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      半密閉大型電爐冶煉氯化渣技術(shù)研究

      2014-05-07 04:49:18陳永明
      四川冶金 2014年1期
      關(guān)鍵詞:爐襯鐵口出渣

      陳永明

      (攀鋼集團(tuán)鈦業(yè)有限責(zé)任公司,四川 攀枝花 617000)

      1 引言

      鈦渣根據(jù)用途一般可分為酸溶性鈦渣和氯化鈦渣,酸溶性鈦渣主要用作硫酸法鈦白的原料,氯化鈦渣主要用于氯化法生產(chǎn)四氯化鈦的原料,氯化鈦渣典型化學(xué)成分見表1。

      目前國內(nèi)僅有云南武定新立公司引進(jìn)南非Namakwa的中空石墨電極技術(shù)冶煉氯化渣,代表國內(nèi)最先進(jìn)的鈦渣冶煉工藝,產(chǎn)品供應(yīng)本集團(tuán)公司旗下海綿鈦企業(yè)。其余采用6300kVA及以下的小型電爐生產(chǎn),但由于技術(shù)落后,原料不穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量無法保證,而且產(chǎn)量低,不能滿足大規(guī)模生產(chǎn)需求。

      表1 RBM沸騰氯化渣化學(xué)成分

      國外主要有南非RBM、挪威Tinfos、南非Namakwa等大型氯化鈦渣生產(chǎn)商,采用密閉電爐連續(xù)冶煉技術(shù)、爐氣回收利用,實現(xiàn)了裝備大型化、生產(chǎn)連續(xù)化、自動化控制水平高,代表了目前世界上最先進(jìn)的氯化鈦渣冶煉工藝技術(shù),見表2。

      表2 鈦冶煉廠與國內(nèi)外先進(jìn)鈦渣冶煉企業(yè)指標(biāo)對比

      從表2看出,攀鋼半密閉式鈦渣電爐采用間歇式冶煉技術(shù),在生產(chǎn)能力、使用電極、加料方式、收率、消耗、設(shè)備作業(yè)率、煤氣回收方面等與國外先進(jìn)的鈦渣生產(chǎn)企業(yè)仍存在很大的差距。

      攀鋼擬在重慶建設(shè)100kt/年沸騰氯化鈦白項目,該項目每年需要TiO2≥85%的沸騰氯化鈦渣150kt。為了解決攀鋼氯化法鈦白項目的原料供給,在攀鋼鈦渣電爐上采用循序漸進(jìn)提高鈦渣品位的方法,開展了80%、83%、85%氯化渣冶煉試驗,通過對試驗中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析研究,采取優(yōu)化工藝操作技術(shù)以及裝備改進(jìn),實現(xiàn)了冶煉85%氯化渣連續(xù)穩(wěn)定進(jìn)行,取得了較好的效果。

      2 氯化渣冶煉試驗原理

      2.1 工藝流程

      攀鋼鈦渣生產(chǎn)工藝流程,見圖1。

      圖1 攀鋼鈦渣生產(chǎn)工藝流程圖

      2.2 試驗原理

      電爐冶煉鈦渣其實質(zhì)就是鈦鐵礦中鐵的氧化物被選擇性地還原為金屬鐵,而鈦氧化物被富集在爐渣中,經(jīng)渣鐵分離獲得鈦渣和生鐵。

      鈦鐵礦是一種以偏鈦酸鐵(FeTiO3)晶格為基礎(chǔ)的多組分復(fù)雜固溶體,一般可表示為:m[(Fe、Mg、Mn)O·TiO2]·n[(Fe、Al、Cr)2O3],它的基本成分是偏鈦酸鐵(Fe-TiO3),碳還原鈦鐵礦的化學(xué)反應(yīng)如下:

