賈純真 (長(zhǎng)江大學(xué) 遼寧 盤錦 124010)
抽油機(jī)井防偏磨技術(shù)的應(yīng)用與效果分析
賈純真 (長(zhǎng)江大學(xué) 遼寧 盤錦 124010)
隨著我國(guó)對(duì)石油的需求不斷的增大,我國(guó)加大了對(duì)石油的開采量,在開采的過程中不合理的施工造成了油井的偏磨現(xiàn)象,油井的偏磨問題已經(jīng)成為了制約油田發(fā)展的重要因素,應(yīng)該采用行之有效的方法,最大限度的解決油田油井偏磨的問題,延長(zhǎng)管桿的使用壽命,實(shí)現(xiàn)石油產(chǎn)量的增長(zhǎng)。
抽油機(jī)井;防偏磨;生產(chǎn)周期;工作壽命
油區(qū)百分之九十以上的油井采用的有桿機(jī)械采油工藝,因?yàn)樵谟吞锏暮可仙龝r(shí)期,參數(shù)比較大,工作時(shí)間緊任務(wù)重,因此造成了油區(qū)有將近一半的油井存在不同程度的管桿偏磨腐蝕現(xiàn)象。隨著油區(qū)規(guī)模的發(fā)展,測(cè)井、斜井不斷的增多,偏磨腐蝕現(xiàn)象也越來越嚴(yán)重,有桿機(jī)械采油的過程中,會(huì)發(fā)生抽油桿和油管的相互接觸磨損,從而造成了桿斷、桿脫、管漏失的情況發(fā)生,油井的免修期縮短,不但嚴(yán)重影響了油井的正常的生產(chǎn)工作,還增大了成本。
通過對(duì)可能導(dǎo)致油井偏磨的各種因素進(jìn)行調(diào)研,結(jié)合于抽油機(jī)井生產(chǎn)特點(diǎn),分析判斷影響該井偏磨的因素主要體現(xiàn)在以下兩方面:
1.桿柱“失穩(wěn)”
桿柱“失穩(wěn)”主要體現(xiàn)中性點(diǎn)以下抽油桿上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)所引起桿管彎曲。上行程:中性點(diǎn)以下油管在向上的合力作用下產(chǎn)生彎曲;下行程:中性點(diǎn)以下抽油桿也會(huì)在向上的合力作用下產(chǎn)生彎曲;中性點(diǎn)越高,偏磨段就越長(zhǎng)、偏磨也越嚴(yán)重。
2.含水上升,偏磨現(xiàn)象加劇
隨著油田不斷開發(fā),油井含水率也逐漸升高,使抽油機(jī)井桿管的工作環(huán)境條件發(fā)生改變,井下故障增多。抽油機(jī)井產(chǎn)液由油包水轉(zhuǎn)變?yōu)?水包油型,桿、管優(yōu)先水濕,潤(rùn)換劑也由原油變?yōu)樗チ嗽偷臐?rùn)滑作用,摩擦系數(shù)增大,增大了桿管之間的摩擦力,加快了抽油桿、油管的磨損程度。
抽油機(jī)井在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)了嚴(yán)重的桿柱偏磨斷脫問題,導(dǎo)致油井頻繁檢泵,降低了油井生產(chǎn)時(shí)率,增加了作業(yè)及生產(chǎn)成本,影響了油井的平穩(wěn)正常生產(chǎn)。對(duì)此,從油井防偏磨技術(shù)方面做出了如下應(yīng)用:
1.加重桿的應(yīng)用
結(jié)合油井偏磨機(jī)理,進(jìn)行抽油桿受力計(jì)算,通過在抽油桿部分安裝加重桿而降低中性點(diǎn)及優(yōu)化抽油桿配比可起到減小桿管“失穩(wěn)”對(duì)偏磨的影響的作用,達(dá)到減緩抽油桿疲勞和減緩抽油桿偏磨的目的。
在中性點(diǎn)以下部分抽油桿上安裝加重桿以增加桿柱重量,使抽油桿中性點(diǎn)下移,減少桿管接觸井段,降低防偏磨工作難度,加重桿使用長(zhǎng)度按如下公式計(jì)算:
