袁亞利
(宣化鋼鐵股份有限公司煉鐵廠,河北張家口075100)
宣鋼4#高爐2005年10月投產(chǎn),容積為1800m3,2011年9月受市場(chǎng)影響,全國(guó)高爐限產(chǎn),4#高爐退出運(yùn)行系列,進(jìn)行4#高爐中修,2012年4月投產(chǎn),3#高爐大修改造擴(kuò)容為2000m3,經(jīng)過大修改造于2011年6月投產(chǎn),高爐爐頂設(shè)備采用西冶的并罐式無(wú)料鐘裝料設(shè)備,氣密箱采用水冷氮風(fēng)冷卻方式和密封方式,爐前除塵采用兩臺(tái)風(fēng)機(jī)分別控制不同除塵點(diǎn)的方式,一臺(tái)采用變頻調(diào)速控制,一臺(tái)采用液力耦合器調(diào)速控制,沖渣、水泵站和管廊溝都沒有進(jìn)行新建筑,新建噴煤設(shè)備、空壓機(jī)及空壓機(jī)水泵站,熱風(fēng)爐采用卡魯金式頂燃式熱風(fēng)爐,各閥控制采用全液壓控制等。在生產(chǎn)過程中3#、4#高爐區(qū)域部分設(shè)備暴露出可靠性和精確性不足及部分設(shè)計(jì)施工缺陷,使能源介質(zhì)消耗增高,主要表現(xiàn)在:
1.1.1 4#高爐氮?dú)庀到y(tǒng)存在調(diào)節(jié)閥不能滿足需求,影響氮?dú)庀到y(tǒng)正常工作的情況,需要進(jìn)行改造,同時(shí)由于4#高爐噴煤在生產(chǎn)過程中存在噴吹罐存在著流化波動(dòng)大,造成煤粉噴吹不勻產(chǎn)生脈動(dòng)現(xiàn)象,必須進(jìn)行加大氮?dú)饬亢蛪嚎s空氣量才能滿足高爐生產(chǎn)需要,氮?dú)庀拇笮枰脑臁?/p>
1.1.2 4#高爐由于冬季保溫設(shè)施的不合理,造成冬季蒸汽消耗量較大,需要通過優(yōu)化蒸汽管網(wǎng)和設(shè)備改造節(jié)約蒸汽消耗量。
1.1.3 原設(shè)計(jì)氣密箱水冷氮風(fēng)系統(tǒng)退水采用開式“U”型水封,投產(chǎn)后頂壓上升到180k Pa時(shí)即被擊穿,前期休風(fēng)時(shí)對(duì)“U”型水封進(jìn)行了改造,增加脫氣罐和平衡管,取得了一定的效果。但是氮?dú)鈮毫Σ环€(wěn)定還經(jīng)常出現(xiàn)水封被擊穿的現(xiàn)象。為保證氣密箱溫度不高于50℃并且保證氣密箱密封效果,還不能減小氮?dú)鈮毫土髁恐担@樣就會(huì)造成氮?dú)獾拇罅客馀?,浪費(fèi)資源。鑒于這種進(jìn)退維谷的現(xiàn)狀,需要對(duì)氣密箱的密封工藝進(jìn)行二次改造。
1.1.4 高爐軟水循環(huán)系統(tǒng)依靠膨脹罐來(lái)實(shí)現(xiàn)水系統(tǒng)脫氣和保證軟水壓力平衡。而膨脹罐壓力的穩(wěn)定主要是通過調(diào)節(jié)氮?dú)獾膲毫?lái)實(shí)現(xiàn)。原設(shè)計(jì)采用的控制工藝和閥門的選型都不能滿足實(shí)際生產(chǎn)需求,而為保證軟水系統(tǒng)壓力穩(wěn)定,只能采用氮?dú)馔馀诺姆绞絹?lái)實(shí)現(xiàn),造成氮?dú)獾睦速M(fèi),需要進(jìn)行改造。
1.1.5 無(wú)鐘爐頂料罐放料采用一均荒煤氣均壓,二均氮?dú)饧訅旱目刂圃韥?lái)實(shí)現(xiàn)。但是由于原設(shè)計(jì)中氮?dú)夤蕹隹谔幘驮O(shè)二均閥,二均閥后再次設(shè)減壓,這樣就造成二均閥承受壓力較大,磨損快,而出現(xiàn)二均閥門不嚴(yán),氮?dú)庑孤┦沽瞎迚毫o(wú)故增高的故障;且在給料罐充壓過程中還有氮?dú)庾枇Υ?,沖壓慢影響料速的現(xiàn)象,所以必須進(jìn)行改造。