      當(dāng)t≥913℃時,△G㈠≤0

      當(dāng)t≥971℃時,△G㈠≤0

      當(dāng)t≥973℃時,△G㈠≤0

      當(dāng)t≥1154℃時,△G㈠≤0

      當(dāng)t≥920℃時,△G㈠≤0

      當(dāng)t≥1164℃時,△G㈠≤0

      當(dāng)t≥1487℃時,△G㈠≤0

      鈦鐵礦中還含有一定量的赤鐵礦,它被碳還原的反應(yīng)為:

      當(dāng)t≥931℃時,△G㈠≤0

      電爐還原熔煉鈦鐵礦的最高溫度約達(dá)1800℃,在這樣高的溫度下,以上反應(yīng)都能進(jìn)行,隨溫度的升高,反應(yīng)的趨勢大小順序為:

      在低溫≤1200℃的還原中,主要(8)、(1)、(5)進(jìn)行還原反應(yīng)生成金屬鐵和 TiO2或FeTi2O5(亞鐵板鈦礦)。

      在中溫>1200℃還原中,主要(2)、(3)、(4)進(jìn)行還原反應(yīng)生成金屬鐵和Ti3O5、Ti2O3低價鈦氧化物。

      在高溫>1450℃還原中,主要(6)、(7)進(jìn)行反應(yīng)生成TiC和金屬鈦(熔于鐵中)的量增加。

      可見,隨著溫度的升高,TiO2被還原生成低價鈦的量增加,即鈦的氧化物在還原熔煉過程中隨溫度的升高按下順序逐漸發(fā)生變化:

      3 試驗條件及步驟

      3.1 試驗原料

      試驗的原料主要包括莫桑比克礦、印度礦、干餾煤、電極糊,其化學(xué)成分見表3、表4。

      3.2 試驗設(shè)備

      攀鋼25.5MVA鈦渣電爐。

      3.3 試驗步驟

      由于缺乏大型鈦渣電爐生產(chǎn)85%渣的操作經(jīng)驗,采用了循序漸進(jìn)提高出爐品位的方法,開展80%、83%、85%氯化渣探索試驗,再過渡到85%氯化渣穩(wěn)定試驗,之后轉(zhuǎn)入試生產(chǎn)。

      表3 鈦精礦典型成分 (%)

      4 試驗分析及取得的效果

      4.1 探索試驗分析與優(yōu)化改進(jìn)

      2009年,攀鋼鈦渣電爐開展了冶煉氯化渣試驗,由于受爐型尺寸不合理和設(shè)備條件限制,噸渣電耗高達(dá)4243kwh/t,試驗未成功,主要突出表現(xiàn)在:

      (1)掛渣層維護(hù)困難,試驗4個爐次后掛渣層脫落、爐襯大面積侵蝕而被迫停止試驗;

      (2)熔化慢,形成大熔池時間長,塌料翻渣及泡沫渣頻繁發(fā)生;

      (3)流動性差、被迫提高出渣溫度,最高1790℃,溫度的升高又帶來掛渣層洗刷嚴(yán)重。

      在沒有邊緣加料點實施掛渣層維護(hù)的情況下,難以連續(xù)開展氯化渣冶煉。

      為此,在攀鋼鈦冶煉廠電爐上開展了逐步提高鈦渣品位進(jìn)行80%渣、83%渣、85%渣探索試驗。

      4.1.1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

      試驗的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表5。

      表5 探索試驗各階段主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

      從表5可以看出:(1)80%渣試驗期間出渣、出鐵溫度較高,電耗高;(2)各個試驗期間TiO2%波動大,質(zhì)量不穩(wěn)定。

      4.1.2 試驗前期暴露的問題

      (1)物料熔化慢,形成大熔池的時間長;

      (2)塌料翻渣及泡沫渣頻繁發(fā)生;

      (3)送電功率過高,出渣出鐵溫度過高,噸渣電耗高;

      (4)爐墻掛渣層大面積脫落,維護(hù)困難,爐襯溫度上升較快;

      (5)鈦渣質(zhì)量TiO2%波動大,渣中含鐵較高;

