摘 要:鹿鳴公司浮選過程液位控制系統(tǒng),包括浮選機(jī)液位控制和充氣量控制,浮選機(jī)液位控制包括液位檢測,礦漿閥門調(diào)節(jié);充氣量控制包括充氣氣體流量檢測,充氣閥門調(diào)節(jié)及浮選機(jī)軸承溫度監(jiān)視。文章主要介紹浮選機(jī)液位控制和通訊保護(hù)。
關(guān)鍵詞:浮選機(jī);液位控制;泡沫層厚度;PID控制;通訊
1 概述
鹿鳴公司320立浮選槽是迄今為止亞洲最大的鉬選礦浮選設(shè)備,是國內(nèi)最大的單系列選礦工藝流程,浮選槽液位控制是直接影響選礦回收率的核心工段,超大型浮選槽實(shí)現(xiàn)液位平穩(wěn)控制、溢流泡沫穩(wěn)定控制是自控專業(yè)的難題,浮選給礦的滯后性和慣性擾動(dòng)往往帶來浮選槽流程液位的大波動(dòng),充氣量的大小,藥劑添加量的多少直接影響泡沫生成的穩(wěn)定性,從而影響精礦回收率、精礦品位指標(biāo)?,F(xiàn)代大型選礦工藝大多采用DCS對(duì)現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行集中控制,減小勞動(dòng)強(qiáng)度,提高控制效率,因此對(duì)現(xiàn)場設(shè)備與DCS的通訊穩(wěn)定性提出更高要求。
2 浮選過程控制系統(tǒng)
2.1 液位過程控制系統(tǒng)組成
浮選槽液位檢測:采用浮球桿式激光液位計(jì),由浮球、激光液位測量儀,支架等組成,浮球桿最低位置到溢流堰距離為最大測量量程1000mm,槽體液位變化,泡沫厚度即為1000減去礦漿液位值,如圖1所示。激光液位測量儀4線制傳感器,4-20mA信號(hào)輸入PLC模擬量通道,監(jiān)測實(shí)時(shí)礦漿液位和泡沫層厚度。由于浮選槽內(nèi)的礦漿含有大量的泡沫并且波動(dòng)很大,對(duì)液位測量帶來不利的影響,因此在測量筒增加沖洗水消除氣泡和礦漿泡沫。
礦漿椎閥氣動(dòng)執(zhí)行器:控制部分采用ABB氣動(dòng)智能執(zhí)行器,由氣動(dòng)執(zhí)行器控制氣缸上升和下降來控制錐形閥的開度,氣動(dòng)執(zhí)行器用螺桿連接閥桿,實(shí)時(shí)檢測閥門開度反饋。PLC模擬量通道輸出4-20mA信號(hào)給氣動(dòng)執(zhí)行器,控制閥門0-100%開度。
2.2 充氣量控制系統(tǒng)
充氣流量檢測:采用E+H一體式氣體質(zhì)量流量計(jì)實(shí)時(shí)測量充氣量,4線制24V供電,4-20mA信號(hào)輸出送至PLC模擬量通道。
氣動(dòng)控制蝶閥:控制部分采用ABB氣動(dòng)智能執(zhí)行器,通過PLC輸出4-20mA信號(hào)控制執(zhí)行器,執(zhí)行器控制氣缸動(dòng)作調(diào)節(jié)蝶閥開度,閥體軸桿連接執(zhí)行器反饋桿從而至執(zhí)行器實(shí)時(shí)檢測蝶閥開度反饋。
2.3 PLC過程控制硬件組成
選用S7-200 CPU224模塊作為控制模塊;3個(gè)EM235模擬量輸入輸出模塊,采集1個(gè)液位計(jì)、2個(gè)椎閥開度反饋、1個(gè)氣動(dòng)球閥開度反饋、1個(gè)風(fēng)流量輸入信號(hào),輸出控制2個(gè)椎閥開度,1個(gè)氣動(dòng)球閥開;1個(gè)EM277通訊模塊與DCS通訊;一個(gè)觸摸屏人機(jī)界面,如圖2所示。
3 控制原理
3.1 液位過程控制原理
