孫亞玲
(中國石油大港石化公司 天津)
PK803是中石油大港石化公司10萬t/a聚丙烯裝置的關(guān)鍵設(shè)備,主要由主電機、齒輪箱、切粒機、筒體冷卻水系統(tǒng)和切粒水系統(tǒng)組成,采用日本制剛所CMP251型擠壓機。2010年10月PK803正式投入生產(chǎn),至今共計停車53次,主要原因:①聚合工段出現(xiàn)問題,計劃停車13次;②拉絲料、塊料過多,導(dǎo)致料斗S801等設(shè)備堵塞,造粒機聯(lián)鎖停車12次;③喂料系統(tǒng)(PK802)故障,停車12次;④晃電,造粒機停車6次;⑤造粒機主電機電器故障,粒料輸送羅茨風機C804備機電器故障不能正常切換,造粒變電所UPS故障等電氣故障,停車5次;⑥其他原因停車3次;⑦檢修正常停車2次。下面介紹幾例PK803典型停車故障處理過程。
PK803聯(lián)鎖停車后,查看上位機中“ALARM HISTORY”,故障信息為“FEED HOPPER LEVEL HIGH”?,F(xiàn)場打開料斗S801檢查,篩網(wǎng)上拉絲料、塊料已堆積至料位開關(guān)處。
停工或檢修時粉料緩沖料倉(D802)內(nèi)的粉料因長期放置造成結(jié)塊;上游開工料中的拉絲料過多,均會導(dǎo)致S801堵,使其料位高報,引起PK803聯(lián)鎖停車。經(jīng)反復(fù)試驗,將S801料位高報的聯(lián)鎖修改為兩級,料位高后首先為提示報警,若提示報警后10 min內(nèi)料位仍然高報,報警未消除,再聯(lián)鎖停機;拿出開工前在S801中臨時增加的細網(wǎng),降低篩網(wǎng)網(wǎng)孔被堵概率;每次開車前將S801篩網(wǎng)上的拉絲料等雜物徹底清理干凈。同時為從源頭解決問題,聚合系統(tǒng)調(diào)整原料丙烯質(zhì)量和相應(yīng)工藝參數(shù),減少拉絲料和塊料的產(chǎn)生。經(jīng)過一段時間觀察,基本未再發(fā)生因S801堵塞導(dǎo)致的造粒停車故障。
PK803聯(lián)鎖停車后,查看上位機中“ALARM HISTORY”,故障信息為“FEEDING SYSTEM STOP”。確認是PK802故障引發(fā)的機組停車(該故障占擠壓造粒機組停車原因比例較大)。
查看PK802上位機的“ALARM”信息,主要有PP粉料稱重系統(tǒng)(W801)故障(包括上位機無法正常啟動、檢測不到稱重探頭、流量回訊異常、無任何報警信息自停、在體積模式下運行時下料量超范圍、BYPASS閥位置不到位等故障)和PK802其他設(shè)備故障引起的聯(lián)鎖停車。
PK802采用Compass Bulk Handling System Pte.Ltd.提供的S7-300 PLC控制系統(tǒng),內(nèi)部控制較復(fù)雜,維護難度較大。首先改進PK802控制系統(tǒng),增加各設(shè)備運行、停止顯示功能,使粉料旋轉(zhuǎn)下料器(RF803)、添加劑螺旋輸送機(T811)和連續(xù)混料器(M802)等相關(guān)設(shè)備的聯(lián)鎖停機報警具有時間順序,方便確認故障原因。由于W801出現(xiàn)故障較多,針對不同故障分別采取重做W801上位機系統(tǒng),更換W801、W811控制器主板,重新校驗W801等措施。措施實施后,2011年9月以來,因PK802故障造成的造粒停車事件明顯減小。
(1)主電機電流低報。PK803聯(lián)鎖停車后,查看上位機中“ALARM HISTORY”,故障信息為“MIXER MOTOR CURRENT LOW”。
PK802故障未下料或下料量過小,使擠壓機空轉(zhuǎn),導(dǎo)致擠壓機主電機電流過低,引發(fā)聯(lián)鎖停車。每次停車時,控制粉料緩沖料倉(D802)料位,使其留有一定量粉料,避免走空;停車后,清理W801中積料,確認無堵塞點;每次開車前,將M802至擠壓造粒機(EX801)的三通閥改為“切地”位置,PK802走料,確認該系統(tǒng)的聯(lián)鎖、下料均正常后,再將三通閥位置切回造粒機。
(2)擠壓機主電機電氣故障。PK803聯(lián)鎖停車后,查看上位機中的“ALARM HISTORY”,故障信息為“MIXER MOTOR STOP”。查看6 kV變電所中擠壓機主電機控制柜,發(fā)現(xiàn)有缺相、電機啟動時間過長等故障信息。
對6 kV變電所中擠壓機主電機控制柜出現(xiàn)的故障信息進行分析,檢查線路。對控制柜復(fù)位并合閘。
(3)下游粒料輸送系統(tǒng)(PK804)故障。粒料輸送風機C804A/B在切換時,備機沒有正常啟動,造成粒料進料斗(D807)料位高報,引起擠壓機聯(lián)鎖停車。
檢查發(fā)現(xiàn)備機接觸器上方空開狀態(tài)異常,電源無法送出,導(dǎo)致不能正常切換。檢修期間更換空開;切換風機操作時要注意,確認C804備機電氣狀態(tài),盤車確認備機機械狀態(tài);切換風機前先系統(tǒng)降量,并降低旋轉(zhuǎn)下料閥RF806的頻率。
(4)變電所UPS系統(tǒng)故障。UPS逆變器故障,當其切至旁路時,旁路上游電源開關(guān)跳閘,導(dǎo)致停電,造粒系統(tǒng)停車。
檢查UPS線路,通過UPS旁路回路及時恢復(fù)供電,避免PK803長時間停車。在公司檢修期間更換該UPS逆變器零件,確保系統(tǒng)可靠運行。
(5)晃電。聚丙烯裝置晃電,造成PK803主電機等設(shè)備晃停。2012年6月,公司檢修期間組織完成了聚丙烯35 kV電源切改工程,使公司整個供電網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一由港煉110 kV變電站控制,系統(tǒng)得到進一步優(yōu)化,運行可靠性顯著提高。
水下切粒系統(tǒng)故障(故障原因主要有切粒水泵P801A/B“?!?、粒料料斗D807料位“高—高”,切刀磨損不均勻、磨損嚴重或切刀刀刃損傷,切粒水流量過低、切粒機振動過大、切刀與模板貼合度不佳,切粒水溫度過高,切粒機水室排水閥未關(guān)等)也會造成PK803停車。
機組試車時,因JSW日方代表在啟機前未關(guān)注切粒水室排水閥位置,兩次造成停車并纏刀。經(jīng)與JSW協(xié)商,在水室排水閥處安裝1個位置開關(guān),將其信號引入控制系統(tǒng),避免出現(xiàn)此類問題。實際操作時,每次停車后需檢查切刀刀刃的磨痕,觀察是否有不均勻或損傷,若磨痕不均勻,則要磨刀(根據(jù)磨痕不均勻的部位決定磨刀壓力和時間);若有明顯損傷,則要全部更換切刀,并在進行刀盤、切刀找正后重新磨刀才可使用。另外,開車前要清理干凈切料小車導(dǎo)軌里的雜物,充模后要盡快合模,并盡量縮短“合?!钡健白詥ⅰ钡臅r間,防止聚丙烯結(jié)晶粘附在模板上,減少墊刀的可能性。