1.2.1 4#高爐爐前除塵消耗電能較高,通過觀察和試運(yùn)行,完全可以通過改造和優(yōu)化來(lái)彌補(bǔ)設(shè)備上的不足,節(jié)能降耗。
1.2.2 爐前液壓站采用4臺(tái)泵并聯(lián)的方式,一般是南北場(chǎng)各兩臺(tái)泵,一用一備,但是開爐初期,由于泥炮的設(shè)計(jì)原因造成回轉(zhuǎn)速度低經(jīng)常造成擠泥等故障,為滿足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需要采用兩臺(tái)液壓油泵重聯(lián)的方式進(jìn)行堵口操作,造成電能浪費(fèi)和設(shè)備壽命降低,必須進(jìn)行改造。
1.2.3 3#高爐大修后熱風(fēng)爐采用頂燃式熱風(fēng)爐,各閥均采用液壓系統(tǒng)控制,設(shè)獨(dú)立的液壓站,由兩臺(tái)油泵控制,開爐后由于油泵頻繁啟動(dòng)(平均3s啟動(dòng)一次)造成電能浪費(fèi)和燒毀多臺(tái)油泵,液壓站壓力也無(wú)法正常,必須進(jìn)行改造。
1.2.4 3#高爐爐前除塵1600k W電機(jī)采用變頻調(diào)速控制,由于設(shè)計(jì)原因造成變頻器C 3單元多次發(fā)生燒毀事故,電機(jī)不得不采用市電加風(fēng)門控制調(diào)節(jié),造成電能浪費(fèi)。
2.1.1 針對(duì)噴吹罐硫化波動(dòng)大問題采取改進(jìn)流化床的方式,更新為孔徑稍大的流化床解決了脈動(dòng)問題。使噴吹更加順暢,節(jié)約氮?dú)夂涂諝庀摹?/p>
2.1.2 在4#高爐噴煤房頂分開4#高爐和噴煤支路上設(shè)一個(gè)蘑菇閥用以調(diào)節(jié)各處壓力和流量,并設(shè)一個(gè)旁通之路,直接用閘閥控制,在實(shí)際應(yīng)用中,經(jīng)常發(fā)生氮?dú)饽⒐介y故障時(shí)不能及時(shí)切換或者是切換后直接使用中壓氮?dú)庠斐珊蠓皆O(shè)備承受超過額定壓力,損壞設(shè)備和密封,在各支路旁通管路上各安裝一個(gè)蘑菇閥,與原管路上的蘑菇閥同時(shí)處于電腦控制之中,一用一備,一旦一個(gè)發(fā)生故障造成后端氮?dú)獍l(fā)生波動(dòng)降低到一定值后,備用系統(tǒng)直接開啟,保證了后續(xù)氮?dú)鈮毫Φ姆€(wěn)定。同時(shí)把各個(gè)控制系統(tǒng)由4#高爐噴煤控制改造到分別分開到各高爐區(qū)域控制,保證了控制系統(tǒng)能夠隨高爐檢修。改造后沒有發(fā)生斷氮?dú)獾那闆r和超壓的情況,設(shè)備運(yùn)行良好。
2.1.3 對(duì)于4#高爐各部蒸汽管路進(jìn)行優(yōu)化布置,減少爬坡和轉(zhuǎn)彎處,減少工藝退汽排放點(diǎn),對(duì)于熱風(fēng)爐保溫系統(tǒng)進(jìn)行改造,取消部分保溫,使油液在管路內(nèi)部溫度均衡,滿足合理的壓縮比,解決了溜閥的難題。節(jié)約了蒸汽消耗。
2.1.4 水冷氮風(fēng)改造
在保證氣密箱內(nèi)部結(jié)構(gòu)不變的前提下,在水冷結(jié)構(gòu)上增設(shè)一套閉路循環(huán)水系統(tǒng),替代原設(shè)計(jì)的U型水封開路循環(huán),在閉路循環(huán)水系統(tǒng)中增設(shè)一個(gè)3 M 3水罐,用于閉路循環(huán)水回流和氮?dú)鈮毫ζ胶?。所有的新增設(shè)備實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制。
2.1.5 穩(wěn)定膨脹罐壓力節(jié)能改造
