孫 慶 張 恒 方雄文
(漢川數(shù)控機(jī)床股份公司,陜西 漢中 723000)
加工中心作為高效率的自動化機(jī)床得到了廣泛的應(yīng)用,能夠?qū)?fù)雜工件一次裝夾后進(jìn)行多工序的加工,期間會用到多種刀具,換刀頻率高。目前國內(nèi)加工中心普遍采用氣動或液壓方式完成刀具的松開和夾緊。此松刀過程會產(chǎn)生較大的軸向沖擊載荷,在長期高頻率換刀的工況下,作用于拉桿和主軸軸承,對其使用壽命和精度有很大影響,同時伴有沖擊噪音,進(jìn)而影響整機(jī)的性能。
如圖1 所示,主軸松夾刀結(jié)構(gòu)示意圖,松刀時氣缸直接通入0.5 MPa 氣壓,使活塞桿克服碟簧力推動拉桿,進(jìn)而使卡爪張開松開刀柄,完成松刀過程。切斷氣源后,彈簧使活塞桿復(fù)位,碟簧反力使拉桿后移,帶動卡爪拉緊刀柄,完成刀具夾緊過程。圖示松刀氣缸總行程14 mm,主軸拉桿尾部與氣缸活塞桿端頭間隙為6 mm。當(dāng)松刀時,由于負(fù)載并非恒定,氣缸初始6 mm行程負(fù)載很小,僅克服了活塞復(fù)位彈簧的阻力和摩擦力作用,剩余8 mm 行程負(fù)載很大,要克服碟形彈簧的作用,最大時超過2 000 kN,而加工中心換刀的一般工作頻率約為3 次/s,所以移動量14 mm 必須在約0.3 s內(nèi)完成。在此短時間內(nèi),氣缸內(nèi)直接通入0.5 MPa 氣壓,則活塞桿與拉桿接觸瞬間產(chǎn)生很大的沖擊載荷,且加工中心換刀頻繁,每次松刀時活塞桿對主軸拉桿都會產(chǎn)生沖擊載荷,長期使用會使拉桿端面產(chǎn)生裂紋甚至變形,且對主軸軸承的精度和使用壽命產(chǎn)生影響,同時伴有沖擊噪音。
本文提出一種解決方案,對氣缸的氣動控制回路進(jìn)行了專門設(shè)計,即利用高低氣壓順序推動技術(shù),在氣缸空載行程內(nèi)采用低氣壓小流量推動,氣缸加載時切換為高氣壓大流量推動,控制回路見圖2 所示。氣源處理三聯(lián)件的輸出口通過連接管與三位五通中卸式電磁閥的中位輸入口連接;中卸式電磁閥左端出口Y1通過連接管與減壓閥的輸入口連接,右端出口Y2 通過連接管與快排閥的輸入口連接;減壓閥的輸出口通過連接管與或門閥的一端輸入口連接;快排閥的輸出口通過連接管與或門閥的另一端輸入口連接。將氣源處理三聯(lián)件的輸入口與氣源接通,或門閥的輸出口與氣缸的進(jìn)氣口接通即可。當(dāng)數(shù)控系統(tǒng)松刀指令發(fā)出后,電磁閥左端Y1 得電,氣壓通過減壓閥和或門閥進(jìn)入氣缸,減壓閥將氣源輸出的0.5 MPa 氣壓轉(zhuǎn)換為0.05 MPa,實現(xiàn)了低氣壓小流量推動,當(dāng)氣缸活塞桿與主軸拉桿接觸后,電磁閥右端Y2 得電(數(shù)控系統(tǒng)可根據(jù)具體調(diào)試情況設(shè)定PLC 程序,讓Y1 得電后延時一定時間再讓Y2 得電,一般延時時間為0.2~0.3 s),氣源輸出的0.5 MPa 氣壓直接通過或門閥進(jìn)入氣缸,實現(xiàn)了高氣壓大流量推動,松刀結(jié)束后,氣缸活塞通過回退彈簧迅速復(fù)位,快排閥實現(xiàn)快速排氣功能。
該防撞擊裝置利用氣動控制回路改善了氣缸松夾刀具的撞擊問題,提高了數(shù)控機(jī)床,包括加工中心的主軸精度和壽命,同時大大降低了沖擊噪音。本裝置已批量應(yīng)用于筆者公司各種規(guī)格的數(shù)控機(jī)床,包括加工中心上,均達(dá)到了預(yù)期的功能和性能。在應(yīng)用本裝置時,應(yīng)根據(jù)數(shù)控機(jī)床的實際情況對氣壓、拉力、控制方式等進(jìn)行設(shè)計計算和調(diào)整。
[1]徐灝.機(jī)械設(shè)計手冊(新版):第4 卷[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2007.
[2]日本SMC 氣動元件樣本[Z].4 版.2007.