摘 要:歡西油田老三聯(lián)合站采用的脫水流程為兩段式脫水流程進(jìn)行油水分離:含水原油熱沉降脫水系統(tǒng)(一段脫水)、熱化學(xué)脫水系統(tǒng)(二段脫水)。文章針對(duì)歡西油田老三聯(lián)合站運(yùn)行過程中因存在問題導(dǎo)致聯(lián)合站不能正常運(yùn)行的問題,進(jìn)行室內(nèi)實(shí)驗(yàn),通過溫度、PH值、來液含水率三方面對(duì)老三聯(lián)合站一段脫水開展影響因素分析,保證老三聯(lián)一段脫水正常運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:聯(lián)合站;一段脫水;溫度;PH值;含水
前言
聯(lián)合站一段脫水的室內(nèi)研究旨在掌握在溫度、PH值、來液含水率三種因素交互作用下,原油乳狀液在聯(lián)合站一段脫水效果的規(guī)律,針對(duì)三者如何作用進(jìn)行機(jī)理研究。開展模擬聯(lián)合站一段原油脫水的室內(nèi)實(shí)驗(yàn),采用單一變量法,并通過物模實(shí)驗(yàn)研究不同溫度、不同PH值、不同來液含水率下的原油乳狀液的脫水效果,準(zhǔn)確解釋原油脫水機(jī)理。
1 聯(lián)合站一段脫水的室內(nèi)實(shí)驗(yàn)
1.1 實(shí)驗(yàn)條件
實(shí)驗(yàn)試劑采用分析純NaOH,濃鹽酸36%~38%;稠油樣品采用遼河油田錦州采油廠四區(qū)來油;實(shí)驗(yàn)用水由遼河油田提供的一次沉降罐沉降所得污水,經(jīng)過濾裝置作為實(shí)驗(yàn)用水;實(shí)驗(yàn)用油屬于環(huán)烷基重質(zhì)稠油;一段脫水室內(nèi)實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)溫度為60℃、65℃、70℃、75℃、80℃、85℃、90℃。實(shí)驗(yàn)主要儀器和設(shè)備:BROOKFIELD博力飛DV-II+Pro數(shù)顯粘度計(jì)、ZJ-II型恒溫箱、HH-4型數(shù)顯恒溫水浴鍋、高剪切分散乳化機(jī)、HA-805型智能紅外高效脫水儀、水分測(cè)定儀、PH計(jì)、250ml燒杯,250ml量筒,膠塞等若干。
1.2 實(shí)驗(yàn)步驟
1.2.1 配制呈不同PH值的水樣。
1.2.2 配制不同含水率的原油乳狀液。
(1)預(yù)熱:取一定體積原油置于80℃恒溫水浴約20min,同時(shí),將配置好的不同PH值不同體積的水樣置于相同條件下的恒溫水浴20min。此外,具塞量筒也需要充分預(yù)熱。
(2)乳化:將兩種液樣充分預(yù)熱后,一次性將水樣倒入原油中,配制出不同含水率不同PH值的原油乳狀液,并用玻璃棒不斷攪拌約50次。
(3)調(diào)節(jié)高剪切分散乳化機(jī)至5000r/min進(jìn)行乳化約30min;然后,降低轉(zhuǎn)速到800r/min,保持該狀態(tài)直至液面大多數(shù)泡沫消散。
1.2.3 將原油乳狀液移至具塞量筒,確保密封性良好后放置于事先預(yù)熱充分的恒溫箱中恒溫24小時(shí)。
1.2.4 根據(jù)實(shí)驗(yàn)方案進(jìn)行原油脫水,開始2小時(shí)內(nèi),每次間隔15分鐘觀察現(xiàn)象;爾后20個(gè)小時(shí)內(nèi),每次間隔1小時(shí)觀察現(xiàn)象。
1.2.5 處理分析實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。
1.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
1.3.1 溫度對(duì)一段原油脫水效果的影響
T=65℃時(shí),脫出水量最??;T=95℃時(shí),脫出水量最大,脫出水量隨溫度降低而減小,脫出水顏色隨溫度降低而變得渾濁,說明溫度的升高不僅可以提高一段脫水量,同時(shí)可以降低污水含油量的濃度。但由于PH值或含水率的緣故,脫出的污水在較高溫度下懸浮油珠也較多。在PH值較低時(shí),脫水溫度作用較為明顯。隨著溫度的增加,脫出水量明顯增加,污水顏色清澈,油水界面平整。
同一脫水溫度時(shí),出液含水率隨PH值的升高而降低。同時(shí)發(fā)現(xiàn),無論何種來液含水率的情況下,脫水溫度升高或是降低,經(jīng)一段脫水后的乳狀液含水率最高是PH=12,與其他PH值下的出液含水率差值最大可達(dá)13%。此外,出液含水率隨溫度變化的快慢與溫度區(qū)間有關(guān)。在脫水溫度60℃~75℃內(nèi),曲線平緩,平均改變梯度0.5%/℃,說明溫度所引起的變化緩慢,且該變化波動(dòng)不規(guī)律,此溫度范圍內(nèi)出液含水率高低不穩(wěn)定;但在脫水溫度75℃~90℃內(nèi),曲線呈較陡峭趨勢(shì),平均改變梯度3%/℃,說明溫度所引起的影響較大。