結(jié)合水系統(tǒng)自動(dòng)控制程序,熱風(fēng)爐和爐頂軟水系統(tǒng)膨脹罐頂部和氮?dú)獾娜肟谔幐靼惭b一個(gè)氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,頂部調(diào)節(jié)閥設(shè)定壓力為35k Pa,入口處調(diào)節(jié)壓力設(shè)定為25k Pa,控制系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥自動(dòng)調(diào)節(jié),同時(shí)在控制系統(tǒng)內(nèi)設(shè)定壓力報(bào)警限,以便于崗位人員及時(shí)觀察。這樣既保證了膨脹罐壓力保持在25~35k Pa的范圍內(nèi),又解決了氮?dú)忾L(zhǎng)期外排的能源浪費(fèi)現(xiàn)象。
2.1.6 二均加壓的節(jié)能改造
采用均壓閥和減壓閥互換的措施,氮?dú)鈴膬?chǔ)氣罐出來(lái)后先經(jīng)過二次減壓后進(jìn)入均壓閥,理順了氮?dú)獾耐?,減小阻力,使均壓閥承受壓力減小,解決了不嚴(yán)和損壞的難題,同時(shí)沖壓時(shí)間優(yōu)化了1s,節(jié)約了氮?dú)獾氖褂谩?/p>
2.2.1 3#、4#高爐爐前除塵均分為兩個(gè)系統(tǒng):一個(gè)是鐵口除塵,使用6k V、1000k W電機(jī),風(fēng)機(jī)風(fēng)量為500000m3/h;另一個(gè)是鐵溝擺動(dòng)溜槽除塵,使用6 k V、1400k W電機(jī),風(fēng)機(jī)風(fēng)量為 700000m3/h;2009~2010年的運(yùn)行模式是,堵鐵口期間采取減轉(zhuǎn)操作,出鐵期間加轉(zhuǎn)至90%負(fù)荷。在實(shí)際運(yùn)行中我們發(fā)現(xiàn),在開鐵口過程及出鐵初期,煙塵較大,風(fēng)機(jī)需要高轉(zhuǎn)速運(yùn)行;而在出鐵中后期,煙塵濃度變小,在這種情況下,完全可以降低轉(zhuǎn)速,通過合理調(diào)節(jié),既能保證除塵效果,又能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,最大限度地挖潛增效,減小電能浪費(fèi),于是在2011年我們對(duì)除塵操作采取進(jìn)一步優(yōu)化措施。除塵操作優(yōu)化如下:
(1)在改造優(yōu)化初期,除塵工通過攝像畫面,實(shí)時(shí)掌握除塵效果,根據(jù)煙塵濃度變化、是否被捕集罩收集,確定何時(shí)減轉(zhuǎn),減至多少轉(zhuǎn)效果最好。
(2)隨著逐漸摸索,確定相應(yīng)的時(shí)間的轉(zhuǎn)速、電流:
1400k W電機(jī),出鐵初期轉(zhuǎn)速879r/m i n,電流128A,出鐵中后期轉(zhuǎn)速減至500r/m i n,電流80A,20m i n后開始減轉(zhuǎn)。
1000k W電機(jī),出鐵初期轉(zhuǎn)速650r/m i n,電流80A,出鐵中后期轉(zhuǎn)速減至450r/m i n,電流50A,20m i n后開始減轉(zhuǎn)。
