• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    優(yōu)化分銀轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)操作實踐

    2014-04-05 04:30:28羅正波
    湖南有色金屬 2014年4期
    關鍵詞:造渣爐襯陽極泥

    羅正波

    (郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司,湖南郴州 423038)

    優(yōu)化分銀轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)操作實踐

    羅正波

    (郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司,湖南郴州 423038)

    介紹了某公司分銀轉(zhuǎn)爐的結(jié)構(gòu)、附件配置、作業(yè)特點等,分析了其存在的局限性,并從爐體砌筑方式、耐火材料配置、操作方式等方面提出了優(yōu)化分銀轉(zhuǎn)爐操作的方法,經(jīng)過實踐取得了很好的效果:減輕了勞動強度,降低了生產(chǎn)成本。

    分銀轉(zhuǎn)爐;爐體結(jié)構(gòu);優(yōu)化操作;經(jīng)濟效益

    某廠以白銀生產(chǎn)為主線,年產(chǎn)白銀達到500 t,黃金2 t。通過從鉛陽極泥中提取金、銀等貴金屬,采用轉(zhuǎn)爐熔煉產(chǎn)出稀渣和貴鉛,貴鉛氧化精煉產(chǎn)出金銀合金和各類氧化渣,本文分析了該廠貴金屬生產(chǎn)過程中氧化精煉工序生產(chǎn)的局限性,并提出了相應優(yōu)化措施,大大減輕了勞動強度,降低了生產(chǎn)成本。

    1 分銀轉(zhuǎn)爐基本生產(chǎn)操作情況

    1.1 轉(zhuǎn)爐結(jié)構(gòu)

    某廠分銀轉(zhuǎn)爐主要用于貴鉛的吹煉,由爐體、支承裝置、驅(qū)動裝置三大部分組成,另附有生產(chǎn)工藝管道、燃燒裝置、排煙裝置及控制設備等與之相連。

    爐體為2 t的圓筒臥式轉(zhuǎn)爐,由厚20 mm的鍋爐鋼板卷焊而成。爐內(nèi)襯以10 mm石棉板及鎂鉻磚各一層。爐膛內(nèi)部直徑1 800 mm、長2 000 mm,總?cè)莘e為5.08 m3,按其容積的五分之二進行裝料,每爐可處理貴鉛7~9 t。由于爐子相對較小,因此在其正前方開一長400 mm、高500 mm的爐口供加料、出料和煙塵出口用,并在爐體一側(cè)開孔設高壓噴嘴供柴油和風。渣口寬500mm,可并排豎行砌筑230mm× 114 mm×65/45 mm磚4塊。煙塵經(jīng)收塵煙道、人字煙道和多管表面冷卻器冷卻后進入布袋收塵系統(tǒng),收塵后的煙氣經(jīng)煙囪排入大氣。

    爐體內(nèi)襯采用單環(huán)結(jié)構(gòu),以230 mm×114 mm×65/45 mm規(guī)格的普通鎂鉻磚豎行砌筑,內(nèi)襯兩端墻采用230 mm×114 mm×65 mm標準普通鎂鉻磚砌筑,端墻與蓋板間空隙用高溫澆筑料填充。

    1.2 附件配置

    分銀轉(zhuǎn)爐爐頂設置三根高壓風氧化風管,在排布之后,兩邊的風管靠內(nèi)襯兩端較近,在高壓風的吹風氧化情況下,熔池液體攪拌劇烈,且鉍、銅渣對爐襯和爐墻的蝕損非常嚴重。根據(jù)2011年以來銀轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)實踐中爐體蝕損情況分析,發(fā)現(xiàn)爐襯風口區(qū)、渣線附近、加料和底部磚體以及端墻渣線以下部分最易損壞,已成為影響爐壽的“瓶頸”,放渣口、燒嘴火焰噴射部位內(nèi)襯嚴重蝕損。另外,排煙口部位爐殼腐蝕和變形也是影響爐壽的重要原因。同時,油嘴角度與垂直方向夾角為75°,渣線以上部分熔體升溫熔化、氧化較快,一旦進入后期造渣時,液面低,而溫度只能停留在面上,對后續(xù)造鉍、銅渣帶來很大的影響,升溫慢,造渣慢,整個爐時延長。

