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    抽油機井柔性運行節(jié)能技術(shù)研究與應(yīng)用

    2014-04-10 11:37:28李巍大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠
    石油石化節(jié)能 2014年6期
    關(guān)鍵詞:示功圖口井產(chǎn)液

    李?。ù髴c油田有限責(zé)任公司第八采油廠)

    1 抽油機柔性運行技術(shù)組成及基本原理

    柔性運行技術(shù)體系由控制柜、傳感器、中央控制三部分組成,可實現(xiàn)工頻運行和柔性運行。該技術(shù)運行基本原理是:啟動過程中,隨動驅(qū)動技術(shù)實現(xiàn)了電動機轉(zhuǎn)速由0至所需轉(zhuǎn)速,消除了啟動電流和啟動功率峰值,電動機平穩(wěn)啟動;運行過程中,其運算系統(tǒng)對采集到的電動機旋轉(zhuǎn)過程中的角速度、角加速度信號與對應(yīng)的電信號(電流、有功功率)進行運算,逐步完成其曲柄在不同轉(zhuǎn)角情況下電動機速度與加速度的優(yōu)化,從而進入優(yōu)化運行狀態(tài),保證運行過程中能量的合理分配;負荷大時低轉(zhuǎn)速實現(xiàn)大扭矩,負荷小時高轉(zhuǎn)速實現(xiàn)能量的儲備,從而優(yōu)化上下沖程速度,提高泵效,降低機采單耗。

    2 現(xiàn)場應(yīng)用效果分析

    2.1 節(jié)能效果

    現(xiàn)場共計應(yīng)用20口井,選取11口井對比分析得到(未對比9口井,均未調(diào)試,尚處工頻狀態(tài)):沖速下降0.2min-1,產(chǎn)液上升0.1t/d;沉沒度降低10.9m,系統(tǒng)功率上升0.2kW,噸液耗電下降1.6kWh,系統(tǒng)效率上升1.2個百分點(表1)。

    由表1可知,應(yīng)用該技術(shù)見到了產(chǎn)液量上升,沉沒度略有下降,系統(tǒng)效率上升,噸液耗電下降的整體效果。

    表1 11口井安裝前后效果對比數(shù)據(jù)

    2.2 啟動功率、電流

    對于抽油機而言,其啟動過程需要的是較大的啟動扭矩,由于柔性啟動過程使用變頻裝置,啟動轉(zhuǎn)數(shù)由0開始逐漸升高,直至運行至該裝置所要達到的頻率。由式(1)可以得出,在該裝置啟動過程中,達到相同的扭矩時所需的功率較小,啟動電流也較低,也就是說,柔性啟動是以電動機低轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)動獲得大扭矩;而對于工頻狀態(tài)下的啟動,轉(zhuǎn)速瞬間內(nèi)就達到電動機的額定轉(zhuǎn)數(shù),因而只能以大功率獲得大扭矩。

    式中:

    M(φ)——扭矩;

    P(φ)——功率;

    ω(φ)——轉(zhuǎn)速。

    由于沒有相應(yīng)的測試儀器,不能測試出的曲線,以老區(qū)B1-11-540井啟動功率對比曲線(圖1)與啟動電流對比曲線(圖2)為例,可以明顯看出柔性運行比工頻運行狀態(tài)啟動功率和啟動電流平穩(wěn)上升,減少了電動機損傷和啟動能耗。

    圖1 B1-11-540井啟動過程功率曲線

    圖2 B1-11-540井啟動過程電流曲線

    2.3 運行功率、電流

    柔性運行過程中,變頻控制抽油機工作頻率范圍為30~50Hz,而且在工作過程中的工作頻率自始至終有規(guī)律(每個沖速對應(yīng)轉(zhuǎn)角的工作頻率相同)變化;因而電動機在重載情況下以較低的轉(zhuǎn)速運行,并以較低的功率提供較大的扭矩,在輕載情況下以較高的轉(zhuǎn)速運行,并提供較高的功率。如此工作,起到了削峰填谷的作用,同時消除了負功,使電動機在較高的效率下工作。借用B1-11-540井運行功率對比曲線(圖3)和運行電流對比曲線(圖4)可以明顯看出,柔性運行狀態(tài)下的運行功率和運行電流均較工頻運行狀態(tài)要低且平穩(wěn),因而運行能耗降低。

    2.4 不同沉沒度井的示功圖對比

    截至2013年10月底,11口井優(yōu)化運行3個月左右,動液面相對平穩(wěn),優(yōu)選未進行其他措施連續(xù)運行的9口井進行沉沒度分析。

    2.4.1 沉沒度低于100m井的應(yīng)用效果

    9口井中,沉沒度低于100m的井共計2口,對比結(jié)果表明,應(yīng)用該技術(shù)后沖速穩(wěn)定,產(chǎn)液量穩(wěn)定上升0.15t/d,沉沒度上升17.5m,噸液耗電下降8.15kWh,系統(tǒng)效率上升0.65個百分點(表2)。