浮球桿式激光液位計(jì)檢測實(shí)時(shí)礦漿泡沫層厚度,通過設(shè)定所需要的理想礦漿泡沫層厚度,計(jì)算設(shè)定的理想礦漿泡沫層度與實(shí)時(shí)礦漿泡沫層厚度的差值即偏差,偏差為正時(shí),PLC輸出4-20mA信號(hào)給氣動(dòng)執(zhí)行器,氣動(dòng)執(zhí)行器控制氣缸增大錐閥開度排除礦漿,降低礦漿液位,增大泡沫曾厚度,同理,偏差為負(fù)時(shí),執(zhí)行器輸出4-20mA信號(hào)控制氣缸動(dòng)作減小錐閥開度,提升礦漿液位,減小泡沫曾厚度,PID通過偏差控制閥門動(dòng)作達(dá)到穩(wěn)態(tài),同時(shí)實(shí)時(shí)采集錐閥開度反饋值和泡沫層厚度值,內(nèi)置優(yōu)化算法,預(yù)測計(jì)算最佳輸出閥門開度從而穩(wěn)定泡沫層厚度。此PID控制結(jié)構(gòu)避免常規(guī)控制方式只依靠偏差達(dá)到穩(wěn)態(tài)后,輸出并不會(huì)保持不變,而是圍繞設(shè)定值上下波動(dòng),這就會(huì)導(dǎo)致執(zhí)行機(jī)構(gòu)頻繁動(dòng)作,縮短其使用壽命,造成泡沫厚度不穩(wěn)定。偏差大時(shí),PID預(yù)測閥門開度,控制閥門快速動(dòng)作,隨著閥門的動(dòng)作偏差越來越小,使閥門緩慢接近預(yù)測開度,從而避免閥門達(dá)到預(yù)設(shè)值時(shí)上下頻繁波動(dòng),PID控制結(jié)構(gòu)如圖3所示。
系統(tǒng)控制方式分為現(xiàn)場就地控制和DCS遠(yuǎn)程控制,默認(rèn)狀態(tài)為DCS遠(yuǎn)程控制,現(xiàn)場就地控制和DCS遠(yuǎn)程控制均包括自動(dòng)控制和手動(dòng)控制,自動(dòng)控制狀態(tài)下,閥門有一個(gè)自動(dòng)控制或者兩個(gè)都是自動(dòng)控制方式,泡沫層厚度設(shè)定值有效,通過泡沫設(shè)定值與實(shí)際泡沫值的偏差,運(yùn)用PID運(yùn)算,自動(dòng)控制閥門開度大小來穩(wěn)定泡沫厚度;當(dāng)兩個(gè)閥門都處于手動(dòng)狀態(tài)時(shí),泡沫設(shè)定值無效,人工給定閥門開度開控制泡沫厚度。遠(yuǎn)程就地切換時(shí),實(shí)時(shí)的控制狀態(tài)和數(shù)據(jù)將保持不變,現(xiàn)場就地控制時(shí),DCS只能監(jiān)測現(xiàn)場所有的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)變動(dòng),DCS遠(yuǎn)程控制時(shí),現(xiàn)場亦只能監(jiān)測DCS的實(shí)時(shí)改寫數(shù)據(jù)狀態(tài)。檢測到通訊不正常時(shí),只能就地控制,當(dāng)通訊恢復(fù)正常時(shí),自動(dòng)切換到通訊中斷前的狀態(tài)。
3.2 通訊優(yōu)化
DCS采用霍尼韋爾公司PlantCruise系統(tǒng),液位過程控制系統(tǒng)與DCS系統(tǒng)通訊采用profibus DP通訊,因此,對(duì)通訊的穩(wěn)定性提出了很高要求,但是在系統(tǒng)運(yùn)行中,不可避免的出現(xiàn)各種通訊中斷,比如由于通訊讀寫錯(cuò)誤或者數(shù)據(jù)堆積導(dǎo)致掉線,系統(tǒng)斷電重啟導(dǎo)致的通訊中斷等情況,因此,在液位過程控制系統(tǒng)中做了保護(hù),當(dāng)通訊中斷時(shí),液位過程控制自動(dòng)切換到就地控制狀態(tài),而閥門的手自動(dòng)控制及閥門開度和泡沫厚度的設(shè)置都將保持通訊中斷前的狀態(tài),這樣就避免通訊中斷時(shí)DCS的遠(yuǎn)程控制自動(dòng)過度到現(xiàn)場就地控制狀態(tài)而不會(huì)出現(xiàn)控制紊亂。