    1.3 作業(yè)特點

    分銀轉(zhuǎn)爐為周期性作業(yè),每一周期包括加料、熔化、氧化、鑄型四個階段,目的是在氧化階段將貴鉛中的銻、砷、鉛、鉍、銅等成分氧化揮發(fā)進入煙塵或造渣,最后產(chǎn)出合格粗銀。

    1.4 清合金方式

    所謂“清合金”,是指爐料中的某些賤金屬雜質(zhì),特別是銅等高電位金屬,不能單靠吹風來氧化它們而使之造渣或揮發(fā)除去,而必須向熔融合金中加入強氧化劑使之氧化除去的作業(yè)。清合金通常使用強氧化物硝酸鉀,它可分解放出活性氧來氧化合金中殘余的銅、鎳、鉍等使之進入渣中而得以除去,在反復的加硝酸鉀與吹風氧化過程中,粗銀品位不斷提高。清合金作業(yè)一直進行到從熔池底部取出的金屬樣表面光滑平整呈純的銀白色,樣面中間有一條細而均勻的冷凝小溝,樣子很難打斷,打斷后斷面呈鴨蛋青色時為止。此合金中含金、銀總量在97.5%以上。此時,合金液面尚有一層不易清除的稀薄渣。這層渣可在停止供油、風后,往合金液面撒一極薄層干燥的水泥或骨灰,將其吸附后扒出。然后將合金放入經(jīng)預先烤熱的煲子內(nèi),往煲子液面加兩只稻草把子(或草灰),以燃燒除去部分氧,并起保溫和隔離渣的作用。

    2 目前分銀轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)存在的局限性

    目前分銀轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)存在以下的局限性:

    1.爐襯使用壽命短,爐子維修頻率高,維修成本高,經(jīng)濟效益不好。

    2.爐子爐時長,員工勞動強度大,尤其是清合金過程。

    3.粗銀質(zhì)量不穩(wěn)定,對下道生產(chǎn)工序帶來一定的影響

    3 優(yōu)化分銀轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)操作的主要措施

    3.1 提高銀轉(zhuǎn)爐使用壽命

    3.1.1 優(yōu)化耐火材料的配置

    銀轉(zhuǎn)爐分銀是在轉(zhuǎn)爐內(nèi)完成貴鉛熔煉、氧化造渣以達到最終分銀的工藝過程,因此對爐襯的耐火材料性能提出了極高的要求。由于爐內(nèi)不同部位的工作條件不同,因此需要有針對性地配置具有相應抗蝕性能的耐火材料。如在風口區(qū)、渣線部位、爐口底部要配置具有軟化點高、熱穩(wěn)定性好、抗沖刷、結(jié)合強度高、抗渣性好、抗高溫熔體侵蝕的耐火材料;在渣線以上要配置熱穩(wěn)定性好和結(jié)合強度高的耐火材料。

    鑒于原來用的耐火材料全部為普通鎂鉻磚,熱穩(wěn)定性差,影響了爐子的使用壽命。因此,在改造時可根據(jù)上述特點,在關鍵部位配置優(yōu)質(zhì)耐火材料。風口區(qū)、爐口、燒嘴正面端墻及渣線區(qū)域,配置電熔鎂鉻磚;渣線以上爐拱和風口區(qū)以下爐底反拱區(qū)域配置半再結(jié)合鎂鉻磚。

    3.1.2 改變兩端墻鎂鉻磚砌筑尺寸和磚型

    原端墻采用230 mm×115 mm×65 mm的普通鎂鉻磚砌筑,在高溫渣的侵蝕以及油嘴直沖對面端墻的情況下,對爐墻損壞程度成倍增加,極大地縮短了爐子的使用壽命,根據(jù)爐子總體尺寸,并結(jié)合爐墻原有空隙部分用澆筑粉刷,在保證內(nèi)空的情況下,兩端墻全部由原來的230 mm×115 mm×65 mm的普通鎂鉻磚砌筑改為300 mm×150 mm×75 mm的電熔鎂鉻磚砌筑。