      (6)鐵口周邊竄火及漏鐵,使用壽命縮短。

      4.1.3 問題分析與優(yōu)化改進(jìn)

      針對試驗前期出現(xiàn)的問題,進(jìn)行了認(rèn)真的分析,優(yōu)化了配料、加料制度、送電制度并對出鐵口進(jìn)行改進(jìn)。

      4.1.3.1 配料及加料分析與優(yōu)化改進(jìn)

      氯化渣冶煉重要的特點之處在于:氯化渣品位高,需要在具有動力學(xué)條件的液體狀態(tài)下足夠時間進(jìn)行深度還原和渣鐵分離,而且須在沒有泡沫渣頻繁產(chǎn)生的穩(wěn)定爐況下進(jìn)行,因此,在單位時間輸入功率相對穩(wěn)定的情況下,形成大熔池的時間很關(guān)鍵,通過控制各批次加料量及配碳比例,將形成大熔池的時間控制在合適的范圍,鈦渣品位穩(wěn)定、含鐵少,同時電耗低。

      (1)控制好各批次加料量及配碳比例,有利于形成大熔池

      鈦渣冶煉前期埋弧時間很短,在電極下方很快形成小“坩堝”進(jìn)入開弧冶煉,試驗初期一次性加料量大出現(xiàn)了兩個問題,一是底部物料熔化困難,如果底料未完全熔化就繼續(xù)加料冶煉會導(dǎo)致頻繁的泡沫渣產(chǎn)生,冶煉效果很差;二是加料點形成的“小山丘”料堆容易出現(xiàn)塌料,導(dǎo)致塌料翻渣頻繁發(fā)生,同樣影響冶煉效果。所以應(yīng)采取多批次少批量加料,后來第將一批料(100t)由一次加入改為三次加入,但由于受自焙電極工作端長度的影響,第一次加料必須達(dá)到45~50t,電極才能送上負(fù)荷。

      按照原料化學(xué)成分計算,冶煉85%氯化渣的配碳比應(yīng)該在16%~17%,在探索實驗初期,各批次加料按照16%~17%的配碳比進(jìn)行配料,在平均輸入功率18MW/h的情況下,第一批料形成大熔池時間普遍在10h以上,導(dǎo)致后期液態(tài)下沒有足夠的時間進(jìn)行深度還原及渣鐵分離,鈦渣品位波動大,TiO2普遍在7%~11%,渣中含鐵普遍在3.5%以上;后來為了加速大熔池形成,將第一批料的配碳比減少到10%,在平均輸入功率18MW/h的情況下,雖然第一批料形成大熔池時間縮短到6h,但后期液體下還原任務(wù)重,還原劑加入量大,每當(dāng)加料時安全緊急放散閥沖開,環(huán)保壓力大,并且容易頻繁產(chǎn)生泡沫渣,爐況極其不穩(wěn)定,反而影響后期深度還原及渣鐵分離,鈦渣品位波動也較大,TiO2普遍在8%~10%,渣中含鐵普遍在3%以上。

      在保證總的配碳比例不變的情況下,將第一批料的配碳比例減少3%~4%,提高熔化速度,過程TiO2比成品TiO2低2%~3%,液態(tài)下深度還原反應(yīng)后移,在平均輸入功率18MW/h的情況下,第一批料形成大熔池時間普遍在8h,為后批次物料熔化提供了動力學(xué)條件,同時液態(tài)下有足夠的時間進(jìn)行深度還原及渣鐵分離。

      由于受自焙電極電流密度限制,送電負(fù)荷未達(dá)到額定負(fù)荷,導(dǎo)致中心物料熔化較慢,不利于快速形成熔池,所以中心加料點只考慮在第一次加入,其加料量由起初的18~20t逐漸減少至10~12t,控制配碳比6%~7%,使中心物料熔化時間也控制在7~8h,見表6。

