姚瑞強(qiáng)
(大唐淮北發(fā)電廠,安徽 淮北 235000)
發(fā)電機(jī)冷卻介質(zhì)泄漏導(dǎo)致的停機(jī)事故分析
姚瑞強(qiáng)
(大唐淮北發(fā)電廠,安徽 淮北 235000)
介紹了發(fā)電機(jī)在發(fā)電廠的重要性,分析了2例發(fā)電機(jī)因冷卻介質(zhì)泄漏導(dǎo)致的停機(jī)事故及其發(fā)生原因。為防止類似事故再次發(fā)生,提出了加強(qiáng)發(fā)電機(jī)氫壓和漏氫率監(jiān)視及氫冷器回水管的含氫量檢查,同時加強(qiáng)運(yùn)行和檢修管理等措施。
發(fā)電機(jī);冷卻器;介質(zhì)泄漏
發(fā)電機(jī)是發(fā)電廠的核心設(shè)備,其安全運(yùn)行與否不僅直接關(guān)系到企業(yè)安全和經(jīng)濟(jì)效益,也關(guān)系到電力系統(tǒng)的穩(wěn)定?,F(xiàn)對2例大型發(fā)電機(jī)組因冷卻介質(zhì)泄漏引發(fā)的跳閘事故和停機(jī)事件進(jìn)行分析,并提出技術(shù)改進(jìn)措施和相應(yīng)的管理措施。
1.1 設(shè)備介紹
某發(fā)電廠2號機(jī)組是成套引進(jìn)英國GEC公司的N362.5-171/543/541型汽輪發(fā)電機(jī)組,其發(fā)電機(jī)定子繞組為水內(nèi)冷,定子鐵芯、轉(zhuǎn)子直接氫冷、無刷勵磁型,額定容量為426.47 MVA,額定功率為362.5 MW,發(fā)電機(jī)出口額定電壓為18 kV。該發(fā)電機(jī)設(shè)有2臺定子冷卻水泵,為RYAXF65/20型離心泵。發(fā)電機(jī)正常定子冷卻水壓為2.6 bar,發(fā)電機(jī)額定氫壓為3 bar,發(fā)電機(jī)定子水額定流量為44 m3/h,定子水流量低發(fā)電機(jī)跳閘值為27.9 m3/h。
1.2 事故經(jīng)過及處理
2012-08-14T22:22,2號發(fā)電機(jī)組發(fā)生跳閘事故。SOE(sequence of event,事件順序記錄系統(tǒng))顯示機(jī)組跳閘原因為定子水流量低保護(hù)動作,同時運(yùn)行人員監(jiān)視發(fā)現(xiàn)2號發(fā)電機(jī)內(nèi)氫壓下降,定子冷卻水回路氣泡也增大、變多。22:45,打開2號發(fā)電機(jī)6.3 m層發(fā)電機(jī)檢漏器,從汽輪機(jī)端排水大約40 L,判斷為發(fā)電機(jī)定子水回路發(fā)生泄漏。
故障發(fā)生后對發(fā)電機(jī)進(jìn)行直流電阻測量:A相電阻為0.003 228 mΩ,B相電阻為0.001 619 mΩ, C相電阻為0.001 616 mΩ,發(fā)電機(jī)三相繞組直流電阻不平衡,且A相偏大。打開發(fā)電機(jī)汽端人孔門發(fā)現(xiàn):發(fā)電機(jī)定子繞組第21槽上層線棒繞組端部與同槽下層線棒聯(lián)接銅彎頭側(cè)部爆裂,出現(xiàn)直徑約16 mm的孔洞,絕緣表層僅有局部過熱痕跡(面積約22 mm×21 mm)。當(dāng)剝開絕緣層后,發(fā)現(xiàn)該發(fā)電機(jī)定子繞組水電接頭上層線棒連接部分已熔斷,產(chǎn)生直徑約12 mm的貫穿性孔洞,且熔化的銅末已經(jīng)進(jìn)入上層和下層線棒的水電盒內(nèi)。設(shè)備損壞情況如圖1所示。將該水電接頭進(jìn)行了更換處理并重新進(jìn)行絕緣包扎處理,經(jīng)絕緣試驗、水壓試驗合格后,該機(jī)組并網(wǎng)恢復(fù)運(yùn)行。
圖1 設(shè)備損壞示意
1.3 原因分析
(1) 在機(jī)組啟動和運(yùn)行期間,發(fā)電機(jī)定子繞組端部存在共振現(xiàn)象,在定子繞組第21槽線棒水電接頭處,由于端部振動導(dǎo)致金屬疲勞產(chǎn)生裂紋。當(dāng)裂紋發(fā)展到一定程度時,因?qū)щ娒娣e減少,在裂紋處出現(xiàn)局部過熱和起弧現(xiàn)象,最終導(dǎo)致穿孔。
(2) 查看和分析故障部位,基本確定故障為材質(zhì)裂紋引起,而引起裂紋的原因是材質(zhì)缺陷。
1.4 防范對策
