【摘要】對于熱電廠汽輪發(fā)電機組而言,經常會出現(xiàn)振動異常現(xiàn)象。引起熱電廠汽輪機異常振動的因素是多方位的,其中尤以設備的安裝過程對其的影響度最大。本文針對熱電廠汽輪機振動異常的現(xiàn)象,分析了故障的成因,從轉子不平衡造成同心度改變、剛度不足、油膜形成等多個角度對汽輪器故障的處理措施進行了探討。
【關鍵詞】熱電廠;汽輪機;異動故障;措施
熱電廠汽輪機是長期在高溫環(huán)境下高速運行的設備,保持其運轉的穩(wěn)定性極為重要。尤其要重點保證機組縱橫中心和同心度不變,以及聯(lián)軸器相連的汽輪機轉子和發(fā)電機轉子的同心度不變。這就需要工人在設備的安裝階段仔細閱讀設計圖紙,根據(jù)安裝規(guī)范進行安裝。同時,還應當注意對安裝過程中潛在的質量隱患進行分析,采取有針對性的預防與控制措施。
在熱電廠汽輪機故障中,振動異常比較普遍的故障形式。汽輪機的異常振動與設備生產、安裝、運行維護階段的不當操作都有一定的關系,本文對這些引起汽輪機異動的原因進行分析,并提出了一些相應的處理辦法。
1.轉子不平衡引起的異常振動
汽輪機轉動的平衡性是建立在轉子轉速的基礎上的,轉子的轉速越高,其平衡性就越好。在某熱電5萬機組安裝調試運行中,試車時汽輪機的振動值最大也只有24um,運轉效果十分理想。然而在正式投入運行兩星期以后,汽輪機的振動開始出現(xiàn)異常,振動幅度逐步增大。其中,1號瓦振動幅度39um,2號瓦振動幅度36um,3號瓦振動幅度更是達到了43um。汽輪機組的振動幅度雖然有了一定程度的增加,但是因為其振幅尚處于許可的范圍之內,工作人員對機組進行了重啟。利用聽針和Dcs系統(tǒng),在沖轉中重點對1號瓦、2號瓦和3號瓦進行了監(jiān)測。在機組的升速過程中,監(jiān)測發(fā)現(xiàn)1號瓦在開始時汽缸前半部分有較小的金屬摩擦聲出現(xiàn),振動波形受到了干擾。翻閱安裝記錄發(fā)現(xiàn),所記錄的設備安裝過程完全符合安裝規(guī)范和以及設備說明書的規(guī)定,不存在安裝失誤現(xiàn)象。同時,在找轉子中心時充分將熱態(tài)中心和冷態(tài)中心的因素考慮進去,將推力軸承刮研調整好了推力間隙、軸向間隙和徑向間隙。雖然推力間隙為470um,但尚未超出說明書所標注的極限值。排除了推力間隙設置不當引起故障的可能性。然后,逐一分析工作葉片與導向葉片引起的摩擦、軸封間隙太小引起的摩擦、風擋、油檔及汽封的安裝、水封阻塞等可能導致汽輪機異動的因素,考慮到汽封部位較軟,具有一定的變形能力,非安裝失誤不大可能導致如此巨大的振動異?,F(xiàn)象。
從上面的實例可以看出,轉子同心度的變化對汽輪機的正常運轉有嚴重的影響。需要在設備的安裝過程中盡可能規(guī)范操作,消除這些影響因素,重點注意以下幾點:(1)對于通流部分的間隙機工作葉片與導向葉片間隙、軸封間隙、風擋、油梢及汽封間隙,應當根據(jù)安裝規(guī)范和設備說明書的規(guī)定嚴格進行設置,盡可能減少誤差。(2)找轉子中心時,將熱態(tài)中心和冷態(tài)中心的區(qū)別充分考慮進去。(3)在推力軸承刮研時,應當將推力間隙、軸向間隙和徑向間隙調整到合適的程度,不要太大也不要太小,避免間隙設置的過大導致轉子發(fā)生過量的軸向位移,從而使得在葉輪與隔板之間產生應力,摩擦力增大。(4)在扣蓋安裝完成以后,為了避免間隙過小導致在機組受熱膨脹以后產生摩擦力,需要推動轉子以檢查動靜間隙是否符合要求。(5)汽發(fā)找中心時,考慮到轉子的自身重力因素,可以在兩個端面上開出不超過0.06mm的小口,采用活動連接的方式連接凝汽器和排汽缸,同時在機組找中心時,也應當將聯(lián)輔器預留一定尺寸的上張口。
2.剛度不符合要求引起的異常振動