      通過實踐摸索,各批次加料量及配碳比例見表7。

      通過優(yōu)化各批次加料量及配碳比例,不僅提高了化料效果,同時在液態(tài)下有充足的時間進(jìn)行氯化渣的深度還原和渣鐵分離,冶煉過程平穩(wěn),鈦渣品位波動小,普遍在3%~5%,渣中含鐵少,普遍在1%。

      表6 統(tǒng)計20爐中心加料量與熔化時間對應(yīng)關(guān)系

      表7 每爐各批次配碳比及加料量分配表

      (2)增加邊緣加料量及配碳比例,有利于掛渣保護(hù)爐墻

      TiO2具有兩性氧化物性質(zhì),高溫液體鈦渣對爐襯磚有強(qiáng)烈的腐蝕性,直接侵蝕爐墻鎂磚,嚴(yán)重降低爐襯壽命,因此,必須保護(hù)好掛渣層使高溫液態(tài)鈦渣與爐墻鎂磚隔離,從而達(dá)到保護(hù)爐墻。

      針對冶煉氯化渣溫度高,掛渣層容易脫落,在周邊掛渣層薄弱部位,加料量由原來一爐一次增加到一爐2~3次(1~2t/次),同時將邊緣加料點的配碳比例增加2%~3%(控制在19%~20%),在渣口、鐵口正對位置的配碳比例增加3%~4%(控制在20%~21%),使其在周邊形成過還原的高熔點物質(zhì)(TiN、TiC、Ti)保護(hù)爐墻,邊緣加料制度改變前后爐襯溫度變化見圖2和圖3。

      從圖2看出:掛渣層維護(hù)差,爐襯溫度變化較大,37#/38#熱電偶溫度上升較快,從圖3看出:掛渣層維護(hù)較好,爐襯溫度變化很小。

      圖2 邊緣加料改變前爐襯溫度變化

      4.1.3.2 送電制度分析與優(yōu)化改進(jìn)

      由于氯化渣的品位高,需要深度還原,渣中Fe0以及Fe0與CaO、MgO、SiO2、Al2O3、MnO形成的低熔點物質(zhì)減少,各種高熔點物質(zhì)增加,如TiC、TiN等,渣的熔化溫度、粘度升高,整個冶煉系統(tǒng)的溫度升高,因此,出爐溫度也需要提高。

      圖3 邊緣加料改變后爐襯溫度變化

      針對試驗初期缺乏氯化渣操作經(jīng)驗,輸入總功率過多,導(dǎo)致出爐溫度過高,電耗過高,爐墻掛渣層被沖刷嚴(yán)重等問題,因此,必須制定合理的出爐溫度及送電制度。

      (1)鈦渣的熔點和出渣溫度與總TiO2含量的關(guān)系見圖4

      圖4 鈦渣的熔點和出渣溫度與總TiO2含量的關(guān)系

      (2)合理的出爐溫度

      根據(jù)圖4,不同TiO2含量的鈦渣,合理出渣溫度見表8

      表8 鈦渣在不同TiO2含量下的熔點及合理出渣溫度

      (3)控制輸入總功率、控制出渣溫度

      在80%氯化渣探索試驗期間,由于缺乏氯化渣操作操作經(jīng)驗,輸入總功率過多,噸混合料達(dá)到了1.51MW,出渣、出鐵溫度較高,分別達(dá)到1780℃、1680℃,見圖5、圖6。

      圖5 80%氯化渣試驗期間出渣溫度

      圖6 80%氯化渣試驗期間出鐵溫度

      從圖5可以看出:實際平均出渣溫度1748℃,比合理的出渣溫度(1710℃)高出40℃,由于后期溫度過高,爐墻掛渣層嚴(yán)重受損。

      在后來開展83%、85%氯化渣試驗中,逐步減少輸入總功率,使83%、85%氯化渣的出渣溫度分別控制在1727℃、1734℃,均在合理的出渣溫度范圍內(nèi),從表5看出:隨著品位提高,電耗反而呈下降趨勢。