    圖3 B1-11-540井運行功率曲線

    圖4 B1-11-540井運行電流曲線

    表2 2口沉沒度低于100m井安裝前后效果對比數(shù)據(jù)

    從對比數(shù)據(jù)得出,使用柔性拖動裝置后,沖速和產(chǎn)液量基本穩(wěn)定、沉沒度回升,有效地緩解了供液不足狀態(tài)。為進一步說明這一問題,以L89-83井為例,該井沖速上升0.1min-1,產(chǎn)液量上升0.2t/d,沉沒度上升32m,噸液耗電下降11kWh,系統(tǒng)效率上升,見到了較好的效果。該井試驗前后的示功圖見圖5。

    從示功圖的對比可以看出,使用柔性拖動裝置前后,示功圖并無明顯變化,但柔性運行前的最大載荷大于運行后的最大載荷,這主要是雨季加藥影響的結(jié)果。正常情況下,最大載荷應(yīng)逐漸升高,是泵充滿程度提高的結(jié)果,如8—10月。將該井上、下沖程工作時間進行了對比,該井在工頻狀態(tài)下工作時,上沖程時間為10.5s,下沖程時間為9.8s;柔性狀態(tài)下工作時,上沖程時間為9.9s,下沖程時間為10.4s。工作時間分配發(fā)生了反轉(zhuǎn),即由原來的上慢下快轉(zhuǎn)變?yōu)樯峡煜侣?。泵效上,L89-83井7、8、9、10月份的泵效分別為15.2%、17.3%、22.8%、23.9%??梢?,由于下沖程慢,提高了泵的充滿程度,進而提高泵效。

    圖5 L89-83井柔性運行前后示功圖

    2.4.2 沉沒度100~300m井的應(yīng)用效果

    沉沒度100~300m的井共計應(yīng)用7口,對比結(jié)果表明,應(yīng)用該技術(shù)后沖速下降0.3min-1(下降7.1%),產(chǎn)液量上升0.2t/d(上升6.3%),沉沒度下降11.1m(下降7.5%),噸液耗電下降1.6kWh(下降幅度3.6%),系統(tǒng)效率上升1.4個百分點(上升幅度24.6%),詳見表3。

    表3 7口沉沒度100~300m井安裝前后效果對比數(shù)據(jù)

    從對比數(shù)據(jù)得出,使用柔性拖動裝置后,沖速下降、產(chǎn)液量穩(wěn)定并略有上升、沉沒度下降,起到了增產(chǎn)、降液面、提高系統(tǒng)效率的作用。為說明這一問題,以L86-92井為例,該井試驗前后對比,沖速略下降0.1min-1,產(chǎn)液量上升0.4t/d,沉沒度下降1.1m,噸液耗電下降2.2kWh,系統(tǒng)效率上升1.7個百分點(表4)。該井試驗前后的示功圖見圖6。

    表4 L86-92井安裝前后效果對比數(shù)據(jù)

    圖6 L86-92井柔性運行前后示功圖

    從示功圖的對比可以明顯地看出,使用柔性拖動裝置后,示功圖盡管表現(xiàn)出供液不足,但抽油泵的充滿程度明顯提高。同樣對該井上、下沖程工作時間進行了對比測試,該井在工頻狀態(tài)下工作時,上沖程時間為8.6s,下沖程時間為8.3s;柔性狀態(tài)下工作時上沖程時間為8.4s,下沖程時間為8.9s。工作時間分配發(fā)生了反轉(zhuǎn),即由原來的上慢下快轉(zhuǎn)變?yōu)樯峡煜侣?,提高了泵的充滿程度。此外,該裝置在上沖程開始時有較為明顯的加速,致使示功圖最大載荷有一定程度的增加。分析認為,這一動作加快了游動閥的關(guān)閉速度,減少了游動閥的漏失,進而提高泵效,在沖速略降的情況下,產(chǎn)液量有較大幅度的上升。

    3 技術(shù)的適應(yīng)性分析

    1)對于電動機功率利用率小于50%的井可直接應(yīng)用與電動機額定功率相等容量的裝置,即可獲得較好的效果。當功率利用高于40%時,該技術(shù)可通過放大設(shè)備容量應(yīng)用。

    2)該技術(shù)對抽油機井的沉沒度無特殊要求。

    3)該技術(shù)對抽油機的平衡狀況要求嚴格,平衡狀況越好,應(yīng)用效果越好。

    4 結(jié)論

    1)柔性運行技術(shù)通過主動變速運動,實現(xiàn)了功率再分配,具有“削峰填谷”的作用。

    2)通過主動調(diào)整抽油機上、下死點及運行過程中的線速度,實現(xiàn)了降低慣性負荷、提高抽油泵充滿程度。

    3)柔性運行技術(shù)對抽油機沉沒度無限制,對平衡狀況要求嚴格。

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