    3.1.3 改變渣口鎂鉻磚砌筑寬度和磚型

    原來渣口采用230 mm×115 mm×65/45 mm的斧頭磚豎行砌筑,并且平行4塊磚,導致渣口與內(nèi)襯交接處處于很薄弱的環(huán)節(jié),處于側(cè)行交接,整個厚度只有65 mm,是整個爐體中爐磚與爐體接觸最薄弱的地方,在頻繁的放渣過程中,對渣口兩邊的磚沖刷非常厲害,極易損壞到爐體面上,鑒于這種情況,采取的措施是將渣口分別往兩邊各擴寬一塊豎行砌筑磚,讓整個的最薄弱的地方厚度超過爐內(nèi)襯230 mm的厚度,且磚型由原來的普通鎂鉻磚改為電熔鎂鉻磚。

    3.1.4 優(yōu)化吹煉風管的排布

    分銀轉(zhuǎn)爐爐頂設置三根高壓風氧化風管,由于兩邊的風管靠內(nèi)襯兩端較近,距離只有350 mm,在高壓風的吹風氧化情況下,熔池液體攪拌劇烈,鉍、銅渣對爐襯和爐墻的蝕損非常嚴重,停爐維修時可以看到該部分完全處于凹性狀態(tài),爐磚極易脫落,根據(jù)這一情況,將原有的三根風管取消其中一根風管,采用兩根風管進行工作,并將兩根風管與端墻的寬度由原來的350 mm調(diào)整到450 mm,從生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn),爐內(nèi)熔體攪拌同樣非常劇烈,氧化吹煉效果同樣明顯,對爐體的蝕損卻大大減小。

    3.2 縮短爐時,減輕勞動強度

    3.2.1 調(diào)整油嘴噴射角度

    在近幾年的生產(chǎn)操作中發(fā)現(xiàn),爐內(nèi)料滿時,升溫熔化速度較正常,而一旦到后期造渣時,爐溫升溫越來越慢,主要原因在于油嘴角度與垂直方向成75°夾角,火苗完全在爐膛上部活動,火苗最高溫度部位直射對面爐墻,結(jié)果導致整個爐時延長,通過臨時抬高油嘴后部,使整個火苗往下傾斜,角度與垂直方向呈60°角時,火苗往熔池上部噴射時,爐溫提高快,造渣速度提高,對后續(xù)清合金升高溫也提快了很多。

    3.2.2 調(diào)整清合金氧化吹煉方式

    傳統(tǒng)的清合金方式是采用硝石進行吹風氧化精煉,該操作過程要求攪拌頻率高,員工需要與爐子近距離操作,導致工人操作條件惡劣,身心健康受到很大的影響。針對這一問題,利用廠內(nèi)氧氣站現(xiàn)有的氧氣管道進行延長搭接,通過調(diào)節(jié)氧氣壓力來進行強度氧化吹煉,爐內(nèi)反應劇烈,氧化氛圍加強,整個清合金的爐時縮短近15 h。

    3.3 優(yōu)化復雜物料的操作控制,生產(chǎn)合格粗銀

    在實際生產(chǎn)中,受陽極泥原料的影響,陽極泥附含元素品位多變,雜質(zhì)元素含量高的陽極泥產(chǎn)出的貴鉛含銀品位低,雜質(zhì)含量高,使后期清合金時間延長,加之一些雜質(zhì)金屬形成的稀渣,粘度小,流動性好,滲透力強,極易沿著爐襯鎂鉻磚中的硅酸鹽相及氣孔、砌體磚縫滲入,使之產(chǎn)生龜裂、裂縫并發(fā)生化學溶蝕而損壞,降低了爐子使用壽命。根據(jù)上述生產(chǎn)實際情況將不同含量陽極泥進行合理搭配冶煉,并盡量控制有害雜質(zhì)的含量。對于其中含鉍高的陽極泥,采取在850~900℃時氧化造鉛渣,再分步降低溫度或提高溫度,交替溫度控制條件下進行吹風氧化,多次造鉍渣,并降低鉍渣含銀。在進入后期鉍渣時,再次提高爐溫進行吹煉,這樣大大降低了粗銀鉍含量,為后序生產(chǎn)提供質(zhì)量保障,爐時也較之前縮短,更不會因溫度過高而影響爐襯,延長了爐壽。