      通過實踐摸索,采用進(jìn)口礦冶煉85%氯化渣,合適的輸入總功率應(yīng)控制在1.25~1.35MW/t混合料。

      (4)控制各批次輸入功率、把握各批次加料時間

      在沒有大的爐況波動和停爐情況下,各批次輸入功率達(dá)到規(guī)定值可視為物料熔化完畢,即可加入下次物料,由于第一批料配碳比例較低,所以第一批料的輸入功率較少;第二批料由于配碳比例較高,熔池需要提高溫度和深度還原反應(yīng),輸入功率較高,最后一批料由輸入總功率進(jìn)行調(diào)節(jié)。

      通過摸索,各批次輸入功率分別為:第一批料1.15~1.25MW/t混合料,第二批料1.35~1.45MW/t混合料,第三批料1.3~1.35MW/t混合料。

      (5)控制后期電壓≤330V

      后期大熔池形成以后,高電壓對液體熔池攪動力較大,同時對爐墻熱輻射也很強(qiáng),對掛渣層沖涮十分嚴(yán)重,必須控制后期電壓≤330V。

      4.1.3.3 鐵口通道分析與優(yōu)化改進(jìn)

      由于冶煉氯化渣溫度高,鐵水對鐵口通道沖刷嚴(yán)重,鐵口的使用壽命較短,鐵水溫度升高后滲透能力增強(qiáng),經(jīng)常在鐵口通道及周邊區(qū)域發(fā)生滲透導(dǎo)致竄火及溫度升高等現(xiàn)象,嚴(yán)重時甚至發(fā)生漏鐵,因此必須對鐵口通道及周邊區(qū)域進(jìn)行改造。在原二段式的末端整體澆注一段SiC澆注料,變?yōu)槿问酱嬖问?,這樣的作用:

      1、半永久層鎂磚通道采用濕砌可以減少縫隙,防止竄火和滲鐵

      2、SiC澆注料耐高溫、抗沖刷性能好,在通道末端澆筑一段,可以起到減震作用,避免堵口機(jī)沖擊通道,造成通道磚松動。

      在試驗初期,鐵口的使用壽命僅有2個月,通過對鐵口進(jìn)行三段式改造,加強(qiáng)對鐵口周邊的掛渣保護(hù),使用無水炮泥對鐵口進(jìn)行使用維護(hù),每次堵口深度在1m以上,改造后的鐵口使用壽命由2個月提高至6個月以上,渣口使用壽命由4個月提高至8個月以上。

      4.2 穩(wěn)定試驗

      通過對配加料制度、送電制度以及出鐵口進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),在此基礎(chǔ)上開展85%氯化渣穩(wěn)定試驗,冶煉31爐85%渣,共2000.7t渣,主要技術(shù)指標(biāo)如表9所示。85%氯化渣穩(wěn)定試驗與探索試驗的主要 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行比較,見表10。

      表9 85%氯化鈦渣穩(wěn)定試驗主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

      表10 探索試驗與穩(wěn)定試驗兩個試驗階段主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比

      從表10看出:穩(wěn)定試驗期間,品位波動范圍小,鈦渣質(zhì)量穩(wěn)定,出渣出鐵溫度合理、噸渣電耗較低,特別是噸渣電耗由2999kWh降低至2815kWh,總體效果優(yōu)于探索試驗期間冶煉效果,充分說明配加料制度、送電制度的優(yōu)化改進(jìn)取得了顯著的成績。

      4.3 試生產(chǎn)

      穩(wěn)定試驗以后,2012年2月~4月采用莫礦和印度礦開展氯化渣試生產(chǎn),TiO2品位83.1% ~86.5%,噸 渣 電 耗 2850~2980kWh,出渣溫度1715~1750℃,出鐵溫度1505~1547℃,掛渣層維護(hù)較好,爐襯熱電偶溫度≤805℃,滿足設(shè)計≤900℃,基本實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。