汽輪機機組的連接剛度與軸承座和臺板、軸承座和汽缸、臺板和基礎之間的連接牢固程度有很大的關系。某熱電廠的1號機組在運行過程中,常常會由于不穩(wěn)定出現(xiàn)跳機的現(xiàn)象。為了防止2號機組發(fā)生類似的情況,在該熱電廠的2號機組時,對1號機組的安裝過程進行了相近的調查研究。調查發(fā)現(xiàn),因為1號機組的機身比較小,臺板和軸承座連接完成后同時進場的,沒有對安裝單位臺板的接觸面以及滑銷系統(tǒng)進行全方位的檢查?;诖耍醪綌喽ㄆ喌漠惓U駝涌赡苁?號機組底部支座座剛度不符合要求引起的。在設備過磚過程中的不穩(wěn)定現(xiàn)象來源于沒有及時對滑銷系統(tǒng)進行檢修,而機組受熱膨脹不順利導致1號機組振幅異常,從而產生跳機現(xiàn)象。所以,在2號機組的安裝過程中,詳細檢測了底部支座的各項指標。檢查結果表明,設備的臺板與軸承座的接觸面積遠遠沒有達到規(guī)范的要求。其接觸面積不足規(guī)范規(guī)定的30%。同時,滑銷間隙不足20um,也不附和規(guī)范要求。此外,針對墊鐵與基礎、墊鐵與墊鐵、墊鐵與底座的接觸面也進行了全方位的檢查,以確保2號機組的連接剛度滿足要求,對于滑銷系統(tǒng),根據(jù)說明書預留了足夠大小的膨脹間隙,為機組的受熱膨脹提供了足夠的空間。在2號機組安裝完成之后,機組運轉的穩(wěn)定性得到了有力的保障,沒有發(fā)生類似1號機組的異動現(xiàn)象。
上面這個實例提醒我們,在安裝過程中需要尤其注意以下幾點:(1)在安裝前檢查個連接部位的接觸面積,保證其達到說明書和規(guī)范的要求。(2)嚴格控制滑銷系統(tǒng)的質量,對不達標的蒂姆進行及時的整改,然后才可進行后續(xù)工作。(3)設置一定的膨脹間隙為機組的受熱膨脹預留好足夠的空間,防止設備膨脹后引起汽缸變形導致接觸面之間的作用力增加,從而使機組中心產生偏移。
3.油膜對機組振動的影響
油膜的形成有三個必要條件:(1)表面之間有楔形間隙;(2)潤滑油有一定的黏性,且油量充足;(3)兩表面有足夠大的相對運動速度。
在為某熱電廠安裝汽輪發(fā)電機組時,發(fā)現(xiàn)在不超過2500轉時,1號機組的振動幅度相當小,保持了很好的平穩(wěn)度。然而當達到2700轉以上時,1號機組的振動開始出現(xiàn)異常。其中,2號瓦的振動幅度達到38um。4號瓦的振幅也上升到27um。工作人員使用延長熱機時間,快速通過振動轉速區(qū)辦法,然而在達到3000轉時機組就會由于振動超標產生跳機現(xiàn)象。進一步觀測得知,振動具有突然性,且基本上都集中在2號瓦。而dcs溫度表明4號瓦溫度有異常,比平均水平高出了4-6度。根據(jù)油膜形成的三個必要條件可知,在潤滑油有足夠的黏性,且兩表面相對運動速度足夠大時,還需要兩表面之間有楔形間隙,保證油量充足,才能在油楔中產生所需的壓力。因此,對機組發(fā)電機側2號瓦和4號瓦實施檢查,加深了軸瓦的油槽深度,并重新刮研軸瓦的接觸面,從而減少了油膜對機組運轉的影響。
從上面的實例中總結經驗,如下面幾點:(1)汽輪機油牌號一定要遵循說明書的規(guī)定;(2)必須定期檢查潤滑油的質量,避免因油質不良導致的油膜不穩(wěn)定;(3)刮研時軸瓦間隙要適當,保證油槽進油順暢,油膜良好;(4)在設備的制造過程中要進行轉動部分的動平衡試驗.避免由不平衡導致的振動。
4.結語
綜上所述,汽輪機是熱電廠的重要基礎設施,汽輪機的故障對于熱電廠的正常運轉有著嚴重的負面影響。為了解決汽輪機異常振動的問題,需要首先根據(jù)實際情況分析故障產生的原因,對癥下藥,采取有針對性的手段消除故障,并積累經驗,做好故障的預防措施,盡量避免下一次故障的發(fā)生。
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