同一溫度下,相同PH值時(shí),來液含水率越高,出液含水率越低,但脫水量也越高。無論P(yáng)H值較低還是較高時(shí),不同來液含水率所造成的出液含水率差別不大,一般在3%~5%范圍內(nèi)。然而,PH=10時(shí)出現(xiàn)出液含水率變化紊亂的狀態(tài),多次出現(xiàn)含水率升高和降低連續(xù)交替的現(xiàn)象??傮w依然保持高溫段75℃~90℃內(nèi)出液含水率迅速降低的趨勢(shì)。
1.3.2 PH值對(duì)一段原油脫水效果的影響
PH值較高時(shí)油水界面不清晰,有泡沫狀的中間層,下部污水呈紅褐色;當(dāng)PH=5時(shí),乳狀液脫出水顏色清澈,粘附在容器壁的油珠較少粒徑也較??;當(dāng)PH=9時(shí),乳狀液脫出水顏色渾濁,粘附在容器壁和污水中的油珠粒徑較小,均勻分布下部污水中,脫出水量稍低。PH值較低時(shí),油水分層明顯,界面平整,下部污水呈黃褐色。
在脫水溫度70℃、80℃、85℃、90℃時(shí),乳狀液隨PH值升高,出液含水率升高。這種由于PH值改變而引起的出液含水率的升高,最高可達(dá)15%。在PH=4~7時(shí),出液含水率變化差較小約為3%~5%,曲線較為平緩;在PH=7~12時(shí),含水率隨PH值的升高變化較快約為10%,曲線走勢(shì)較陡,升高趨勢(shì)明顯。在其他影響因素不變的情況下,相同PH值時(shí),來液含水率較高時(shí),處理后的乳狀液含水率較低。
同一來液含水率下,相同PH值時(shí),脫水溫度越高,出液含水率越低。其他條件不改變時(shí),最高溫度與最低溫度造成的含水率差值不超過10%。這種規(guī)律較為固定,出液含水率曲線波動(dòng)范圍小,僅在PH=4~8范圍內(nèi),曲線上升較慢,當(dāng)PH大于8后,出液含水率顯著增大。
1.3.3 來液含水率對(duì)二段原油脫水效果的影響
在PH值、脫水溫度固定不變時(shí),僅改變來液含水率的一段脫水實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象。當(dāng)PH=8、脫水溫度為80℃時(shí),來液含水率逐次降低的試樣,含水率分別為90%、85%、80%。觀察發(fā)現(xiàn),來液含水率高的試劑瓶?jī)?nèi),乳狀液脫出水量較多,處理后的原油含水率也較低,但不同來液含水率下的脫出污水清濁程度無明顯區(qū)別,下部懸浮的油珠、粘壁的油珠的數(shù)量接近,油水界面沒有較大差別,基本持平,脫水效果并未因含水率的升高或降低有所改善。脫水溫度升高至90℃,發(fā)現(xiàn)含水率引起的微小差異會(huì)由于溫度的升高而變小。
來液含水率相同時(shí),同一PH值的情況下,脫水溫度越高,原油的含水率越低。當(dāng)PH=6、來液含水率為85%時(shí),脫水溫度90℃下實(shí)驗(yàn)所得乳狀液含水率36%,脫水溫度60℃下實(shí)驗(yàn)所得乳狀液含水率44%,兩者差別較大,44%已經(jīng)超過一段脫水設(shè)計(jì)的含水率范圍。
來液含水率相同時(shí),同一脫水溫度值的情況下,高PH值較低PH值脫出水量少,出液含水率高,說明高PH值會(huì)油水分離有阻礙作用。脫水溫度相同時(shí),同一PH值的情況下,出液含水率隨來液含水率升高而降低,但下降幅度有限,有些幾乎不變。
2 結(jié)束語(yǔ)
2.1 脫水溫度對(duì)PH值較高的情況下油水分離影響不顯著,曲線波動(dòng)較小,但是出液含水率保持較高數(shù)值,不利于乳狀液脫水;對(duì)來液含水率改變的情況下油水分離幾乎沒有影響,脫出水量、脫水顏色、油水界面等相類似。
2.2 一段脫水中PH值的改變影響乳狀液的油水分離較大。一方面,PH值影響脫出污水的性質(zhì);另一方面,PH值影響脫出污水量。PH值的大小屬于乳化水特性。PH值越高,懸浮油珠的粒徑越小,皂化反應(yīng);脫出污水量也越少,顏色呈紅褐色。乳狀液中含水量及液滴直徑分布對(duì)乳狀液的破乳有重要影響。
2.3 乳狀液中含水量對(duì)乳狀液的破乳有重要影響。原油中含水的增多,從微觀層面看,增加了乳狀液中的小液滴與水分子的碰撞。相同PH值,影響調(diào)節(jié)PH值酸堿試劑的加入量,但PH值是濃度的概念,與總量無關(guān)。
作者簡(jiǎn)介:肖家宏(1987-),助理工程師,現(xiàn)從事油田技術(shù)開發(fā)工作。