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      萊鋼煉鐵廠九輥布料器改造

      2014-03-24 05:25:51馮義平高志強
      中國設備工程 2014年8期
      關鍵詞:輥子燒結(jié)機偏析

      馮義平 高志強

      (萊蕪鋼鐵集團有限公司檢修中心,山東 萊蕪 271100)

      萊鋼煉鐵廠九輥布料器改造

      馮義平 高志強

      (萊蕪鋼鐵集團有限公司檢修中心,山東 萊蕪 271100)

      通過對萊鋼煉鐵廠九輥布料器輥子外形尺寸、材質(zhì)及偏析角度等多方面進行改造,解決了九輥布料器輥子磨損嚴重、斷裂、使用壽命過短等問題,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。

      九輥布料器;輥子;偏析角度;經(jīng)濟效益

      一、現(xiàn)狀

      燒結(jié)機九輥布料器是燒結(jié)主要設備,燒結(jié)原料布料的松料和偏析是保證厚料層燒結(jié)透氣性的關鍵。布料器是否正常運行直接影響燒結(jié)設備的正常運轉(zhuǎn)。萊鋼400m2燒結(jié)機目前使用的布料裝置是由輥式布料器與九輥布料器組成的聯(lián)合布料器。九輥布料器安裝在燒結(jié)機泥輥下方,通過9根圓輥的同向轉(zhuǎn)動將松散的混合料均勻布于燒結(jié)機臺車上,起到合理布料,控制布料偏析的作用,使布料更均勻,料面更加平整。

      二、工作原理

      9根輥子通過兩臺擺線針輪減速機和1個整體齒輪箱帶動,其中1臺電機帶動4根輥子,另1臺電機帶動5根輥子,在整體齒輪箱的齒輪之間增加惰輪機構(gòu)改變布料輥轉(zhuǎn)向,使九根布料輥的轉(zhuǎn)向保持同向。如圖1所示。

      圖1 改造前九輥布料器示意圖

      三、存在的問題和原因分析

      1.存在問題

      現(xiàn)我廠400m2燒結(jié)機所用的布料器輥身長度為5 010mm,生產(chǎn)能力為1 200t/h。由于設計及設備安裝不合理等原因,在生產(chǎn)運行中,九輥布料器經(jīng)常會出現(xiàn)減速器軸端花鍵滾齒磨損嚴重、輥子斷裂、布料不均勻等故障,嚴重影響燒結(jié)設備的正常運行。

      2.主要原因

      (1)輥子長度太短。現(xiàn)輥子長度為5 010mm,臺車欄板上部內(nèi)側(cè)距離為5 000mm,混合料容易落入九輥兩側(cè)軸端的聯(lián)軸器內(nèi),造成輥子之間堵料、犯卡、聯(lián)軸器軸端急劇磨損。

      (2)輥子外部采用1CR18NI9TI,內(nèi)部鑲嵌普通鋼管。這種結(jié)構(gòu)在使用過程中易出現(xiàn)輥子磨損嚴重、輥身磨穿、斷裂及卡死燒結(jié)機等故障。

      (3)九輥布料器安裝角度不合理。造成粗細顆粒的偏析不明顯,布料效果不好等工藝問題。

      (4)兩套傳動系統(tǒng),如果其中的1臺電機發(fā)生故障,另外1臺也無法滿足布料工作。當最下面兩根輥子出現(xiàn)故障時,會整體影響九輥的工作運行。

      四、九輥布料器改造

      1.布料器輥子加長并加設擋料板

      原燒結(jié)機九輥布料器聯(lián)軸器距離物料只有10mm,導致聯(lián)軸器花鍵損壞頻繁、聯(lián)軸器螺栓磨斷、卡死燒結(jié)機等故障,為此,將輥子長度加至5 050mm,并根據(jù)輥子直徑用厚5mm橡膠皮加設專用的擋料板(圖2)。

      圖2 專用的擋料板

      2.布料輥材質(zhì)和制作工藝的改造

      改變九輥輥子的制造工藝。把輥子改為離心整體鑄造JM6耐磨合金。這種離心鑄造合金輥耐磨能力是不銹鋼的3倍以上,且輥子磨損后可進行車削修復,能重復使用2~3個使用周期。提高了輥子使用壽命,避免了布料不均。

      3.改變九輥布料器安裝角度

      當九輥布料器的布料輥工作時,燒結(jié)原料隨著多個布料輥的接力,被輸送到燒結(jié)臺車上,顆粒較大的被分配到臺車下部,顆粒較小的則會落入臺車中上部,從而使混合料粒度由上而下逐漸變粗,燃料由上而下逐漸減少,完成物料的垂直偏析,原現(xiàn)場安裝角度為30°,物料加速度變小,下落速度變慢,物料易堆積,造成九輥負載加大,粗細顆粒的偏析不明顯。布料效果不好。為此,將原安裝角度改為45°(圖3)。

      4.傳動裝置和輥子數(shù)目改造

      將原來的兩套傳動裝置改為在中間位置安裝一套傳動裝置,這樣兩邊對稱,便于維護,且節(jié)約了用電量,減少了故障點。將9根輥子改為7根輥子,去掉最下面不與物料接觸的兩根,降低九輥設備故障率(圖4)。

      圖3 改造前后安裝角度

      圖4 改造后七輥布料器示意圖

      五、效果分析

      改造后的九輥布料器,粗細顆粒的偏析非常明顯,布料效果明顯改善。設備故障率大大降低。每年節(jié)省輥子費用81萬元;避免九輥斷裂卡死造成齒輪箱、減速機損壞節(jié)省的備件費用12萬元;避免故障停機時間所增加的產(chǎn)能效益14萬元。總計107萬元,效益可觀。

      TF321

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      1671-0711(2014)08-0028-02

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