或阻塞;(4)阻止泵內(nèi)水垢沉積—— 不再發(fā)生泵失效的情況;(5)阻止電機冷卻罩內(nèi)和冷卻塔內(nèi)水垢沉積。
3.2.2 乳化液凈化原理
通過OPT凈油裝置對乳化液箱內(nèi)乳化液中鐵銹等雜質(zhì)進行凈化,OPT凈油裝置既不受乳化液等液體的腐蝕,又能凈化乳化液中雜質(zhì),保證進液系統(tǒng)乳化液的純凈度。
3.2.3 乳化液自動配比
采用先進的在線監(jiān)控系統(tǒng)和變頻技術(shù),實現(xiàn)了真正意義上的乳化液自動配比,乳化液濃度自動在線修正、顯示,配比精確可靠。礦用變頻器能夠根據(jù)系統(tǒng)壓力和工作面用液量控制乳化泵恒壓供液,節(jié)能效果顯著。諸多保護和功能極大提高了設(shè)備的可靠性,如系統(tǒng)爆管停機保護、乳化液泵組吸空保護、安全泄壓保護、系統(tǒng)壓力自動補償功能、泵組待機監(jiān)控功能等。對泵組溫度、蓄能器壓力的自動檢測與智能控制,消除了設(shè)備實用中的安全死區(qū)。解決了變頻器在密封條件下散熱的技術(shù)難題。
3.2.4 反沖洗過濾
通過反沖洗過濾站對液壓支架回液系統(tǒng)中鐵銹等雜質(zhì)進行凈化,保證回液系統(tǒng)中乳化液的純凈度。進液回液都安裝了高壓反沖洗智能過濾裝置,過濾精度達到20 um,能夠?qū)⒅Ъ艿仍O(shè)備內(nèi)液壓系統(tǒng)含帶的鐵屑等雜質(zhì)過濾,并且能將設(shè)備運行狀況及參數(shù)通過系統(tǒng)數(shù)據(jù)反饋到集控臺,使操作人員及時觀察運行狀況并提出相應(yīng)的預(yù)警。
3.3 經(jīng)濟效益
經(jīng)過變頻控制裝置驅(qū)動泵組實現(xiàn)恒壓供液控制,根據(jù)工作面用液量需要多少供給多少,安全可靠響應(yīng)速度快,極大減少了泵組的無用功損耗。跟傳統(tǒng)泵站比較,經(jīng)現(xiàn)場記錄數(shù)據(jù)計算節(jié)約電能至少40%以上。以400泵站為例,泵組配套250kw電機,則每小時至少節(jié)電100度,若每天工作20 h,則每天節(jié)電2000度。按每年工作300天算,則每套泵站每年至少節(jié)電60萬度,每度電按0.5元計算,按2套設(shè)備計算,每年節(jié)約電費 F1=60*0.5*2=60萬元。
泵組進行變頻控制后,泵組實現(xiàn)軟起軟停,長期在400~600轉(zhuǎn)每分鐘狀態(tài)運行。減少了泵組的磨損和沖擊,使乳化液泵組平均使用壽命至少提高2倍。每套泵組按107萬元計算,可節(jié)省費用F2=(107*0.95/6)*2*2=67萬元。這樣做,既可以優(yōu)化工作面用水質(zhì)量,又凈化乳化液質(zhì)量,從源頭上解決液壓系統(tǒng)雜質(zhì),實現(xiàn)乳化液自動配比功能,并對回液系統(tǒng)中乳化液進行凈化,使得綜采工作面液壓系統(tǒng)整體優(yōu)化形成良性循環(huán),乳化液溫度也得到有效控制,能夠時刻保證乳化液使用濃度的準(zhǔn)確值,避免了人工配液不準(zhǔn)確的各種不確定因素,有效減輕了液壓支架的銹蝕,因此高液壓密封部位密封圈也很少損壞,有效降低系統(tǒng)的串漏現(xiàn)象,緊急停機維修設(shè)備影響生產(chǎn)的情況不再出現(xiàn),至少延長支架使用壽命2至4年。每套支架按15000萬元,2套設(shè)備按延長支架壽命2年計算,可節(jié)省費用F3=(15000*0.95/6) *2*2=9500萬元。綜上所述,整體可節(jié)約費用可達F=F1+F2+F3=9627萬元,經(jīng)濟效益可觀。
4 結(jié)語
對綜采工作面液壓系統(tǒng)整體方案中的各個環(huán)節(jié)如進液、配比、循環(huán)、過濾、回收等環(huán)節(jié)進行一系列全方位的優(yōu)化,對工作面清水水質(zhì)指標(biāo)的提高提供了可靠的保證,同時提高了乳化配比的精確度,保證工作面液壓系統(tǒng),防止工作面電液控制系統(tǒng)癱瘓,并造成支架缸體、推移千斤頂和各種閥件的銹蝕及鍍層脫落等,延遲設(shè)備壽命。
參考文獻
[1] 張立榮.某煤礦中厚煤層液壓支架設(shè)計選型[J].煤礦機械,2012(5).
[2] 陳貴,常聚才.朱仙莊礦.煤綜采液壓支架選型分析[J].煤礦機械,2011(4).
[3] 周青松.淺談液壓支架初撐力[J].科技資訊,2011(25).endprint