式中,D為抽油泵柱塞直徑,m;δ為抽油泵柱塞與泵筒在半徑上的間隙,m。
式中,k為由于抽油桿柱振動(dòng)使游動(dòng)閥阻力增加的影響系數(shù),計(jì)算中取1.5;nk為游動(dòng)閥個(gè)數(shù);A為抽油泵柱塞截面積,m2;f0為游動(dòng)閥通孔截面積,m2;v為液體運(yùn)動(dòng)粘度,m2/s;d0為游動(dòng)閥通孔直徑,m;S為沖程,m;ω為曲柄角速度,
2.內(nèi)襯油管的應(yīng)用
從提高防磨材料的耐磨性能和降低摩擦系數(shù)出發(fā),在普通油管內(nèi)壁加襯內(nèi)襯材料管,使桿管鋼與鋼之間的摩擦轉(zhuǎn)換為鋼與耐磨性能更好的內(nèi)襯材料之間的摩擦,進(jìn)而解決桿管偏磨問題。
1.效果分析
2013年以來對(duì)于調(diào)研的油井共使用加重桿和內(nèi)襯油管之后,起到了明顯的防偏磨效果
(1)檢泵周期由126天變成243天,足足延長(zhǎng)了117天;
(2)生產(chǎn)時(shí)率由76.6%提高至92.0%,大大增多了油井的生產(chǎn)時(shí)間,進(jìn)而提升了油井的總體產(chǎn)量;(3)熱洗周期由60d延長(zhǎng)到150d。
2.效益評(píng)價(jià)
(1)減少作業(yè)次數(shù)2井次,而現(xiàn)今作業(yè)一次的費(fèi)用為3.5萬元,所以節(jié)約檢泵費(fèi)用:2井次×3.5萬元/井次=7萬元;
(2)間接增油109.5噸,而該井含水80%,所以根據(jù)如下公式可計(jì)算出收益:
E=(1-80%)×Q×(P-C-T)=49260元
其中,Q—增加的產(chǎn)量109.5噸
P—原油的價(jià)格5058.0元/噸
C—操作成本2669.8元/噸
T—稅金138.9元/噸
(3)減少更換油管約1890m,其價(jià)格是20元/m。另外該井所用抽油桿規(guī)格為9.4kg/m,而抽油桿的價(jià)格為11.243元/kg。所以節(jié)省的桿管錢為:
節(jié)約管桿費(fèi)用:1890m×(20元/m+11.243元/kg×9.4kg/m)=586.2萬元
(4)如果該井未做如今的防偏磨處理的話,則應(yīng)該是使用扶正器,所以也應(yīng)將其計(jì)算在內(nèi)。節(jié)約扶正器費(fèi)用:128套×200元/套=2.6萬元
綜上,總產(chǎn)出價(jià)值為38.3萬元,再結(jié)合6.7萬元的總投入,故而最終創(chuàng)效29.6萬元
1.對(duì)于偏磨驗(yàn)證的抽油機(jī)井,首先要收集資料,找出影響桿、管偏磨的因素,應(yīng)用優(yōu)化設(shè)計(jì)軟件,確定合適的抽油泵、沉沒度等工作參數(shù)。
2.對(duì)于高含水油井,優(yōu)選應(yīng)用抽油加重桿,安裝合適的抽油桿扶正器并使用內(nèi)襯油管,可以達(dá)到預(yù)期效果。
[1]沈晟,劉志明.井下作業(yè)工具[M].北京:北京石油工業(yè)出版社出版,1998.
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[3]程淑紅,段永華.油井管桿偏磨現(xiàn)狀以及防偏磨技術(shù)的探討[J].青海石油,2008(13).
賈純真(1984-),男,助理工程師,現(xiàn)就讀于長(zhǎng)江大學(xué)石油工程系在職研碩士學(xué)位。