      4.4 鈦渣質(zhì)量

      穩(wěn)定試驗及試生產(chǎn)期間,85%氯化渣質(zhì)量指標(biāo)與南非RBM沸騰氯化渣質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行比較,見表11

      表11 穩(wěn)定試驗期間鈦渣成分與RBM鈦渣成分比較(%)

      從表11看出:成分與RBM氯化渣(重慶氯化鈦白項目擬采用的原料)相當(dāng),基本滿足沸騰氯化渣質(zhì)量指標(biāo)要求,只是CaO、MgO、SiO2略高,主要是干餾煤和自焙電極消耗帶入,可以通過原料進(jìn)行控制。

      4.5 爐型結(jié)構(gòu)分析

      在爐型結(jié)構(gòu)中,極心園大小和電極外側(cè)與爐墻距離是冶煉氯化渣主要參數(shù)之一,直接影響到化料效果和爐墻掛渣層的維護(hù)。攀鋼鈦渣電爐在極心圓功率密度和極墻距(電極外側(cè)與爐墻距離)方面與冶煉氯化渣的哈薩克斯坦鈦渣電爐接近,并且采用多點布料,保證了布料的均勻性,采用周邊加料點對掛渣層進(jìn)行維護(hù),通過對配料和加料制度、送電制度以及出鐵口進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),實現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn),說明攀鋼鈦渣電爐極心圓尺寸和極墻距是適合冶煉氯化渣的,試驗及試生產(chǎn)也得到了證實。

      4.6 試驗取得的效果

      4.6.1 基本掌握了氯化渣低溫冶金的特點。

      通過調(diào)整前期分批加料量、并適當(dāng)減少配碳比例,加速了大熔池的形成,將深度還原反應(yīng)后移,改善了鈦渣冶煉的動力學(xué)條件,同時對各批次送電功率進(jìn)行嚴(yán)格控制,85%氯化渣出渣溫度可以控制在合理范圍內(nèi)。

      4.6.2 掌握了氯化渣冶煉的掛渣層維護(hù)技術(shù)

      通過控制周邊加料點的加料量及配碳比例,在冶煉間歇期間人工增加掛渣操作等工藝,掛渣層可以維護(hù)在正常的范圍內(nèi)(渣口、鐵口區(qū)域厚度600mm,其余部位800~1000 mm),爐襯溫度穩(wěn)定在合理范圍內(nèi)。

      4.6.3 實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)

      通過試驗、分析及優(yōu)化改進(jìn),在攀鋼半密閉式鈦渣電爐上實現(xiàn)了連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn),質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到RBM沸騰氯化渣質(zhì)量指標(biāo)。

      5 結(jié)論

      5.1 開展氯化渣冶煉試驗證明,通過優(yōu)化工藝操作技術(shù),使用多點布料技術(shù)、鐵口結(jié)構(gòu)及材質(zhì)改進(jìn)等,攀鋼半密閉式鈦渣電爐可以連續(xù)生產(chǎn)85%氯化渣,但受自焙電極電流密度小的限制,輸入功率一直未達(dá)到設(shè)計能力,限制了產(chǎn)能的提高,鐵口壽命也有待進(jìn)一步提高。

      5.2 通過開展氯化渣冶煉試驗,掌握了85%氯化渣冶煉技術(shù),形成了相應(yīng)的冶煉操作制度。

      5.3 針對氯化渣冶煉過程中電爐體系溫度升高帶來的泡沫渣、電耗高、掛渣層脫落、鐵口使用壽命短等問題,通過優(yōu)化加料制度、送電制度、鐵口結(jié)構(gòu)及材質(zhì)改進(jìn)等,較好地解決了冶煉85%氯化渣存在的問題,實現(xiàn)了連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn),質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到RBM沸騰氯化渣指標(biāo)。