    4 改進后的成效

    采取改進爐體砌筑結(jié)構(gòu)、優(yōu)化耐火材料配置、優(yōu)化附件配置,提高操作技巧等對策與措施,效果明顯。銀轉(zhuǎn)爐的使用壽命大大提高,由原來的2個月小修一次,3個月大修一次提高到3個月小修一次,6個月大修一次?,F(xiàn)場操作條件得到優(yōu)化。在陽極泥原料成分復雜多變情況下時也能夠保證粗銀質(zhì)量。分銀轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)加工成本可節(jié)約近2萬元/t粗銀,經(jīng)濟效益明顯好轉(zhuǎn)。

    [1] 《有色冶金爐設計手冊》編委會.有色冶金爐設計手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2000.

    [2] 王秉全.工業(yè)爐設計手冊(第2版)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2000.

    [3] 孟柏庭.有色冶金爐[M].長沙:中南大學出版社,2005.

    [4] 余繼燮.貴金屬冶金學[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1985.

    [5] 傅崇說.有色冶金原理[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1993.

    [6] 趙天從.重金屬冶金學[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1981.

    [7] 盧宜源,賓萬達.貴金屬冶金學[M].長沙:中南工業(yè)大學出版社,1994.

    [8] 何勇.提高分銀爐壽命實踐[J].科技創(chuàng)新導報,2012,(25):50-51.

    The Production Practice of Optim izing Silver Converter

    LUO Zheng-bo
    (Jingui Silver Industry Co.,Ltd.,Chenzhou 423038,China)

    This paper introduces silver converter's structure,accessories and operational characteristics in a company,analyzes its existing limitations,puts forward some optimizingmeasures from the aspects of furnace's construction,refractorymaterial configuration,operation mode etc.It has obtained a very good effect through practice:reducing the labor intensity and production cost.

    silver converter;structure;optimization operation;economic benefits

    TF832

    :A

    :1003-5540(2014)04-0042-03

    2014-05-15

    羅正波(1984-),男,助理工程師,主要從事貴金屬生產(chǎn)技術與管理工作。

    猜你喜歡
    造渣爐襯陽極泥
    昆鋼120t轉(zhuǎn)爐石灰石造渣留渣操作工藝生產(chǎn)實踐
    昆鋼科技(2022年1期)2022-04-19 11:36:14
    提高鉛電解回收率生產(chǎn)實踐
    優(yōu)化汽車板的磷含量控制
    210噸LF精煉爐高效造渣技術的研究與應用
    復吹轉(zhuǎn)爐爐襯維護集成技術的應用
    山東冶金(2018年6期)2019-01-28 08:14:30
    降低永久陰極銅電解陽極泥含銅實踐
    淺談轉(zhuǎn)爐煉鋼造渣
    各類爐襯窖附件、錨固件的專業(yè)生產(chǎn)商
    冷水江市回收廢舊爐襯耐材打造循環(huán)產(chǎn)業(yè)
    銅陽極泥中碲回收工程設計
    扬州市| 台江县| 登封市| 时尚| 页游| 郧西县| 白水县| 柘荣县| 和硕县| 苗栗市| 东平县| 黔西县| 武穴市| 浪卡子县| 阳原县| 兰西县| 平昌县| 商都县| 台东县| 宁明县| 绿春县| 新疆| 集贤县| 平罗县| 古交市| 金坛市| 百色市| 比如县| 镇原县| 周至县| 黄陵县| 大兴区| 尚义县| 驻马店市| 宾阳县| 武夷山市| 苍溪县| 富民县| 文昌市| 确山县| 溧水县|