為了防止同類事故的發(fā)生,在發(fā)電機(jī)組大修中應(yīng)對定子繞組端部進(jìn)行擴(kuò)大檢查,包括對水電接頭和端部繞組固有頻率的檢查,并對發(fā)電機(jī)繞組端部緊固情況進(jìn)行全面檢查和改進(jìn),以減小繞組端部振動;對發(fā)電機(jī)定子繞組端部繞組聯(lián)接彎頭進(jìn)行探傷檢查,然后再對發(fā)電機(jī)定子冷卻水質(zhì)及水壓、水流力學(xué)進(jìn)行分析并優(yōu)化改進(jìn)。
2.1 設(shè)備介紹
某廠9號發(fā)電機(jī)為哈爾濱電機(jī)廠生產(chǎn)的QFSN-300-2型發(fā)電機(jī)組,定子繞組為水內(nèi)冷,轉(zhuǎn)子繞組為氫冷,定子鐵芯為氫冷,容量為353 MVA,額定電壓為20 kV,定子電流為10 190 A。冷卻方式為水-氫-氫。
2.2 事故經(jīng)過及處理
2011-10-11,9號發(fā)電機(jī)運(yùn)行中的補(bǔ)氫量超標(biāo),24 h補(bǔ)氫量約50 m3,且內(nèi)冷水箱含氫量在0~8 %波動。由于每天都有超過50 m3的補(bǔ)氫量,專業(yè)技術(shù)人員對發(fā)電機(jī)外部系統(tǒng)進(jìn)行跟蹤觀察,但未發(fā)現(xiàn)明顯漏點(diǎn)。2011-10-18,9號發(fā)電機(jī)氫壓下降較快(由0.285 MPa降低至0.26 MPa),約2 h就需補(bǔ)氫1次?,F(xiàn)場檢查認(rèn)為勵磁機(jī)A組冷卻器泄漏,同時也懷疑發(fā)電機(jī)冷卻器滲漏。遂將D,C,B,A組冷卻器依次停運(yùn)排查,確認(rèn)是A,B組冷卻器泄漏。至10月19日上午,9號發(fā)電機(jī)的漏氫量在1個運(yùn)行班次就高達(dá)500 m3,制氫量已跟不上漏氫量且氫溫上升很快,隨即向調(diào)度申請停機(jī)消缺。
在停機(jī)檢修中,檢修人員發(fā)現(xiàn)A,B 2組冷卻器有40根銅管的管壁局部破損、泄漏。更換后,經(jīng)氟里昂檢漏及水壓試驗結(jié)果合格,勵磁機(jī)A組冷卻器進(jìn)行4.2 kg/cm2水壓試驗2 h正常(與規(guī)程要求6 kg/cm2,0.5 h不泄漏等效),這說明查漏過程中初步認(rèn)定該組冷卻器泄漏的判斷是正確的。
2.3 原因分析
(1) 9號發(fā)電機(jī)及勵磁機(jī)冷卻器均為銅管繞簧式結(jié)構(gòu)。該廠使用的開放式冷卻水為長江水,雜質(zhì)較多,特別在夏季泥沙含量大,導(dǎo)致管壁磨損、腐蝕較嚴(yán)重,加之使用時間較長,銅管管壁變薄,最終導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)行中多次發(fā)生滲漏現(xiàn)象。
(2) 在9號發(fā)電機(jī)大修中(事故前),電氣檢修人員對發(fā)電機(jī)A,B 2組冷卻器和勵磁機(jī)冷卻器進(jìn)行氣密試驗,加壓3.5 kg/cm2(規(guī)程要求4 kg/cm2,6 h不泄漏)。但在此次大修中人為降低了試驗標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致發(fā)電機(jī)冷卻器的泄露缺陷未被及時發(fā)現(xiàn)。在9號發(fā)電機(jī)小修工作中,檢修人員又未按檢修規(guī)程要求對冷卻器進(jìn)行清洗,致使冷卻器銅管內(nèi)壁結(jié)垢、腐蝕,最終導(dǎo)致停機(jī)事故的發(fā)生。
3.1 進(jìn)行設(shè)備改造
為了保證機(jī)組的安全運(yùn)行,防止冷卻器再次發(fā)生泄漏,計劃對發(fā)電機(jī)和勵磁機(jī)冷卻器進(jìn)行換型改造,并擇機(jī)增設(shè)冷卻水水質(zhì)處理設(shè)施,以改善冷卻器的運(yùn)行條件,提高冷卻效果和冷卻器的使用壽命。
3.2 加強(qiáng)運(yùn)行和檢修管理
運(yùn)行部門應(yīng)加強(qiáng)發(fā)電機(jī)運(yùn)行管理工作,嚴(yán)密監(jiān)視氫冷器回水管的含氫量及發(fā)電機(jī)的漏氫率。檢修部門要深刻吸取教訓(xùn),加強(qiáng)檢修管理,將檢修標(biāo)準(zhǔn)落實到位,確保檢修質(zhì)量。
1 牛維揚(yáng).電機(jī)學(xué)(第二版)[M].北京:中國電力出版社,2005.
2014-05-28;
2014-07-30。
姚瑞強(qiáng)(1969-),男,工程師,主要從事電力系統(tǒng)及其自動化工作,email:hbdcyrq@163.com。