      5.4 大型電爐生產(chǎn)85%氯化鈦渣工程化技術(shù)的成功,結(jié)束了攀鋼不能生產(chǎn)氯化渣的歷史,既開發(fā)了市場需要的精品鈦原料,也為攀鋼鈦產(chǎn)業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供了精品原料基礎(chǔ)。

      6 存在的問題及改造建議

      6.1 存在的問題

      6.1.1 輸入功率未達(dá)到額定功率(設(shè)計25.5MVA)

      由于自焙電極允許電流密度?。ㄔO(shè)計≤5.6A/cm2),要想提高輸入功率就必須提高電壓,但提高電壓后帶來如下問題:

      (1)高電壓對爐墻掛渣層洗刷嚴(yán)重,導(dǎo)致爐墻掛渣層維護(hù)困難。

      (2)高電壓以及高溫導(dǎo)致自焙電極系統(tǒng)絕緣破壞,護(hù)屏刺火漏水等設(shè)備故障率高。

      所以,長期以來使用自焙電極的輸入功率僅在16~20MVA。由于冶煉高品位氯化渣需要深度還原,溫度高,需要大功率輸入負(fù)荷,為了更好地適應(yīng)氯化渣生產(chǎn)需要,從裝備上進(jìn)行改進(jìn)。

      6.1.2 鐵口使用壽命有待進(jìn)一步提高

      雖然對鐵口進(jìn)行了三段式改造,優(yōu)化了維護(hù)和操作,鐵口使用壽命有所提高,但每隔一定時間須停爐處理,不僅施工難度大,而且每次停產(chǎn)7~10天,對生產(chǎn)影響較大。

      6.2 技術(shù)改造建議

      6.2.1 使用石墨電極并調(diào)整極心園

      若使用石墨電極,則中心熱量更集中,增大了電極外側(cè)與爐墻的距離,有利于保護(hù)爐墻掛渣層,適合冶煉高品位氯化渣。

      6.2.2 優(yōu)化料倉及加料點布置,實現(xiàn)多點布料

      結(jié)合設(shè)備結(jié)構(gòu)等實際情況,優(yōu)化料倉及加料點布置,實現(xiàn)多點布料。

      6.2.3 增加爐氣系統(tǒng)設(shè)備的冷卻強(qiáng)度

      由于冶煉氯化渣溫度較高,與冶煉酸渣比較,煙氣溫度上升100~150℃,須提高設(shè)備承受溫度和冷卻強(qiáng)度,本次改造從結(jié)構(gòu)上更新余熱鍋爐,蒸汽發(fā)生量由6t/h增加到10~11t/h。

      6.2.4 增加鐵水處理能力

      由于氯化渣品位高,深度還原后鐵水產(chǎn)生量增大,噸渣鐵水量0.55~0.65t,須增大砂模坑的儲存能力和鑄鐵機(jī)的處理能力。

      6.2.5 進(jìn)一步優(yōu)化鐵口結(jié)構(gòu)及材質(zhì),提高使用壽命

      通道前部采用97%鎂磚錯縫砌筑,后部采用97%子母扣組合鎂磚砌筑,外側(cè)SiC整體澆注500~600mm,這種結(jié)構(gòu)的好處:

      (1)子母扣組合鎂磚可以提高使用壽命,而且便于整體拆卸更換,

      (2)外側(cè)SiC整體澆注長度由800~1000mm減少為500~600mm后,不僅可避免堵口機(jī)沖擊造成通道松動,而且有利于炮泥更深地進(jìn)入通道,更好地依靠炮泥維護(hù)鐵口通道。

      [1]楊紹利,盛繼孚.鈦鐵礦熔煉鈦渣與生鐵技術(shù)[M].冶金工業(yè)出版社,2006.

      [2]朱樹民,游梅蘭.電熱法生產(chǎn)高鈦渣提高TiO2品位的若干問題探討[J].鋼鐵釩鈦,1984.

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      [9]鄒武裝.鈦手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2012.8.

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