但是這種保護(hù)只是單方面的,系統(tǒng)調(diào)試時(shí)仍然出現(xiàn)閥門全開全關(guān)等紊亂現(xiàn)象,通訊中斷導(dǎo)致系統(tǒng)不可控,針對(duì)選礦工藝來說,系統(tǒng)是失敗的,完全不可用。通過現(xiàn)場實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控和分析,通訊中斷時(shí)設(shè)置的由DCS遠(yuǎn)程控制切換到就地控制的保護(hù)是成功的,系統(tǒng)調(diào)試時(shí)仍然出現(xiàn)的閥門全開全關(guān)的紊亂現(xiàn)象是通訊恢復(fù)時(shí)導(dǎo)致的,從通訊中斷開始,DCS讀取的數(shù)據(jù)不是現(xiàn)場實(shí)際值,而是0和1等無效數(shù)據(jù),通訊中斷過程中,液位過程控制系統(tǒng)已經(jīng)切換到就地控制狀態(tài),這些0和1的無效數(shù)據(jù)并不能改寫現(xiàn)場數(shù)據(jù),但是當(dāng)系統(tǒng)通訊恢復(fù)時(shí),液位過程控制系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)切換到通訊中斷前的狀態(tài),如果上一狀態(tài)是遠(yuǎn)程控制,那么第一次通訊讀寫數(shù)據(jù)時(shí),這些無效的0和1就會(huì)瞬間改寫現(xiàn)在的控制數(shù)據(jù),所以這是導(dǎo)致閥門全開全關(guān)的紊亂現(xiàn)象的根本原因。因此,做了一下保護(hù),在通訊恢復(fù)被檢測到時(shí),將禁止立即切換到通訊中斷前的狀態(tài),而是通過延時(shí)50秒再恢復(fù)到通訊中斷前的狀態(tài),通過觀察分析,50秒時(shí)間,足夠DCS讀取現(xiàn)場的真實(shí)數(shù)據(jù),而系統(tǒng)斷電重啟到恢復(fù)需要約45秒時(shí)間。因此,通訊恢復(fù)時(shí)延時(shí)50秒后切換到原狀態(tài),DCS讀取的數(shù)據(jù)已經(jīng)刷新為現(xiàn)場實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),系統(tǒng)將平穩(wěn)過渡,不會(huì)出現(xiàn)紊亂現(xiàn)象。
4 結(jié)束語
浮選液位過程控制系統(tǒng)是一個(gè)龐大而繁雜的控制系統(tǒng),通過排礦閥門的控制、給氣量大小的控制、藥劑量的添加控制來控制泡沫層的穩(wěn)定控制只是表象,控制的本質(zhì)是控制溢流精礦的品位即有用金屬量的回收率。當(dāng)然選礦工藝還要考慮人力物力投入與收益的最佳性價(jià)比,通過簡化的排礦閥門的控制,給氣量大小的控制,藥劑量的添加控制也能達(dá)到控制要求。文章只講述單個(gè)浮選槽的液位過程控制,遠(yuǎn)程就地切換時(shí),實(shí)時(shí)的控制狀態(tài)和數(shù)據(jù)保持不變,閥門控制平穩(wěn),達(dá)到無擾切換效果,通過現(xiàn)場運(yùn)行,采用DCS集中控制方式提高了控制效率,大大減小工人勞動(dòng)強(qiáng)度,對(duì)通訊的優(yōu)化使得DCS集中控制方式得到保障,在此基礎(chǔ)上,相鄰多個(gè)浮選槽的協(xié)同控制將在下一步的優(yōu)化中得到體現(xiàn)。
參考文獻(xiàn)
[1]趙江穩(wěn).西門子S7200 PLC編程從入門到精通[M].電子工業(yè)出版社,2013.
[2]于春梅.選礦原理與工藝(高職高專)[M].冶金工業(yè)出版社,2008.