2.2.2 4#高爐鐵口除塵采用高壓變頻控制,高壓變頻器對(duì)環(huán)境溫度有特殊要求,要求0℃<工作環(huán)境溫度<40℃。室內(nèi)采用空調(diào)制冷,但由于高壓配電室內(nèi)發(fā)熱設(shè)備較多,而空調(diào)制冷相對(duì)不足,在炎熱的夏季,室內(nèi)溫度偏高,最高時(shí)超過停機(jī)最高溫度,3次使變頻器主機(jī)報(bào)警停車溫度,不但影響變頻器長(zhǎng)期穩(wěn)定和可靠運(yùn)行,而且環(huán)境及社會(huì)影響很大。針對(duì)這種情況,于2011年5月對(duì)變頻器排風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行完善。對(duì)爐前除塵高壓變頻器的兩個(gè)排風(fēng)口通過實(shí)際測(cè)量,制作排氣裝置,導(dǎo)出室外,從而避免熱風(fēng)排入室內(nèi),進(jìn)而在室內(nèi)循環(huán),導(dǎo)致室內(nèi)環(huán)境溫度過高的情況發(fā)生。
2.2.3 3#、4#高爐空壓機(jī)進(jìn)行并聯(lián)改造,使兩座高爐空壓機(jī)互聯(lián)互通,可以少開1臺(tái)空壓機(jī)節(jié)電降耗。
2.2.4 爐前除塵變頻器控制單元問題采用變頻器升級(jí)措施,有效解決了變頻器故障,保證了變頻調(diào)速的正常運(yùn)行。針對(duì)設(shè)備運(yùn)行中,電能尚有進(jìn)一步挖掘的潛力,為最大限度降低能耗,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)最合理的運(yùn)行,對(duì)除塵操作再次優(yōu)化。原運(yùn)行模式是,堵鐵口期間采取減轉(zhuǎn)操作,出鐵期間加轉(zhuǎn)至90%負(fù)荷。在實(shí)際運(yùn)行中我們發(fā)現(xiàn),在開鐵口過程及出鐵初期,煙塵較大,風(fēng)機(jī)需要高轉(zhuǎn)速運(yùn)行;而在出鐵中后期,煙塵濃度變小,在這種情況下,完全可以降低轉(zhuǎn)速,通過合理調(diào)節(jié),既能保證除塵效果,又能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,最大限度地挖潛增效,減小電能浪費(fèi)。2.2.5 對(duì)于擠泥和翻泥的現(xiàn)象,經(jīng)過分析是泥炮回轉(zhuǎn)速度慢,在液壓系統(tǒng)中速度主要決定于流量,液壓泵的流量足夠,主要是到泥炮回轉(zhuǎn)油缸的管路和閥的選型存在問題,對(duì)操作閥臺(tái)、部分閥件、泥炮調(diào)壓塊、液壓油管等進(jìn)行了增大通經(jīng)改造,以增加流量,使泥炮回轉(zhuǎn)速度提高以滿足宣鋼的出鐵模式。徹底杜絕了2臺(tái)泵重聯(lián)運(yùn)行的問題。
節(jié)電效果明顯,通過除塵操作更進(jìn)一步優(yōu)化和配電排風(fēng)系統(tǒng)改造,既能滿足除塵效果,又能節(jié)約電能,一舉兩得。4#高爐改造后的2012年比改造前2011年電單耗低電節(jié)約0.06k W·h/t·F e。3#高爐改造后的2012年比改造前2011年電單耗低電節(jié)約0.04k W·h/t·F e。
節(jié)約蒸汽和氮?dú)庑Ч@著,4#高爐通過氮?dú)鈿庠纯刂聘脑?、噴煤改造、蒸汽管網(wǎng)優(yōu)化改造后,蒸汽8個(gè)月(各含2個(gè)冬季月)改造后2012年比改造前2011年節(jié)約966t,氮?dú)鈬嶈F單耗節(jié)約10m3,效果明顯。3#高爐通過二均系統(tǒng)改造、膨脹罐改造、水冷氮風(fēng)改造等優(yōu)化改造后,改造后的2012年比改造前的2011年單耗節(jié)約15m3,效果明顯。
通過在3#、4#高爐區(qū)域?qū)嵤┮怨?jié)約氣體介質(zhì)和電能為主的節(jié)能綜合改造,3#、4#高爐區(qū)域的氣體消耗和電能消耗明顯降低,帶動(dòng)了其他能源介質(zhì)節(jié)能水平的提高。使3#、4#高爐區(qū)域能源介質(zhì)消耗處于較好水平,有效地滿足了高爐生產(chǎn)節(jié)能的要求。